孟澤天 于艷暉 王永強(qiáng)(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
薩北油田過(guò)渡帶低產(chǎn)能油井較多,油井的排液能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供液能力,平均單井產(chǎn)液23t/d,泵效低,產(chǎn)量低、液面深,正常工作時(shí)嚴(yán)重供液不足。采取最小的抽汲參數(shù)組合仍無(wú)法改善不合理供、排現(xiàn)狀,由于液面過(guò)深,桿、管斷脫問(wèn)題比例高,抽油泵空磨現(xiàn)象嚴(yán)重,增大了機(jī)、泵、桿的損壞概率[1-2]。
針對(duì)這部分低產(chǎn)井,從分析摸索低產(chǎn)能抽油機(jī)井生產(chǎn)規(guī)律出發(fā),實(shí)施不停機(jī)間抽采油試驗(yàn),以及動(dòng)態(tài)連續(xù)控液面生產(chǎn)試驗(yàn),有效提高油井生產(chǎn)管理水平,節(jié)省大量生產(chǎn)用電,降低生產(chǎn)運(yùn)維投入成本。
人工間抽方法主要是摸索合理間抽規(guī)律,確定泵抽時(shí)間的標(biāo)準(zhǔn)。正常泵抽時(shí)液面下降及停井后液面恢復(fù)曲線見(jiàn)圖1。根據(jù)油井動(dòng)液面變化曲線,按油井泵效大于或等于30%時(shí)的合理流壓,即油井產(chǎn)量和地層滲流產(chǎn)量都保持較高的數(shù)值,以此可確定合理間抽的啟機(jī)和停機(jī)時(shí)刻,從而確定該井合適的運(yùn)行時(shí)間[3]。
圖1 正常泵抽時(shí)液面下降及停井后液面恢復(fù)曲線
間抽工作制度的確定標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)泵抽產(chǎn)量隨時(shí)間的變化曲線、沉沒(méi)度隨時(shí)間的變化曲線、液面恢復(fù)曲線確定油井的間抽工作制度,確定原則為泵效大于40%。當(dāng)油井的供液能力發(fā)生變化時(shí),當(dāng)油井日產(chǎn)液的變化大于30%,排除泵況變差影響,可重新確定間抽制度。通過(guò)合理確定間抽條件和時(shí)間,能保證產(chǎn)液不降。實(shí)施人工間抽97口井,初期平均運(yùn)行時(shí)間為13h,二次間抽調(diào)整后每天運(yùn)行時(shí)間11h,優(yōu)化調(diào)整后累計(jì)運(yùn)行134天,與不間抽相比,年累節(jié)電94×104kWh。低產(chǎn)能抽油機(jī)井人工間抽運(yùn)行參數(shù)及效果見(jiàn)表1。
表1 低產(chǎn)能抽油機(jī)井人工間抽運(yùn)行參數(shù)及效果
實(shí)施傳統(tǒng)間抽制度,受長(zhǎng)期停機(jī)、油藏性質(zhì)影響,再次啟抽時(shí)易發(fā)生井下管柱、泵蠟堵,以及電動(dòng)機(jī)故障頻發(fā)等問(wèn)題。不停機(jī)間抽采油方法采取曲柄地上擺動(dòng)而井下桿柱不動(dòng)的方式,取代傳統(tǒng)間抽生產(chǎn)中停機(jī)靜止的方式。當(dāng)油井供液能力不足時(shí),抽油機(jī)曲柄可在指定或允許的范圍內(nèi)保持小幅擺動(dòng)運(yùn)行。當(dāng)油井供液能力滿足起抽條件時(shí),油井直接啟動(dòng),此時(shí)曲柄通過(guò)多次往復(fù)擺動(dòng)方式能夠使電動(dòng)機(jī)達(dá)到正常轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)無(wú)沖擊柔性啟動(dòng)運(yùn)行[4-5]。
