林維山
(華陽五礦,山西 陽泉 045000)
華陽五礦8228回風(fēng)順槽井下位于中央?yún)^(qū)擴(kuò)區(qū),該工作面含矸2~3層,距頂板2.0 m左右有一層厚夾矸,厚約1.2 m,較穩(wěn)定。煤巖類型為半光亮型,屬于低瓦斯礦井,自開采以來并未發(fā)生過瓦斯事故,因此在進(jìn)行巷道掘進(jìn)時(shí)會采用爆破法進(jìn)行輔助。但在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的爆破方案成巷效果差,巷道圍巖的穩(wěn)定性差,大塊率高,不僅降低了巷道支護(hù)效率和安全性,也增加了巷道掘進(jìn)成本。結(jié)合華陽五礦井下的實(shí)際情況,本文提出了一種新的井下巷道爆破方案,根據(jù)在五陽煤礦的實(shí)際應(yīng)用表明,該新的爆破方案能夠?qū)⒁淮伪瞥上锫侍嵘?7.4%,將爆破后的大塊率降低79.3%,顯著提升煤礦井下的爆破效果和經(jīng)濟(jì)性。
華陽五礦的煤層平均傾角為6°,煤層的平均厚度7.9 m,堅(jiān)固性系數(shù)為2。老頂為細(xì)粒砂巖,平均厚度2.2 m,成分以石英為主;直接頂為砂質(zhì)泥巖,平均厚度9.0 m,含砂量較均勻;直接底為砂質(zhì)泥巖,平均厚度0.3 m;老底為細(xì)砂巖,平均厚度3.0 m,致密、堅(jiān)硬。在對華陽五礦煤礦井下巷道爆破后的情況分析后發(fā)現(xiàn),其最突出的不足主要是巷道成型效果差和爆破后的大塊多,嚴(yán)重影響了井下巷道成型效率和經(jīng)濟(jì)性,通過對多重因素分析,最終確定了導(dǎo)致爆破效果差的原因。
井下巷道爆破后成型效果差、邊緣不規(guī)則且超挖嚴(yán)重,主要是由于爆破孔的數(shù)量設(shè)置較少。為了滿足擴(kuò)大爆破范圍的需求,在單個(gè)爆破孔內(nèi)的裝藥量極多,在進(jìn)行爆破時(shí)爆破藥能量集中釋放,使爆破中心位置受到嚴(yán)重的沖擊[1],因此造成了邊緣區(qū)域極不規(guī)則,而且由于爆破威力大、爆破孔間距大,導(dǎo)致在遠(yuǎn)離爆破孔中心的位置大塊率極高。因此要提高井下巷道的爆破效果,需要增加爆破孔數(shù)量,盡量使各爆破沖擊區(qū)域重疊,以降低爆破時(shí)的大塊率,提高鏟裝效率。五陽煤礦現(xiàn)有爆破參數(shù)見表1。
表1 華陽五礦現(xiàn)有爆破孔參數(shù)
根據(jù)對華陽五礦爆破方案不足的分析,結(jié)合8228回風(fēng)順槽的實(shí)際情況,提出了一種新的井下巷道爆破方案,將井下巷道周邊孔的數(shù)量增加到15個(gè)(圖1中編號為17~31的孔),巷道垂直和拱頂處的周邊孔距離設(shè)置為440 mm,爆破孔的直徑設(shè)置為200 mm,爆破孔深1300 mm。在巷道斷面上設(shè)置6個(gè)掏槽眼,孔深設(shè)置為1500 mm,孔徑設(shè)置為200 mm,掏槽眼的個(gè)數(shù)為6個(gè)(圖1中編號為1~6的孔)。在巷道斷面上設(shè)置10個(gè)輔助眼(圖1中編號為7~16的孔),孔深設(shè)置為1300 mm,鉆孔直徑設(shè)置為200 mm,水平方向鉆孔間距設(shè)置為511 mm,斜距設(shè)置為660 mm。在巷道的底部設(shè)置6個(gè)底眼(圖1中編號為32~37的孔),孔深設(shè)置為1300 mm,孔徑設(shè)置為200 mm,各個(gè)孔之間的距離為540 mm。優(yōu)化后的爆破孔布置結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 井下巷道爆破孔布置結(jié)構(gòu)示意圖
