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      用離子交換樹脂法從金堆城鉬冶煉廢酸中回收錸的工業(yè)應(yīng)用

      2021-08-18 07:43:22符新科劉紅召王寒飛張博
      礦產(chǎn)保護(hù)與利用 2021年3期
      關(guān)鍵詞:廢酸陰離子工藝流程

      符新科, 劉紅召, 王寒飛, 張博

      1.金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西 華縣714104; 2.中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所,河南 鄭州 450006; 3.自然資源部多金屬礦綜合利用評價重點實驗室,河南 鄭州 4500063; 4.河南省黃金資源綜合利用重點實驗室,河南 鄭州 450006

      1 前言

      錸是一種稀有高熔點金屬,基于其特殊的物化性質(zhì),在國防、航天航空和石油化工等高科技領(lǐng)域具有重要用途[1,2]。錸具有優(yōu)異的高溫性能,約70%的錸被用于制造各種超級合金[3,4],在航空發(fā)動機(jī)和蒸汽輪機(jī)用鎳基錸合金中,金屬錸具有不可替代的作用。此外,石油裂解加氫催化劑中[5],錸也發(fā)揮著重要的作用。隨著我國航空發(fā)動機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的日趨完備以及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,未來我國對錸資源的需求,將會有較大幅度的提高。

      錸沒有獨立礦床,多與輝鉬礦或硫化銅礦物伴生或者共生,我國錸資源主要分布在德興銅鉬礦、寶山鉬礦、金堆城鉬礦和欒川鉬礦等礦石中[6-8],除德興銅鉬礦外,大部分礦石中錸含量不高,鉬精礦中錸含量普遍在15~40 g/t之間。由于含量低,錸多作為鉬冶煉或者銅冶煉的副產(chǎn)品綜合回收。金堆城鉬礦是我國最重要的鉬礦山之一,探明鉬金屬儲量29.3萬t,礦石中伴生錸占鉬的0.00004%,折合錸金屬量11.7t。

      金堆城鉬業(yè)股份有限公司(以下簡稱金堆城鉬業(yè))長期都非常重視共伴生資源的綜合回收,特別是對鉬伴生錸的回收,經(jīng)長期持續(xù)的技術(shù)攻關(guān),獲得了一系列技術(shù)成果[9-14]。早期,金堆城鉬業(yè)鉬爐料產(chǎn)品部主要研究用強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂綜合回收錸,實現(xiàn)技術(shù)突破并建成了錸回收生產(chǎn)線,成功產(chǎn)出錸酸銨產(chǎn)品。但長期生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)在原有工藝中,所用的強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂在循環(huán)使用性能、解吸效果、錸酸銨產(chǎn)品純度方面,還有待于進(jìn)一步提升。2017年,金堆城鉬業(yè)和中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所共同研發(fā)了從鉬冶煉廢酸中回收錸的新技術(shù),在樹脂的選型和工藝上,均取得新的進(jìn)展,克服了以上技術(shù)問題,實現(xiàn)了鉬冶煉廢酸中錸的高效回收,技術(shù)指標(biāo)優(yōu)異,錸酸銨產(chǎn)品純度可以達(dá)到99.99%。

      2 回收錸的原料

      目前,金堆城鉬業(yè)鉬爐料產(chǎn)品部主要采用兩臺多膛爐和兩臺回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行鉬精礦焙燒,1號多膛爐用于生產(chǎn)高溶性氧化鉬,2號多膛爐用于生產(chǎn)鉬鐵用氧化鉬,兩臺回轉(zhuǎn)窯主要用于生產(chǎn)鉬鐵用氧化鉬產(chǎn)品。兩臺多膛爐焙燒煙氣經(jīng)電收塵后合并,兩臺回轉(zhuǎn)窯煙氣經(jīng)散熱器降溫后,進(jìn)布袋收塵,布袋收塵后的煙氣和多膛爐收塵后煙氣合并,進(jìn)入制酸系統(tǒng)。煙氣進(jìn)入制酸前,需要進(jìn)行噴淋處理,脫除顆粒物,同時除掉煙氣中的氟,避免后續(xù)制酸系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕。在煙氣噴淋過程中,錸也進(jìn)入到廢酸中,得以富集,該廢酸是現(xiàn)階段金堆城鉬業(yè)回收錸的最主要原料。

