付歆釗
(云南天安化工有限公司,云南 昆明 650309)
云南天安化工有限公司220kV 總降壓站為云天化草鋪工業(yè)園區(qū)供電,該站按二級負荷設計,于1995年12月竣工投運。設備型號:SFPSZ9-150000/220(GY),容量為2×15 萬KVA主變2 臺,站內含220kV、110kV、35kV、33.3kV、6kV 等電壓等級,目前供電最大需量約9 萬kW,平均負荷6.8 萬kW。
兩回220kV 線路分列運行實現(xiàn)雙回路供電,母聯(lián)備用電源自投裝置(BZT)處于投入位。站內目前運行方式為一臺主變運行、一臺主變熱備用。當運行變壓器故障時,需手動恢復熱備變壓器,正常情況下,需要10 ~20min 恢復供電。
2019年6月完成最近一次預防性試驗,試驗結論為合格,2020年1月~5月,3#主變處于備用狀態(tài)。2020年5月對變壓器本體油分析,試驗結論為合格。試驗周期均按中國南方電網(wǎng)責任公司Q/CSG114002-2011《電氣設備預防性試驗規(guī)程》進行。2020年5月3#主變按《石油化工設備維護檢修規(guī)程第六冊電氣設備》規(guī)程開展小修、絕緣測試合格,并投運至事故發(fā)生之日。期間每班按時巡檢,記錄運行參數(shù),主變及附屬設備均正常運行,未發(fā)異常情況。
事 故 經(jīng) 過:2020年11月10 日17:01,220kV3#主 變差動保護動作,四側開關跳閘,全站失電。3#主變主保護比率差動保護動作,差動保護動作值( 二次值):A 相:5.267A,B 相:7.458A,C 相:5.199A,聯(lián)跳3#主變四側斷路器。(定值按昆明供電局電力調度中心2010年3月11 日下發(fā)通知單整定:最小動作電流值:1.64A,最小制動電流2.952A,比率制動系數(shù)0.5)。確認3#主變開關故障四側開關跳閘后,立即對處于熱備用狀態(tài)的1#主變進行投運,17:21 分1#主變由熱備轉為運行,恢復220kV 變電站供電,各生產(chǎn)裝置陸續(xù)組織恢復生產(chǎn)。
直接原因:3#電抗器分支3-Ⅱ段母排三相弧光短路造成主變差動保護動作。
主要原因:3#電抗器B 相繞組絕緣下降、直阻超標。B相電抗器因層間絕緣損壞,形成層間回路短接,導致該臂自感瞬時大幅變化,在互感的作用下形成疊加,導致該臂阻抗瞬時發(fā)生較大變化,故在該臂線圈及出線母排上形成較高的過電壓,導致B 相母線對A、C 相母線放電擊穿,形成三相弧光短路,主變差動保護可靠動作切除故障點。電抗器為25年前安裝投產(chǎn)設備,現(xiàn)場缺乏有效的監(jiān)控及預警系統(tǒng),設備發(fā)生故障時無提前預判預警功能。
220kV 總降供電系統(tǒng)恢復后(由1#主變帶所有負荷),裝備管理中心立即組織對3#主變相關設備進行檢查,發(fā)現(xiàn)明顯故障特征的有3 個地方:(1)3#主變6kV 側出線電抗器II 段母線有弧光短路的痕跡;(2)6kV 側出線電抗器B 相有發(fā)熱痕跡;(3)母排A 相三處瓷瓶損壞。
在檢查同時,聯(lián)系有相關資質的單位開展相關試驗,于11月11 ~12 日對3#主變及所屬相關一、二次設備進行試驗檢查。具體情況如下:(1)3#主變220kV 側、110kV 側、6kV 側斷路器線圈直流電阻及絕緣電阻測量、分合閘線動作電壓、分合閘時間及同期、導電回路電阻測量,CT 絕緣、直阻及勵磁特性進行試驗。(2)3#主變繞組連同套管直流電阻、繞組變形、絕緣(吸收比)測試、本體油分析、繞組連同套管介損、各側套和絕緣、介損及電容量測試。(3)3#電抗器直流電阻、耐壓、絕緣電阻測試。(4)3#主變保護全檢。
如表1 經(jīng)過試驗數(shù)據(jù)分析:3#主變、3#主變四側開關、3#主變保護裝置試驗數(shù)據(jù)顯示上述設備完好。3#電抗器B 相直阻超標,不符合投運條件。
表1
三相母排弧光短路原因分析如下:3#主變6kV 側限流電抗器為分裂電抗器(見圖1、圖2),電抗器正常運行時,由于兩分支里電流方向相反,電抗器的兩臂自感可通過互感進行抵消,使兩分支的電抗減小,分裂電抗器每個分段的電抗相當于普通電抗器電抗的1/4,因而電壓損失減小,使負荷電流造成的電壓損失較普通電抗器小。當一分支出線發(fā)生短路時,該分支流過短路電流,分裂電抗器每個分段電抗較正常運行值增大四倍,故限制短路的作用比正常運行值大,使母線的殘余電壓較高。當兩個分支負荷偏差較大,將引起兩分段電壓偏差增大,使分段電壓波動較大,造成用戶電動機工作不穩(wěn)定,甚至分段出現(xiàn)過電壓。
圖1 正常運行狀態(tài)下的分裂電抗器
圖2 正常運行時的偏移
2010年,該電抗器B 相II 段出線發(fā)生短路造成繞組損壞,后經(jīng)修復后運行,此次發(fā)現(xiàn)該修復部位絕緣層有明顯老化、發(fā)黑的跡象,可斷定該部位絕緣嚴重下降。2021年5月投運前正常檢視,未發(fā)現(xiàn)異常。根據(jù)運行記錄可知,事故發(fā)生前該電抗器I 段出線運行電流2100A 左右,II 段出線運行電流1200A 左右,功率因數(shù)0.87,兩臂運行存在較大不平衡,正常運行時不影響系統(tǒng)運行。根據(jù)計算公式可知,兩臂的運行電壓偏移量,與兩臂運行電流、電流無功分量(通過功率因數(shù)體現(xiàn))、電抗器短路阻抗及電感量(自感及互感)相關。事故發(fā)生時,B 相電抗器因層間絕緣損壞,在6kV 電壓的作用下,形成層間回路短接,導致該臂自感瞬時大幅變化,而另一臂形成的互感,與該側變化的自感方向一致,形成疊加,導致該臂阻抗瞬時發(fā)生較大變化,故在該臂線圈及出線母排上形成較高的過電壓,導致B 相母線對A、C 相母線放電擊穿,形成三相弧光短路,主變差動保護可靠動作切除故障點。