劉 濤 北京博鼎誠工程設(shè)計有限公司上海分公司 上海 200032
N,N-二甲基甲酰胺(DMF),由二甲胺合成而來,具有很強的溶解能力,被譽為“萬能溶劑”。在室溫條件下,DMF可以與水、醇、醚、酮、酯和氯化烴等完全混溶。因其分子量小、介電常數(shù)高、具備電子給予體以及可形成配合物的特性,使其成為一種獨特、高效、用途廣泛的溶劑和反應(yīng)介質(zhì)[1]。在農(nóng)藥行業(yè),可以合成殺蟲脒;在醫(yī)藥行業(yè),可以合成強力霉素、磺胺嘧啶、可的松和維生素B6等藥物;在石油化工行業(yè),可用作氣體吸收劑,用以分離和精制氣體;在制革行業(yè),可用于PU合成革表面處理過程和二層皮濕法移膜表面處理工藝[2]。我國每年消耗DMF大約100萬t,優(yōu)化分離工藝,對DMF生產(chǎn)和DMF水溶液回收利用有重要意義。
在無酸、堿、水的存在下,即使將DMF加熱到沸點也是比較穩(wěn)定的。當(dāng)DMF中含有少量水分時,常壓蒸餾時會有少量分解,在有酸或堿存在時,分解加快。在DMF中加入固體氫氧化鉀(鈉)后,室溫放置數(shù)小時即有部分分解[1,3,4]。DMF分解不僅會影響產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)生的甲酸還會造成設(shè)備嚴(yán)重腐蝕[5]。
在水的作用下,DMF分解成甲酸和二甲胺:
HCON(CH3)2+H2O→HCOOH+NH(CH3)2
在酸的作用下,DMF分解成甲酸和二甲胺鹽:
在堿的作用下,DMF分解成甲酸鹽和二甲胺:
HCON(CH3)2+OH-→HCOO-+NH(CH3)2
精餾法是一種常用的分離方法,其原理是利用組分之間相對揮發(fā)度的差異進(jìn)行分離。若混合液中不存在酸和堿,DMF和水分離相對簡單,但當(dāng)有酸或堿存在時,由于DMF的分解,分離流程需特殊考慮。
某化工廠使用三塔流程傳統(tǒng)分離方案,依次在塔頂?shù)玫郊状肌⑺虳MF。目前運行能耗較高,同時DMF分解嚴(yán)重。DMF分解產(chǎn)生有魚腥臭味的二甲胺氣體和甲酸廢水,廢水的化學(xué)需氧量(COD)約為5000 mg/L,不僅污染環(huán)境,還對生產(chǎn)設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕。
本文通過采集現(xiàn)場數(shù)據(jù),使用Aspen建立模擬流程,模擬結(jié)果與實際運行數(shù)據(jù)基本吻合,證明了模擬數(shù)據(jù)庫的可靠性。在此基礎(chǔ)上,對傳統(tǒng)分離流程進(jìn)行優(yōu)化,綜合考慮節(jié)能降耗和DMF在水中易分解的特性,提出改進(jìn)分離方案,進(jìn)而指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)和廢DMF溶液回收。根據(jù)現(xiàn)場反饋結(jié)果,改進(jìn)后的分離方案運行穩(wěn)定,解決了傳統(tǒng)分離方案存在的問題。
進(jìn)料量1200kg/h,進(jìn)料溫度40℃,進(jìn)料壓力0.3MPa(G),進(jìn)料組成見表1。
表1 精餾進(jìn)料組成
分離要求如下:
(1)甲醇產(chǎn)品:甲醇≥99.9%(wt),滿足GB338-2011優(yōu)等品。
(2)DMF產(chǎn)品:DMF≥99.9%(wt),滿足HG/T 2028-2011優(yōu)等品。
(3)廢水:廢水中甲醇≤5ppm,DMF≤10ppm。