      不同班次鉬冶煉廢酸的錸含量如表1所示,可以看出,錸平均含量為17.86 mg/L。廢酸中主要雜質(zhì)元素含量如表2所示,可以看出,廢酸中主要雜質(zhì)元素是鉬和硫,含量分別為1.13 g/L和105 g/L,其他雜質(zhì)元素如Si、Cl、Na、Al和Fe等含量較低,Se含量為4.2 mg/L。

      表1 金堆城鉬業(yè)鉬爐料產(chǎn)品部鉬冶煉廢酸錸含量

      表2 金堆城鉬業(yè)鉬爐料產(chǎn)品部鉬冶煉廢酸主要雜質(zhì)元素含量

      3 金堆城錸回收工藝流程

      3.1 強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂吸附技術(shù)

      3.1.1 主要工藝流程

      金堆城鉬業(yè)是國內(nèi)比較早開展了從鉬冶煉廢酸中回收錸的企業(yè),早期采用中和-離子交換工藝回收錸,主要工藝流程如圖1所示。

      圖1 中和-離子交換法從廢酸回收錸的工藝流程

      中和-離子交換工藝回收錸,首先將廢酸打入到攪拌桶,加入石灰乳,控制終點pH 5~8,脫除廢酸中大部分的硫酸根離子,采用板框壓濾機(jī)過濾后,將濾液打入到裝有強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂的離子交換柱進(jìn)行吸附,待離子交換柱吸附飽和后,用去離子水沖洗至中性,然后先用氨水解吸鉬,解吸完畢后用2N的硫氰酸銨溶液解吸錸,采用大量的氯化銨溶液洗滌解吸后的離子交換柱,使其再生,再生后的離子交換樹脂,經(jīng)去離子水充分洗滌后,進(jìn)入下一輪吸附環(huán)節(jié)。

      3.1.2 主要技術(shù)指標(biāo)

      根據(jù)實驗室試驗結(jié)果,中和-離子交換工藝回收錸的主要技術(shù)指標(biāo)如表3[15],可以看出,在中和過程中,錸損失率控制在10%以下,離子交換吸附階段,錸吸附率為92.5%,解吸率92.5%,錸總回收率控制在79%以上。

      1.1.1 火龍果 晶紅龍(白肉種火龍果,Hylocereusundatus),由貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹科學(xué)研究所提供。剝?nèi)」溆谩?/p>

      表3 中和-離子交換法主要技術(shù)指標(biāo)

      3.1.3 工藝特點及存在問題

      金堆城鉬業(yè)建成中和-離子交換工藝生產(chǎn)線后,能夠順利生產(chǎn)出高錸酸銨產(chǎn)品,但經(jīng)長時間的運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)了樹脂循環(huán)使用性能差的問題。在對含錸濃度為20~30 mg/L的廢酸吸附時,裝有新樹脂的離子交換柱運(yùn)轉(zhuǎn)20~30 d,流出液錸濃度達(dá)到1 mg/L,而吸附-解吸-再生操作5次以上的離子交換柱,運(yùn)轉(zhuǎn)僅2~3 d,流出液錸濃度就達(dá)到5 mg/L以上,吸附效果變差。

      為量化離子交換樹脂的衰減情況,在生產(chǎn)過程中,對使用次數(shù)不同的樹脂開展了吸附性能測試。測試采用靜態(tài)吸附法,具體試驗方法為:將不同使用次數(shù)的離子交換樹脂再生完畢后,用量筒準(zhǔn)確量取10 mL濕樹脂,將其加入到2 L廢酸中,在25 ℃攪拌條件下進(jìn)行靜態(tài)吸附24 h后,分析吸附后液中錸含量,以計算出錸的吸附量,將其與新樹脂的吸附量對比。從圖2中結(jié)果可以看出,經(jīng)過5次使用后,離子交換樹脂的吸附率變?yōu)樾聵渲?0.9%,吸附率衰減明顯。

      圖2 強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂吸附率衰減情況

      結(jié)合文獻(xiàn)[16]的研究結(jié)果,對于強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂,采用2N 硫氰酸銨溶液解吸附后,樹脂上負(fù)載了SCN-離子。解吸附后的樹脂經(jīng)過堿洗、酸洗進(jìn)行再生,但其樹脂上負(fù)載的SCN-離子不能夠完全被洗脫,這可能是樹脂經(jīng)多次使用后,性能衰減的最主要原因。

      3.2 弱堿性陰離子交換樹脂吸附技術(shù)

