吳紅忠 ,張曉蓮
(1.焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454191; 2.海洋化工研究院有限公司,山東 青島 266071)
隨著國(guó)家環(huán)保、安全督察力度不斷加強(qiáng),如何在新的形勢(shì)下適應(yīng)國(guó)家環(huán)保、安全要求,大量回收生產(chǎn)過(guò)程中可以利用的熱能,降低生產(chǎn)成本,做到清潔生產(chǎn)是當(dāng)前化工企業(yè)首要考慮的問(wèn)題。建設(shè)具有清潔、環(huán)保、安全、穩(wěn)定、高效的化工生產(chǎn)模式是氯堿行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“開元化工”)成立于2009年10月,隸屬于河南能源化工集團(tuán)?,F(xiàn)有20萬(wàn)t/a離子膜法燒堿、2萬(wàn)t/a三氯氫硅、3萬(wàn)t/a環(huán)氧氯丙烷、4萬(wàn)t/a環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置。20萬(wàn)t/a離子膜法燒堿裝置于2011年10月投產(chǎn),目前生產(chǎn)穩(wěn)定,形成了產(chǎn)、供、銷一體的運(yùn)營(yíng)模式,是河南能源骨干企業(yè)之一。
開元化工氯化氫合成崗位有5臺(tái)二合一副產(chǎn)蒸汽石墨合成爐,正常生產(chǎn)時(shí),3臺(tái)合成爐便可滿足鹽酸生產(chǎn)需要。3臺(tái)合成爐副產(chǎn)蒸汽約7.5 t/h。原設(shè)計(jì)將副產(chǎn)蒸汽并入開元化工低壓蒸汽管網(wǎng),為1臺(tái)溴化鋰機(jī)組提供動(dòng)力,或者送至一次鹽水和電解崗位用于板式換熱器對(duì)物料進(jìn)行預(yù)熱。由于利用性不高,多為排空處理,造成能源浪費(fèi);還消耗大量動(dòng)力電,增加生產(chǎn)成本。
開元化工離子膜法燒堿裝置現(xiàn)有3套R(shí)HSCW-275*2J(T)A螺桿制冷機(jī)組,每套機(jī)組有4臺(tái)壓縮機(jī),2臺(tái)壓縮機(jī)為1組,共6組12臺(tái)壓縮機(jī)。單臺(tái)功率為110 kW,總功率為1 320 kW;單組制冷量為1 700 kW,總制冷量為10 200 kW。還有1套16JH057溴化鋰制冷機(jī)組,制冷量為1 900 kW,運(yùn)行時(shí),利用部分合成爐副產(chǎn)蒸汽作為動(dòng)力,與螺桿機(jī)組配合使用。
為了充分利用合成爐副產(chǎn)蒸汽,將焦煤集團(tuán)合晶科技閑置的C-360AST(制冷量分別為1 220 kW)和XI-330(制冷量3 300 kW)溴化鋰機(jī)組調(diào)到開元化工7 ℃水站進(jìn)行利用,以降低投資成本,提高設(shè)備利用率。
3.1.1 優(yōu)點(diǎn)
(1)由于直接水冷式螺桿冷水機(jī)組以電能為動(dòng)力,一般產(chǎn)品能效比大于4,是一種節(jié)能產(chǎn)品。
(2)使用年限長(zhǎng),能量衰減可忽略。
3.1.2 缺點(diǎn)
螺桿冷水機(jī)組以電能為動(dòng)力,在電力緊張的地區(qū),單位電價(jià)較高,造成整機(jī)運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較高。
3.2.1 優(yōu)點(diǎn)
(1)溴化鋰機(jī)組的制冷劑為水,對(duì)環(huán)境污染較少,且制冷劑價(jià)格便宜。
