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      電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封改造及泄漏原因分析

      2021-08-16 14:17:38高旭龍張浩延長(zhǎng)石油集團(tuán)有限責(zé)任公司延安煉油廠聯(lián)合二車間陜西延安727406
      化工管理 2021年21期
      關(guān)鍵詞:波片機(jī)封含鹽

      高旭龍,張浩(延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安煉油廠聯(lián)合二車間,陜西 延安 727406)

      1 電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封泄漏的原因分析

      1.1 設(shè)計(jì)工藝欠佳

      對(duì)于電脫鹽注水循環(huán)泵來(lái)說(shuō),造成其發(fā)生泄漏事故的主要原因之一是在設(shè)計(jì)時(shí)缺乏全面性考慮,導(dǎo)致設(shè)備的設(shè)計(jì)工藝欠佳。通過(guò)分析現(xiàn)階段我國(guó)常用的電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封情況后可以發(fā)現(xiàn),盡管當(dāng)前我國(guó)循環(huán)泵的種類眾多,型號(hào)也各不相同,但是工藝欠佳的部位主要包括以下幾個(gè)方面:(1)電脫鹽注水循環(huán)泵軸套和軸間的密封不夠確切,導(dǎo)致泄漏情況的發(fā)生;(2)電脫鹽注水循環(huán)泵動(dòng)環(huán)和中軸軸套之間的密封工藝不好,導(dǎo)致其中存在較大的孔隙,從而使得電脫鹽注水循環(huán)泵在正常運(yùn)行的過(guò)程中出現(xiàn)泄漏;(3)動(dòng)靜環(huán)之間的密封不到位,造成機(jī)械設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)滲漏;(4)靜環(huán)和靜環(huán)座之間的密封性不好,使得電脫鹽注水循環(huán)泵的靜環(huán)無(wú)法和靜環(huán)座實(shí)現(xiàn)緊密的貼合,從而為出現(xiàn)泄漏埋下了安全隱患;(5)密封端和泵體之間密封設(shè)計(jì)不好,導(dǎo)致容易出現(xiàn)泄漏的情況。通常情況下,電脫鹽注水循環(huán)泵軸套和中軸間、密封端和循環(huán)泵之間發(fā)生泄漏時(shí),工作人員可以在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并予以解決,同時(shí),有必要對(duì)其進(jìn)行細(xì)致入微的觀察,尤其是當(dāng)電脫鹽注水循環(huán)泵的工作介質(zhì)為氣體時(shí),想要發(fā)現(xiàn)其是否發(fā)生了泄漏的情況是比較困難的,因此在工作介質(zhì)為氣體時(shí),需要對(duì)電脫鹽注水循環(huán)泵進(jìn)行仔細(xì)的檢查,評(píng)估其機(jī)封狀態(tài),觀察是否發(fā)生了泄漏[1]。除了上述發(fā)生的泄漏種類之外,其他類型的泄漏通常是很難發(fā)現(xiàn)的,需要工作人員在長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)積累以及大量管理維修實(shí)踐的基礎(chǔ)上,通過(guò)結(jié)合電脫鹽注水循環(huán)泵的癥狀進(jìn)行觀察和分析,才能夠準(zhǔn)確的判斷其是否發(fā)生了故障。

      1.2 介質(zhì)含鹽易結(jié)垢、溫度高

      通過(guò)分析電脫鹽注水循環(huán)泵的類型、工作溫度、入水壓力、工作介質(zhì)以及介質(zhì)的沖洗方案后可以發(fā)現(xiàn),由于介質(zhì)本身是含鹽的污水,因此介質(zhì)在長(zhǎng)時(shí)間接觸電脫鹽注水循環(huán)泵內(nèi)部的各個(gè)元件之后會(huì)造成波紋管波片上面黏附很多雜質(zhì),造成其表面沾染大量的污垢。同時(shí),由于電脫鹽注水循環(huán)泵的沖洗介質(zhì)是含鹽污水,因此當(dāng)工作溫度上升至額定溫度,即112℃之后,污水中的鹽分將會(huì)在波紋管波片上出現(xiàn)結(jié)晶,導(dǎo)致波紋管表面承受的壓力增加,影響波紋管的彈性和靈敏度,降低端面的壓力比重,最終造成工作介質(zhì),即污水從電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封端面上出現(xiàn)泄漏[2]。另外,在進(jìn)行電脫鹽注水循環(huán)泵的沖洗時(shí),采用的沖洗方案是從循環(huán)水泵出口引管線開(kāi)始進(jìn)行沖洗,直至循環(huán)泵機(jī)的壓蓋處,從而實(shí)現(xiàn)將自身的工作介質(zhì)引入到引管線口,實(shí)現(xiàn)對(duì)循環(huán)泵機(jī)密封端面的沖洗。這種沖洗方案存在的主要問(wèn)題是循環(huán)泵機(jī)的密封端面一直處于含鹽污水的介質(zhì)環(huán)境中進(jìn)行工作,使得波紋管波片接觸到污水中含鹽物質(zhì)的概率增大,最終造成介質(zhì)液體在波紋管波片處發(fā)生結(jié)晶,影響整個(gè)設(shè)備的正常工作和運(yùn)行,如圖1、圖2所示。