各爆破孔基本參數(shù)見表2。
表2 各爆破孔參數(shù)匯總表
同時(shí),為了提高爆破時(shí)的破碎率,降低大塊率,在周邊孔和輔助孔處采用了間隔裝藥[2]的方案,可以利用爆破時(shí)的聚能效應(yīng)來提高爆破效果。根據(jù)實(shí)際爆破驗(yàn)證,周邊孔內(nèi)每段的裝藥量為20 g,輔助孔內(nèi)每段的裝藥量設(shè)置為400 g。間隔裝藥結(jié)構(gòu)如圖2[3]。
圖2 間隔裝藥結(jié)構(gòu)示意圖
炮眼布置采用垂直楔形掏槽,先布置掏槽眼,后布置下部眼,最后布置上部眼。炮眼最小抵抗線,巖層中不小于0.3 m,遇煤層時(shí)不小于0.5 m。炸藥采用三級煤礦許用乳化炸藥,規(guī)格Φ35 mm×200 mm,重200 g/卷;雷管采用毫秒延期電雷管1~5段(最后一段延期時(shí)間不超過130 ms)。在進(jìn)行裝藥布置時(shí),采用正向連續(xù)柱狀裝藥結(jié)構(gòu)。
填塞炮泥時(shí),用手輕輕拉住腳線,貼住巖壁,先將水炮泥裝入,再用炮土將炮眼封實(shí)。采用“一輕二緊三用力”操作方法搗固炮泥。封泥長度要求眼深0.6~1.0 m時(shí),封泥不少于眼深的1/2,眼深1.0~2.5 m時(shí),封泥不少于0.5 m,無封泥或封泥不足不實(shí)的炮眼嚴(yán)禁爆破[4]。
發(fā)爆器采用FD200L三人連鎖數(shù)顯遙控發(fā)爆器,確保起爆的安全性。分次爆破中,每個(gè)循環(huán)炸藥量可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行輕微調(diào)整,封泥長度不少于0.5 m,連線采用串聯(lián)方式,起爆順序?yàn)樘筒垩邸⑾虏垦?、上部眼分次爆破方式。爆破時(shí)若母線出現(xiàn)故障則應(yīng)采用導(dǎo)通法進(jìn)行測量,嚴(yán)禁采用短路法進(jìn)行故障排查。
優(yōu)化后巷道一次爆破成巷率由最初的46.8%提升到了目前的79.5%,比優(yōu)化前提升了69.9%;爆破后的二次處理時(shí)間由2 h/m降低到了1 h/m,有效提升了爆破后對巷道進(jìn)行二次處理的效率;爆破后大塊巖石的數(shù)量也比優(yōu)化前降低了約79.3%。巷道圍巖穩(wěn)定性好,成型質(zhì)量一致性高,對減少后續(xù)的支護(hù)時(shí)間、提升支護(hù)效率和綜采穩(wěn)定性均具有較大的意義。新的爆破方案,對提升五陽煤礦的井下綜采效率和作業(yè)安全具有積極的意義。
(1)井下巷道爆破后成型效果差主要是由于爆破孔的數(shù)量設(shè)置較少,單個(gè)爆破孔內(nèi)的裝藥量極多,爆破時(shí)爆破藥能量集中釋放,使爆破中心位置受到嚴(yán)重的沖擊,因此造成了邊緣區(qū)域極不規(guī)則,遠(yuǎn)離爆破孔中心的位置大塊率極高。
(2)將周邊孔數(shù)量由10個(gè)增加到15個(gè),同時(shí)在周邊孔和輔助孔處采用間隔裝藥的方案能夠優(yōu)化爆破孔分布,提升爆破效果。
(3)新的爆破方案能夠?qū)⒁淮伪瞥上锫侍嵘?7.4%,將爆破后的大塊率降低79.3%,爆破后的二次處理時(shí)間由2 h/m降低到了1 h/m,有效提升了井下巷道成型效率和安全性。