(2)溴化鋰制冷機(jī)組可利用廢蒸汽或直接以燃油(氣)為動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)制冷循環(huán),對(duì)電力的需求量不大,僅需要電能來(lái)驅(qū)動(dòng)溶液泵和溶劑泵。故對(duì)電力資源較為緊張的地區(qū), 該產(chǎn)品有較大的優(yōu)勢(shì),且運(yùn)行能源費(fèi)用較螺桿冷水機(jī)組要低。
3.2.2 缺點(diǎn)
(1)由于所用溴化鋰溶液在有空氣的情況下,對(duì)普通碳鋼有較強(qiáng)的腐蝕性,設(shè)備在使用一段時(shí)間后出現(xiàn)較明顯的能量衰減,從而降低了整臺(tái)機(jī)組的實(shí)際產(chǎn)冷量,影響了使用效果,并且降低了機(jī)組的使用壽命。
(2)正常檢修時(shí),排放的溴化鋰水溶液污染環(huán)境;設(shè)備造價(jià)較高,初期投資費(fèi)用大。
(3)設(shè)備外形體積龐大,須配備專用機(jī)房(溴化鋰還需配備專用冷媒及備用冷媒)。
(4)溴化鋰?yán)渌畽C(jī)組對(duì)冷卻水的水質(zhì)要求高,且冷卻水用量一般為水冷螺桿式冷水機(jī)組的1.5倍左右,對(duì)于淡水資源較為缺乏的地區(qū),投資及運(yùn)行成本較高。
此外,螺桿制冷機(jī)組使用動(dòng)力電,使用范圍廣。而溴化鋰?yán)渌畽C(jī)組以蒸汽為動(dòng)力,如使用一次蒸汽時(shí)費(fèi)用高,但是使用生產(chǎn)中副產(chǎn)蒸汽或利用回收蒸汽,生產(chǎn)成本就會(huì)大幅度降低。因此,如果開元化工在生產(chǎn)中副產(chǎn)蒸汽,則溴化鋰制冷機(jī)組比螺桿制冷機(jī)組更節(jié)能。
在開元化工現(xiàn)有冷媒水站增加一座溴化鋰機(jī)組廠房,將新增溴化鋰機(jī)組和管道與原有工藝管道連通,形成一整套冷媒系統(tǒng),然后利用5臺(tái)二合一石墨合成爐的副產(chǎn)蒸汽作為冷媒系統(tǒng)的動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)降低燒堿系統(tǒng)動(dòng)力電的目的。
改造優(yōu)化后的冷媒系統(tǒng),正常情況下使用1臺(tái)XI-330溴化鋰機(jī)組即可滿足全廠冷凍水的需求,16JH057和C-360AST溴化鋰機(jī)組作為備用,3臺(tái)溴化鋰機(jī)組交替使用;特殊情況下,再使用螺桿制冷機(jī)組。這樣,可有效降低用電量,回收副產(chǎn)蒸汽和冷凝水。
C-360AST和XI-330為閑置設(shè)備,因長(zhǎng)時(shí)間未運(yùn)行,部分零部件已經(jīng)老化,制冷溶劑和潤(rùn)滑油已經(jīng)變質(zhì),換熱列管內(nèi)存在水垢。為了保證設(shè)備最大化穩(wěn)定與提升機(jī)組的運(yùn)行性能,對(duì)該機(jī)組進(jìn)行了徹底的清理、維護(hù)保養(yǎng)。
5.1.1 方案
采用循環(huán)清洗和靜置浸泡相結(jié)合的方法進(jìn)行清洗。安裝臨時(shí)清洗槽,使清洗設(shè)備形成一個(gè)閉合回路,清洗液不斷循環(huán),沉積層等不斷受到新鮮清洗液的化學(xué)作用和沖刷作用而溶解和脫落。
5.1.2 清洗工藝流程
5.1.3 清洗操作
(1)系統(tǒng)檢查確認(rèn)。清洗前必須打開主機(jī)水室端蓋,檢查結(jié)垢狀況;同時(shí),檢查主機(jī)的外部綜合狀況和性能。
