周宏斌,周 磊,宋春燕,袁 新,劉 曉,秦 朔,張 偉
(1.中石化勝利油田分公司工程技術(shù)管理中心,山東東營 257000 2.勝利油田分公司技術(shù)檢測中心,山東東營 257000 3.中國石油大學(華東),山東青島 266580)
油田井口加熱爐用于加熱采出的油或氣,起到提升原油流動性及防止天然氣形成水合物等作用。從安全角度考慮,井口加熱爐多為水套式,主要由殼體、火筒、煙管、盤管及其他部件構(gòu)成,如圖1所示。我國各油田及長輸管道在用的水套加熱爐超過2萬臺,可見水套爐是油田正常生產(chǎn)開發(fā)的基礎(chǔ)設施設備。加熱爐在保障油田生產(chǎn)的同時,也消耗了大量的天然氣燃料。加熱爐燃用油井套管氣,不但能節(jié)約能源,也降低了溫室氣體排放,是一項節(jié)能環(huán)保的舉措。然而,井口加熱爐燃用套管氣出現(xiàn)了較為普遍的煙塵排放高的問題,煙塵排放高、不完全燃燒損失大,加熱爐效率低、環(huán)境污染嚴重。本文分析了超標排放原因,進而提出了改進措施,最終實現(xiàn)了加熱爐達標排放。
圖1 水套爐結(jié)構(gòu)[1]
根據(jù)400余臺油田井口加熱爐實測數(shù)據(jù),煙塵超標率在30%左右。選取井口加熱爐煙塵超標較為嚴重的2個區(qū)塊共46臺加熱爐進行煙塵超標原因分析。加熱爐煙氣實測結(jié)果如圖2所示,根據(jù)DB37/2374—2018《鍋爐大氣污染物排放標準》要求,該區(qū)域煙塵排放濃度執(zhí)行標準為10 mg/m,煙塵排放超標率達到87%,平均超標倍數(shù)5~6倍,此外CO排放濃度也非常高。由于煙氣排放超標,導致罰款或停產(chǎn)等問題嚴重影響油田的正常生產(chǎn)運行,亟待解決。
圖2 46臺加熱爐煙塵和CO排放狀況
為了明確排放超標的影響因素,對46口井的套管氣進行了成分分析;同時測試了對應加熱爐的煙氣含氧量、負荷率、排放特性;最后以煙氣含氧量(%)、燃料甲烷含量(%)、燃料其他組分含量(%)、使用年限、負荷率(%)為比較數(shù)列,分別以煙塵和CO排放濃度作為參考量,進行了灰色關(guān)聯(lián)分析,結(jié)果如圖3所示。
圖3 灰色關(guān)聯(lián)分析結(jié)果
從圖3的兩個分析結(jié)果看,煙氣含氧量、燃料成分(甲烷含量、其他組分含量)是主要影響因素,這表明燃用套管氣和過量空氣系數(shù)不合理是造成排放超標的根本原因。相較于常規(guī)天然氣,套管氣成分要復雜得多,表1所示的是46口井套管氣組分平均值,甲烷含量僅為68.2%,明顯低于常規(guī)天然氣(CH>95%),而C+以上的烷烴含量合計達16.5%。烴類燃料,碳含量越高、越難燒透,因而導致煙塵和CO生成量大。煙氣氧含量與過量空氣系數(shù)一一對應,46臺加熱爐的實測煙氣氧含量均值為14.3%,折算過量空氣系數(shù)為3.1。一般燃氣爐,建議過量空氣系數(shù)1.3左右,實測過量空氣系數(shù)顯然太高了。過量空氣系數(shù)稍微偏大些,有利于燃燒進行,但過量空氣系數(shù)過大,反而會大幅降低爐膽火焰溫度、進而延緩燃燒,因此導致大量生成煙塵和CO。
表1 套管氣組分 %
下面結(jié)合現(xiàn)場燃燒裝置型式及工作原理,進一步分析超標排放機理?,F(xiàn)場所有加熱爐采用的是擴散式燃燒器,燃燒前燃氣和空氣不混合,由一根燃燒管向爐膽內(nèi)供燃氣,靠煙囪的抽力吸入空氣,燃氣空氣在爐膽內(nèi)呈現(xiàn)擴散式燃燒,即燃料分子由燃料射流向空氣中擴散、空氣中的氧氣分子向燃料射流擴散,在某一界面上,它們的濃度達到化學計量比,便形成火焰鋒面。
對于擴散式燃燒,靠近燃料側(cè)的火焰前鋒,燃料濃度比氧氣濃度高得多,在高溫缺氧的情況下燃料產(chǎn)生熱分解,生成固體碳(即炭黑)。熱分解程度視燃料與溫度而不同,甲烷在683℃時開始分解,乙烷為485℃、丙烷為400℃。一般來說,碳氫化合物的分子量越大,其穩(wěn)定性也越差。套管氣恰恰含有大量的C+以上的烷烴成分,所以火焰中存有更多的炭黑。在擴散火焰中的固體碳粒(炭黑),一旦接觸到氧氣,便出現(xiàn)固體和氣體之間的燃燒過程,如果碳粒來不及燃盡而被煙氣帶走,就形成所謂的煙塵,其影響加熱爐的經(jīng)濟性和安全性。由此可見,擴散燃燒方式和重碳烷烴成分是井口加熱爐排放超標的根本原因。
套管氣中含有重碳烷烴成分,是導致煙塵排放超標的一個根本原因,所以將C+組分從套管氣中脫除,是實現(xiàn)煙塵排放達標的一個方案。在天然氣處理行業(yè),脫除C+的工藝稱為凝液回收或者輕烴回收。把需要凝析的組分液化與C為主的氣體分離,其方法有:油吸收、固定床吸附、冷凝法等。顯然,在每口井都安裝一套輕烴回收裝置,處理套管氣在經(jīng)濟上是不可行的。
