高冠英
(江西理文化工有限公司,江西 九江 332207)
江西理文化工有限公司(以下簡稱“江西理文化工”)建設(shè)有30萬t/a離子膜法燒堿、16萬t/a甲烷氯化物、30萬t/a雙氧水、4萬t/a氯化亞砜、1萬t/a聚合四氟乙烯等裝置。其中15萬t/a雙氧水裝置是2套,采用蒽醌法、鈀催化、固定床工藝,分別于2018年6月和2019年10月建成投產(chǎn)運行。
隨著雙氧水裝置的長期連續(xù)運行,系統(tǒng)中有些問題逐漸顯現(xiàn)出來,特別是氫化效率出現(xiàn)緩慢下降,降解物增多,雙氧水產(chǎn)量降低,催化劑再生頻繁,廢水量增加。針對生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)的異常情況,江西理文化工組織技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān),研究改進(jìn)方案。
燒堿裝置氫氣處理設(shè)計為1套處理裝置。來自電解工序的高溫濕氫氣進(jìn)入氫氣冷卻器,用循環(huán)水降溫冷卻,進(jìn)入氫氣洗滌塔。在洗滌塔中采用工業(yè)水循環(huán)、洗滌、冷卻降溫后送入氫氣柜。氫氣自氣柜到氫氣分配臺分配,經(jīng)過往復(fù)式壓縮機(jī)加壓后進(jìn)入氫氣緩沖罐,通過管道輸送供雙氧水崗位使用。
原有氫氣輸送工藝流程如圖1所示。
經(jīng)過幾年的連續(xù)運行,逐漸發(fā)現(xiàn)原有的氫氣夾帶水分,輸送到雙氧水車間會影響到雙氧水車間的穩(wěn)定運行。
美國專利USP 2867507給出了相對濕度與催化劑活性的對比數(shù)據(jù),詳見表1。
表1數(shù)據(jù)表明:相對濕度在42%~92%時活性最好。如果水分過高會使催化劑的活性下降很快。加壓輸送過來的氫氣存在液相水霧的夾帶,在管道、設(shè)備的低點積存到一定量后,短時間大量進(jìn)入氫化塔的催化劑床層時就可能會附著在催化劑顆粒的表面,影響加氫反應(yīng)的進(jìn)行。
載體鈀催化劑是將氧化鋁載體浸泡在定量的氯化鈀溶液中制造的。氯化鈀負(fù)載在氧化鋁表面,形成薄薄的蛋殼狀鈀鹽層,經(jīng)過烘干轉(zhuǎn)型變成黃褐色的氧化鈀催化劑。使用前氧化鈀載體催化劑經(jīng)過氫氣活化轉(zhuǎn)變成鈀黑和水。鈀黑的活性很強(qiáng),1體積的鈀黑可以吸附780體積的氫氣[1]。鈀催化劑技術(shù)指標(biāo)見表2。
由表2數(shù)據(jù)可知:江西理文化工選用的催化劑產(chǎn)率高,抗壓碎力度相對較低。原料氫氣帶入的水分可能會加快催化劑的破碎、粉化、損失。
催化劑的載體是氧化鋁。氧化鋁是兩性的,長期接觸堿,會使氧化鋁的晶格破壞,氫化塔內(nèi)的催化劑被粉碎或結(jié)塊,造成工作液分布不均勻而影響生產(chǎn)。對送往雙氧水車間去的氫氣緩沖罐排出的冷凝水進(jìn)行采樣分析,數(shù)據(jù)見表3。
表3 氫氣緩沖罐排出的冷凝水采樣分析結(jié)果Table 3 Analysis results of sample ofcondensate out of hydrogen buffer vessel
表3分析數(shù)據(jù)表明:冷凝水中含有微量的堿分,即使加大洗滌水量等方法也無法徹底消除。
氫氣的下游雙氧水車間在生產(chǎn)中反映出來的問題來看,氫氣輸送過程中的水分夾帶對生產(chǎn)運行的影響的確存在。
氫氣經(jīng)過管道長距離輸送會受到環(huán)境溫度的影響,特別是冬季溫度較低時會有凝結(jié)水產(chǎn)生,所以去除夾帶的水分很有必要。于是開始研究改進(jìn)氫氣除水的方法,降低對雙氧水裝置的影響。
根據(jù)對現(xiàn)有的氫氣輸送流程的分析,江西理文化工采取工藝技術(shù)改進(jìn),降低氫氣含水量,詳見圖2。
圖2 改進(jìn)后氫氣輸送工藝流程圖Fig.2 Process flow diagram of improved hydrogen delivery
