王利忠
(中國(guó)一重集團(tuán)有限公司,黑龍江161042)
水電主軸鍛件是水力發(fā)電站設(shè)備中的重要部件,對(duì)于超大超長(zhǎng)尺寸的主軸鍛件,由于整體鍛件制造難度大、成本高等原因,通常采用鍛焊結(jié)構(gòu),將主軸分成兩段或者三段,最終焊接成一體的方法,此種方法對(duì)于主軸的性能參數(shù)以及服役周期有較大影響,本文將通過(guò)優(yōu)化現(xiàn)有輔具、調(diào)整鍛造方法來(lái)達(dá)到大型水電主軸整鍛成形的目的。
某大型主軸材質(zhì)為20SiMn,端部法蘭直徑?2890 mm,總長(zhǎng)度10700 mm,最終精加工交貨重量150 t,鍛件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為JB/T 1270—2014,主要性能指標(biāo)見(jiàn)表1,鍛件形狀如圖1所示。
表1 主軸力學(xué)性能要求Table 1 Mechanical properties requirements of spindle
此鍛件屬于大直徑空心超長(zhǎng)件,最終成形采用芯棒拔長(zhǎng),鍛件重量超過(guò)250 t。以往中小型空心主軸鍛造工藝過(guò)程為:接錠氣割水冒口棄料→鐓粗、沖孔→芯棒拔長(zhǎng)下料→芯棒拔長(zhǎng)精整各部出成品。此工藝過(guò)程對(duì)于此次大型空心主軸鍛件不能完全適用,首先大型空心主軸壁厚和拔長(zhǎng)量較大,芯棒拔長(zhǎng)過(guò)程中兩端面極容易出現(xiàn)喇叭口和長(zhǎng)短不齊,造成材料浪費(fèi);其次現(xiàn)有芯棒最大直徑?1380 mm,有效使用長(zhǎng)度5500 mm,鍛件長(zhǎng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出芯棒長(zhǎng)度,無(wú)法實(shí)現(xiàn)一次性從一端向另一端順次芯棒拔長(zhǎng)成形,而重新投產(chǎn)一根接近鍛件長(zhǎng)度的芯棒不僅生產(chǎn)周期長(zhǎng),且新投產(chǎn)超長(zhǎng)芯棒后期使用率極低,會(huì)使生產(chǎn)成本大大增加,無(wú)法滿(mǎn)足此產(chǎn)品成本和交貨期需求。
圖1 主軸鍛件示意圖Figure 1 Schematic diagram of spindle forgings
此次空心主軸需要利用現(xiàn)有工輔具鍛造成形。根據(jù)超長(zhǎng)主軸形狀特點(diǎn),為了避免端面長(zhǎng)短不齊和喇叭口,芯棒拔長(zhǎng)前增加鐓粗平整端面工序。芯棒有1∶100的錐度,頭部和根部直徑相差55 mm,從一端插入拔長(zhǎng)后,內(nèi)孔與芯棒貼合,另一端內(nèi)孔變小無(wú)法插入芯棒,增加了擴(kuò)孔工序。針對(duì)芯棒較短的問(wèn)題,采用分兩火次分別從兩端插入芯棒進(jìn)行拔長(zhǎng),特制訂如下工藝過(guò)程:
(1)接錠氣割水冒口棄料;
(2)鐓粗、沖孔;
(3)芯棒拔長(zhǎng)至整體長(zhǎng)度5500 mm;
(4)鐓粗平整端面喇叭口和長(zhǎng)短面,輕擴(kuò)內(nèi)孔至?1450 mm;
(5)一端插入芯棒拔長(zhǎng);
(6)另一端插入芯棒拔長(zhǎng)成形。
(1)分別從兩端插入芯棒拔長(zhǎng)出成品時(shí),首先從一端插入芯棒后,為了有效利用芯棒長(zhǎng)度,從芯棒中部向端部依次拔長(zhǎng),導(dǎo)致內(nèi)孔和芯棒貼合,隨著坯料逐步變長(zhǎng),中部坯料超出芯棒長(zhǎng)度無(wú)法鍛造,而另一端插入芯棒時(shí),由于此處內(nèi)孔直徑變小芯棒無(wú)法完全插入,也無(wú)法進(jìn)行拔長(zhǎng),造成鍛件中間部位無(wú)法成形。
(2)該主軸鍛件重量超過(guò)250 t,芯棒拔長(zhǎng)旋轉(zhuǎn)時(shí)需要操作機(jī)和天車(chē)同時(shí)配合,當(dāng)坯料長(zhǎng)度超出芯棒長(zhǎng)度時(shí),此時(shí)操作機(jī)夾持芯棒鉗口,另一端法蘭部位需要天車(chē)翻轉(zhuǎn)機(jī)吊運(yùn)翻轉(zhuǎn),導(dǎo)致芯棒中心軸線(xiàn)和坯料中心軸線(xiàn)不平行,翻轉(zhuǎn)過(guò)程中會(huì)使靠近端面內(nèi)孔處產(chǎn)生喇叭口,坯料中間內(nèi)孔被芯棒端頭硌出尖角坑,芯棒拔長(zhǎng)時(shí)會(huì)形成折疊傷,另外鍛件超重超長(zhǎng),高溫出爐后,內(nèi)孔氧化鐵皮無(wú)法完全清理干凈,鍛件成形后內(nèi)孔會(huì)出現(xiàn)氧化鐵皮坑,而且本次主軸鍛件內(nèi)孔鍛造余量為單邊60 mm,以上情況會(huì)造成內(nèi)孔尺寸不足。