現(xiàn)場(chǎng)需先測(cè)試錄取抽油機(jī)停機(jī)后待液面完全恢復(fù)情況,取動(dòng)液面最高值,再啟抽直至液面不再下降,同時(shí)按頻次監(jiān)測(cè)采集液面和電動(dòng)機(jī)有功功率變化;當(dāng)動(dòng)液面從最深開(kāi)始恢復(fù),同樣定時(shí)測(cè)試動(dòng)液面深度,直至液面穩(wěn)定。由此可以根據(jù)液面恢復(fù)情況以及啟抽后液面變化,計(jì)算不停機(jī)間歇采油的運(yùn)行周期,從而確定擺動(dòng)時(shí)間和抽油時(shí)間,并最終實(shí)現(xiàn)供采平衡。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)1#抽油機(jī)井進(jìn)行不停機(jī)間抽試驗(yàn)。首先進(jìn)行液面恢復(fù)及液面下行抽汲測(cè)試。動(dòng)液面恢復(fù)曲線見(jiàn)圖2,動(dòng)液面由861m恢復(fù)至601m時(shí),動(dòng)液面基本保持穩(wěn)定,用時(shí)7h。從圖3可以看出,動(dòng)液面由492m下行至807m,用時(shí)7h,沉沒(méi)度由458m變化至143m,此時(shí)泵效變差,抽油機(jī)井運(yùn)行效率最低。
圖2 動(dòng)液面恢復(fù)曲線
圖3 1#不停機(jī)間抽井動(dòng)液面下行變化曲線
根據(jù)液面恢復(fù)及下行變化情況,制定不停機(jī)間抽制度:以30min為一個(gè)運(yùn)行周期,擺動(dòng)時(shí)間為8min,抽油時(shí)間為22min。
從常規(guī)間抽與間抽采油動(dòng)液面波動(dòng)變化曲線(圖4)可以看出,間抽分布密集程度決定了動(dòng)液面的波動(dòng)范圍,按需劃分合理的間抽密度,即可將動(dòng)液面控制在合理的范圍內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)沉沒(méi)度和流壓的穩(wěn)定控制[6]。
圖4 1#井間歇采油與常規(guī)采油時(shí)動(dòng)液面變化對(duì)比曲線
研究表明,在抽油機(jī)井每個(gè)沖程運(yùn)行過(guò)程中,合理進(jìn)行變速運(yùn)行能夠降低懸點(diǎn)載荷峰值,減小懸點(diǎn)載荷的波動(dòng)[7]。控液面連續(xù)采油方法就是在對(duì)油井液面、載荷與能耗變化對(duì)比測(cè)試基礎(chǔ)上,通過(guò)伺服控制油井運(yùn)行中合理變速自動(dòng)調(diào)整沖次,逐步找到液面上升下降規(guī)律,從而保證合理動(dòng)液面下供排關(guān)系的穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)油井連續(xù)運(yùn)行不停機(jī)[8]。
現(xiàn)場(chǎng)伺服控制系統(tǒng)主要用PID算法進(jìn)行伺服自動(dòng)調(diào)整控制[9-10]。以2#井為例,該井屬于過(guò)渡帶嚴(yán)重供液不足井。沖次由前期5次/min逐級(jí)調(diào)整到1.5次/min附近運(yùn)行,約4h做出第一次調(diào)整,可達(dá)到預(yù)設(shè)合理液面,48h左右最終可穩(wěn)定在700m±20m,2#井液面自動(dòng)控制時(shí)液面趨向水平曲線見(jiàn)圖5。
圖5 2#井液面自動(dòng)控制時(shí)液面趨向水平曲線
在初始運(yùn)行時(shí),初始沖次選擇正常生產(chǎn)時(shí)的5次/min,經(jīng)過(guò)5h自動(dòng)變速調(diào)整,沖次保持在1.3次/min左右,對(duì)應(yīng)油井動(dòng)液面保持不變,運(yùn)行6h后,沖次在1.15次/min左右,油井供排關(guān)系達(dá)到穩(wěn)定,2#井液面自動(dòng)控制控時(shí)沖次自動(dòng)調(diào)整曲線見(jiàn)圖6。
