王琦(大慶油田有限責(zé)任公司第十采油廠)
油田注水系統(tǒng)耗電約占總耗電的30%[1],如何控制生產(chǎn)操作成本,有效降低注水能耗已經(jīng)成為節(jié)能研究的方向,也是亟待解決的問題。通過對注水系統(tǒng)進(jìn)行能耗調(diào)查,緊緊圍繞單元設(shè)備效率、管網(wǎng)效率、注水區(qū)域平衡等問題進(jìn)行研究[2],開展了高壓離心注水泵涂膜技術(shù)現(xiàn)場試驗,同時應(yīng)用系統(tǒng)仿真優(yōu)化技術(shù)對注水系統(tǒng)生產(chǎn)運行優(yōu)化,并對目前系統(tǒng)存在的問題提出改造建議。通過采取措施取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,并為油田注水系統(tǒng)節(jié)能挖潛積累成熟的可借鑒經(jīng)驗。
A油田地面注水系統(tǒng)建成投產(chǎn)注水站11座,運行9座,其中地面清水注水站5座,地下水注水站3座,含油污水回注站1座。共有注水泵40臺,單井采用單干管多井、單干管單井配水兩種注水工藝流程,實現(xiàn)含油污水、地面清水兩種水質(zhì)分質(zhì)注水。
1)高壓離心注水泵效率低。5座地面清水注水站采用DF-100型離心泵實施注水,共有高壓離心注水泵16臺,運行時間均超過15年。由于離心注水泵運行時間較長,泵內(nèi)部葉輪等部件腐蝕、結(jié)垢較為嚴(yán)重,水力損失逐漸增大,泵水單耗上升,泵效平均57.8%,造成了電能的浪費,離心注水站能耗統(tǒng)計見表1。
表1 離心注水站能耗統(tǒng)計
2)注水區(qū)域不平衡,部分注水站運行注水泵負(fù)荷率較低,導(dǎo)致系統(tǒng)單耗較高。運行的9座注水站中的5座地面清水注水站共運行注水泵6臺,年均運行負(fù)荷率為80.9%,負(fù)荷率低的站有3座站,其中A注水站為68.1%,D注水站69.8,E注水站為65.1%,需對系統(tǒng)管網(wǎng)進(jìn)行調(diào)整以優(yōu)化生產(chǎn)運行。
針對注水系統(tǒng)中存在的問題,分析注水系統(tǒng)的主要節(jié)能潛力在管網(wǎng)運行和注水設(shè)備方面[3],主要做了以下三項的工作,一是應(yīng)用仿真優(yōu)化技術(shù),指導(dǎo)系統(tǒng)生產(chǎn)運行,并對管網(wǎng)存在的問題提出改造方案;二是應(yīng)用高壓注水泵涂膜技術(shù),提高注水泵效,降低泵水單耗;三是將DF100型離心泵更換為五柱塞泵,降低注水耗電[4]。
開展以注水管網(wǎng)和泵站為基礎(chǔ)、以生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫為依托,建立基于系統(tǒng)仿真優(yōu)化。通過系統(tǒng)的仿真優(yōu)化運行,確定注水系統(tǒng)調(diào)整改造方案,降低注水單耗和提高注水效率。
3.1.1 研究的主要內(nèi)容
1)系統(tǒng)動態(tài)仿真研究。針對注水系統(tǒng)建立仿真模型,確定合理的邊界條件,對優(yōu)化的多組系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行計算機(jī)仿真實驗,能夠模擬當(dāng)前注水狀況,顯示注水水流在管網(wǎng)中的流動狀態(tài),實現(xiàn)注水水量調(diào)度的計算機(jī)管理,達(dá)到優(yōu)化系統(tǒng)生產(chǎn)運行[5]。
2)注水站配置、運行優(yōu)化研究。建立注水井-配水間-地面管網(wǎng)-注水站整個大系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化模型,確定合理的邊界條件,編制優(yōu)化軟件,對注水系統(tǒng)運行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化研究,得出不同階段的系統(tǒng)壓力、流量等參數(shù),確定注水系統(tǒng)優(yōu)化開泵方案和合理的注水工藝流程。
3)注水管網(wǎng)改造優(yōu)化設(shè)計研究。以提高注水管網(wǎng)效率,減少能耗為目標(biāo),對注水管網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化研究,確定注水管網(wǎng)的最佳壓力分布,對現(xiàn)行管網(wǎng)中出現(xiàn)壓降損失較大的部位作部分調(diào)整,以現(xiàn)有的注水管網(wǎng)情況,通過仿真計算,分別對注水站、注水管道、配水間進(jìn)行分析調(diào)整[6]。
3.1.2 完成的主要工作及成果
經(jīng)過對注水系統(tǒng)部分調(diào)整,在滿足注水井注水量的前提下,5座注水站由一、二季度運行6臺注水泵變?yōu)槿径冗\行5臺,注水泵平均泵效由57.6%提高到59.1%,注水單耗下降0.16,運行泵負(fù)荷率從二季度的78.5%提高到三季度的89.1%。負(fù)荷率提高的注水站分別為:A注水站負(fù)荷率從80.8%提高到97.1%;B注水站負(fù)荷率從90.4%提高到95.6%;D注水站負(fù)荷率70.4%提高到98.3%。注水站前后能耗對比見表2。
表2 注水站前后能耗對比
注水泵涂膜技術(shù)作為一項成熟有效的節(jié)能措施,對于提高注水泵的運行效率效果顯著,因此對泵效較低的注水泵,采用了該項技術(shù)[7]。
選擇了目前環(huán)狀管網(wǎng)中運行的5臺DF高壓離心注水泵進(jìn)行現(xiàn)場試驗。目的是通過注水泵涂膜技術(shù)應(yīng)用,改善泵體內(nèi)水力磨阻,減小水力損失,使泵低耗高效運行[8]。節(jié)能測試數(shù)據(jù)見表3,可見5臺泵涂膜后平均泵效提高了4.39個百分點,注水單耗降低了0.48kWh/m3,節(jié)電率為5.44%。
表3 節(jié)能測試數(shù)據(jù)
由于采用的DF-100型離心注水泵自身結(jié)構(gòu)等原因,泵效較低,相比于柱塞泵能耗較高[9]。為降低注水泵能耗,在A注水站安裝了2臺105m3/h的五柱塞泵代替離心泵注水,以探索大排量注水泵增壓注水的適應(yīng)性和可靠性。柱塞泵安裝以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,達(dá)到了GB/T9234—2019《機(jī)動往復(fù)泵》國家標(biāo)準(zhǔn)的要求[10],日常運行維護(hù)情況見表4。目前設(shè)備已穩(wěn)定運行2年時間,節(jié)能測試結(jié)果表明,泵效率為94.2%、單耗為4.79kWh/m3,在相同工況下與DF-100離心泵相比,單耗降低3.2kWh/m3,日可節(jié)電0.8×104kWh,節(jié)電率為40%。
表4 日常運行維護(hù)情況
1)建議每年使用軟件對注水系統(tǒng)仿真優(yōu)化,根據(jù)優(yōu)化提供的方案及時調(diào)整管網(wǎng),確保系統(tǒng)高效運行。
2)注水泵涂膜技術(shù)具有較好的節(jié)能效果。該項技術(shù)具有成本低、效果好、簡單易行的特點,可以降低高壓離心注水泵能耗,應(yīng)時刻跟蹤效果持續(xù)時間,失效后及時涂膜。
3)將DF-100型離心泵更換為五柱塞泵在注水系統(tǒng)取得了一定的節(jié)能效果,具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和較好的應(yīng)用前景。