物性方法的選擇對模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性至關(guān)重要。甲醇、水和DMF都屬于極性物質(zhì),可選用活度系數(shù)模型,ASPEN中常用的熱力學(xué)方法有NRTL,Wilson和UNIQUAC。根據(jù)文獻(xiàn)[6-8]中甲醇-水汽液平衡數(shù)據(jù),回歸的結(jié)果表明NRTL模型適合甲醇-水體系,根據(jù)文獻(xiàn)[9]中DMF-水-氯仿液液平衡數(shù)據(jù),文獻(xiàn)[10]中DMF-水-乙酸回歸的結(jié)果表明NRTL模型適合DMF-水體系。因此對于DMF-甲醇-堿性水溶液,初選NRTL模型為該物系的熱力學(xué)模型。
傳統(tǒng)分離方案采用3塔分離工藝,將甲醇、水和DMF依次從塔頂采出,根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)在ASPEN中建立模擬流程。
流程見圖1。
圖1 傳統(tǒng)分離方案流程圖
物料首先進(jìn)入T110(甲醇塔),T110塔頂分離出甲醇,塔釜料液進(jìn)入T120(脫水塔)。T120塔頂分離出廢水,塔釜料液進(jìn)入T130(精制塔)。經(jīng)過T130塔精制,塔頂采出DMF產(chǎn)品,塔釜采出重組分。
傳統(tǒng)分離方案計算輸入見表2。
表2 傳統(tǒng)分離方案計算輸入
甲醇和水沸點相差35.3℃,通過T110塔分離,采用常壓操作。T120主要目的是分離水和DMF,二者沸點相差52℃。脫水后塔釜為DMF粗產(chǎn)品,為了降低塔釜溫度,減少DMF的分解,T120采用負(fù)壓50kPaA操作。T130主要目的是脫除重組分,精制DMF,為提高產(chǎn)品質(zhì)量,采用負(fù)壓50kPa(A)操作。
通過設(shè)計規(guī)定優(yōu)化塔頂采出量和回流比。T110一方面通過調(diào)整回流比使塔頂甲醇純度≥99.9%(wt),另一方面通過調(diào)整塔頂采出流量使塔釜甲醇含量≤1ppm。T120通過調(diào)整回流比使塔頂廢水中DMF含量≤10ppm,另通過調(diào)整塔頂采出量使塔釜水含量≤10ppm。T130通過調(diào)整塔頂采出量使塔釜重組分含量≤50%(wt)。
傳統(tǒng)分離方案計算物料平衡見表3,計算塔參數(shù)結(jié)果見表4。
由表3和表4計算結(jié)果可知,各塔溫度、再沸器負(fù)荷和采出量與現(xiàn)場數(shù)據(jù)基本吻合,說明NRTL模型可用于計算DMF-甲醇-堿性水溶液體系。由于DMF分解,導(dǎo)致現(xiàn)場廢水COD偏高,而在模擬流程中未考慮DMF分解,因此廢水中有機物含量偏低。傳統(tǒng)方案再沸器總熱負(fù)荷為645.7kW。為了減少DMF分解,同時解決能耗偏高的問題,需對傳統(tǒng)分離方案進(jìn)行優(yōu)化。
表3 傳統(tǒng)分離方案物料平衡表
表4 傳統(tǒng)分離方案塔參數(shù)計算結(jié)果
在水存在的情況下,DMF在蒸餾過程中會分解。本體系中由于堿性水溶液的存在,DMF分解會加劇。為了減少DMF分解,提高DMF產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì),同時降低操作能耗,提出改進(jìn)分離方案。此方案在第一塔將DMF和水分離,減少了DMF在水中的停留時間,從而減少DMF的分解。流程見圖2。
圖2 改進(jìn)分離方案流程簡圖
物料先進(jìn)入T210(脫輕塔),T210塔頂分離出甲醇水溶液,然后進(jìn)入T220(甲醇塔),塔釜料液進(jìn)入T230(精制塔)。T220塔頂分離出甲醇,塔釜采出廢水。經(jīng)過T230塔精制,塔頂采出DMF產(chǎn)品,塔釜采出重組分。
為了降低操作能耗,考慮精餾塔之間熱集成的可能性。T220塔釜采出廢水,T230塔頂氣相為DMF,常壓下DMF和水的沸點差為52℃,即使T230減壓操作,T230塔頂與T220塔釜也存在較大溫差。因此在本方案中,T230塔頂氣相與T220再沸器進(jìn)行換熱,T230塔頂DMF冷凝潛熱作為T220塔的熱源,從而達(dá)到節(jié)能降耗目的。
