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      前灣煤業(yè)2S202-1綜采工作面的智能化升級(jí)設(shè)計(jì)

      2021-07-21 09:51:56高建新
      煤礦現(xiàn)代化 2021年4期
      關(guān)鍵詞:集中控制采煤機(jī)子系統(tǒng)

      高建新

      (山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 鄉(xiāng)寧042100)

      0 引言

      隨著國(guó)家科技水平的不斷發(fā)展,將更加先進(jìn)的智能化、自動(dòng)化控制技術(shù)應(yīng)用到煤礦開(kāi)采中,實(shí)現(xiàn)整個(gè)工作面的全面、自動(dòng)化無(wú)人開(kāi)采,已成為當(dāng)前實(shí)現(xiàn)工作面提升改造的重要方向[1]。目前,現(xiàn)有的工作面現(xiàn)場(chǎng),主要以人員操作為主,雖使用了部分自動(dòng)化設(shè)備,但存在設(shè)備的智能化程度較低、功能單一等問(wèn)題,無(wú)法有效獲取及遠(yuǎn)程控制該些設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)及操作,工作面的全面協(xié)調(diào)性相對(duì)較弱,這給煤礦的開(kāi)采效率及作業(yè)安全性提升造成了重要影響[2]。為此結(jié)合鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)前灣煤業(yè)有限公司2S202-1綜采工作面的特點(diǎn),開(kāi)展了該工作面的智能工作面提升改造設(shè)計(jì),最終通過(guò)實(shí)際運(yùn)行驗(yàn)證了改造后的智能工作面的可靠性及穩(wěn)定性,這對(duì)提升現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全及企業(yè)經(jīng)濟(jì)收入具有重要意義。

      1 2S202-1綜采工作面概況分析

      鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)前灣煤業(yè)2S202-1綜采工作面走向長(zhǎng)度332 m,傾向長(zhǎng)度75 m,主要開(kāi)采2號(hào)煤層,埋藏深度189 m,煤層結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,煤層厚度2.8~3.38 m,平均為3m,煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,含0~2層夾矸;頂板主要為粉砂巖,局部為泥巖或砂質(zhì)泥巖,底板多為泥巖,局部為粉砂巖;煤層傾角平均為5°,2號(hào)煤層煤質(zhì)為焦煤,經(jīng)鑒定煤層有爆炸性為II級(jí)自燃煤層。經(jīng)過(guò)對(duì)該工作面中礦井瓦斯等級(jí)鑒定可知:該工作面的瓦斯涌出量1.79 m3/min,相對(duì)瓦斯涌出量1.42 m3/t,采面最大絕對(duì)瓦斯涌出量0.79 m3/min,掘進(jìn)面最大絕對(duì)瓦斯涌出量0.16 m3/min,鑒定為低瓦斯礦井。同時(shí),工作面中煤層本井田范圍內(nèi)為穩(wěn)定全區(qū)可采煤層,該工作面在掘進(jìn)期間運(yùn)輸順槽、回風(fēng)順槽均無(wú)斷層和陷落柱等導(dǎo)水構(gòu)造。

      2 智能工作面系統(tǒng)概述

      目前,大力發(fā)展智能工作面已成為當(dāng)前煤礦領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展及提升的方向,但對(duì)智能化工作的定義卻有所不同[3]。經(jīng)過(guò)行業(yè)的一致探討和論證后確定,所謂的智能工作面建設(shè)主要是指在工作區(qū)域以外的地點(diǎn)實(shí)施整個(gè)工作面的遠(yuǎn)程操作和遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)工作面中無(wú)人化或較少人員的煤礦開(kāi)采工作面建設(shè)。整個(gè)智能工作面的建設(shè)是一個(gè)大的系統(tǒng)建設(shè),包括了各類(lèi)煤礦開(kāi)采設(shè)備的遠(yuǎn)程控制子系統(tǒng)、工作面監(jiān)控子系統(tǒng)、工作面集中控制子系統(tǒng)、各工作面之間的通訊系統(tǒng)等,各子系統(tǒng)之間通過(guò)以太網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)的全面覆蓋,配備相應(yīng)的硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)通信等多塊連接,完成對(duì)整個(gè)智能工作面的建設(shè)[4]。目前,部分煤礦企業(yè)所建立的智能工作面相對(duì)較為狹窄,僅針對(duì)采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的建立,缺乏工作面系統(tǒng)的完整性,其他分塊的建設(shè)或規(guī)劃較為不明確,這使得整個(gè)工作面的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)等方面存在較大困難。

      3 智能工作面系統(tǒng)構(gòu)建

      結(jié)合前文分析,經(jīng)過(guò)全面研究后,確定了2S202-1綜采工作面在智能工作面建設(shè)中所需重點(diǎn)考慮的子系統(tǒng)包括:采煤機(jī)智能控制子系統(tǒng)、液壓支架電控子系統(tǒng)、工作面集中控制子系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)、工作面視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、智能集中供液子系統(tǒng)等6大方向,結(jié)合該工作面的實(shí)際情況,對(duì)該些子系統(tǒng)的硬件、軟件、通訊等方面進(jìn)行具體設(shè)計(jì)和相互串聯(lián),實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)工作面的全面布局及設(shè)計(jì)研究[5]。下面就該工作面中關(guān)鍵子系統(tǒng)進(jìn)行重點(diǎn)分析。

