劉延安 ,張國奇,張隆剛
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(簡稱“北元化工”)擁有80萬t/a離子膜燒堿規(guī)模,引進(jìn)意大利伍德迪諾拉公司復(fù)極式自然循環(huán)電解槽,系統(tǒng)分為A、B、C、D 4條生產(chǎn)線。A、B生產(chǎn)線共用1套廢氯氣處理裝置,C、D生產(chǎn)線共用1套廢氯氣處理裝置。這2套裝置處理整個(gè)氯堿生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氯氣,其安全穩(wěn)定運(yùn)行對氯堿生產(chǎn)尤為重要。以下內(nèi)容均以北元化工的氯堿裝置為例。
氯貫穿整個(gè)氯堿生產(chǎn)過程,均來源于電解工序,未被有效利用或所不期望而產(chǎn)生的氯稱之為“廢氯”。正常生產(chǎn)時(shí),廢氯來自脫氯后淡鹽水罐、陽極液卸料罐、氯氣總管正負(fù)水封、氯氣壓縮機(jī)密封氣、氯處理稀硫酸罐、液氯充裝等工序或裝置,以上過程產(chǎn)生廢氯量較少。生產(chǎn)系統(tǒng)異常時(shí),氯氣總管全部氯氣均需送廢氯氣處理裝置進(jìn)行處理,主要包含電解、氯氣處理、氯化氫合成氯氣總管,以及氯氣設(shè)備設(shè)施安全閥泄壓氯氣[1]。
廢氯氣處理裝置采用兩級吸收工藝,廢氯氣進(jìn)入吸收塔,與噴淋而下的堿液逆向接觸,廢氯氣與堿液充分反應(yīng),生成次氯酸鈉(反應(yīng)方程式如式①),然后通過次氯酸鈉輸送泵至各用戶和成品罐區(qū)。應(yīng)注意的是:氯氣與高濃度的氫氧化鈉溶液不會產(chǎn)生次氯酸鈉,而會生成氯化鈉、氯酸鈉及水(反應(yīng)方程式如式②)。
①
②
廢氯在引風(fēng)機(jī)的作用下進(jìn)入一級廢氯氣吸收塔下部,由一級塔堿液循環(huán)泵送入一級塔堿液冷卻器,經(jīng)過降溫后的循環(huán)液進(jìn)入塔內(nèi),自塔上部噴淋而下與廢氯氣逆流接觸迅速吸收,同時(shí)吸收反應(yīng)熱,塔底出來的吸收堿液自流入一級塔堿液循環(huán)槽再經(jīng)泵送回其上部,循環(huán)吸收廢氯氣。二級吸收塔的操作與一級吸收塔的操作類似,從一級吸收塔頂排出來的低濃度廢氯氣連續(xù)進(jìn)入二級廢氯氣吸收塔下部,塔底出來的吸收堿液用二級塔堿液循環(huán)泵送入二級塔堿液冷卻器,換熱降溫后再回到塔內(nèi),循環(huán)吸收廢氯氣,二級廢氯氣吸收塔尾氣被引風(fēng)機(jī)抽出排空。當(dāng)塔底出來的次氯酸鈉溶液有效氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到10%時(shí),用次氯酸鈉成品泵將合格的次氯酸鈉溶液送往罐區(qū)。吸收系統(tǒng)所用質(zhì)量分?jǐn)?shù)15%的新鮮堿液由電解堿液和生產(chǎn)水在堿液配制槽中配制而成。堿液高位槽儲存一定量的新鮮堿液,一級、二級循環(huán)堿泵斷電時(shí),開關(guān)閥會迅速打開,高位槽中的堿液自流入兩級吸收塔內(nèi)由上部噴淋而下與廢氯氣逆流接觸迅速吸收。
廢氯氣處理工藝流程如圖1所示。
圖1 廢氯氣處理工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram of waste chlorine treatment
廢氯處理裝置在氯堿生產(chǎn)中占有極其重要的作用,屬于安全環(huán)保裝置,需持續(xù)運(yùn)行,隨時(shí)處于應(yīng)急狀態(tài)。原設(shè)計(jì)一級、二級吸收塔為串聯(lián)運(yùn)行方式,如其中一臺塔及附屬設(shè)施需要檢修時(shí),必須同時(shí)停運(yùn)另一臺吸收塔,造成安全環(huán)保設(shè)施停用,此時(shí)遇停車等異常情況時(shí),會造成氯氣外逸,給生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來極大的威脅。針對以上情況,北元化工連通一級、二級氯氣吸收塔進(jìn)出口,遇吸收塔或附屬設(shè)施維保檢修時(shí),可將此塔切出系統(tǒng),保持另外一臺吸收塔正常運(yùn)行,降低系統(tǒng)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
廢氯處理裝置吸收塔循環(huán)液為15%燒堿溶液,而衡量燒堿與氯反應(yīng)程度的指標(biāo)為有效氯,一般有效氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到10%時(shí)認(rèn)為反應(yīng)已達(dá)到終點(diǎn),如繼續(xù)吸收則會造成尾氣跑冒。一般情況下,有效氯采用手工分析控制吸收液反應(yīng)程度,此種方式存在檢測分析不及時(shí)的弊端,如果有大量的廢氯進(jìn)入吸收塔,稍有不慎會吸收過度造成尾氣跑冒,故在廢氯吸收裝置循環(huán)液管線增加有效氯在線分析儀非常必要,可實(shí)現(xiàn)全過程在線檢測吸收液中的有效氯,有效避免因吸收度控制不當(dāng)而造成尾氣跑冒或次氯酸鈉成品不合格的問題。
