黃俊超 徐才福 中國五環(huán)工程有限公司 武漢 430223
某項目中合成氨裝置在氨壓縮機和合成氨冷凍工序相關(guān)設(shè)備聯(lián)動試車之際,對試車過程中氨冷凝器的管程循環(huán)水進出口成分進行取樣分析。試車之初循環(huán)水入口沒有NH3,出口水中含有NH3,繼續(xù)取樣發(fā)現(xiàn)NH3含量隨著試車時間增加而逐步增大,最后達到300ppm,判斷氨冷凝器有泄漏現(xiàn)象。后續(xù)對該設(shè)備再次進行水壓試驗發(fā)現(xiàn)泄漏點,進行補焊堵管后投入使用。使用6個月左右發(fā)現(xiàn)該設(shè)備腐蝕較為嚴重,遂采用內(nèi)涂涂層的方案重新制造一臺。
氨冷凝器為合成氨裝置的換熱器設(shè)備。殼程介質(zhì)為氨,管程介質(zhì)為循環(huán)冷卻水,采用廠區(qū)公用系統(tǒng)的循環(huán)冷卻水作為操作介質(zhì)。殼程工藝介質(zhì)組分主要為NH3,同時含極少量的H2、N2、CH4、Ar等氣體。管程分為兩程,循環(huán)冷卻水從帶分程隔板的一側(cè)管箱下部入口進入,通過一半數(shù)的換熱管(2220根列管)流到另一端管箱,改變流向后折返回到另一半數(shù)的換熱管(2220根列管)再回到帶分程隔板的管箱一側(cè)上部的出口。來自于氨壓縮機、經(jīng)循環(huán)冷卻水降溫冷卻后的液氨及氣相混合物進入氨接收器。正常操作時,循環(huán)冷卻水入口溫度為28℃,出口溫度為36.7℃,管側(cè)操作壓力為0.331MPa(G),氨入口溫度為114.7℃,經(jīng)冷卻后出口溫度為39℃,殼程操作壓力為1.504MPa(G)。開車時,先通入管側(cè)冷卻水,然后通入殼程介質(zhì)。緊急事故工況下會發(fā)生來自于氨壓縮機的工藝介質(zhì)突然停掉,管側(cè)出現(xiàn)負壓工況的可能性。
(1)氨冷凝器殼程:設(shè)計壓力為2.16MPa,設(shè)計溫度為150℃,操作壓力為1.504MPa,操作溫度為39~114.7℃,平均金屬壁溫為44.7℃,介質(zhì)為液氨/氣氨,中度危害/易爆。
(2)氨冷凝器管程:設(shè)計壓力為(0.7/F.V)MPa,設(shè)計溫度為70℃,操作壓力為0.331MPa,操作溫度為28~36.7℃,平均金屬壁溫為39℃,介質(zhì)為冷卻水。
(3)設(shè)備主要受壓元件材料:板材為Q345R(正火)(GB/T713-2014),鍛件為16MnⅢ(NB/T47008-2017),換熱管為20(正火)(高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管GB/T9948-2013)。
換熱器形式為NEN,換熱面積為3727m2,容積為18.1m3(殼程)/16.9m3(管程),外形尺寸為長約13.54m、高約2.71m、外徑2.04m,屬于第二類壓力容器。氨冷凝器為固定管板結(jié)構(gòu)形式,換熱管與管板采用強度焊+貼脹的連接方式,管子與管板采用自動焊(焊接兩遍),焊接接頭外觀光滑成魚鱗狀焊道(典型的自動焊成型焊道),貼脹長度42mm。設(shè)備外形尺寸詳見圖1,換熱管與管板連接形式詳見圖2。
圖1 氨冷凝器外形圖
圖2 換熱管與管板連接形式