      3.2.1 工藝流程

      基于上述工藝存在的技術(shù)問題,金堆城鉬業(yè)和中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所開展了提高錸回收率的相關(guān)研究工作,根據(jù)研究結(jié)果,對早期的錸回收工藝進(jìn)行了改造,改用弱堿性陰離子交換樹脂吸附錸,具體工藝流程如圖3所示。

      圖3 弱堿性陰離子交換樹脂回收錸的工藝流程

      弱堿性陰離子交換樹脂回收錸工藝,是將廢酸冷卻至室溫,并放置24 h后,過濾掉顆粒物,之后經(jīng)板框壓濾機(jī)和精密過濾機(jī)過濾后,將濾液通入離子交換柱進(jìn)行吸附,吸附飽和后,采用質(zhì)量濃度為2.5%的氨水進(jìn)行解吸,解吸液量約為樹脂體積的2~3倍,解吸附完成后,將離子交換柱通入去離子水,洗滌至接近中性后,通入低濃度硫酸溶液,將樹脂轉(zhuǎn)化為硫酸根型,即可進(jìn)入下一輪吸附。解吸液通過蒸發(fā)-冷卻結(jié)晶,可以得到粗錸酸銨產(chǎn)品。

      3.2.2 主要技術(shù)指標(biāo)

      在錸回收生產(chǎn)過程中,以完成吸附、解吸附和錸酸銨蒸發(fā)結(jié)晶操作為一個周期,統(tǒng)計了不同物料中錸的金屬量,具體結(jié)果如表4所示。以生產(chǎn)周期2為例,進(jìn)入離子交換柱的廢酸中錸總金屬量為21.7 kg,吸附到離子交換柱上的錸金屬量為20.9 kg,折合吸附率為96.3%;解吸后得到的解吸液中的錸金屬量為19.9 kg,對比上柱金屬量20.9 kg,折算解吸附率為99.0%;通過蒸發(fā)結(jié)晶,得到粗錸酸銨產(chǎn)品中的錸金屬量為19.8 kg,對比廢酸中的錸金屬量,折合錸的總收率為91.2%。通過表4可以看出,三個生產(chǎn)周期,平均錸吸附率為97.5%,解吸附率為99.7%,錸總回收率為91.6%。需要說明的是,在蒸發(fā)結(jié)晶過程中,還有部分錸保留在蒸發(fā)母液中,目前,蒸發(fā)母液集中存放,未進(jìn)行進(jìn)一步的回收,因此,該統(tǒng)計過程未將其中的錸統(tǒng)計在內(nèi)。

      表4 錸回收過程主要技術(shù)指標(biāo)

      3.2.3 工藝特點

      弱堿性陰離子交換樹脂法回收錸具有收率高、工藝簡單、成本低和生產(chǎn)穩(wěn)定等優(yōu)點。回收率高主要表現(xiàn)在未計入蒸發(fā)母液中錸情況下,錸總收率達(dá)到91.6%;相比于原有的中和-離子交換工藝,采用將廢酸過濾后直接離子交換吸附的方案,省去了中和過程,既節(jié)約了成本,又避免了錸在中和過程的損失,工藝得到簡化;生產(chǎn)成本低主要表現(xiàn)在生產(chǎn)過程中,僅需要低濃度氨水等便宜易得原材料,另外,相比于強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂工藝,解吸液中錸濃度高,大幅度降低了蒸發(fā)液量,也降低了生產(chǎn)成本。自生產(chǎn)線改造后,經(jīng)過三年的運(yùn)轉(zhuǎn),離子交換樹脂具有很好的吸附和解吸附性能,生產(chǎn)穩(wěn)定性好。

      3.3 粗錸酸銨蒸發(fā)結(jié)晶提純工藝

      一次蒸發(fā)結(jié)晶得到的粗錸酸銨產(chǎn)品,呈棕紅色,經(jīng)分析主要成分如表5所示,可以看出其中的主要雜質(zhì)元素為Mo、S、Se、Pb和Ca等,需要進(jìn)行脫除后,方可得到高純錸酸銨產(chǎn)品。對于其中的不溶性雜質(zhì)元素,主要通過熱過濾的形式脫除,對于其他少量可溶性雜質(zhì),通過蒸發(fā)濃縮結(jié)晶脫除,形成了粗錸酸銨蒸發(fā)濃縮結(jié)晶提純工藝。