      圖1 波紋管

      圖2 小彈簧

      2 電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封泄漏的表現(xiàn)和判斷

      2.1 安裝后靜息調(diào)試時(shí)出現(xiàn)泄漏

      在完成電脫鹽注水循環(huán)泵的安裝之后,通常情況下會(huì)對(duì)其進(jìn)行靜息狀態(tài)下的調(diào)試,觀察整個(gè)循環(huán)泵是否出現(xiàn)了泄漏。當(dāng)泄漏量比較少時(shí),可以判斷是機(jī)械設(shè)備的動(dòng)靜環(huán)密封圈質(zhì)量問(wèn)題造成的泄漏;而當(dāng)泄漏量比較大時(shí),則可以判斷是動(dòng)、靜環(huán)之間的摩擦器件存在質(zhì)量問(wèn)題。當(dāng)對(duì)循環(huán)泵本身的泄漏量以及泄漏部位進(jìn)行觀察后,再結(jié)合手動(dòng)盤車調(diào)節(jié)進(jìn)行觀察,倘若泄漏量沒(méi)有出現(xiàn)明顯的變化時(shí),則可以認(rèn)為是動(dòng)、靜環(huán)密封圈群在問(wèn)題;而當(dāng)盤車的泄漏量變化程度較大時(shí),則可以認(rèn)為出現(xiàn)問(wèn)題的主要原因是動(dòng)、靜環(huán)摩擦副之間接觸不良[3]。另外,還需要將通道的泄漏納入考慮當(dāng)中,但是一般情況下,電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封發(fā)生泄漏是存在主次之分的,只要工作人員具備充足的工作經(jīng)驗(yàn),并且在機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的過(guò)程中進(jìn)行細(xì)致的觀察和考慮,那么基本上都能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)其的準(zhǔn)確判斷。

      2.2 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)泄漏

      電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封經(jīng)過(guò)靜息狀態(tài)測(cè)試之后,在其運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生較大的離心力,從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)部介質(zhì)泄漏的有效抑制。因此,在機(jī)械設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)階段,當(dāng)出現(xiàn)機(jī)封泄漏故障時(shí),通常都是由于動(dòng)、靜環(huán)之間摩擦副被破壞造成的。導(dǎo)致動(dòng)、靜環(huán)摩擦副密封出現(xiàn)失效的主要原因包括操作過(guò)程中的事物、機(jī)械設(shè)備在進(jìn)行安裝時(shí)密封程度過(guò)大造成摩擦副的損傷、動(dòng)環(huán)密封圈過(guò)于緊密、靜環(huán)密封圈過(guò)于松散、設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)部介質(zhì)中存在較大的顆粒狀物體,進(jìn)入到摩擦副當(dāng)中造成摩擦副受損、電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封設(shè)計(jì)存在缺陷等。在電脫鹽注水循環(huán)泵試運(yùn)行的過(guò)程中,這些情況的出現(xiàn)頻率是比較高的。在出現(xiàn)這些情況時(shí),可以通過(guò)對(duì)機(jī)械泵靜環(huán)座的具體位置進(jìn)行調(diào)整,但是在這種姑息調(diào)整不見(jiàn)好的情況下,需要采取重新拆除和安裝的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)機(jī)封的更換[4]。