(2)若主機(jī)銅管因結(jié)垢嚴(yán)重而堵塞,應(yīng)使用物理法疏通銅管(即高壓射流物理清洗)。
(3)機(jī)組清洗前,要遮蓋主機(jī)電控箱,以免液體濺到電控箱上。
(4)清洗系統(tǒng)補(bǔ)滿水后,啟動(dòng)清洗泵開始循環(huán),檢查清洗系統(tǒng)是否泄漏。
(5)投加緩蝕劑(SL-102),按照清洗系統(tǒng)保有水量投加。循環(huán)15 min以上,確保緩蝕劑已經(jīng)溶解且循環(huán)均勻后,才能加清洗劑(SL-101)。
(6)加清洗劑(SL-101)。加清洗劑應(yīng)緩慢進(jìn)行,且清洗劑盡量在清洗水箱中溶解后再打入清洗系統(tǒng),不要用水泵將大量清洗劑直接吸到清洗管路中。
(7)通過(guò)控制加清洗劑速度來(lái)控制反應(yīng)速度,避免系統(tǒng)出現(xiàn)大量氣體漲破清洗軟管,大量氣體出現(xiàn)還容易導(dǎo)致冷凝器內(nèi)氣阻而造成部分銅管不能洗凈。
(8)停止循環(huán),排掉少部分清洗劑。打開冷凝器端蓋,檢查除垢效果。如除垢效果不好,應(yīng)裝好冷凝器端蓋,補(bǔ)水、加清洗劑,繼續(xù)清洗。
(9)確認(rèn)除垢效果良好的情況下,清洗結(jié)束,排掉清洗劑,打開主機(jī)水室端蓋,用水槍沖洗銅管。沖洗完畢后,初步驗(yàn)收,確認(rèn)除垢效果。
(10)初步驗(yàn)收后,恢復(fù)循環(huán)清洗系統(tǒng),系統(tǒng)補(bǔ)滿水,繼續(xù)循環(huán),投加預(yù)膜劑(SL-103)進(jìn)行中和預(yù)膜。預(yù)膜劑循環(huán)均勻后,檢測(cè)循環(huán)水的pH值,確保pH值在9以上。如pH值不到9,須繼續(xù)投加預(yù)膜劑直至合格。
(11)預(yù)膜劑循環(huán)均勻后(循環(huán)1 h以上),停止循環(huán),清洗結(jié)束,拆掉臨時(shí)清洗系統(tǒng)。但此時(shí)預(yù)膜劑不需排放,而應(yīng)在系統(tǒng)中保留12 h以上。如機(jī)組清洗后暫時(shí)不運(yùn)行,則預(yù)膜劑不需排放,一直浸泡在機(jī)組內(nèi)即可。
5.1.4 注意事項(xiàng)
(1)清洗沖掉傳熱管中的灰塵、泥沙、脫落的藻類及腐蝕產(chǎn)物時(shí),注意檢查傳熱管及臨時(shí)系統(tǒng)是否泄漏,確保清洗質(zhì)量,避免環(huán)境污染。
(2)中央空調(diào)機(jī)組內(nèi)部材質(zhì)一般為碳鋼和銅管,如清洗過(guò)程緩蝕處理不當(dāng),容易造成金屬的腐蝕,嚴(yán)重者可導(dǎo)致銅管被洗穿,因此必須嚴(yán)格控制緩蝕液的濃度。
(3)根據(jù)換熱管結(jié)垢程度和垢量,確定清洗劑的濃度和用量,避免出現(xiàn)除垢不徹底和換熱管腐蝕現(xiàn)象。
(4)循環(huán)清洗結(jié)束后,打開機(jī)組冷凝器端蓋進(jìn)行檢查。對(duì)于殘存未完全脫落的浮垢,再次通過(guò)水力沖洗方式予以清除,避免出現(xiàn)除垢不徹底和換熱管腐蝕現(xiàn)象。
(5)為避免清洗后的新鮮金屬表面氧化腐蝕,殘液清除后立即進(jìn)行中和鈍化處理與預(yù)膜工作。
(6)清洗技術(shù)操作工藝要求:①清洗溫度條件的控制,②清洗濃度條件的控制,③科學(xué)的清洗操作程序。
(7)清洗過(guò)程的分析控制:①清洗過(guò)程的監(jiān)控項(xiàng)目,②清洗終點(diǎn)的監(jiān)控項(xiàng)目,③腐蝕監(jiān)控項(xiàng)目。
5.2.1 方案