改進(jìn)分離方案計算輸入見表5。
表5 改進(jìn)分離方案計算輸入
T210主要目的是將甲醇水溶液與DMF分離,塔釜得到DMF粗產(chǎn)品,關(guān)鍵組分水和DMF沸點相差52℃。為了減少DMF分解,同時塔頂甲醇水溶液使用循環(huán)水冷凝,T210采用負(fù)壓80kPa(A)操作。T220采用常壓操作,主要目的是分離甲醇和水,二者沸點相差35.3℃。T230主要目的是脫除重組分,精制DMF,綜合考慮熱集成溫差要求和產(chǎn)品質(zhì)量,T230采用負(fù)壓50kPa(A)操作。
通過設(shè)計規(guī)定優(yōu)化塔頂采出量和回流比。T210一方面通過調(diào)整回流比使塔頂DMF含量≤4ppm,另一方面通過調(diào)整塔頂采出流量使塔釜水含量≤10ppm。T220通過調(diào)整回流比使塔頂甲醇純度≥99.9%(wt),另通過調(diào)整塔頂采出流量使塔釜甲醇含量≤5ppm。T230通過調(diào)整塔頂采出流量使塔釜重組分含量≤50%(wt)。
改進(jìn)分離方案計算物料平衡見表6,計算塔參數(shù)結(jié)果見表7。
由表6可知,甲醇、廢水和DMF均達(dá)到了分離指標(biāo),甲醇和DMF收率與傳統(tǒng)分離方案一致。由表7可知,T230塔頂溫度127.3℃,T220塔釜溫度101.8℃,溫差為25.5℃。若T230塔頂使用循環(huán)水冷凝,熱負(fù)荷為-204.5kW,若T220塔釜使用新鮮蒸汽加熱,熱負(fù)荷為194.9kW,二者比值為1.05,考慮5%的熱損失,熱量匹配。因此改進(jìn)方案中無需考慮T220再沸器熱負(fù)荷,此方案再沸器總熱負(fù)荷為535.5kW。
表6 改進(jìn)分離方案物料平衡表
表7 改進(jìn)分離方案塔參數(shù)計算結(jié)果
對比兩種方案可知:首先,改進(jìn)分離方案在T210塔將DMF和水分離,減少了DMF在水中的停留時間,降低了分解概率,從而提高了DMF產(chǎn)品收率和質(zhì)量。同時減少了廢氣排放,降低了廢水COD,減輕了設(shè)備腐蝕。其次,在改進(jìn)分離方案中,T230和T220之間使用熱集成,降低了加熱蒸汽消耗,改進(jìn)分離方案比傳統(tǒng)分離方案能耗降低約17.1%。
改進(jìn)分離方案比傳統(tǒng)分離方案增加一臺T220塔開工再沸器,同時取消T230塔的冷凝器。
本文首先使用Aspen對現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬,計算結(jié)果與現(xiàn)場數(shù)據(jù)基本吻合,從而驗證了所選熱力學(xué)方程NRTL的合理性,在此基礎(chǔ)上提出改進(jìn)分離方案。
由于DMF在堿性水溶液中分解加劇,改進(jìn)分離方案在第一塔將DMF和水分離,減少了DMF在水中的停留時間,降低了DMF分解概率。根據(jù)現(xiàn)場反饋結(jié)果,按改進(jìn)方案改造后,DMF產(chǎn)品收率和質(zhì)量得到提高,設(shè)備腐蝕減輕。同時,廢氣排放減少,廢水COD降至3000 mg/L以下,對環(huán)保具有重要意義。另外改進(jìn)分離方案在T230和T220之間使用熱集成,改進(jìn)方案能耗為535.5kW,而傳統(tǒng)方案能耗為645.7kW,改進(jìn)方案蒸汽消耗比傳統(tǒng)方案降低約17.1%。按使用0.7MPa(G)飽和蒸汽加熱計算,將節(jié)約蒸汽約0.2t/h,每年節(jié)省蒸汽約1550t,為企業(yè)節(jié)省大量運行成本。兩種分離方案設(shè)備數(shù)量相同且設(shè)備規(guī)格相差不大,一次性設(shè)備投資接近。改進(jìn)分離方案優(yōu)勢明顯,可在后續(xù)項目中推廣使用。