王峰 馬俊樂
摘 要:潘三電廠為東方鍋爐廠440t/h循環(huán)流化床鍋爐,2013年開始為提高鍋爐經(jīng)濟(jì)效率且降低污染物排放,鍋爐燃料系統(tǒng)加入了煤泥摻燒裝置。由于該套設(shè)備采用煤泥泵送靜態(tài)入爐方式,由于今年來電網(wǎng)采用深度調(diào)峰后,煤泥系統(tǒng)一旦長時(shí)間停運(yùn)導(dǎo)致靜態(tài)輸送煤泥口堵塞嚴(yán)重,疏通過程危險(xiǎn)性極高,且影響鍋爐安全運(yùn)行,基于以上情況由潘三點(diǎn)自主研發(fā)的煤泥口旋轉(zhuǎn)分配器,可以保證煤泥落料的暢通性,同時(shí)可以自清理,實(shí)現(xiàn)線切割破碎,保證了鍋爐安全運(yùn)行,節(jié)約了大量人力。
關(guān)鍵詞: 循環(huán)流化床 煤泥摻燒 旋轉(zhuǎn)分配器 線切割
概述
循環(huán)流化床鍋爐采用的是工業(yè)化程度最高的潔凈煤燃燒技術(shù)。循環(huán)流化床鍋爐的原料采用礦井下的劣質(zhì)煤,為增加循環(huán)流化床的經(jīng)濟(jì)性, 后期增加了煤泥摻燒系統(tǒng),通過膏漿制備機(jī)添加部分工業(yè)水使其含水量在30±3%,便于利用膏體泵將煤泥輸送至鍋爐內(nèi),作為燃料進(jìn)行燃燒?,F(xiàn)有的煤泥輸送均是通過筒體與鍋爐直接靜態(tài)輸送,靠的是煤泥自身重力進(jìn)入鍋爐內(nèi),由于鍋爐溫度較高,使得這種靜態(tài)輸送容易造成煤泥在輸送中被烘干結(jié)成塊狀以及附著在管道內(nèi)壁,造成管道堵塞,中斷鍋爐的煤泥供應(yīng),同時(shí)進(jìn)入鍋爐內(nèi)的塊狀煤泥燃燒不充分,鍋爐燃盡率低。
一、設(shè)計(jì)思路
為了徹底解決靜態(tài)給煤泥造成的堵煤泥情況,首先將靜態(tài)給煤泥口分為兩種情況:一是運(yùn)行過程中煤泥給料量大時(shí)鍋爐燃燒不充分,渣中有大量未燃物;二是因?yàn)樨?fù)荷低或者煤質(zhì)較差時(shí),間斷給煤泥時(shí)會(huì)造成煤泥口堵塞。總結(jié)以上情況解決燃燒不充分需要?jiǎng)討B(tài)給煤泥,然后對煤泥進(jìn)行橫向線切割,通過切割可以使煤泥燃燒更加充分,其次動(dòng)態(tài)給煤泥可以對煤泥輸送管道高溫段進(jìn)行清理,保證輸送管道的通暢性。
二、項(xiàng)目實(shí)施方案
參閱下圖1和圖2,本設(shè)計(jì)公開了煤泥口旋轉(zhuǎn)裝置,包括與鍋爐(圖中未示)進(jìn)料口連通的筒體1、蓋板2、進(jìn)料管3和煤泥攪拌裝置4,所述筒體1頂部設(shè)置有蓋板2,所述筒體1側(cè)面設(shè)置有與筒體1內(nèi)腔連通的進(jìn)料管3,所述進(jìn)料管3遠(yuǎn)離筒體1的一端傾斜朝上設(shè)置,方便煤泥從進(jìn)料管3進(jìn)去筒體1,提高煤泥進(jìn)料效率,所述蓋板2上設(shè)置有煤泥攪拌裝置4,所述煤泥攪拌裝置4的輸出端設(shè)置在筒體1內(nèi)腔,驅(qū)動(dòng)所述煤泥攪拌裝置4,致使所述煤泥攪拌裝置4的輸出端對筒體1內(nèi)腔的煤泥進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)攪拌,防止煤泥在筒體1結(jié)塊造成筒體1內(nèi)腔堵塞,并且由于攪拌的作用,使得煤泥呈破碎狀進(jìn)入鍋爐,保證煤泥在鍋爐內(nèi)能夠充分燃燒,進(jìn)而提高鍋爐的燃盡率。
所述蓋板2上還設(shè)置有進(jìn)水管5和進(jìn)氣管6,所述進(jìn)水管5和進(jìn)氣管6均與所述筒體1內(nèi)腔連通,當(dāng)從進(jìn)料管3進(jìn)入的煤泥較干容易堵塞筒體1內(nèi)腔時(shí),可從進(jìn)水管5注入水分進(jìn)入筒體1內(nèi),將筒體1內(nèi)的煤泥進(jìn)行稀釋,保證煤泥的輸送,防止堵塞,又或者從進(jìn)氣管6輸送高壓氣體,利用壓力將筒體1內(nèi)的煤泥進(jìn)行輸送,同樣也是防止煤泥堵塞筒體1。
