*溫 俊
(山西凱嘉能源集團(tuán)有限公司 山西 032000)
在井下掘進(jìn)過程中,遇到斷層時(shí),對(duì)掘進(jìn)工作帶來的影響較大,在揭露斷層時(shí),不論是煤體還是巖體,整體的硬度會(huì)出現(xiàn)明顯的下降,特別是斷層上盤巖體若存在上抬的問題,容易在煤體內(nèi)出現(xiàn)坍塌危險(xiǎn),從而導(dǎo)致頂板出現(xiàn)錯(cuò)距,嚴(yán)重情況下,可導(dǎo)致掘進(jìn)設(shè)備停止工作。從當(dāng)前掘進(jìn)遇到斷層后的支護(hù)來看,傳統(tǒng)單一的支護(hù)方式,在很多情況下,已經(jīng)不能滿足掘進(jìn)巷道支護(hù)的要求,采取復(fù)合型的支護(hù)措施,已經(jīng)是必然趨勢(shì)。因此,對(duì)掘進(jìn)面過斷層復(fù)合支護(hù)技術(shù)進(jìn)行分析有著較為重要的意義。
XX煤礦運(yùn)輸大巷正處于掘進(jìn)階段,巷道設(shè)計(jì)采用的是錨網(wǎng)梁索聯(lián)合支護(hù)的方式,在巷道掘進(jìn)的過程中,揭露了F12正斷層,從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量來看,斷層落差超過了7.5m,傾角為60°,從掘進(jìn)情況來看,掘進(jìn)面是從斷層的上盤進(jìn)入到斷層的下盤,在掘進(jìn)的過程中,出現(xiàn)了較為明顯的煤巖層上抬的情況,從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算表明,斷層的出現(xiàn)對(duì)巷道掘進(jìn)產(chǎn)生影響的長(zhǎng)度接近100m。圖1為掘進(jìn)面的布置情況圖。通過現(xiàn)場(chǎng)勘查和理論分析表明,若仍舊沿用巷道原設(shè)計(jì)采用的掘進(jìn)支護(hù)方式,不能較好保證巷道的穩(wěn)定性。因此,為了確保巷道支護(hù)的有效性,本次設(shè)計(jì)采用了“錨網(wǎng)索架棚”與“注漿加固”相結(jié)合的復(fù)合支護(hù)方式,對(duì)巷道受到斷層影響的階段進(jìn)行針對(duì)性的支護(hù)加固。
圖1 掘進(jìn)面的布置情況圖
首先是注漿材料和注漿設(shè)備。在掘進(jìn)工作面揭露斷層之前的5m之前,施工技術(shù)人員對(duì)掘進(jìn)工作面前方的巖體進(jìn)行注漿加固,這對(duì)于提升松散巖體、煤體的強(qiáng)度與完整性有著明顯的作用。為了提升本次注漿效果,本次選擇使用了氣動(dòng)雙液注漿泵,同時(shí),為了提升作業(yè)的效率,配合使用了兩臺(tái)氣動(dòng)攪拌桶。在進(jìn)行注漿時(shí),選擇使用的材料是專門用于對(duì)圍巖破碎區(qū)域進(jìn)行加固的無機(jī)雙液注漿材料,這類注漿液體在沒有混合之前,可以在八個(gè)小時(shí)以上的時(shí)間內(nèi)保持液體的狀態(tài),這對(duì)于保證注漿的效率、降低注漿成本較為明顯。在將液體混合后的五分鐘之后液體的流動(dòng)性就會(huì)明顯的下降,十五分鐘的時(shí)間內(nèi)可以達(dá)到完全固化的效果,在凝固后的兩個(gè)小時(shí)之后,整體的強(qiáng)度可以超過15MPa。
對(duì)于封孔深度的確定,應(yīng)當(dāng)全面從注漿作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況出發(fā),一般情況下,最小封孔的深度應(yīng)當(dāng)超過1m,圖2為注漿封孔作業(yè)示意圖。技術(shù)人員在封堵時(shí),技術(shù)人員使用棉紗對(duì)鋼管兩端孔隙進(jìn)行完全的封堵,封堵之后再進(jìn)行注漿封堵,在漿液凝固時(shí)間超過20min之后,技術(shù)人員開展現(xiàn)場(chǎng)注漿作業(yè)。在具體封孔時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把控三個(gè)方面。首先,對(duì)漿液水灰比在滿足實(shí)際需要的基礎(chǔ)上,適當(dāng)進(jìn)行降低。其次,應(yīng)當(dāng)控制漿液在混合管內(nèi)停留時(shí)間超過3min。此外,在將注漿管全部取出后,在孔口的位置進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)液。做好這三個(gè)環(huán)節(jié)的施工,對(duì)于提升注漿效果較為明顯。