      3.1 采煤機(jī)智能控制子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      由于采煤機(jī)為一套復(fù)雜的煤礦開(kāi)采設(shè)備,在其智能控制子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,需實(shí)現(xiàn)該設(shè)備的遠(yuǎn)程操作控制、運(yùn)行參數(shù)檢測(cè)、故障異常報(bào)警、設(shè)備自行診斷、數(shù)據(jù)參數(shù)實(shí)時(shí)顯示等功能,因此,所設(shè)計(jì)的控制子系統(tǒng)采用了模塊化設(shè)計(jì),包括了DSP數(shù)據(jù)處理器、油溫傳感器、油箱液位傳感器、傾角傳感器、旋轉(zhuǎn)編碼器、CAN總線通訊、智能顯示儀表、電控箱等部件,其中,DSP數(shù)據(jù)處理器采用了32位的CAN總線進(jìn)行通訊連接,可完成采煤機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù)采集、計(jì)算、分析、判斷、數(shù)據(jù)記憶及保存等功能,數(shù)據(jù)響應(yīng)時(shí)間小于22ms;壓力傳感器選用了GYD60-Y2型,液位傳感器選用了GYL60-Y2型,傾角傳感器選用了SST800型。整套控制系統(tǒng)經(jīng)過(guò)CAN通訊后,通訊速率達(dá)到了250 kbps。另外,在采煤機(jī)的高速和低速轉(zhuǎn)軸上分別安裝了振動(dòng)加速傳感器,所采集數(shù)據(jù)直接傳遞至DMX采集單元后,經(jīng)過(guò)DSP處理器的分析計(jì)算,實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)轉(zhuǎn)軸運(yùn)行狀態(tài)及壽命的實(shí)時(shí)監(jiān)控。采煤機(jī)上部分檢測(cè)元器件安裝位置示意圖如圖1所示。

      圖1 采煤機(jī)上部分檢測(cè)元器件安裝位置示意圖

      3.2 液壓支架電控子系統(tǒng)

      液壓支架電控子系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)液壓支架的作業(yè)姿態(tài)、工作參數(shù)、操作動(dòng)作等進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)及控制,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要由若干個(gè)控制單元組成,其中硬件部分設(shè)計(jì)了PLC控制器、壓力傳感器、傾角傳感器、行程傳感器、紅外線接收器、驅(qū)動(dòng)器、CAN總線通訊電纜等組成,各檢測(cè)元件在采集到液壓支架相關(guān)參數(shù)后,傳輸至PLC控制器進(jìn)行計(jì)算、判斷處理,并將計(jì)算結(jié)果傳輸至計(jì)算機(jī)中,實(shí)時(shí)掌握并控制液壓支架的工作狀態(tài),系統(tǒng)的通訊傳輸速率達(dá)到了260 kbps[6],液壓支架上部位元器件安裝位置示意圖如圖2所示。在此系統(tǒng)中,通過(guò)所安裝的傾角傳感器的相互串聯(lián),可實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備中掩護(hù)梁、頂梁、前連桿等部件的作業(yè)姿態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè),當(dāng)檢測(cè)到傾角超過(guò)設(shè)置的閥值時(shí),系統(tǒng)中控制器則會(huì)自動(dòng)執(zhí)行傾角角度的調(diào)整,使液壓支架保存最佳的作業(yè),若傾角無(wú)法準(zhǔn)確調(diào)整時(shí),則會(huì)發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警,由控制中心的操作人員進(jìn)行人工操作調(diào)整。

      圖2 液壓支架上部位元器件安裝位置示意圖

      3.3 工作面集中控制子系統(tǒng)

      此工作面中的集中控制子系統(tǒng)主要安裝在工作面的順槽中,設(shè)計(jì)了控制器車(chē)廂及人員操作車(chē)廂,其中,人員操作車(chē)廂中設(shè)計(jì)了4臺(tái)計(jì)算及顯示器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)工作面中相關(guān)設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面中的集體調(diào)度??刂破鬈?chē)廂中設(shè)置了3臺(tái)PLC控制器、交換機(jī)、后備電源等,數(shù)據(jù)信號(hào)的傳遞主要通過(guò)RS485進(jìn)行傳輸,其中,PLC可有效協(xié)調(diào)各子系統(tǒng)的運(yùn)行情況,保證各設(shè)備之間能實(shí)現(xiàn)有效的作業(yè)協(xié)調(diào)。工作面的集中控制系統(tǒng)框架圖如圖3所示。另外,通過(guò)此子系統(tǒng),可將整個(gè)工作面的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),并通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的資源傳輸與共享。

