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      基于PLC的石灰窯輸灰系統(tǒng)技術(shù)改造

      2021-06-16 05:29:26何倩
      電子制作 2021年4期
      關(guān)鍵詞:星型運(yùn)輸機(jī)刮板

      何倩

      (常州鐵道高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,江蘇常州,213117)

      1 技術(shù)改造背景

      石灰窯除塵系統(tǒng)在絞龍輸送機(jī)基礎(chǔ)上改造成刮板輸送機(jī),新加入了4臺星型卸灰閥。主體設(shè)備改造后,仍然延續(xù)之前的手動操作方式。雖然在輸灰方式上做出了改變,降低電機(jī)負(fù)荷,降低了堵料、葉片卡死等情況的發(fā)生概率。但是由于操作方式并沒有改變,仍存在一系列問題。

      第一個問題就是操作環(huán)境。除塵車間的粉塵十分密集,即使有3M口罩防護(hù),人員長時間在車間內(nèi),就會出現(xiàn)明顯的呼吸道不適感。

      第二個問題是操作繁瑣、頻繁。由于設(shè)備只有手動操作,操作順序一步都不能錯、不能亂,一步出錯很有可能使得設(shè)備過多加料而造成堵料,這就要求操作人員對現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行流程十分熟悉,而且每隔一定的時間就要進(jìn)行一次操作,過于頻繁的操作將降低人員的操作意識,易發(fā)生安全隱患。

      第三個問題是不適宜現(xiàn)代工業(yè)自動化的生產(chǎn)現(xiàn)狀。雖然,運(yùn)輸機(jī)只是整個除塵系統(tǒng)的一個小環(huán)節(jié),但是對整個除塵效果也起著關(guān)鍵的作用,使其自動化作業(yè)迫在眉睫。

      第四個問題是維修時間問題。PLC自動控制系統(tǒng)一經(jīng)檢視,故障點一目了然,可以大大的縮短維修時間的情況。手動操作過于低端,操作箱內(nèi)線路盤根錯節(jié),不利于維修。往往一個小問題都要半小時到一小時的維修時間。

      所以,在刮板運(yùn)輸機(jī)剛剛改造完成,新的改造計劃就開始了—對刮板輸灰機(jī)及星型卸灰閥進(jìn)行基于PLC的技術(shù)改造。

      2 技術(shù)改造方案

      ■2.1 技術(shù)改造主要思路

      本次技術(shù)改造是針對刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)及新加的4臺星型卸灰閥設(shè)備加入西門子PLC,進(jìn)行自動化控制。其控制原理分為手動與自動2個部分。在手動情況下,通過現(xiàn)場操作箱進(jìn)行操作或通過新建的WinCC畫面進(jìn)行操作。在自動情況下,則是通過西門子PLC 的編譯程序順序,進(jìn)行自動運(yùn)行。

      ■2.2 技術(shù)改造方案難點及解決方案

      本次技術(shù)改造在計劃方案時,就遇到了諸多問題,下面就對本次技術(shù)改造的難點及解決方案做簡要的說明:

      第一、本次刮板運(yùn)輸機(jī)自動化技術(shù)改造項目,任務(wù)是針對設(shè)備進(jìn)行自動化設(shè)計,所以新設(shè)備的自動化運(yùn)行程序編譯、WinCC畫面制作及現(xiàn)場圖紙設(shè)計就是面臨的首要問題。

      針對這一問題,查閱刮板運(yùn)輸機(jī)的工作流程,通過運(yùn)行步驟結(jié)合現(xiàn)場實際情況,自主編譯了刮板運(yùn)輸機(jī)及卸灰閥程序,并設(shè)計WinCC畫面及現(xiàn)場電氣圖紙,順利解決這一難題。

      第二、以前的運(yùn)輸機(jī)電纜可適用于刮板運(yùn)輸機(jī)的使用,但新加的4臺卸灰閥需要重新鋪設(shè),既經(jīng)濟(jì)又適用的電纜選型和電纜能否順利鋪設(shè),鋪設(shè)路線是否合理是面臨的第二問題。

      針對這一問題,通過資料查閱,詳細(xì)了解電機(jī)電纜選型,并針對設(shè)備具體型號進(jìn)行比對。再進(jìn)行現(xiàn)場勘查,熟悉現(xiàn)場電纜橋架走向,做好記錄工作,可順利解決。技術(shù)改造時間有限,必須力爭在開工之前就做好完備的理論基礎(chǔ)及計劃方案功課,并提前上報需使用的電纜數(shù)量,爭取為技術(shù)改造節(jié)省時間,盡快使設(shè)備投入使用。

      第三、以前運(yùn)輸機(jī)的操作箱可適用于刮板運(yùn)輸機(jī)的使用。四臺卸灰閥的操作箱則需要重新設(shè)計,發(fā)外制作一方面涉及成本,另一方面,不利于設(shè)備維護(hù)人員的檢修及提高。而自主設(shè)計制作,則略顯信心不足,這是面臨的第三問題。