所述煤泥攪拌裝置4包括底座41、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)42、軸承43、轉(zhuǎn)動(dòng)軸44、連接桿45和犁刀46,所述底座41固定在蓋板2上表面,所述底座41上固定傳動(dòng)機(jī)構(gòu)42,所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)42包括電機(jī)421、主動(dòng)輪422、從動(dòng)輪423和傳動(dòng)帶424,所述電機(jī)421固定在所述底座41上表面,所述電機(jī)421的輸出端固定所述主動(dòng)輪422,所述從動(dòng)輪423固定在所述轉(zhuǎn)動(dòng)軸44一端,所述主動(dòng)輪422通過傳動(dòng)帶424與所述從動(dòng)輪423連接。
所述底座41的側(cè)面和蓋板2上表面均設(shè)置有同軸且與轉(zhuǎn)動(dòng)軸44配合的軸承43,所述轉(zhuǎn)動(dòng)軸44遠(yuǎn)離從動(dòng)輪423的一端依次并貫穿軸承43、蓋板2并伸入筒體1的內(nèi)腔,使得轉(zhuǎn)動(dòng)軸44能夠轉(zhuǎn)動(dòng)的固定在所述蓋板2上,所述筒體1、轉(zhuǎn)動(dòng)軸44以及軸承43的中軸線為同一中軸線。
所述轉(zhuǎn)動(dòng)軸44上通過連接桿45沿徑向方向且呈螺旋狀錯(cuò)開連接有多個(gè)犁刀46,通過犁刀46實(shí)現(xiàn)對煤泥的攪拌以及線切割,不僅防止了煤泥在筒體1內(nèi)結(jié)塊,還能將由進(jìn)料管3輸送后結(jié)塊的煤泥進(jìn)行攪拌切割破碎,使得煤泥呈破碎狀進(jìn)入鍋爐,保證煤泥在鍋爐內(nèi)能夠充分燃燒,進(jìn)而提高鍋爐的燃盡率,并且呈螺旋狀設(shè)置,提高了煤泥輸送效率。
所述犁刀46與筒體1內(nèi)壁之間設(shè)置有間隙,保證煤泥輸送的順暢;進(jìn)一步的,在本實(shí)施例中,所述犁刀46與筒體1內(nèi)壁之間的間隙為6.5mm,這樣既保證了煤泥輸送的順暢,又防止了間隙過大而導(dǎo)致結(jié)塊的煤泥由間隙漏出輸送,提高煤泥攪拌裝置4的攪拌作用。但需要說明的事,并不僅限于該尺寸,具體的根據(jù)實(shí)際需求來設(shè)置間隙的尺寸。
本實(shí)用新型的工作原理是:由進(jìn)料管3向筒體1內(nèi)輸送煤泥,同時(shí)啟動(dòng)電機(jī)421,通過主動(dòng)輪422帶動(dòng)從動(dòng)輪423轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)軸44轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)而通過連接桿45帶動(dòng)犁刀46轉(zhuǎn)動(dòng),對筒體1內(nèi)的煤泥進(jìn)行攪拌、線切割以及輸送,不僅防止了煤泥在筒體1內(nèi)結(jié)塊,還能將由進(jìn)料管3輸送后結(jié)塊的煤泥進(jìn)行切割破碎,使得煤泥呈破碎狀進(jìn)入鍋爐,保證煤泥在鍋爐內(nèi)能夠充分燃燒,進(jìn)而提高鍋爐的燃盡率,并且呈螺旋狀設(shè)置,提高了煤泥輸送效率。
另外,當(dāng)從進(jìn)料管3進(jìn)入的煤泥較干容易堵塞筒體1內(nèi)腔時(shí),在煤泥攪拌裝置4運(yùn)行的同時(shí),可從進(jìn)水管5注入水分進(jìn)入筒體1內(nèi),將筒體1內(nèi)的煤泥進(jìn)行稀釋,保證煤泥的輸送,防止堵塞,又或者從進(jìn)氣管6輸送高壓氣體,利用壓力將筒體1內(nèi)的煤泥進(jìn)行輸送,同樣也是防止煤泥堵塞筒體1。
三、創(chuàng)新點(diǎn)分析
