王曉輝
摘? 要:我國科學(xué)技術(shù)在近年來取得了明顯進(jìn)步,與國外科技水平間的差距大幅度縮小,特別是在電廠循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中有著明顯優(yōu)勢。其雖然具備較高的燃燒效率以及低成本等優(yōu)勢,但在運(yùn)行中有著一些難以避免的問題,影響著運(yùn)行質(zhì)量。因此,筆者以某企業(yè)來自不同制造廠的兩臺三百兆瓦的循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行進(jìn)行分析,探究存在的問題以及解決策略。
關(guān)鍵詞:電廠循環(huán)流化床;鍋爐運(yùn)行;事故處理
1引言
目前,我國對于循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行投入了大量精力,并且取得了一定的成果,在技術(shù)層面得到了進(jìn)一步提升,隨之所投入使用的裝機(jī)容量三百兆瓦及以上的循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組數(shù)量得到了明顯提升,達(dá)到了五十臺以上的數(shù)量,對劣質(zhì)電煤消耗起到了重要的作用,極大程度的推動了工業(yè)發(fā)展。但由于我國循環(huán)流化床鍋爐發(fā)展較晚,核心技術(shù)有所不足,導(dǎo)致在大型循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組運(yùn)行中存在先天不足,對一些特性難以定量掌握,例如氣固兩相流、傳熱等特性。同時,機(jī)組運(yùn)行中損耗較大,難以滿足節(jié)能需求,負(fù)荷過低容易引起屏過、屏再超溫,并且由于溫度影響,使脫硫反應(yīng)難以保持最優(yōu)狀態(tài)。因此,相關(guān)企業(yè)應(yīng)結(jié)合這些問題,經(jīng)過全面的分析探討,制定科學(xué)合理的解決策略,以確保循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組的正常運(yùn)行。
2機(jī)組運(yùn)行中出現(xiàn)的問題分析
2.1鍋爐床溫度控制不足,易出現(xiàn)不均勻分布
在引入的六臺循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),其平均溫度與設(shè)計(jì)溫度不一致,存在較大差異,往往要超過二十到三十五攝氏度,這使脫硫反應(yīng)無法在合適的溫度范圍內(nèi)開展,從而增加了脫硫反應(yīng)成本,并且在對煤種配比進(jìn)行調(diào)整后,仍然難以符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。其次,在單布板結(jié)構(gòu)的鍋爐床中,溫度分布存在較大差異,有時可以高達(dá)一百到二百攝氏度的溫度差異,這使其溫度分布出現(xiàn)嚴(yán)重的不均衡現(xiàn)象。
2.2機(jī)組負(fù)荷過低易引起屏式過熱器、再熱器屏超溫變形
爐膛水冷壁對鍋爐床溫度以及爐膛出口溫度的控制有限,當(dāng)其容量不斷升高,且大于200th后,水冷壁和爐膛容積比會低于標(biāo)準(zhǔn)值,從而難以將溫度控制在合理范圍內(nèi)。同時,鍋爐壓力與蒸發(fā)吸熱份額存在反比關(guān)系,一方增加,另一方減小,這時就需要借助屏式過熱器、再熱器屏進(jìn)行爐膛溫度的控制,一般要設(shè)置到主循環(huán)回路。以本文分析的某公司的兩臺三百兆瓦循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組為例,主要將屏式過熱器和再熱器屏設(shè)置在爐膛上部前墻位置,同時,所使用的相關(guān)管材是12CrMoV和T91,從而實(shí)現(xiàn)對換熱面積的有效改善,使其能夠發(fā)揮應(yīng)有的功能。但在具體運(yùn)行中當(dāng)機(jī)組產(chǎn)生低于百分之四十的負(fù)荷后,會引發(fā)屏過、屏再超溫,甚至爐膛靠近火源的一側(cè)會發(fā)生程度較大的變形,進(jìn)而造成泄露事故。
2.3鍋爐排煙溫度過高,對資源消耗嚴(yán)重
在對循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中的排煙溫度進(jìn)行檢測后,可以發(fā)現(xiàn)其實(shí)際溫度處于一百三十到一百七十五攝氏度范圍內(nèi),且隨著季節(jié)的不同,周邊環(huán)境的溫度會發(fā)生變化,從而也會使其實(shí)際的溫度范圍出現(xiàn)浮動。例如,在十五攝氏度的溫度下,鍋爐排煙溫度可達(dá)到一百五十?dāng)z氏度以上,夏季時,最低溫度要比常值高出四十?dāng)z氏度。而排煙溫度與熱損失是正比關(guān)系,在溫度升高的過程中,其熱損失會以升高每十?dāng)z氏度溫度,百分之零點(diǎn)六到百分之一的數(shù)值增加,意味著要耗費(fèi)更多的煤炭資源。
2.4床溫測點(diǎn)精準(zhǔn)性不足,并容易損壞
為了更好的監(jiān)控鍋爐床溫度,會在密相區(qū)設(shè)置合理數(shù)量的檢測點(diǎn),而這些檢測點(diǎn)在高溫、濃煙環(huán)境下容易出現(xiàn)損壞,主要損壞部位為熱電偶伸出端。同時,在溫度測點(diǎn)設(shè)置過程中,由于安裝人員的疏漏以及輕視,導(dǎo)致測溫設(shè)備安裝不到位,不符合設(shè)計(jì)要求,例如測點(diǎn)伸出長度、溫度感應(yīng)程度存在差異等,使溫度測點(diǎn)缺乏精準(zhǔn)性,進(jìn)而無法為工作人員提供有力依據(jù)。
2.5脫硫反應(yīng)難以符合環(huán)保理念