在氫氣分配臺到壓縮機(jī)進(jìn)口的管道上增加1臺氫氣預(yù)冷器,采用7 ℃低溫冷凍水將氫氣柜來的40 ℃氫氣降溫至15 ℃左右,使氫氣中的水分被冷凝排出,減少了氫氣中水的含量。
預(yù)冷器選型核算見表4、表5。
表4 預(yù)冷器氫氣熱負(fù)荷計算表Table 4 Calculation of hydrogen heat load in precooler
表5 預(yù)冷器冷水熱負(fù)荷計算表Table 5 Calculation of cooling waterheat load in precooler
經(jīng)核算并考慮換熱效率等因素,選用1臺面積為12 m2的換熱器,對進(jìn)入壓縮機(jī)前的氫氣進(jìn)行冷卻除水。
在氫壓機(jī)二級冷卻器出口的管道上增加1臺氫氣終冷器,采用7 ℃低溫冷凍水,將二級冷卻器出口冷卻到4 ℃的氫氣再次冷卻降溫到18 ℃,使部分水被冷凝排出。終冷器選型核算見表6、表7。
表6 終冷器氫氣熱負(fù)荷計算表Table 6 Calculation of hydrogen heat load in final cooler
表7 終冷器冷水熱負(fù)荷計算表Table 7 Calculation of cooling waterheat load in final cooler
經(jīng)核算并考慮換熱效率等因素,選用1臺面積為20 m2的換熱器,對進(jìn)入壓縮機(jī)后二級冷卻器出口的氫氣進(jìn)行再次冷卻除水。
對氫氣緩沖罐的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,將原進(jìn)入緩沖罐的進(jìn)氣口改為切向進(jìn)氣,使進(jìn)緩沖罐的氫氣形成旋流,利于氣液兩相的分離;緩沖罐內(nèi)壁增加旋流板,在氣體向上流動過程中利于液相水霧的分離;緩沖罐頂?shù)臍庀喑隹谠黾臃佬靼澹詼p少水霧夾帶。
在氫氣緩沖罐出口送往雙氧水車間的管道上增加氫氣水霧除霧器。采用高效除霧器,對液態(tài)水霧中1 μm及以上的液態(tài)顆粒的脫除效率可達(dá)99%以上。根據(jù)各地區(qū)差異,北方地區(qū)的企業(yè)或輸送距離較遠(yuǎn)的企業(yè)將除霧器安裝在雙氧水車間進(jìn)氫化塔之前的位置效果較好。
原來氫氣疏水方式為間歇式定時定點排水。在排水點增加水封桶,將疏水改為連續(xù)排放,盡早盡全地將產(chǎn)生的冷凝水排出系統(tǒng)。
鈀催化劑的設(shè)計使用壽命為4年,鈀元素的設(shè)計損耗為每年0.2%的流失率,設(shè)計再生周期6個月。氫化塔催化劑床層進(jìn)入大量液態(tài)水分會使球形催化劑的強(qiáng)度下降并逐漸破裂、粉化、流失。
改造后運行2年的床層取樣檢測硬度和含量數(shù)據(jù)均優(yōu)于設(shè)計值,使用壽命可延長至少1年以上,僅這一項就可以節(jié)約850萬元/a。氫化塔再生周期由6個月延長到10個月,每次再生需要停車3天時間,影響產(chǎn)量約1 350 t,影響銷售利潤約30萬元;再生一次產(chǎn)生廢水量約300 t,處理費用按照100元/t,處理費用就需要3萬元。延長再生周期節(jié)約廢水處理成本。
通過改造,穩(wěn)定了生產(chǎn)運行,減少了催化劑消耗,經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。
江西理文化工通過技術(shù)改造,降低輸送到雙氧水車間的氫氣含水,徹底解決氫氣中液態(tài)水分夾帶的問題,為雙氧水車間穩(wěn)定運行提供有力的支撐和保障。需要注意的是氫氣屬于易燃易爆氣體,技術(shù)改造涉及到壓力管道、壓力容器等變更,需要經(jīng)過安全風(fēng)險評價、有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行變更后再組織實施,變更完成后經(jīng)過相關(guān)部門驗收再投入使用。