圖2 注漿封孔作業(yè)示意圖
在注漿作業(yè)時(shí),施工深度應(yīng)當(dāng)超過3m的注漿孔,對(duì)注漿的效果進(jìn)行全面的觀察,將最佳的注漿參數(shù)全部確定下來,之后施工深度超過12m的注漿孔。由于掘進(jìn)巷道支護(hù)相對(duì)于其他類型巷道支護(hù)最大的不同在于,掘進(jìn)巷道屬于半封閉巷道,煤體、巖體整體的松散程度相對(duì)較高,由于現(xiàn)場(chǎng)施工條件的限制,較難判斷現(xiàn)場(chǎng)是否有漏漿的問題發(fā)生。所以,在本次注漿施工時(shí),設(shè)計(jì)采用了間歇性低壓緩慢注漿的方式進(jìn)行注漿施工。具體參數(shù)為:對(duì)3m注漿孔進(jìn)行注漿時(shí),將注漿壓力控制在5MPa左右,在對(duì)12m注漿孔進(jìn)行注漿時(shí),注漿壓力控制在11MPa左右。同時(shí),在注漿的過程中,技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的情況進(jìn)行全面的觀察,若有漏漿問題的出現(xiàn),則應(yīng)當(dāng)從實(shí)際情況出發(fā),對(duì)注漿的壓力進(jìn)行嚴(yán)格的控制。特別是若在同一個(gè)的地點(diǎn)出現(xiàn)了煤體或者巖體松散的問題,或者出現(xiàn)有漿液漏出的問題,則應(yīng)當(dāng)提前結(jié)束注漿。本次注漿孔分布情況見圖3所示。
圖3 注漿孔分布圖
本次注漿過程中,注漿孔的孔徑全部為42mm,方向與煤壁垂直,淺孔每排布置的數(shù)量為三個(gè),深孔每排布置的數(shù)量為兩個(gè)。
首先,對(duì)頂板的支護(hù)。掘進(jìn)工作面本次選擇使用“全錨索”與“鋼筋托梁”相結(jié)合的復(fù)合支護(hù)方式,對(duì)錨索長(zhǎng)度的選擇,主要從頂板煤線的變化作為依據(jù),長(zhǎng)度在6.3m到8.3m之間,圖4為本次支護(hù),頂板錨索的布置圖。對(duì)巷道兩幫的支護(hù),本次仍舊沿用傳統(tǒng)的支護(hù)方式。
圖4 頂板錨索布置圖
在掘進(jìn)的過程中,若揭露到煤層,本次設(shè)計(jì)采用對(duì)頂板煤體進(jìn)行噴漿的方式進(jìn)行加固。由于在掘進(jìn)工作面進(jìn)行的噴漿作業(yè),因此,本次選擇使用的是濕式噴射機(jī)完成噴漿作業(yè)。本次噴漿選擇使用的材料為石子、沙子及水泥,三者的比例為:2:2:1。沙子選擇使用的是中粗粒黃沙,水泥選擇使用的是硅酸鹽水泥,石子選擇使用的是小石子,粒徑控制在3mm左右。噴射混凝土的強(qiáng)度本次控制在C20之上,厚度控制在120mm以上。
在掘進(jìn)工作面后30m的位置開始進(jìn)行棚子的架設(shè),通過架棚的方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)頂板的再次強(qiáng)化支護(hù),架棚過程中,選擇使用單體液壓支柱作為架棚的棚腿,使用π型梁作為棚梁,形成組合梁的方式,設(shè)計(jì)“一梁兩柱”的方式進(jìn)行架棚。在架棚時(shí),棚子和棚子之間的距離和現(xiàn)場(chǎng)施工的排距保持一致,在架棚施工的過程中,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置軟化液泵,主要作用是向施工點(diǎn)進(jìn)行液體的供應(yīng)。在架設(shè)棚子的過程中,棚腿需要在巷道的兩幫位置安裝,確保與巷道的底板接觸牢固。此外,為了更好的提升支護(hù)的強(qiáng)度,在棚梁的上方設(shè)置“井”字形的木垛,或者布設(shè)背板的方式,保證棚梁和頂板能夠?qū)崿F(xiàn)緊密的接觸,這對(duì)于提升支護(hù)的效果較為有效。
綜上分析,隨著我國(guó)煤礦開采深度的不斷增加,在深部開采中面臨的各種地質(zhì)情況更為復(fù)雜,特別是在巷道掘進(jìn)的過程中,遇到斷層的情況將會(huì)更多,面臨的支護(hù)挑戰(zhàn)將會(huì)更大,因此,這就需要煤礦企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前掘進(jìn)過斷層時(shí),選擇復(fù)合支護(hù)技術(shù)的重要性,及時(shí)采取針對(duì)性的措施,全面提升支護(hù)實(shí)效,更好提升巷道掘進(jìn)工作的質(zhì)量和效率。