      2.3 正常運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)泄漏

      在電脫鹽注水循環(huán)泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,倘若機(jī)封出現(xiàn)少量的泄漏,那么可以將其看作是設(shè)備機(jī)封的磨損達(dá)到了正常上限或是設(shè)備的使用壽命到達(dá)一定程度所致。當(dāng)介質(zhì)中晶體顆粒較大造成機(jī)封受到破壞、循環(huán)泵輸出量比預(yù)期較小。導(dǎo)致循環(huán)泵內(nèi)出現(xiàn)較為明顯的內(nèi)循環(huán),產(chǎn)生大量的熱量無(wú)法排出去,將會(huì)導(dǎo)致介質(zhì)的氣化,最終造成機(jī)封失效。再者,當(dāng)介質(zhì)的回流量較大時(shí),吸入管側(cè)邊容器底部的沉淀將會(huì)被沖擊起來(lái),這些沉淀的砂石不斷地沖擊機(jī)封,導(dǎo)致循環(huán)泵的機(jī)封被破壞。另外,當(dāng)電脫鹽注水循環(huán)泵長(zhǎng)時(shí)間處于不運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)時(shí),在重新運(yùn)轉(zhuǎn)之后沒(méi)有手動(dòng)盤車,容易導(dǎo)致摩擦副粘連嚴(yán)重造成設(shè)備的機(jī)封被破壞。還有就是工作介質(zhì)中的含鹽比重較大,這些含鹽物質(zhì)不斷地侵蝕設(shè)備,造成設(shè)備的機(jī)封狀態(tài)被破壞。最后,當(dāng)電脫鹽注水循環(huán)泵所處的工作環(huán)境出現(xiàn)較為劇烈的變化時(shí),其機(jī)封狀態(tài)受到熱脹冷縮原理的影響,也容易發(fā)生損壞[5]。

      3 電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封泄漏改造的對(duì)策及效果

      3.1 電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封泄漏改造方法

      針對(duì)電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封容易出現(xiàn)故障的情況,在進(jìn)行使用時(shí)有必要對(duì)其沖洗方案進(jìn)行改進(jìn),將原本受到含鹽污水沖洗的波紋管波片改成清潔的沖洗液進(jìn)行沖洗。通過(guò)改變沖洗液的沖洗方式,能夠有效避免波紋管波片上黏附的含鹽結(jié)晶過(guò)多造成波片正常運(yùn)轉(zhuǎn)受到影響。而在進(jìn)行實(shí)際改造時(shí),由于電脫鹽注水循環(huán)泵的沖洗方案改變難度較大、花費(fèi)成本較高,因此可以采用DTM-55BW型機(jī)封,如圖3、圖4、圖5所示。

      圖3 機(jī)封動(dòng)靜環(huán)

      圖4 改造后安裝形式

      DTM-55BW機(jī)封的外置彈簧數(shù)量較多,且其工作時(shí)不受到工作介質(zhì)種類的影響,因此其補(bǔ)償性能較為優(yōu)異。同時(shí),DTM-55BW型機(jī)封的整體端面采用硬質(zhì)材料進(jìn)行制造,因此其剛性更好。另外,對(duì)于機(jī)封來(lái)說(shuō),由于采用了內(nèi)置彈簧的設(shè)計(jì),使得介質(zhì)對(duì)于彈簧的腐蝕作用被有效避免,彈簧的工作狀態(tài)永遠(yuǎn)保持最佳,因此其環(huán)境適應(yīng)能力較強(qiáng),也不容易發(fā)生使用故障。

      圖5 改造前安裝形式

      3.2 電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封泄漏改造后的效果

      在本次研究中,進(jìn)行電脫鹽注水循環(huán)泵機(jī)封泄漏情況的改造,主要是通過(guò)改變沖洗介質(zhì)的材料以及彌補(bǔ)設(shè)計(jì)工藝的缺陷來(lái)完成的。傳統(tǒng)的沖洗介質(zhì)中含有較多的氯化鈉結(jié)晶,這些結(jié)晶物質(zhì)的存在使得波紋管波片的質(zhì)量容易增加,因此要頻繁的對(duì)波紋管波片進(jìn)行清理甚至更換,這就造成了電脫鹽注水循環(huán)泵工作成本的增加,而在對(duì)沖洗介質(zhì)以及沖洗方案進(jìn)行變更之后,采用無(wú)污染的液體對(duì)其進(jìn)行沖洗,能夠長(zhǎng)時(shí)間的保障波紋管波片處于一個(gè)清潔的狀態(tài),有效減少清理以及維修的頻率,實(shí)現(xiàn)成本的節(jié)約。同時(shí),在針對(duì)電脫鹽注水循環(huán)泵發(fā)生機(jī)封故障的原因進(jìn)行相應(yīng)的處理之后,減少了循環(huán)泵發(fā)生故障的頻率,有效減少了由于循環(huán)泵發(fā)生故障造成工作連貫性的影響,提升了工作效率,保障循環(huán)泵在使用過(guò)程中長(zhǎng)時(shí)間處于一個(gè)較好的工作狀態(tài),且對(duì)于各種工作介質(zhì)的適應(yīng)能力較強(qiáng),這對(duì)于企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是大有裨益的[6]。

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