陳柳池 蒲茍中 梁天勤
(二重(德陽)重型裝備有限公司,四川618000)
主軸為鞍鋼1700 mm軋線重要部位,采用優(yōu)質(zhì)合金結(jié)構(gòu)鋼制造,隨軋線生產(chǎn)連續(xù)運轉(zhuǎn),其長度10.4 m,斷面為圓形面,經(jīng)多年使用后軸肩和軸頸出現(xiàn)磨損開裂,無法正常工作,報廢會導(dǎo)致生產(chǎn)單位停產(chǎn),且重新制造成本高、周期長,為節(jié)約成本,采用堆焊修復(fù)的方法,恢復(fù)其原有尺寸精度,滿足其使用要求,主軸結(jié)構(gòu)見圖1。
該主軸先由外單位進行返修,焊接后粗加工無損檢測發(fā)現(xiàn)有細小密集型氣孔及裂紋,多次返修仍無法保證產(chǎn)品質(zhì)量。
據(jù)了解,該單位先將焊接處預(yù)熱到200~250℃,焊接過程中保溫溫度為180~220℃,焊后加熱保溫。在粗加工無損檢測發(fā)現(xiàn)裂紋后,再次加工去除缺陷并反復(fù)以上步驟進行焊接和加工,最終未能保證產(chǎn)品質(zhì)量,修復(fù)失敗。
該單位修復(fù)工藝存在的最大問題在于預(yù)熱、焊后消氫溫度不夠,且采用氣體保護焊的焊接方法,無法保證連續(xù)施焊,導(dǎo)致焊接接頭過多,容易產(chǎn)生缺陷。
主軸修復(fù)部位位于中間四處?650 mm外圓面及兩處500H8內(nèi)檔尺寸面(?550 mm外圓面),見圖2。
主軸材質(zhì)為42CrMo,原件熱處理后力學(xué)性能:ReL≥390 MPa,A≥16%,KV2≥38 J,重量24.6 t,主要化學(xué)成分見表1。
圖1 主軸結(jié)構(gòu)示意圖Figure 1 Schematic diagram of main shaft structure
圖2 主軸修復(fù)部位示意圖Figure 2 Schematic diagram of repairing partsof main shaft
表1 主要化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Main chemical compositions(mass fraction,%)
42CrMo為中碳合金鋼,從以上數(shù)據(jù)可以看出母材本身碳當(dāng)量較高,焊接性很差,淬硬性傾向大,焊接區(qū)域容易產(chǎn)生冷裂紋,且原件磨損量較大,清除疲勞層和裂紋缺陷后,堆焊層厚度及堆焊面積較大,堆焊時產(chǎn)生的殘余應(yīng)力較大,必須做好焊前預(yù)熱、中間過程及焊后消應(yīng),并選用合適的焊材和工藝參數(shù)來防止裂紋產(chǎn)生[1]。
(1)采用機加去除大部分裂紋,先將550 mm外徑單邊去除10 mm,500H8兩側(cè)面、?650 mm外圓面單邊去除5 mm,消除疲勞層,光潔度達到Ra3.2。按一次單邊去除1 mm量,車?550 mm外圓、500H8兩側(cè)面及?650 mm外圓,相關(guān)倒角R20 mm按去除量圓滑,光潔度達Ra3.2。
(2)對加工部位進行臨床MT檢測,檢測結(jié)果如無大面積或大量裂紋,則停止加工,余有少量缺陷采用打磨方式消除。
(3)將主軸吊裝至焊接工位,在堆焊區(qū)域靠端頭兩側(cè)及工件中部三處位置采用轉(zhuǎn)胎支撐。
(4)在地平臺選取基準(zhǔn),旋轉(zhuǎn)工件,檢查工件直線度并記錄工件初始位置尺寸。
(5)使用金屬螺旋銼清除殘余缺陷,清除后MT復(fù)檢,合格后進行下道工序。
(6)焊前將堆焊區(qū)及周圍表面的污物清除干凈,采用遠紅外預(yù)熱≥300℃,保溫16 h再進行焊接,以防產(chǎn)生氣孔和引起氫致裂紋。焊接過程中使用硅酸鋁纖維毯與火焰加熱保溫,層溫不低于預(yù)熱溫度。
(7)采用埋弧焊堆焊,焊絲H10Mn2,?4 mm,焊前將焊絲上的油、銹、污物清理干凈;焊劑HJ431,在200℃下烘干2 h;焊接電流450~500 A,電弧電壓25~30 V,堆焊速度560 mm/min。在1/2壓道,逐層清理焊渣,進行中間過程遠紅外消應(yīng)。
(8)堆焊完成后立即用遠紅外加溫至540~560℃,保溫時間8 h,保溫后緩慢冷卻。