發(fā)現(xiàn)循環(huán)水出口水中含有NH3后,即用中壓氮氣對殼程的HN3進行置換,并將兩端管箱封頭拆開,拆卸過程中發(fā)現(xiàn)有很濃的氨味,初步判定管殼程之間存在泄漏。管板表面附著很厚的污垢,表面凹凸不平,顏色為黃褐色、黑色的積垢和污物(見圖4)。在管子與管板焊接接頭和管板金屬表面,主要在中心區(qū)域以及中心下部的大范圍內(nèi),金屬表面發(fā)生腐蝕比較嚴重,有明顯的金屬減薄和脫落;打開的管箱蓋污垢較重,有許多異常物包含其中,金屬表面腐蝕也較嚴重。管板區(qū)域上部的管子與管板焊接接頭和管板金屬表面沒有發(fā)生嚴重的腐蝕,表面比較光滑平整,保持了原來產(chǎn)品良好的狀態(tài)。而管板中心和下部的區(qū)域,管子與管板焊接接頭和管板的金屬表面已經(jīng)腐蝕得出現(xiàn)凹坑(見圖3)。
圖3 高壓水槍沖洗后的管板(坑蝕)
圖4 高壓水槍沖洗前的管板
拆開設(shè)備兩端封頭以后,利用中壓氮氣進行試壓,試驗壓力為2MPa(由現(xiàn)場實際條件決定),兩端管板均勻涂刷肥皂水檢漏,共檢查處理漏點61處,其中堵管45根,補焊16處,堵管補焊后再次用2MPa的氮氣試壓無泄漏。由于換熱管內(nèi)淤泥等污垢太多,現(xiàn)場用高壓沖洗水泵將換熱管逐根沖洗后再檢漏,發(fā)現(xiàn)漏點2處,堵管1根,補焊1處。最后再用20%~30%的氨檢漏,確認無漏點后正式將設(shè)備封閉。經(jīng)兩次檢查處理,此設(shè)備共檢查處理漏點77處,其中堵管60根,補焊17處。循環(huán)水腐蝕對管子與管板焊接接頭、管板的金屬表面和換熱管材料的損傷十分明顯,詳見圖5、圖6、圖7。
圖5 管板泄漏點
圖6 換熱管泄漏點
圖7 氨抽出的換熱管穿孔
管板和換熱管的焊縫漏點集中分布在不帶分層隔板側(cè)的管板上,且主要分布在該管板的下半部分,這部分粘結(jié)的泥沙、污垢等最多,同時出現(xiàn)換熱管泄漏的情況。根據(jù)業(yè)主提供的水質(zhì)檢驗報告,水質(zhì)呈弱堿性,使用的循環(huán)水比較臟,導致?lián)Q熱管和管板結(jié)垢很嚴重。修補的缺陷無論是焊縫還是換熱管泄漏都主要集中發(fā)生在不帶分程隔板一側(cè)管箱管板的下半部分?,F(xiàn)場為了取樣分析抽出的兩根換熱管,就是從位于管板下半部分已發(fā)生泄漏的換熱管中選取的。比較這兩根換熱管的泄漏點,外觀形貌相似,都是孔洞,出現(xiàn)的位置差不多,都在離管端部(不帶分程隔板側(cè))1~1.5m范圍內(nèi),這些穿孔是嚴重的垢下腐蝕造成的。
材料理化檢測中心的檢測報告是基于現(xiàn)場取樣的腐蝕物和截取的腐蝕穿孔樣。檢測中心應(yīng)用分析儀器和高倍顯微放大鏡照相分析,結(jié)論是該換熱管金屬樣品符合16Mn鋼管標準,材料的顯微組織、非金屬夾雜物的含量、表面光潔度、換熱管規(guī)格和尺寸要求是合格的。
腐蝕物主要成分是氧化鐵,還含有氯化鐵、硫化鐵等。從樣管縱向剖開,內(nèi)表面有垢層,清除垢層后可見大小不同的的坑洞,個別坑洞已經(jīng)穿過管壁,明顯為電化學的點腐蝕失效。點腐蝕是源于管子內(nèi)表面與管內(nèi)介質(zhì)發(fā)生作用,這是一個去極化的電化學腐蝕,污垢造成了內(nèi)部含氧量低,缺氧區(qū)的管壁是陽極,發(fā)生了金屬的氧化反應(yīng)。由于結(jié)垢的強度不能保護金屬表面,從而進一步深入和脫落,縫隙腐蝕向管壁深度方向進一步發(fā)展,引起管壁穿孔。循環(huán)冷卻水中存在氯和硫的離子,加速了金屬的腐蝕。
根據(jù)《腐蝕數(shù)據(jù)手冊》關(guān)于氨和氨水對碳鋼材料的腐蝕說明,泄露的氨溶解到循環(huán)水中,在常溫下,當氨水的濃度在30%~40%時,碳鋼材料是可用的,腐蝕速率在0.5mm/年以下。即使腐蝕穿孔后的氨泄漏到循環(huán)冷卻水中,對常溫下的碳鋼材料是不構(gòu)成腐蝕危害的。氨冷凝器的腐蝕主要原因在于循環(huán)冷卻水水質(zhì)。