      針對這一問題,經(jīng)過慎重思考決定還是自主設(shè)計并制作卸灰閥操作箱。一方面節(jié)約技術(shù)改造成本,另一方面,在設(shè)計、制作過程中通過再學(xué)習(xí),再實踐,可提高自身專業(yè)技術(shù)水平。最關(guān)鍵的是,自主制作操作箱對檢修和維護(hù)百利而無一害。

      第四、除塵系統(tǒng)的PLC的I/O點位不夠,經(jīng)慎重決定,可以通過擴(kuò)展現(xiàn)場PLC的I/O模塊,使用現(xiàn)有的一切備件資源,解決這一問題。

      當(dāng)然,在技術(shù)改造過程中遇到的困難遠(yuǎn)不止這些,但在群策群力之下,都一一克服了。

      3 技術(shù)改造的具體實施

      ■3.1 鋪設(shè)電纜

      刮板運(yùn)輸機(jī)的電源線和控制電纜線用原先的代替,四臺星型卸灰閥的電機(jī)線和控制電纜要重新鋪設(shè)。卸灰閥的電機(jī)功率為2.2KW,根據(jù)電機(jī)電纜選型口訣可知3×2.5+1×1mm2的橡膠電纜滿足要求,控制電纜是到現(xiàn)場操作箱的,選擇14×1.5mm2帶屏蔽的信號線。放線很方便基本上走的都是現(xiàn)有的電纜橋架,沒有橋架的部分地方穿管鋪設(shè)。由于前期計劃周密,鋪設(shè)電纜方面沒有遇到任何的障礙,順利完成。

      ■3.2 硬件設(shè)計

      3.2.1 電路電氣圖紙的設(shè)計

      刮板運(yùn)輸機(jī)的操作箱圖紙由自主設(shè)計完成,大致的工作原理如下:

      (1)現(xiàn)場轉(zhuǎn)換開關(guān)打在機(jī)旁檔位,現(xiàn)場可以控制任意一臺刮板電機(jī)和卸灰電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),其電氣原理圖就是電機(jī)啟停電路;現(xiàn)場轉(zhuǎn)換開關(guān)打在遠(yuǎn)程檔位時,此時現(xiàn)場操作箱失效,無法控制刮板機(jī)和卸灰電機(jī)。

      (2)工控機(jī)WINCC畫面又分兩種工作方式,手動和自動,當(dāng)任意一臺刮板機(jī)或者卸灰電機(jī)選擇手動控制方式時,可以點擊畫面上的啟、停按鈕來控制他們,當(dāng)選擇自動控制方式時,此時刮板機(jī)和卸灰閥是靠程序自動運(yùn)行的,里面有許多聯(lián)鎖,當(dāng)任意一條刮板機(jī)停止運(yùn)行時,與其相關(guān)的卸灰電機(jī)就會停止運(yùn)轉(zhuǎn)。

      3.2.2 操作箱設(shè)計

      新增卸灰閥操作箱有兩種工作制:機(jī)旁和遠(yuǎn)程,操作箱上的轉(zhuǎn)換開關(guān)打在“機(jī)旁”檔位,就可以在現(xiàn)場操作箱上通過“開”和“?!钡陌粹o手動控制卸灰閥;轉(zhuǎn)換開關(guān)打在“遠(yuǎn)程”檔位,就可以通過WinCC畫面和程序控制卸灰閥動作。因此每臺卸灰閥都有一個“機(jī)旁”和“遠(yuǎn)程”的轉(zhuǎn)換開關(guān),“開”和“停”兩個按鈕,所以操作箱上有4個轉(zhuǎn)換開關(guān)和8個按鈕。

      設(shè)計遵循防雨、防灰的原則,操作箱需安裝在合適的位置上。

      3.2.3 軟件設(shè)計

      (1) 擴(kuò)展I/O模塊的安裝

      因為原來的除塵系統(tǒng)的I/O點用完了,必須擴(kuò)展I/O模塊。需準(zhǔn)備的東西有:兩個SM信號模塊、一個IM接口模塊、PROFIBUS總線及DP接頭、導(dǎo)軌等。首先先將所有的模塊按順序固定在導(dǎo)軌上,從左到右依次為:IM、DI、DO,然后再通過PROFIBUS總線建立與CPU的通訊連接,如果有多個分站用PROFIBUS連接的話,必須保證只有最后一個分站的DP頭上的開關(guān)打在“ON”的狀態(tài)上,前面所有的DP頭上的開關(guān)打在“OFF”的狀態(tài)上,否則CPU會報“BF”總線故障。然后,對其進(jìn)行組態(tài),使其有效的與原PLC鏈接在一起。