溴化鋰溶液是溴化鋰制冷機(jī)組的“血液”,溶液品質(zhì)直接影響機(jī)組運(yùn)行性能與使用壽命。溶液維護(hù)工藝主要包括:沉淀法和過(guò)濾法。沉淀指溶液在機(jī)內(nèi)充分循環(huán)后將機(jī)內(nèi)腐蝕產(chǎn)物帶出機(jī)外沉淀,經(jīng)沉淀取上部清液,除去機(jī)內(nèi)的沉淀物;沉淀需反復(fù)多次才能達(dá)到清潔溶液的目的。過(guò)濾指利用過(guò)濾裝置對(duì)溶液進(jìn)行過(guò)濾,帶出溶液內(nèi)的腐蝕物,從而達(dá)到清潔溶液的目的。
5.2.2 維護(hù)保養(yǎng)工藝流程
5.2.3 維護(hù)保養(yǎng)操作
(1)施工前的準(zhǔn)備工作如軟管、接頭等配備后,清洗所有的連接膠管、過(guò)濾器、閥門、再生容器,確保溶液處理系統(tǒng)的清潔度。
(2)溶液處理系統(tǒng)的連接安裝:過(guò)濾器、再生容器的就位;加液閥→止回閥→過(guò)濾器→再生容器→濃溶液取樣閥的系統(tǒng)連接,并加裝連接夾頭。溶液回液管必須灌液處理后安裝,防止空氣漏入機(jī)組產(chǎn)生腐蝕。
(3)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中將機(jī)內(nèi)溶液從溶液加液閥分流至加裝濾膜后的過(guò)濾器進(jìn)行再生處理,循環(huán)處理過(guò)程中必須全程跟蹤,以防空氣進(jìn)入機(jī)組產(chǎn)生腐蝕。空氣一旦進(jìn)入機(jī)組,須在制冷運(yùn)行過(guò)程中迅速抽高真空。
(4)為達(dá)到機(jī)組運(yùn)行中溶液徹底處理的目的,溶液處理過(guò)程中須對(duì)機(jī)組進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行,并定期旁通冷劑水。每天一次部分旁通,時(shí)間不低于30 min。
(5)機(jī)組內(nèi)溶液的大量腐蝕物可在處理前壓入儲(chǔ)液罐,反復(fù)用濾膜沉淀數(shù)次后再吸入主機(jī)內(nèi)循環(huán)再生處理。
(6)溶液處理過(guò)程中,根據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù)確定添加緩蝕劑SL-901及中和劑SL-902的量,并稀釋后分批次加入再生容器內(nèi),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整pH值。
(7)溶液處理過(guò)程中,根據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù)確定添加活性劑SL-904的量,并稀釋后分批次加入再生容器內(nèi)。必須在pH值已經(jīng)正常情況下進(jìn)行。
(8)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中溶液清澈無(wú)雜質(zhì)后可初步視為再生處理合格,拆除溶液處理系統(tǒng),將系統(tǒng)內(nèi)的溶液集中處理后加入機(jī)內(nèi)利用。
(9)對(duì)溶液過(guò)濾器、再生容器、膠管等用清水反復(fù)沖洗干凈,對(duì)機(jī)組外表面可能濺到溶液的地方用清水沖洗;施工期間每天在上、下班前清理施工現(xiàn)場(chǎng);再生工作完成后,徹底對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理、清掃,保證機(jī)房的整潔。
(10)對(duì)機(jī)組制冷運(yùn)行中多次抽高真空,確保機(jī)組真空度合格,以防機(jī)組腐蝕后溶液再次受到污染。