循環(huán)水進入氨冷凝器之前一定要做好水處理工作:①首先循環(huán)水管網(wǎng)必須徹底沖洗干凈,并將沖洗過的臟水用干凈的水置換掉;②在循環(huán)水進入設(shè)備之前,一定要加藥物對循環(huán)水進行處理,對循環(huán)水的PH值、濁度、含氧量、菌類數(shù)、鈣、鎂和氯離子的含量進行控制,保證循環(huán)水的質(zhì)量合格;③處理好的循環(huán)水進入設(shè)備后,加入化學清洗劑,連同所有換熱器和其他設(shè)備進行徹底沖洗;④沖洗結(jié)束后最好要加入預膜劑,對整個循環(huán)系統(tǒng)進行預膜處理,預膜好后再置換掉;⑤設(shè)備正常運行時循環(huán)水水質(zhì)需滿足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》GB50050-2007標準要求,其中氯離子含量小于150ppm。
3.2.1 涂層防腐
對氨冷凝器循環(huán)水側(cè)噴涂防腐涂層,建議選用耐高溫耐腐蝕的氟碳涂料,該涂層是以有機氟碳樹脂制成的產(chǎn)品,具有極強的附著力,其耐久性、耐候性、耐化學腐蝕品性能較好,使用壽長。設(shè)備制造檢驗合格后,與冷卻水接觸的設(shè)備表面按照《鋼制換熱設(shè)備管束復合涂層施工及驗收規(guī)范》SH/T 3540-2007檢驗,涂層型號SHY99。每一道漆膜表干后進行高溫固化處理,嚴禁出現(xiàn)驟冷驟熱的現(xiàn)象,漆膜總厚度不小于120μm(涂4遍以上)。
3.2.2制造質(zhì)量
首先應(yīng)該嚴格按照圖紙技術(shù)要求和換熱管與管板焊接結(jié)構(gòu)節(jié)點圖(本設(shè)備詳見圖2),控制貼脹長度按照GB/T 9948-2013控制換熱管外徑偏差和壁厚偏差,管板上管孔尺寸偏差及垂直度公差要求,管孔處不允許存在縱向條痕。管接頭處采用強度焊+貼脹,焊接前應(yīng)按標準NB/T47014-2011附錄D進行焊接工藝評定,焊后對焊接接頭進行100%的無損探傷檢查,結(jié)果為I級合格。設(shè)備制造完畢后進行消除應(yīng)力熱處理,熱處理前應(yīng)制定合格的熱處理工藝,以滿足HG/T20581-2011中7.8.4的對應(yīng)要求,管箱及分程隔板密封面在熱處理后精加工。
合成氨項目中氨冷凝器的泄漏現(xiàn)象常有發(fā)生,部分項目中該設(shè)備泄漏失效是因為管接頭的結(jié)構(gòu)形式設(shè)計不當導致,考慮到液氨應(yīng)力腐蝕,推薦采用強度焊+液壓貼脹的連接形式;部分是因為制造環(huán)節(jié)質(zhì)量控制不嚴格導致(氨冷凝器換熱管根數(shù)較多);部分是由于運行期間循環(huán)冷卻水質(zhì)不滿足要求,導致循環(huán)水側(cè)腐蝕較為嚴重。循環(huán)冷卻水中污染物質(zhì)、冷卻水回流、渦流、冷卻水流速降低、重力作用使得污染物質(zhì)下沉、結(jié)垢,造成了該管板的中心和下部區(qū)域的管板和換熱管內(nèi)部嚴重的垢下腐蝕、金屬脫落,是換熱管腐蝕穿孔的重災(zāi)區(qū)。
通過改造后設(shè)備運行對比,證實了文中所述措施可以延長設(shè)備的使用壽命,改造后因泄漏等情況導致的非正常停車次數(shù)降低,工藝生產(chǎn)更穩(wěn)定,經(jīng)濟效益提高。