*王 躍
(霍州煤電集團汾河焦煤公司三交河煤礦 山西 041600)
基于煤礦在進行掘進時較容易出現(xiàn)發(fā)水災害,所以設置了探放水的手段進行輔助施工,其主要目的是運用鉆探技術方式去探測水害區(qū)域,并疏壓降水。以前每次進行探放水時,只有30多米的超前距,只能鉆不到200米的探水鉆孔,掘進幾步就要探放水幾次,重復至全部掘進完成,在此過程中,會發(fā)生很多阻礙:(1)太過盲目,完成探放水的效率不高;(2)巷道因鉆孔施工的影響很深;(3)太多的鉆孔等待施工,工程繁瑣。巷道掘進環(huán)境不夠安全,探放水效率不高;因此,制定新的探放水工藝,可以更加有效合理降低水害發(fā)生,防治水效率也會相應提高。
某礦采區(qū)坐落在井田南部,其運輸順槽選擇的是9104型號,巷道開拓斷面4.8m,自北向南共1250m,頂板順9#煤層往南一直掘進到保安煤柱,屬于井田邊界。
分析井下收集的首采區(qū)實時資料,結合9號煤層實際地質報告,得出裂隙含水是從K5灰?guī)r和頂板砂巖產生的,裂隙水層造成了頂板充水,含水層是弱富水性,不太影響巷道掘進;煤層3#采空區(qū)往下45m是煤層9#,有7467m3的含水量,870m的巷道到1030m左右都是積水區(qū),掘進時,巷道采空區(qū)會產生應力,導致工作面出現(xiàn)裂隙巖層,產生積水后,就會極大的影響巷道掘進。9104綜合機械化的運輸順槽,可以掘進450m。
①鉆機型號是ZDY3700B,具有30MPa的壓力和50kW的功率,能獲得72r/min的轉速;鉆孔施工時一定要和中空鉆桿進行配套,鉆桿是63mm寬、1.5m長,能得到132mm的擴孔鉆頭和75mm的鉆孔鉆頭。
②工作面的周圍沒有老窯水和采空區(qū),水質單一,所以不用單獨設置迎頭鉆孔,只需在每排安裝頂板鉆孔5個,每個150m深,(即1#-5#孔),上覆巖層下方50m處即是鉆孔位置,頂板和鉆孔保持20°夾角;巷道中線和鉆孔5#投影水平重合,左偏20°鉆孔1#,左偏40°鉆孔2#,右偏20°鉆孔3#,右偏40°鉆孔4#,鉆孔總體呈“扇形”擺放。
③鉆機在工作面完成安裝后開始施工鉆孔,鉆到11m停下,開始更換鉆頭為擴孔,繼續(xù)擴孔施工,達到11m后在鉆孔里安裝PVC4根孔口管,最后的封孔工作用聚氨醋完成。
④注水耐壓一定要在封孔工作結束后,再測試孔口段。1.5倍的積水壓力值,就是所需的注水壓力,耐壓合格要等待測試20min以上,再進行鉆進工作。
①鉆孔是一項大工程量的施工:運輸順槽9104的870m至940m位置是積水段,屬于覆采空區(qū)。每組探水鉆孔有5個鉆孔,共需8組,即40個孔,總長6000m。巷道超前150m的鉆探距離,可向前實現(xiàn)100m掘進,鉆孔需要27d的高強度作業(yè)施工周期,是一項大工程量的施工。巷道在鉆孔時不可掘進,降低掘進效率。
②有很多用不上的鉆孔:探放水超前鉆探的傳統(tǒng)施工方式,會產生大量的廢棄孔,盲目性較大,無法滿足探放水的預期效率。
千米鉆機是鉆探定向技術完成鉆孔施工的主要應用,其鉆進動力利用螺桿馬達來實現(xiàn),鉆進的隨鉆測量系統(tǒng)可以掌握旋轉螺桿的角度和彎角以及鉆孔軌跡和方位角,沿設定的方位角完成鉆進,至少完成400m深的定向鉆探,達到98%的鉆進準確率。
運輸順槽9104用來定向鉆探的設備型號是ZDY45000鉆機,測量系統(tǒng)是二代鉆進和泥漿泵配套鉆機,表1是具體參數(shù)指標。
表1 ZDY4500定向鉆機主要技術參數(shù)情況表
①運輸順槽9104向前完成500m掘進后,施工改為定向鉆探,地震三維探測和物探的結果可以看到,巷道的870m到1030m處是積水覆采空區(qū),和水平巷道夾角22°,垂直巷道45m,需要定向探水施工4個457m深度左右的鉆孔,即1#-4#孔,見圖1。
圖1 9104運輸順槽定向鉆探軌跡曲線示意圖
②巷道正對面的煤壁要掘進四個直線位置的鉆孔,1.5m的間距,保持1.8m以上才是頂板,用傾角為6°的鉆孔按照350m速度鉆進,方位角保證3°以內的鉆孔偏差,達到350m后可以降低傾角,最后到積水區(qū)時傾角是在2°左右。
③運輸順槽9104依據(jù)地質資料可知,有6.7m厚的炭質泥巖和17.6m厚的粗砂巖,終孔和擴孔碰到穩(wěn)定巖堅硬層方可停下,即完成12m深的鉆孔封孔,擴孔時用到變徑法,選擇擴孔段是153mm或133mm的直徑,孔口管是直徑127mm的安裝鉆孔,最終的封孔用油井水泥來完成,見圖2。
圖2 油井水泥封孔工藝平面示意圖
④鉆孔進行注水耐壓要在封孔工作以后進行,選擇2.4MPa的注水壓力,泄壓閥的安裝要注水合格才可以進行,下一步是安裝止水閥,然后繼續(xù)鉆進導向鉆孔,并記錄鉆孔的實時軌跡,上傳到測量隨鉆系統(tǒng),分析對比每一次的鉆孔軌跡,及時校正偏差數(shù)據(jù)。
①降低了鉆孔周期和數(shù)量:運輸順槽9104運用定向鉆探方法以后,可以實現(xiàn)1828m的鉆孔總長,比以前的探放水方式少了4172m的鉆孔工程,降低了13d的鉆孔周期,減少了作業(yè)強度,促進了鉆孔施工速度。
②實現(xiàn)快速掘進巷道:以前的探放水方式,向前100m掘進,就要完成鉆孔施工以此,5.2m/d的掘進速度是根據(jù)探放水的快慢影響。新的定向鉆探方式對掘進巷道的影響不大,9.6m/d的速度可以一次得到完美的鉆孔,巷道掘進可以保證快速性和安全性。
③可以得到高效的探放水:定向鉆探有1.2MPa的放水水壓,保證定向鉆孔4個全是濕孔,覆采空區(qū)的運輸順槽9104可實現(xiàn)7442m3的放水量,基本滿足預期的積水量。后期掘進巷道時,積水段的局部淋水出現(xiàn)在過采空區(qū),基本不影響巷道掘進,只有0.2m3/h的淋水量時,上覆采空區(qū)不會造成水患。
本文以某礦掘進前期的運輸順槽9104為例,針對探放水時的高強度作業(yè)問題,以及周期長且效率差等難題,設計了定向鉆探方式,經實驗得出定向鉆探的效果顯著,可以達到高精度、小數(shù)量的鉆孔施工,可以明顯提升探放水作業(yè)的工作效率。