原裝置一級、二級吸收塔循環(huán)堿管道為CPVC材質(zhì),在運(yùn)行過程中時(shí)常出現(xiàn)焊縫及本體滲漏問題,甚至出現(xiàn)了管道斷裂問題,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)極大威脅著崗位人員的人身安全。根據(jù)吸收液的工藝條件及物化性質(zhì),將吸收塔循環(huán)堿管線由CPVC材質(zhì)更換為鈦材質(zhì)管線,改造后完全解決了管線泄漏問題,并極大地改善了裝置區(qū)的現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)狀。
堿液與氯氣吸收反應(yīng)時(shí),會伴隨產(chǎn)生熱量。由于次氯酸鈉溶液在高于38 ℃時(shí)會發(fā)生熱分解,故需對循環(huán)堿液進(jìn)行降溫,一般情況下保證回堿溫度不超過35 ℃。原裝置采用手動(dòng)控制的方式,如遇系統(tǒng)緊急停車,吸收液溫度會迅速上漲,加之崗位值班室距離裝置區(qū)較遠(yuǎn),因循環(huán)堿溫度調(diào)整不及時(shí)而引發(fā)次氯酸鈉分解,造成尾氣跑冒,輕則污染環(huán)境,嚴(yán)重時(shí)會造成人員中毒。經(jīng)分析論證,在循環(huán)堿液冷卻器回水管線增設(shè)1臺自動(dòng)閥,并與回堿溫度設(shè)置邏輯關(guān)系,從而實(shí)現(xiàn)一級、二級循環(huán)堿液冷卻器溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)。改造后不僅解決了因溫度調(diào)整不及時(shí)而造成尾氣跑冒的隱患,而且降低了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)提高了廢氯處理裝置的自動(dòng)化程度。
廢氯處理裝置堿液高位槽為應(yīng)急而設(shè)置,當(dāng)一級、二級循環(huán)堿泵故障停運(yùn)時(shí),可緊急打開堿液高位槽去一級、二級吸收塔的開關(guān)閥,供廢氯處理裝置應(yīng)急使用。原設(shè)計(jì)緊急情況下需崗位人員手動(dòng)打開開關(guān)閥向一級、二級吸收塔供應(yīng)堿液,遇生產(chǎn)系統(tǒng)緊急停車時(shí),崗位人員應(yīng)急操作較多,存在遺忘或失誤的問題。故將堿液高位槽出口開關(guān)閥與一級、二級循環(huán)堿泵運(yùn)行信號設(shè)置邏輯程序,當(dāng)一級、二級循環(huán)堿泵失電或故障停止運(yùn)行后,堿液高位槽出口開關(guān)閥自動(dòng)打開向一級、二級吸收塔供堿。
廢氯處理裝置中的引風(fēng)機(jī)為吸收系統(tǒng)中的氣相提供推動(dòng)力。原設(shè)計(jì)引風(fēng)機(jī)啟停為手動(dòng)啟停切換,當(dāng)引風(fēng)機(jī)故障停運(yùn)時(shí)裝置吸收效率會大大下降,造成氯氣系統(tǒng)超壓,嚴(yán)重時(shí)引起氯氣跑冒,同時(shí)可能造成設(shè)備設(shè)施的損壞,故組織專業(yè)技術(shù)人員分析論證對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造。
(1)分別在一級、二級循環(huán)堿泵各自出口總管增加堿液流量計(jì)及止回閥,并設(shè)置聯(lián)鎖堿液流量低低,聯(lián)鎖啟動(dòng)備用泵。
(2)分別在2臺引風(fēng)機(jī)進(jìn)口增加自動(dòng)切斷閥,當(dāng)運(yùn)行風(fēng)機(jī)跳停時(shí)聯(lián)鎖啟動(dòng)備用風(fēng)機(jī),并聯(lián)鎖對應(yīng)停止、運(yùn)行引風(fēng)機(jī)進(jìn)口開關(guān)閥關(guān)閉、開啟,同時(shí)在DCS控制室增加風(fēng)機(jī)及閥門的遠(yuǎn)程操作按鈕。
經(jīng)過以上改造,可實(shí)現(xiàn)循環(huán)堿泵遠(yuǎn)程啟動(dòng)及自動(dòng)切換,有效解決了因引風(fēng)機(jī)及循環(huán)堿泵跳停而造成氯氣系統(tǒng)超壓和氯氣跑冒的問題。
此外,還加裝了2個(gè)泵自動(dòng)切換功能,岀口加止回閥,電氣實(shí)現(xiàn)自動(dòng)互備。
為使廢氯處理裝置的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行除提升設(shè)備設(shè)施的穩(wěn)定性和自動(dòng)化程度,還須加強(qiáng)裝置設(shè)備設(shè)施的日常管理維護(hù)及預(yù)警預(yù)報(bào),尤其要對循環(huán)堿的流量、有效氯、溫度、濃度等指標(biāo)進(jìn)行密切監(jiān)控。有效控制堿液濃度可避免或極大的減緩吸收塔氣相進(jìn)口及填料結(jié)鹽的問題,建議定期打開吸收塔檢查系統(tǒng)結(jié)鹽情況[2]。
經(jīng)過以上改造后,北元化工的廢氯處理裝置極大地提高了運(yùn)行穩(wěn)定性,同時(shí)引風(fēng)機(jī)、一級和二級循環(huán)堿泵可實(shí)現(xiàn)DCS遠(yuǎn)程啟停切換,裝置的自動(dòng)化程度得到了極大的提升,不僅降低了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且提升了廢氯處理裝置應(yīng)急能力。