(11)制冷機(jī)組運(yùn)行情況下取樣留存,以備復(fù)檢。
5.2.4 注意事項(xiàng)
(1)溴化鋰溶液發(fā)生質(zhì)量變化后,根據(jù)機(jī)組溶液實(shí)際狀況,結(jié)合機(jī)組溶液的化驗(yàn)報(bào)告(溴化鋰溶液),及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)節(jié)溶液成分的含量,確保維護(hù)后溶液的高效品質(zhì)與機(jī)組的正常運(yùn)行質(zhì)量。
(2)維修需更換的配件及溶液由維修廠家負(fù)責(zé)提供,必須經(jīng)嚴(yán)格驗(yàn)收合格后方能使用。
(3)溴化鋰污染環(huán)境,因此,機(jī)組在運(yùn)行中禁止出現(xiàn)跑、冒、滴、漏;檢修時(shí)不能將溴化鋰溶液直接排入下水道,必須全部回收處理。
在試運(yùn)行中,由于該設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間閑置,出現(xiàn)問(wèn)題如下。
(1)控制面板電池電量不足,已更換。
(2)冷卻水出水管道流量開關(guān)不工作,已更換。
(3)測(cè)溫電阻有一根不工作,已更換。
(4)冷凝水水箱浮球開關(guān)不動(dòng)作,隨即采用人工調(diào)節(jié)流量閥門控制,同時(shí)已報(bào)計(jì)劃,到貨后更換。
(5)冷凝水泵機(jī)封漏水,檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)封損壞,已更換。
該項(xiàng)目于2018年9月10日開始運(yùn)行,到目前冷媒系統(tǒng)運(yùn)行效果良好,完全滿足20萬(wàn)t/a離子膜法燒堿裝置冷媒水的需求,已達(dá)到副產(chǎn)蒸汽回收利用替代動(dòng)力電,降低生產(chǎn)成本的目的。
含調(diào)劑設(shè)備、土建、材料、安裝等費(fèi)用,合計(jì)213萬(wàn)元。
1套螺桿機(jī)組包括4臺(tái)壓縮機(jī),1臺(tái)壓縮機(jī)額定功率110 kW,每年節(jié)約電量為(年運(yùn)行時(shí)間按8 000 h計(jì)算):
110×4×8 000=3 520 000(kW·h)。
電費(fèi)按0.62元/(kW·h)計(jì)算,每年節(jié)約電費(fèi):3 520 000×0.62=218.24萬(wàn)(元)。
溴化鋰機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)副產(chǎn)蒸汽冷凝水量6.5 t/h,每年以8 000 h計(jì),可產(chǎn)生約5.2萬(wàn)t蒸汽冷凝水?,F(xiàn)將冷凝水按純水全部回收回用,純水按8元/t計(jì)算,每年可創(chuàng)效41.6萬(wàn)元。
以上兩項(xiàng)每年節(jié)約創(chuàng)效合計(jì)259.84萬(wàn)元。
經(jīng)計(jì)算可知:該裝置運(yùn)行不到1年即可收回投資。
開元化工冷媒系統(tǒng)以1臺(tái)大溴化鋰機(jī)組運(yùn)行,1中1小2臺(tái)溴化鋰機(jī)組作為備用,正常情況下,不開啟螺桿制冷機(jī)組就能滿足全廠冷凍水的需求。充分利用合成爐副產(chǎn)蒸汽代替了動(dòng)力電,不但提高了設(shè)備利用率,減少了設(shè)備投入,還達(dá)到了廢熱利用,為氯堿行業(yè)在冷媒系統(tǒng)節(jié)能創(chuàng)效工作中探索出一條可行的實(shí)踐之路。