孫濤 陳杰
摘? 要:ACS1000中壓變頻器在應(yīng)用中,因維護(hù)人員對變頻器結(jié)構(gòu)、軟件和硬件等認(rèn)知能力存在的差異,故障點(diǎn)分析判斷缺乏系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性,導(dǎo)致維護(hù)和故障判斷處理方法不合理,不能準(zhǔn)確分析判斷故障原因,導(dǎo)致因設(shè)備故障影響生產(chǎn)長周期運(yùn)行。因此有必要通過對已經(jīng)出現(xiàn)的ACS1000中壓變頻器故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,找到可能存在的規(guī)律和解決的方法,為今后故障處理提供可靠便捷的維護(hù)策略。
關(guān)鍵詞:中壓變頻器;IGCT;電流互感器;維護(hù)策略
引言
ABB公司的ACS1000中壓變頻器在石油化工生產(chǎn)中的應(yīng)用非常普遍。基于ABB對產(chǎn)品的生命周期管理,在用變頻器經(jīng)過數(shù)年的運(yùn)行后,設(shè)備的故障率逐漸增加的。對于電氣傳動設(shè)備,這個周期一般為5到10年。故障的主要原因是部件的老化,但由于運(yùn)行條件而引發(fā)的故障率也是極高的。部件故障可以導(dǎo)致包括電力半導(dǎo)體在內(nèi)的傳動的其他零部件的損壞。因此,分析、總結(jié)變頻器在使用過程中產(chǎn)生的各種故障及其處理方法就顯得十分必要,建立有效的維護(hù)策略能夠降低故障率和縮短故障處理時間。
1 ACS1000中壓變頻器典型故障
1.1案例一:
1.1.1故障現(xiàn)象
ACS1000中壓變頻器在開車時變頻器報警。檢查變頻器控制盤顯示“Undervoltage”低電壓、“ShortCircMi”逆變器負(fù)極短路、“InvCurrSOA”逆變器軟件監(jiān)控過電流,“InvCurrHW”逆變器硬件監(jiān)控過電流等故障報警,現(xiàn)場檢查變頻器GUSP有四塊子板的指示燈在閃爍。
使用萬用表二極管檔在線測量W相IGCT管V2W、V3W、V4W的PN結(jié)正向、反向壓降均為0V,而其他所有IGCT管(包括V相、W相)正向壓降為0.2V、反向為阻斷狀態(tài),同時測量并接在W相回路的續(xù)流二極管VN1W管正反向壓降均為0V,而其他續(xù)流二極管在線正向壓降為0.2V、反向為阻斷。拆下V2W、V3W、V4W后測量正反向壓降均為0V。
測量未安裝的正常IGCT管,正向壓降為0.6V,反向為阻斷狀態(tài);正常二極管正向壓降為0.2V,反向為阻斷狀態(tài)。由于半導(dǎo)體元件正常時具有單向?qū)ㄌ匦?,根?jù)上述檢測結(jié)果及ABB技術(shù)手冊說明,判斷W相IGCT管V2W、V3W、V4W和二極管VN1W(NP回路)、箝位二極管VCL2損壞。其中V2W、V4W、V4W和VN1W擊穿形成一個典型的下半橋短路。
更換變頻器IGCT和二極管后,變頻器送電發(fā)現(xiàn)變頻器IGCT(集成門極換向晶閘管)門極電源模塊GUSP1(共2塊)LED燈不亮,檢查門極電源模塊GUSP1供電電壓正常(DC 24V),檢查發(fā)現(xiàn)電源模塊底板有裂紋。
1.1.2故障原因及分析
a)IGCT故障分析:
V4041、V4042導(dǎo)通,W相輸出正極電壓。然后V4041關(guān)斷,V4043導(dǎo)通,W相輸出零電位。然后V4042關(guān)斷,V4044導(dǎo)通,W相輸出負(fù)極電壓,依序循環(huán)。每次換向兩個IGCT關(guān)斷,兩個IGCT導(dǎo)通。且必須保證在換向時前一個IGCT先關(guān)斷后,后一個IGCT再導(dǎo)通。若在換向時,應(yīng)關(guān)斷的IGCT沒有截止或發(fā)生延遲,將會導(dǎo)致逆變器短路,損壞三個IGCT和一個二極管。
b) GUSP2門極電源模塊子板與母板可能插接接觸不好,造成EPS電源板供電電源保險(10A)熔斷,EPS電源板供電異常,導(dǎo)致AMC主控板程序混亂,發(fā)出“濾波器數(shù)據(jù)丟失”等報警信息,造成參數(shù)、數(shù)據(jù)丟失情況或內(nèi)部接口板INT逆變橋觸發(fā)信號故障造成觸發(fā)信號相序混亂、失控或觸發(fā)信號延遲等造成W相IGCT、二極管短路擊穿。
1.2案例二:
1.2.1故障現(xiàn)象