(3)由于鍛件出成品變形量較大,成品火次分為兩火次,第一火次冒口端成形,第二火次冒口端經(jīng)過(guò)高溫加熱后沒(méi)有變形量,無(wú)法進(jìn)行動(dòng)態(tài)再結(jié)晶,晶粒過(guò)分長(zhǎng)大,本次20SiMn材質(zhì)主軸最終熱處理為正回火,經(jīng)過(guò)最終熱處理仍無(wú)法完全細(xì)化,會(huì)導(dǎo)致鍛件力學(xué)性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
(4)鍛件變形量較大,坯料長(zhǎng)度超過(guò)芯棒長(zhǎng)度時(shí),無(wú)法正常過(guò)水冷卻,芯棒長(zhǎng)時(shí)間和高溫坯料接觸,導(dǎo)致芯棒變形彎曲,出現(xiàn)抱芯棒,會(huì)導(dǎo)致坯料和輔具報(bào)廢。
(1)為了有效利用芯棒長(zhǎng)度,工藝中明確出成品時(shí)的布砧和拔長(zhǎng)順序,鍛件靠近冒口端的各圓成品直徑比水口端大,相對(duì)拔長(zhǎng)量較小,首先從冒口端插入芯棒,從端頭依次向中部拔長(zhǎng)成形,保證鍛壓區(qū)域不超出芯棒長(zhǎng)度,下一火次從水口端插入芯棒,從坯料中部依次拔長(zhǎng)至水口端出成品。
(2)出成品時(shí),法蘭外圓直徑留量150 mm,軸頸外圓整體留量100 mm,鍛件長(zhǎng)度整體成形后,抽出芯棒,用1200 mm上下寬平砧整體收口拔長(zhǎng)至成品尺寸,此時(shí)坯料溫度接近終鍛溫度,鍛件長(zhǎng)度基本不增加,內(nèi)孔直徑變小,能有效解決內(nèi)孔折傷、鐵皮坑和端部喇叭口導(dǎo)致的內(nèi)孔尺寸不足等問(wèn)題,另外此措施能夠增加終鍛前的鍛比,使得鍛件晶粒度和性能有所改善。
(3)成品第二火次爐溫從1250℃降至1150℃,最后一火爐溫過(guò)高會(huì)導(dǎo)致提前成形的冒口端晶粒粗大,但鍛件噸位較大,加熱溫度過(guò)低會(huì)導(dǎo)致鍛造溫度區(qū)間過(guò)小增加鍛造火次,研究決定降溫至1150℃較為合適,如因其他原因增加鍛造火次,根據(jù)實(shí)際剩余變形量進(jìn)一步適當(dāng)降低爐溫。
(4)在芯棒端頭焊接空心鋼管,將冷卻水管通過(guò)空心鋼管注入到芯棒內(nèi)部進(jìn)行過(guò)水冷卻,有效解決了芯棒過(guò)熱變形的問(wèn)題。
該水電主軸最終鍛造變形過(guò)程見(jiàn)圖2。
圖2 大型水電主軸鍛造變形過(guò)程示意圖Figure 2 Forging process of large hydropower spindle
(1)經(jīng)過(guò)改進(jìn)和細(xì)化工藝和現(xiàn)場(chǎng)操作,最終主軸鍛件采用420 t鋼錠鍛造成形,順利發(fā)往機(jī)加工序,鍛造過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)芯棒抱死等問(wèn)題,各部位尺寸經(jīng)過(guò)交檢均合格。
(2)經(jīng)過(guò)鍛后熱處理進(jìn)行性能取樣檢測(cè),鍛件性能均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)議要求。
對(duì)于超大型水電空心主軸,通過(guò)利用現(xiàn)有輔具,細(xì)化鍛造工藝及操作規(guī)程,增加平整端面、擴(kuò)孔、出成品從兩端分別插入芯棒的方式,解決了超長(zhǎng)空心主軸鍛造成形問(wèn)題,通過(guò)細(xì)化各火次變形量,最后留量進(jìn)行鍛造。根據(jù)實(shí)際情況降低加熱爐溫,能夠有效避免高晶粒粗大導(dǎo)致的性能不合等問(wèn)題。另外此次大型空心水電大軸的成功生產(chǎn)為公司日后生產(chǎn)類(lèi)似超長(zhǎng)、超重空心鍛件提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。