上文中提到鍋爐床溫度不宜控制,導(dǎo)致脫硫反應(yīng)無法在最佳的溫度區(qū)間內(nèi)進(jìn)行,這在一定程度上會影響脫硫反應(yīng)的作用。同時,在脫硫反應(yīng)中采用的石灰石粒度、活性不佳、石灰石混合不均勻、鍋爐運(yùn)行參數(shù)不符合標(biāo)準(zhǔn)等問題,都會嚴(yán)重影響到脫硫反應(yīng)的功能發(fā)揮,導(dǎo)致脫硫效率緩慢,且一氧化硫排放不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),從而難以提升生態(tài)效益。其次,部分企業(yè)通過提升石灰石用量改善排放標(biāo)準(zhǔn),這對經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生了一定影響。
2.6冷渣器回水端差不合理,易帶來安全隱患
循環(huán)流化床鍋爐的安全運(yùn)行是最為重要的,但由于鍋爐冷渣器回水溫度過低,導(dǎo)致低壓加熱器入口水溫度降低,從而使端差出現(xiàn)不合理現(xiàn)象,進(jìn)而為汽輪機(jī)抽汽以及凝結(jié)水系統(tǒng)帶來了安全隱患,嚴(yán)重威脅了機(jī)組的運(yùn)行安全。
3保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的解決策略
3.1針對床溫失衡提出的策略
首先,對爐煤粒度進(jìn)行控制,運(yùn)用煤渣、混煤、煤泥等材料降低入爐煤的發(fā)熱值。同時,將燃燒總風(fēng)量保持在一定數(shù)值,對上、下二次風(fēng)的分配比例進(jìn)行重新設(shè)置,并且改善原有的冷渣器投運(yùn)方式,以及增加或減少冷渣器數(shù)量,確保排查量、床層高度處于合理范圍內(nèi)。其次,檢測循環(huán)灰的粒度,并革新分離能力不足的分離器。此外,當(dāng)鍋爐床內(nèi)的溫度處于橫向均勻分布時,要嚴(yán)格控制給煤量,嚴(yán)禁出現(xiàn)隨意給煤的現(xiàn)象,使其呈現(xiàn)均勻煙氣。
3.2針對屏過、屏再超溫變形提出的策略
首先,要改善原有的鍋爐運(yùn)行模式,通過對燃燒風(fēng)量的有效控制,實(shí)現(xiàn)對床溫和爐膛出口溫度的控制,避免溫度過高。通常受熱面積與溫度存在正比關(guān)系,所以借助階梯型耐火材料敷設(shè),以及割管降低受熱面積,可以達(dá)到控溫效果。其次,對屏式過熱器懸吊裝置在減溫水的增加下,能夠得到強(qiáng)化,這有利于維持產(chǎn)生的拉力。經(jīng)過實(shí)際操作,驗(yàn)證得出這一方法可以有效的控制超溫現(xiàn)象,從而保證了屏式過熱器和再熱器屏的正常運(yùn)行,避免了變形問題發(fā)生。
3.3針對排煙溫度過高提出的策略
第一,控制煙氣氧量,使其處于百分之二點(diǎn)五到百分之三點(diǎn)五范圍內(nèi);第二,控制水分含量,使其偏差處于百分之十五范圍內(nèi);第三,控制煙氣總量,通過一、二次比例調(diào)整實(shí)現(xiàn);第四,控制吹灰次數(shù),加強(qiáng)吹灰器管控;第五,改進(jìn)空預(yù)器,防止出現(xiàn)較大的漏風(fēng)量。第六,在鍋爐尾部煙道增加低溫省煤器,吸收煙氣熱量。從而將排煙溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi)。
3.4針對脫硫反應(yīng)不環(huán)保提出的策略
針對上述脫硫反應(yīng)中存在的問題進(jìn)行管理,提升石灰石的品質(zhì),將其粒徑控制在零點(diǎn)四到零點(diǎn)五毫米范圍內(nèi),以確保石灰石的效能得以充分發(fā)揮。同時,石灰石活性若低于百分之八十則不宜使用,因而要進(jìn)行活性檢測,并且要適當(dāng)增加石灰石給料點(diǎn),以及進(jìn)行自脫硫性質(zhì)實(shí)驗(yàn)。亦可以增加爐外脫硫系統(tǒng),加強(qiáng)環(huán)保投入,以達(dá)到環(huán)保排放要求。
3.5針對溫度測點(diǎn)不準(zhǔn)確提出的策略
控制溫度測點(diǎn)的高度以及插入深度,一般高度位于布風(fēng)板中心一千到一千二百毫米間,伸出長度位于五十到一百毫米間。同時,對測點(diǎn)進(jìn)行保護(hù)措施,避免磨損,且使各測點(diǎn)伸出長度處于一致。
3.6針對冷渣器回水端差不合理提出的策略
對冷渣器運(yùn)行進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,根據(jù)監(jiān)控情況對其轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整。同時,可以對冷卻水進(jìn)行控制,需對備用冷渣器冷卻水進(jìn)行關(guān)閉,以此使回水溫度升高。其次,還應(yīng)該裝配調(diào)節(jié)閥、溫度測點(diǎn)、流量測點(diǎn),一般要設(shè)置在冷渣器靠近水的一側(cè)出水處,以實(shí)現(xiàn)對水量的自動調(diào)節(jié),從而使回水溫度與凝結(jié)水溫度處于合理狀態(tài)。
4總結(jié)
綜上所述,循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行存在的問題能夠通過科學(xué)合理的措施進(jìn)行解決,所以在使用中工作人員應(yīng)加強(qiáng)管理,積極利用合理措施,保證循環(huán)流化床鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
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