      (2)WinCC人機(jī)界面設(shè)計

      ①在原有石灰窯成品除塵系統(tǒng)畫面中加入刮板機(jī)圖形。工作狀態(tài)為綠色,停止?fàn)顟B(tài)為灰色。

      ②加入3-6#星型卸灰閥圖形。工作狀態(tài)為綠色,停止?fàn)顟B(tài)為灰色。

      ③并加入對應(yīng)狀態(tài)“PLC”“自動”“故障”。PLC與自動狀態(tài)一經(jīng)選擇,對應(yīng)“PLC”“自動”顯示為綠色,否則為灰色。一旦處于故障狀態(tài),對應(yīng)“故障”顯示為紅色,非故障則為灰色。

      ④如果在WinCC畫面上選擇手動工作模式,可以隨時通過鼠標(biāo)點擊WinCC畫面上的對應(yīng)畫面來啟動和停止刮板機(jī)或卸灰閥。

      (3)程序編譯

      確定刮板輸送機(jī)與卸灰閥的各個操作運(yùn)行點位。其中部分點位來自除塵系統(tǒng)的主體程序,也是設(shè)備工作自動運(yùn)行的前置條件,新加入的點位主要為畫面的操作點位與現(xiàn)場的輸入點位和PLC的輸出點位。

      由于1#刮板運(yùn)輸機(jī)與2#刮板運(yùn)輸程序編譯原理相同,3#—6#星型卸灰閥程序編譯原理相同。所以,在此以1#刮板運(yùn)輸機(jī)與3#星型卸灰閥為例簡述程序工作原理:

      ①刮板運(yùn)輸機(jī):1#刮板機(jī)由I2.6這個點位分為遠(yuǎn)程及本地操作2種方式,當(dāng)現(xiàn)場操作箱打至“本地”操作由現(xiàn)場操作箱控制。當(dāng)打至“遠(yuǎn)程”則由M21.0這個點位分為WinCC畫面手動與自動操作2種方式。自動狀態(tài)下,滿足前工序運(yùn)行條件M15.0、M15.1、M15.2、及除塵主程序條件M2.7,刮板機(jī)自動運(yùn)行。手動狀態(tài)下,則通過畫面M21.6、M21.7點位進(jìn)行手動操作,如圖1所示。

      圖1 1#、2#刮板運(yùn)輸機(jī)程序

      ②卸灰閥:3#卸灰閥由I20.0這個點位分為遠(yuǎn)程及本地操作2種方式,當(dāng)現(xiàn)場操作箱打至“本地”操作由現(xiàn)場操作箱控制。當(dāng)打至“遠(yuǎn)程”則由M21.4這個點位分為WinCC畫面手動與自動操作2種方式。自動狀態(tài)下,由之前除塵程序的自動條件M15.1來觸發(fā)3#卸灰閥的自動運(yùn)行,而且與2#刮板機(jī)運(yùn)行有聯(lián)鎖保護(hù),如果2#刮板機(jī)因故停止運(yùn)行,3#卸灰閥也同時停止運(yùn)行,避免因刮板機(jī)停止運(yùn)行,卸灰閥還在工作而導(dǎo)致的刮板機(jī)堵死現(xiàn)象。如圖2所示。

      圖2 3#—6#卸灰閥程序

      4 熱調(diào)試及效果分析

      ■4.1 熱調(diào)試結(jié)果

      本次技術(shù)改造完成后,對刮板運(yùn)輸機(jī)及星型卸灰閥進(jìn)行了熱調(diào)試,在模擬生產(chǎn)中投用設(shè)備,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,動作流程順暢。運(yùn)轉(zhuǎn)過程中會出現(xiàn)一些小故障,在程序及電路上進(jìn)行了一些必要的調(diào)整與優(yōu)化。

      ■4.2 三個月效果分析

      實際生產(chǎn)投用后三個月,對刮板運(yùn)輸機(jī)及星型卸灰閥從多個方面進(jìn)行效果分析得出結(jié)果:

      (1)在人力資源方面:對比改造前,操作工勞動時間從每天8小時降至2小時,其主要工作為清理余灰,基本不需要進(jìn)行手動卸灰操作。在投用一個月后,操作崗位人員從5人降至2人,預(yù)計人力資源成本節(jié)約12萬/年。

      (2)除塵效果方面:技術(shù)改造后石灰窯現(xiàn)在每天的輸灰量達(dá)到了之前的3-4倍,輸灰量的提高使得整個除塵效果顯著提升,大大改善了周邊環(huán)境。

      (3)生產(chǎn)產(chǎn)能方面:技術(shù)改造前石灰窯月產(chǎn)能2000噸,技術(shù)改造后首月試運(yùn)行超產(chǎn)500噸,后續(xù)2個月持續(xù)超產(chǎn),第三個月產(chǎn)量達(dá)到3000噸。為單位帶來了近一半的經(jīng)濟(jì)效益。

      (4)設(shè)備運(yùn)行方面:三個月的持續(xù)生產(chǎn)中,據(jù)維修三班故障臺賬統(tǒng)計,刮板運(yùn)輸機(jī)及卸灰閥未發(fā)生任何電氣故障,也未曾發(fā)生閥體堵塞的情況。節(jié)約了設(shè)備的維修成本。

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