變頻器面板報警信息:主要有“OVERVOLT SW直流回路過電壓”、“INV CURR SOA軟件監(jiān)控逆變過流”、“INV CURR HW硬件監(jiān)控逆變過流”、“FIL CAP CURR濾波電容器過流”、“INV AIRTEMP變頻器溫度高”。
1.2.2故障判斷:
a)逐一檢測整流、逆變回路二極管、IGCT管均正常(萬用表檢測二極管、IGCT間直流電阻,并互相比對未發(fā)現(xiàn)異常)。
b)通過對變頻器一次元器件檢查未發(fā)現(xiàn)異常,根據(jù)變頻器面板顯示電機(jī)電流在0~1434A之間波動,逆變電流在1970A左右,溫度顯示75.9℃。初步懷疑ADCVI模擬/數(shù)字電流和電壓接口板及周圍附件有故障。更換ADCVI板和OVVP過電壓板及其三塊子板后送控制電源,故障報警依然存在。
c)由于ADCVI板的輸出信號通過INT接口和通訊板后再送入AMC33應(yīng)用和電機(jī)控制板。懷疑INT板有故障,更換INT接口和通訊板進(jìn)行檢查驗證。更換INT板后送控制電源,故障報警信息有變化。
d)由于ADCVI板電源是由EPS電源板供電。檢測EPS電源板送ADCVI板電源異常。逐一檢查ADCVI板上的輸入、輸出端口(2個逆變器母線電流互感器、2個濾波電容器電流互感器、1個接地互感器),當(dāng)斷開逆變器母線W相電流互感器輸入端口時,故障報警消除。當(dāng)再次接入W相電流互感器后,故障報警出現(xiàn),初步判斷W相電流互感器故障。更換電流互感器,變頻器恢復(fù)供電,面板顯示正常。
1.2.3原因分析
ADCVI模擬/數(shù)字電流和電壓接口板主要作用是對直流母線電壓檢測,逆變器母線、濾波電容器、接地電流檢測,逆變器溫度等檢測,經(jīng)過內(nèi)部電路進(jìn)行比較計算后通過光纖通訊方式上傳至INT接口和通訊板,再送入AMC33應(yīng)用和電機(jī)控制板,驅(qū)動電機(jī)正常運(yùn)行。
當(dāng)逆變器母線W相電流互感器內(nèi)部故障時,造成ADCVI板工作電源異常,導(dǎo)致板上的輸入輸出信號異常,造成變頻器停車。
1.3案例三:
1.3.1故障現(xiàn)象
高壓柜跳閘、ACS1000變頻器停止工作。變頻器控制盤顯示“ MCB Disturb”(在運(yùn)行過程中MCB斷開)、“MCB Control”(變頻器不能控制主電路斷路器)故障報警,變頻器無其它異常報警。 進(jìn)一步對變頻器進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)EPS2電源板X3插針處電路板變色,焊點(diǎn)脫開,插針?biāo)蓜印8鼡QEPS2電源板,變頻器運(yùn)行正常。
1.3.2故障原因及分析
通過對變頻器內(nèi)部元器件檢查,最終確定是由于變頻器EPS2電源板長期運(yùn)行,電子元器件等老化、脫焊故障,運(yùn)行過程中造成變頻器控制電源電壓不穩(wěn)定,故障繼電器K33誤動作,導(dǎo)致高壓柜跳閘,變頻器停車。
2 變頻器日常維護(hù)策略
針對ACS1000變頻器出現(xiàn)的各類故障,要對出現(xiàn)的故障進(jìn)行詳細(xì)的分析,按照ABB公司提供的變頻器內(nèi)部元器件壽命周期要求,日常需要建立完善的維護(hù)策略。
2.1每天對變頻器進(jìn)行巡檢,主要包括:電流、轉(zhuǎn)速、內(nèi)部溫度、去離子水電導(dǎo)率、液位、內(nèi)循環(huán)水溫度、外循環(huán)水進(jìn)出口溫度,出水流量、冷卻風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況等。
2.2 按照ABB公司對變頻器壽命周期要求內(nèi)容,進(jìn)行周期檢測維護(hù)并對目前運(yùn)行狀況評估。包括,定期安排檢測電路板、電容器容量,光纖衰減測試,循環(huán)水系統(tǒng)檢測、冷卻風(fēng)機(jī)更換,變頻器內(nèi)部清潔等項目。
2.3 變頻器備件儲備。對于主要的元器件要做好備件的完好,隨時能夠更換使用。
3 結(jié)束語
本文介紹了ACS1000變頻器在運(yùn)行中出現(xiàn)的幾種故障,對目前相同類型的變頻器的維護(hù)具有參考意義。通過對變頻器各類故障的分析,合理的日常維護(hù)能有效延長變頻器的使用壽命,降低變頻器的故障發(fā)生率。
參考文獻(xiàn):
[1]劉智強(qiáng).ACS1000變頻器IGCT故障分析及處理 [J].自動化技術(shù)與應(yīng)用.2013(09):101-102