圖6 2#井液面自動(dòng)控制控時(shí)沖次自動(dòng)調(diào)整曲線
通過(guò)控液面生產(chǎn)后產(chǎn)液為24.1t/d,增產(chǎn)23%。變速運(yùn)行后最低有功功率3.7kW,與常規(guī)運(yùn)行相比降低6.3kW,日節(jié)電151.2kWh。
人工間抽方法可根據(jù)油井產(chǎn)量、沉沒(méi)度隨時(shí)間的變化情況,保證供液不足時(shí)的油井液面有效恢復(fù),保證油藏的有效供給,與正常運(yùn)行相比,單井節(jié)電50.6kWh,有功節(jié)電率27.0%。該方法不需設(shè)備投入,但是人工成本高,無(wú)法根據(jù)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行啟停控制,油井設(shè)備重新啟動(dòng)時(shí)沖擊嚴(yán)重,實(shí)際管理難度大,工作制度難以保證執(zhí)行到位。
不停機(jī)間抽采油方法以擺動(dòng)與整周運(yùn)行組合的方式為主的,克服傳統(tǒng)間抽管理弊端,無(wú)需人工啟停,能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)停機(jī)的不足,避免了因長(zhǎng)期停機(jī)、油藏性質(zhì)影響而導(dǎo)致的井下管柱、泵蠟堵,以及電動(dòng)機(jī)故障問(wèn)題。啟抽過(guò)程時(shí)負(fù)荷輕,消除了啟動(dòng)沖擊,不會(huì)造成設(shè)備損傷和電網(wǎng)沖擊。與正常運(yùn)行相比,單井節(jié)電95.7kWh,有功節(jié)電率51.1%。
變速控液面連續(xù)采油方法通過(guò)多次對(duì)液面、載荷與能耗變化對(duì)比測(cè)試,找到液面上升下降規(guī)律,通過(guò)自動(dòng)調(diào)整油井變沖次運(yùn)行,保證液面穩(wěn)定,從而實(shí)現(xiàn)油井連續(xù)運(yùn)行不停機(jī)。該方法能夠保證油井始終處于協(xié)調(diào)的供排關(guān)系,保證較高的泵效與能效水平,與正常運(yùn)行相比,單井節(jié)電98.4kWh,有功節(jié)電率52.5%,并且直接消除了啟動(dòng)時(shí)安全隱患。多種間抽優(yōu)化治理方法效果對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 多種間抽優(yōu)化治理方法效果對(duì)比
從三種方式運(yùn)行能耗對(duì)比看,不停機(jī)間抽與變速控液面連續(xù)采油效果好于人工間抽方式,與人工間抽相比,能保證產(chǎn)量不降,日節(jié)電分別為33%和35%,系統(tǒng)效率分別提高8.2和10.1個(gè)百分點(diǎn),節(jié)能降耗效果顯著,同時(shí)也大幅度降低了生產(chǎn)管理難度和員工勞動(dòng)強(qiáng)度。
從不斷提高高含水油田經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量出發(fā),低產(chǎn)液井應(yīng)根據(jù)油井產(chǎn)量、流壓關(guān)井恢復(fù)情況摸索合理的間抽方法,合理的間抽生產(chǎn)制度能確保穩(wěn)定供排協(xié)調(diào)關(guān)系。從保證產(chǎn)量、降低能耗角度出發(fā),不停機(jī)間抽采油方法、變速動(dòng)液面連續(xù)控制采油是今后低產(chǎn)井治理的有效手段,可有效解決過(guò)渡帶地區(qū)油藏低產(chǎn)能井供液能力差的問(wèn)題,在不影響油井產(chǎn)量、保證安全生產(chǎn)的同時(shí),能有效降低日耗電水平,提高系統(tǒng)效率,同時(shí)也能大幅度降低生產(chǎn)管理難度和員工勞動(dòng)強(qiáng)度,可作為今后低產(chǎn)能井治理的主要手段。