      3.3.1 工藝流程

      對粗錸酸銨產(chǎn)品,經(jīng)過熱溶解和熱過濾操作,過濾掉不溶性雜質(zhì),濾液經(jīng)蒸發(fā)后,進(jìn)行冷卻結(jié)晶,冷卻過程中補(bǔ)充少量氨水,待錸酸銨產(chǎn)品結(jié)晶完畢后,過濾即可得到提純后的錸酸銨產(chǎn)品,結(jié)晶母液返回到粗錸酸銨熱溶解過程,具體的工藝流程如圖4所示。由于一次蒸發(fā)濃縮結(jié)晶,無法得到合格的錸酸銨產(chǎn)品,該工藝流程需要重復(fù)2次以上,產(chǎn)品各雜質(zhì)元素含量方可達(dá)標(biāo)。

      圖4 粗錸酸銨重溶結(jié)晶工藝流程

      表5中列出了粗錸酸銨產(chǎn)品經(jīng)過兩次濃縮結(jié)晶操作,熱過濾得到濾渣的主要化學(xué)成分??梢钥闯?,一次熱溶解過程,脫除的不溶性雜質(zhì)主要是Se,還有一定量的Ca、F、S、Si,以及少量的Mo、Na、Mg和Fe等。

      表5 粗錸酸銨和濾渣主要化學(xué)組成

      表6列出了經(jīng)過兩次蒸發(fā)結(jié)晶得到的錸酸銨產(chǎn)品的主要化學(xué)成分,可以看出,主要雜質(zhì)元素的含量總計小于100 g/L,純度達(dá)到4N以上。這也說明,粗錸酸銨中其他的雜質(zhì)元素,主要通過溶解到蒸發(fā)母液中的形式,得到深度脫除。

      表6 高錸酸銨產(chǎn)品的化學(xué)分析結(jié)果

      3.3.2 主要技術(shù)指標(biāo)

      目前,企業(yè)經(jīng)過2~3次溶解-蒸發(fā)-冷卻結(jié)晶操作,制備出錸酸銨產(chǎn)品。產(chǎn)品的XRD分析結(jié)果如圖5所示,可以看出,產(chǎn)品中僅有高錸酸銨晶體,無其他雜質(zhì)晶體存在;化學(xué)分析結(jié)果如表5所示,可以看出,金堆城鉬業(yè)生產(chǎn)的高錸酸銨產(chǎn)品純度可達(dá)到99.99%,純度達(dá)到了有色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《錸酸銨》(YS/T 894—2018)的質(zhì)量要求。

      圖5 高錸酸銨產(chǎn)品的XRD分析

      3.3.3 主要特點

      采用的蒸發(fā)濃縮結(jié)晶工藝流程,充分結(jié)合粗錸酸銨產(chǎn)品中的雜質(zhì)元素類型,采用物理過濾的方式脫除不溶性雜質(zhì),采用適度濃縮的方式將可溶性雜質(zhì)留在蒸發(fā)母液中,同時,將母液返回到上一級溶解工藝,實現(xiàn)了雜質(zhì)元素的高效脫除,進(jìn)而得到高純錸酸銨產(chǎn)品,達(dá)到了相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

      4 結(jié)論及展望

      (1)生產(chǎn)采用的弱堿性陰離子交換樹脂法從鉬冶煉廢酸中綜合回收錸的技術(shù),經(jīng)生產(chǎn)實踐驗證,具有工藝簡單和生產(chǎn)穩(wěn)定的特點,對于錸平均含量為17.86 mg/L的廢酸,離子交換過程錸吸附率為97.5%,解吸附率為99.7%,總回收率為91.6%,高錸酸銨產(chǎn)品純度可達(dá)到99.99%。

      (2)解吸液蒸發(fā)結(jié)晶后,產(chǎn)生了錸含量比較高的蒸發(fā)母液,由于硫酸根和鉬酸根等雜質(zhì)離子含量較高,直接蒸發(fā)難以得到高品質(zhì)錸酸銨產(chǎn)品,直接返回離子交換系統(tǒng),會將大量的銨根離子帶入廢酸,后續(xù)處理難度大,需要研發(fā)合適的處理途徑。

      (3)金堆城鉬業(yè)長期都非常重視資源綜合利用,通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)實踐,建成了從鉬冶煉廢酸中綜合回收錸的生產(chǎn)線,為鉬伴生錸資源綜合回收水平的提升提供了很好的示范作用,提升了戰(zhàn)略性稀有稀散元素錸的國內(nèi)保障能力。

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