任 禹
(淮南礦業(yè)集團朱集東煤礦,安徽 淮南 232001)
大采高工作面在過斷層、陷落柱等構(gòu)造區(qū)域時會出現(xiàn)不同程度頂板下沉、片幫、底鼓,甚至引起冒頂[1]。本文以朱集東煤礦1122(3)工作面為研究對象,針對性提出解決方案,并對施工效果進行評價。
朱集東煤礦主采11、13號煤,13-1下距11-2煤層平均間距66 m,煤層平均厚度分別為4 m、1.32 m。1122(3)工作面為東一南盤13-1煤首采面(圖1),工作面標高-848.3~ -887.1 m,地面標高+22.1~ +23.5 m。該面平均煤厚4.0 m,煤層傾角3°,面內(nèi)揭露最大斷層DF112落差4~9.5 m,橫跨工作面,嚴重影響回采。DF112斷層在3#異常區(qū)內(nèi),3#異常區(qū)影響范圍1497~1610 m,其中影響軌順G1497 m~G1554 m(57 m)、影響運順G1540 m~G1610 m(70 m U型棚段)。
圖1 1122(3)兩順槽剖面圖
采用“加強支護+超前兩巷注漿+工作面動態(tài)注漿”的方式加固頂幫?;夭汕埃瑢?122(3)工作面兩條順槽巷道進行加強支護并超前注漿。回采過程中,進行動態(tài)注漿,加強頂幫承載力。
方案一:加強支護+巷道圍巖淺部注漿。
方案二:加強支護+巷道圍巖淺部注漿+巷道圍巖深部注漿。
在工作面回采時,隨著工作面采動進行動態(tài)注漿。
1122(3)工作面順槽原采用錨網(wǎng)索支護。頂錨桿為Ф20 mm的左旋螺紋鋼錨桿,錨桿長度為2400 mm,間排距1 m×1 m;幫錨桿為Ф16 mm的A3鋼錨桿,長度1800 mm,間排距為750 mm×900 mm。每排布置三根Ф17.8 mm的鋼絞線錨索,長度6500 mm,錨索間排距1.3 m×2 m。加強支護圖如圖2。
圖2 加強支護圖
1122(3)工作面兩順槽斷層影響處頂幫部較為破碎,為切實改善巷幫圍巖性質(zhì),使圍巖形成整體,增強圍巖承載力,減少巷道后期維修成本,在巷道頂幫采用注漿加固方式[2]。
兩巷超前注久米納礦用無機加固復合砂漿。該材料可注性優(yōu)越,穩(wěn)定性好,可有效防止?jié){液沉淀分層導致的空隙堵塞;水灰比在0.3~0.4之間,能夠最大限度地降低過量水導致的巖層弱化問題;固結(jié)體強度高,28 d試樣單軸抗壓強度可達56 MPa,與碎煤混合40 h后即可達到20 MPa強度。
方案二在方案一基礎上,進一步對頂幫深部煤體進行注漿加固。淺部鉆孔,排距3000 mm,鉆孔間距2000 mm,矩形布置,孔深3000 mm,射漿管長2000 mm,注漿壓力2~4 MPa;深部鉆孔,排距3000 mm,鉆孔間距2000 mm,矩形布置,孔深8000 mm,射漿管長7000 mm,注漿壓力4~6 MPa。注漿鉆孔布置圖如圖3。
圖3 注漿鉆孔布置圖
工作面揭露斷層后,在工作面注固瑞特化學材料加固頂幫[3]。工作面回采至1545 m 處時開始對DF112斷層下盤煤頂板施工注漿鉆孔,在工作面破碎區(qū)域每3~5架布置一個注漿孔,距工作面頂板0.3~1.5 m,仰角8°~14°,孔深4~8 m,采用Ф42鉆頭進行施工,注漿孔數(shù):61個,注漿用量:70 t(2800桶)。
由圖4可知,采用注漿方式后,巷道圍巖得到改善,最大應力約為1 MPa,出現(xiàn)在巷道底部位置[4-5]。采用方案一加固后,巷道塑性變形區(qū)域有效減小,主要集中在巷道底部及底板位置,巷道兩幫塑性變形區(qū)最大深度為2.7 m,頂板塑性變形區(qū)最大深度為0.9 m,底板塑性變形區(qū)最大深度為2.1 m。采用方案二加固后,巷道塑性變形區(qū)域明顯減小,主要集中在巷道底部位置,巷道兩幫塑性變形區(qū)最大深度為2.1 m,頂板塑性變形區(qū)最大深度為0.7 m,底板塑性變形區(qū)最大深度為1.6 m。
圖4 注漿加固位置圍巖最小主應力云圖
在1122(3)工作面動態(tài)注漿前,對運順和軌順段分別進行注漿加固試驗,試驗段均為20 m,觀測巷道表面位移變化,每段布置2個測站。每個試驗段第一個測站位置位于斷層影響段以里5 m,第二個測站位于斷層影響段以里10 m。
由圖5可知,采用方案一加固支護方式后,在前8 d,巷道頂?shù)?、兩幫移近量變化較大,分別達到85 mm和260 mm;在第8~25 d左右移近量變化明顯減小,頂?shù)住蓭鸵平糠謩e增加了50 mm、75 mm;25 d后,基本無增長,穩(wěn)定在135 mm、335 mm。采用方案二加固支護方式后,在前8 d,巷道頂?shù)?、兩幫移近量明顯減小,分別達到68 mm和75 mm;在第8~35 d左右移近量變化明顯減小,頂?shù)住蓭鸵平糠謩e增加30 mm、80 mm;35 d后,基本無增長,穩(wěn)定在98 mm、155 mm。相比較而言,方案二較方案一頂?shù)?、兩幫移近量分別減少27%和54%,較原支護方式(頂?shù)?、兩幫圍巖移近量分別超過430 mm和880 mm)而言,頂?shù)住蓭鸵平糠謩e減少77%和85%。
圖5 巷道移近量-時間曲線
采用“加強支護+超前兩巷注漿”的方式加固頂幫,能有效控制巷道圍巖變形,較原支護頂?shù)?、兩幫移近量分別減少77%和85%。采用工作面動態(tài)注漿,能夠明顯提高工作面回采進度,經(jīng)統(tǒng)計回采速率由0.33 m/d提高到0.73 m/d,提高了1.2倍,提前12 d過完破碎區(qū)域,確保了安全生產(chǎn)。