      圖3 工作面的集中控制系統(tǒng)框架圖

      4 工作面可靠性評(píng)價(jià)指標(biāo)確定

      4.1 采煤機(jī)智能控制子系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)確定

      結(jié)合前文所設(shè)計(jì)的采煤機(jī)智能控制子系統(tǒng),為掌握其系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性及穩(wěn)定性,對(duì)其運(yùn)行時(shí)的6個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了設(shè)計(jì),主要包括采煤機(jī)狀態(tài)識(shí)別、GIS定位與煤巖識(shí)別、采煤機(jī)滾筒高度調(diào)節(jié)等指標(biāo),具體框架如圖4所示。其中,采煤機(jī)狀態(tài)識(shí)別指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)則融合了多種智能化傳感技術(shù),通過(guò)檢測(cè)采煤機(jī)上電機(jī)、搖臂等多個(gè)部件的參數(shù),經(jīng)過(guò)CAN總線的信號(hào)傳輸和處理器的計(jì)算,完成對(duì)該指標(biāo)的計(jì)算評(píng)價(jià)。

      圖4 采煤機(jī)智能控制子系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)框架圖

      4.2 液壓支架控制子系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)

      液壓支架作為一套復(fù)雜的作業(yè)設(shè)備,其作業(yè)過(guò)程中所涉及到的動(dòng)作相對(duì)較多,為掌握液壓支架作業(yè)過(guò)程的可靠性,確定了其系統(tǒng)運(yùn)行的評(píng)價(jià)指標(biāo),包括:支架護(hù)幫與智能預(yù)警系統(tǒng)、支架姿態(tài)識(shí)別控制系統(tǒng)等,具體框架如圖5所示。通過(guò)對(duì)此些分系統(tǒng)的獨(dú)立評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)液壓支架運(yùn)行狀態(tài)的綜合評(píng)估。

      圖5 液壓支架控制子系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)框架圖

      4.3 工作面集中控制子系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)

      根據(jù)2S202-1綜采工作面特點(diǎn),為掌握該工作面中控制子系統(tǒng)的綜合性能,確定了此工作面中集中控制子系統(tǒng)的評(píng)價(jià)指標(biāo),包括:一鍵啟停、人員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、工作面設(shè)備人員干預(yù)控制系統(tǒng)等,具體如圖6所示。通過(guò)對(duì)各指標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)行情況的評(píng)價(jià),全面掌握整套集中控制子系統(tǒng)的綜合性能。

      圖6 工作面集中控制子系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)圖

      5 工作面系統(tǒng)應(yīng)用評(píng)價(jià)效果分析

      結(jié)合前文建立的各分系統(tǒng)及系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)情況,通過(guò)將近6個(gè)月運(yùn)行測(cè)試,得到了各子系統(tǒng)的運(yùn)行結(jié)果,結(jié)果顯示:采煤機(jī)、液壓支架、工作面集中控制等子系統(tǒng)的運(yùn)行均較為良好,能通過(guò)控制中心對(duì)各設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操作與控制,并在顯示器中實(shí)時(shí)顯示設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),此過(guò)程,設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)幾乎實(shí)現(xiàn)了無(wú)人化操作,人員只需根據(jù)顯示界面發(fā)出的異常情況進(jìn)行有針對(duì)性的處理。由于井下環(huán)境的惡劣性及特殊性,系統(tǒng)中部分元器件出現(xiàn)了異常問(wèn)題,此時(shí),系統(tǒng)則及時(shí)通過(guò)顯示器進(jìn)行了故障異常報(bào)警提示,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)工作面的智能化監(jiān)測(cè)與控制。據(jù)該工作面負(fù)責(zé)人介紹,所建立的智能工作面與同類(lèi)相比,具有更高的智能化控制程度,控制全面性更廣。預(yù)估在設(shè)備維修費(fèi)用、人工成本、產(chǎn)能提升等方面,每年可為企業(yè)帶來(lái)將近100萬(wàn)元以上經(jīng)濟(jì)效益,得到了一致好評(píng),驗(yàn)證了系統(tǒng)的可靠性及可行性。

      6 結(jié)論

      將當(dāng)前更加成熟的智能化控制技術(shù)應(yīng)用到工作面的建設(shè)及操作中,實(shí)現(xiàn)整個(gè)工作面的全面協(xié)調(diào)控制,已成為當(dāng)前提示工作面作業(yè)安全性的重要方向。為此,結(jié)合2S202-1綜采工作面的特點(diǎn),開(kāi)展了該工作面的智能工作面建設(shè),通過(guò)確定各子系統(tǒng)的運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)和實(shí)際運(yùn)行測(cè)試,得出:該工作面中各子系統(tǒng)運(yùn)行良好,具有更加智能的遠(yuǎn)程操作控制性能,工作面的系統(tǒng)完整性更加全面,提高了工作面的作業(yè)安全性及可靠性,也將給企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益,具有重要的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

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