該件為42CrMo調(diào)質(zhì)鍛件且直徑為550 mm,由于焊接性差,在焊接時極易產(chǎn)生冷裂紋。故焊接前預(yù)熱溫度須滿足300℃以上并保證溫度均勻可控。采用遠紅外加熱達到要求后,用天然氣持續(xù)加溫,同時在焊接過程中用紅外線測溫儀進行測量監(jiān)控。
為防止堆焊層產(chǎn)生氣孔、夾渣等焊接缺陷,將原工藝氣體保護焊改為埋弧自動焊,同時設(shè)計制作相應(yīng)的小車行走工裝和地線搭接自動裝置,焊接時讓工件隨滾輪架旋轉(zhuǎn),焊機位于工件上方不動,連續(xù)施焊,使工件整體受到均勻的熱輸入,避免了采用氣體保護焊易出現(xiàn)氣孔等缺陷的問題。
根據(jù)主軸材質(zhì)及其力學(xué)性能,埋弧焊焊材選擇H10Mn2,?4 mm,焊劑HJ431。
焊劑方面,HJ431為酸性焊劑,通過與堿性焊劑的對比發(fā)現(xiàn),焊劑對焊縫金屬強度無太大影響,強度主要由焊絲控制,焊接接頭金相組織變化基本一致,且沖擊吸收能量能滿足母材性能要求[2]。
H10Mn2屬于C-Mn系低合金焊絲,具有極強的抗裂紋擴展的能力,其焊縫金屬模擬線能量為14~100 kJ/cm,針狀鐵素體所占的百分比均大于70%,但從焊縫金屬強韌性與母材盡可能匹配的角度來看,H10Mn2焊絲適合的焊接線能量范圍為30~80 kJ/cm,這與主軸的材質(zhì)性能相吻合。另一方面,H10Mn2焊絲形成的焊縫金屬具有良好的焊接性能和優(yōu)良的抗裂性能,并具有較高的綜合力學(xué)性能[3]。
焊接過程中,采用多層多道焊,盡量保證焊道間的重疊量不得小于焊道寬度的1/3,除第一道和最后一道焊縫,其余各道都要用風(fēng)鏟對焊縫表面進行適當(dāng)錘擊以釋放焊接應(yīng)力,焊接時持續(xù)加熱,同時保證焊接層間溫度≥350℃。焊后尺寸大于精加工尺寸3 mm以上,避免道間低點問題,導(dǎo)致加工時出現(xiàn)黑皮的情況。
焊接時,焊件的軸向竄動會導(dǎo)致螺旋焊縫,產(chǎn)生多種焊接缺陷,由于該件長且重,為防止焊接過程工件受熱發(fā)生變形,在采用3個轉(zhuǎn)胎間隔支墊并防竄動的同時,在工件兩端加裝了自制的防竄工裝,見圖3。
圖3 自制防竄工裝Figure 3 Self-made anti-channeling tooling
由于主軸修復(fù)件的尺寸控制精度較高,在焊接時根據(jù)工件結(jié)構(gòu)特點,制作了尺寸檢測標(biāo)桿,分別放置于主軸長度方向的A、B、C三點,在焊接前
記錄下三個標(biāo)尺的相關(guān)尺寸,焊接時,每隔一段時間,對三個標(biāo)尺的尺寸進行檢測,若發(fā)現(xiàn)變化則及時調(diào)整,避免因焊接熱變形而導(dǎo)致工件直線度超差。
(1)焊后對堆焊部位進行宏觀檢查,未發(fā)現(xiàn)堆焊缺陷,加工前,經(jīng)機床檢測軸線直線度在1 mm以內(nèi)。
(2)粗加工后MT無損檢測一次合格,未發(fā)現(xiàn)缺陷,精加工后MT、PT均一次合格,堆焊質(zhì)量完全符合要求。
(3)經(jīng)軋鋼廠生產(chǎn)使用后,效果良好,使用壽命與新品無差別。
(4)本次修復(fù)焊接時間為20天左右,與加工時間累計在一月左右,修復(fù)周期短,為用戶解決了急需的關(guān)鍵件。
(1)借助于這次成功修復(fù)的案例,本次技術(shù)手段也在其他生產(chǎn)線主傳動修復(fù)項目中得以應(yīng)用,如太鋼2250 mm熱連軋項目、神鋼1080 mm粗軋機組等,都收到了良好效果。
(2)軋機主傳動軸系統(tǒng)在工作中同時經(jīng)受扭轉(zhuǎn)、彎曲、拉壓交變載荷以及重載接觸交變載荷和嚴重磨損的作用,使用面磨損嚴重,需定期對主軸、叉頭等部件進行下線維修。通過選擇適當(dāng)?shù)暮附硬牧隙押富謴?fù)其尺寸和提高耐磨性。相比于報廢后采購新設(shè)備來說,一些重大主傳動軸一般經(jīng)過多次使用、磨損、修復(fù)[4],在節(jié)省設(shè)備費用的同時也節(jié)約了時間,提高了生產(chǎn)效率。所以主傳動系統(tǒng)的焊接修復(fù)技術(shù),市場應(yīng)用前景巨大。
(3)主軸堆焊修復(fù)成本低,費用僅為新品成本的20%左右,同時也避免了因報廢導(dǎo)致的材料浪費情況。