創(chuàng)新點(diǎn)一,所述煤泥攪拌裝置包括底座、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)動(dòng)軸和犁刀,所述底座固定在蓋板上表面,所述底座上固定傳動(dòng)機(jī)構(gòu),所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的輸出端與轉(zhuǎn)動(dòng)軸一端連接,所述轉(zhuǎn)動(dòng)軸另一端能夠轉(zhuǎn)動(dòng)的設(shè)置在蓋板上且伸入筒體內(nèi)腔,所述轉(zhuǎn)動(dòng)軸上沿徑向方向設(shè)置有多個(gè)犁刀,所述犁刀與筒體內(nèi)壁之間設(shè)置有間隙,通過犁刀的設(shè)置,實(shí)現(xiàn)對煤泥的攪拌以及線切割,不僅防止了煤泥在筒體內(nèi)結(jié)塊,還能將由進(jìn)料管輸送后結(jié)塊的煤泥進(jìn)行切割破碎,使得煤泥呈破碎狀進(jìn)入鍋爐,保證煤泥在鍋爐內(nèi)能夠充分燃燒,進(jìn)而提高鍋爐的燃盡率;并且還通過犁刀與筒體內(nèi)壁間的間隙設(shè)置,保證煤泥輸送的順暢。
創(chuàng)新點(diǎn)二,所述犁刀沿轉(zhuǎn)動(dòng)軸的徑向方向呈螺旋狀錯(cuò)開設(shè)置,提高煤泥的輸送效率。
創(chuàng)新點(diǎn)三,所述蓋板上還設(shè)置有進(jìn)水管和進(jìn)氣管,所述進(jìn)水管和進(jìn)氣管均與所述筒體內(nèi)腔連通,當(dāng)從進(jìn)料管進(jìn)入的煤泥較干容易堵塞筒體內(nèi)腔時(shí),在煤泥攪拌裝置運(yùn)行的同時(shí),可從進(jìn)水管注入水分進(jìn)入筒體內(nèi),將筒體內(nèi)的煤泥進(jìn)行稀釋,保證煤泥的輸送,防止堵塞,又或者從進(jìn)氣管輸送高壓氣體,利用壓力將筒體內(nèi)的煤泥進(jìn)行輸送,同樣也是防止煤泥堵塞筒體。
四、經(jīng)濟(jì)效益分析
1、通過犁刀的設(shè)置,實(shí)現(xiàn)對煤泥的攪拌以及線切割,不僅防止了煤泥在筒體內(nèi)結(jié)塊,還能將由進(jìn)料管輸送后結(jié)塊的煤泥進(jìn)行切割破碎,使得煤泥呈破碎狀進(jìn)入鍋爐,保證煤泥在鍋爐內(nèi)能夠充分燃燒,進(jìn)而提高鍋爐的燃盡率;并且還通過犁刀與筒體內(nèi)壁間的間隙設(shè)置,保證煤泥輸送的順暢。
2、通過犁刀呈螺旋狀錯(cuò)開設(shè)置,提高煤泥的輸送效率。以往平均每月出現(xiàn)一次堵塞情況,鍋爐運(yùn)行的情況下為保證人員安全,需要穩(wěn)定負(fù)荷通過降負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,其次鍋爐運(yùn)行過程中的清理工作給人員安全帶來很大的隱患,且耗費(fèi)體力。
3、如按照平均每月一次堵塞,每次降負(fù)荷2萬度/小時(shí),檢修時(shí)間為3小時(shí),電費(fèi)按照0.36元/度,可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益約26萬元/年。由于目前該設(shè)備只投入一臺(tái),每臺(tái)爐對應(yīng)四個(gè)落料口,如要計(jì)算煤泥燃盡率需,全部改造可以估算,改造前后產(chǎn)生的效益,初步估計(jì)可降低灰渣含碳量,約每年在30萬元以上。
五、結(jié)束語
經(jīng)過本次技術(shù)發(fā)明,可以解決煤泥口堵塞的情況,由于采用的動(dòng)態(tài)線切割方式解決了燃燒不充分的情況,燃料的優(yōu)化勢必可以提高鍋爐燃燒效率,降低底渣含碳量從而大大提高鍋爐的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
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[3] 中華人名共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 1035.5-2006?? 2006
[4] 電力工程材料(通用材料 )ISBN 7-5083-0432-2 中國電力出版社 2001
作者簡介:
淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司潘三電廠 王峰 工程師 鍋爐專業(yè)
淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司潘三電廠 馬俊樂 注冊安全工程師
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