由此看來,改變擴散燃燒方式為預混燃燒方式,是治理煙塵排放超標的較好選擇。于曉亮等研制出了新型加熱爐引射式多噴頭預混燃氣燃燒器,替代原有的平流配風燃氣擴散燃燒器,解決了某企業(yè)天然氣加熱爐溫度場分布不合理、熱效率低、能耗大、污染高等問題。朱建賓等進行了天然氣多孔介質(zhì)預混燃燒器污染物排放實驗研究,與傳統(tǒng)擴散燃燒方式相比,多孔介質(zhì)預混燃燒NOx、CO生成量少。預混燃燒方式能降低煙塵排放的原因有:無燃氣和氧化劑混合時間,將更多時間留給化學反應;預混燃燒需氧量少、火焰短、火力強、燃燒溫度高。
在確定了減排方案后,根據(jù)預混燃燒理論及現(xiàn)場運行參數(shù)(燃氣壓力、流量、熱值等),設計了一種雙調(diào)風預混火管燃燒裝置,結(jié)構(gòu)示意于圖4中,此裝置將引射器與火管連接一體,通過調(diào)節(jié)一二次風門來實現(xiàn)混合燃燒,提升燃燒的效率。
圖4 雙調(diào)風預混燃燒裝置
燃燒裝置的主要設計參數(shù)是噴嘴直徑、引射器喉部直徑和燃燒頭部尺寸。噴嘴直徑的計算式為:
d
——噴嘴直徑,mm;L
——燃氣流量,m/h;μ
——噴嘴的流量系數(shù);s
——燃氣相對密度;H
——燃氣表壓,Pa。引射器喉部直徑的計算式為:
A
、X
——分別為判別參數(shù);K
、K
——能量損失系數(shù);u
——質(zhì)量引射系數(shù);F
——噴嘴面積,mm;F
——火孔總面積(由火孔直徑和數(shù)目確定),mm;d
——引射器喉部直徑,mm。在燃燒裝置設計中,最為重要的參數(shù)是燃燒頭部的尺寸,包括火孔數(shù)量和火孔直徑,兩者之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系為:
n
——火孔數(shù)目;Q
——燃燒負荷,kW;α
——一次過量空氣系數(shù),設計中選用0.6(通過引射器設計實現(xiàn));V
——理論空氣量,m/m;d
——火孔直徑,mm;H
——燃氣熱值,kJ/m;v
——火孔出流速度,m/s。由式(3)可知,要確定火孔數(shù)目,必須選定火孔直徑和出流速度,而這兩個參數(shù)是確保燃燒裝置穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。出流速度大,燃燒裝置易脫火;出流速度小,燃燒裝置易回火。火孔直徑小,火焰?zhèn)鞑ニ俣嚷酌摶?;火孔直徑大,火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤?,易回火。鑒于套管氣成分復雜,無脫火和回火極限數(shù)據(jù)可查,只能通過試驗測定。最終結(jié)合后續(xù)的現(xiàn)場試驗,確定了表2所示的3套燃燒裝置,涵蓋了現(xiàn)場負荷范圍、且可穩(wěn)定運行。
為了驗證預混燃燒裝置的減排效果,于2020年5-6月進行了現(xiàn)場測試(圖5),試驗中選用了3口油井,燃氣流量范圍16~53 m/d,燃氣組分中甲烷含量59.3%~80.3%、乙烷含量5.9%~6.7%、丙烷含量3.4%~9.1%,使用了3個型號的預混燃燒裝置(表2)。
表2 3套燃燒裝置燃燒頭數(shù)據(jù)
圖5 燃燒裝置現(xiàn)場試驗
結(jié)果如表3所示,可以計算出,改用預混燃燒裝置后,煙塵平均排放濃度為5.1 mg/m,較原始排放濃度(42.0 mg/m)降低了87.8%??梢?,設計的預混燃燒裝置燃燒效果良好,能在燃料成分和流量很大的變化范圍內(nèi),實現(xiàn)煙塵達標排放。與此同時,NOx的排放濃度也降低了58.6%,這是因為預混燃燒裝置火管端部都設計了200多個燃燒孔,將火焰切割成為小火焰,散熱面積大,燃燒溫度低,故而抑制了NOx生成。另外,加熱爐熱效率也提高了8.2%。
表3 實施效果對比
井口加熱爐燃用套管氣,雖然解決了套管氣放空問題,但伴隨而來了煙塵排放超標現(xiàn)象。如果不能解決這個問題,加熱爐將面臨被關(guān)停的境遇。為此開展了本文的研究工作,得出的結(jié)論如下。
a)套管氣含有大量的重碳烷烴成分,這些成分熱分解溫度低,采用擴散燃燒方式時,燃料氣不能及時地與氧氣接觸,在一定溫度下,發(fā)生熱分解反應形成了炭黑。炭黑顆粒來不及燃盡而被煙氣帶走,因而導致了煙塵排放超標問題。
b)采用預混燃燒方式,燃燒前燃料氣與空氣充分混合,與擴散燃燒方式相比,省卻了燃料氣和氧化劑混合時間,將更多時間留給化學反應,燃燒效果會更好,可以解決煙塵排放濃度高的問題。
c)基于預混燃燒理論,設計了一種雙調(diào)風預混火管燃燒裝置,現(xiàn)場試驗表明,改造后煙塵排放平均濃度僅為5.1 mg/m,降低了87.8%,同時,NOx排放濃度降低了58.6%,熱效率提升了8.2%。實踐證明,實施預混燃燒是解決井口加熱爐煙塵達標排放的有效方法。