張宇
(秦皇島港股份有限公司雜貨港務(wù)分公司,河北 秦皇島 066000)
在實(shí)際使用中,操作人員反映這樣一種現(xiàn)象:當(dāng)40T門機(jī)使用一段時間后,會出現(xiàn)制動不靈活的情況;通過觀察發(fā)現(xiàn)制動片在未過多磨損的情況下出現(xiàn)了制動片與制動輪間隙變小的情況;通過調(diào)整制動間隙,可以恢復(fù)制動靈活性,但使用一段時間后會再次發(fā)生制動延時變長的情況。
針對這種情況,技術(shù)組經(jīng)過觀察和拆解相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)是40T門機(jī)的旋轉(zhuǎn)制動系統(tǒng)出現(xiàn)了問題,主要問題情況有以下幾點(diǎn):(1)制動架連桿鎖母與制動器手輪分別為左旋和右旋,在司機(jī)擰緊手輪時,可以自動產(chǎn)生收緊力,以達(dá)到在靜態(tài)下抱緊制動輪的目的;但當(dāng)司機(jī)旋松手輪時,制動架連桿會與手輪一起轉(zhuǎn)動,該轉(zhuǎn)動方向正好與鎖母的松扣方向相同,進(jìn)而出現(xiàn)鎖母松扣,增大制動架間隙的現(xiàn)象發(fā)生。(2)空壓系統(tǒng)在冬季會出現(xiàn)系統(tǒng)欠壓等情況,從而影響制動系統(tǒng)的正常工作。
以上問題需要對40T門機(jī)的旋轉(zhuǎn)制動系統(tǒng)進(jìn)行多處改造,但考慮到采用外委設(shè)計并更換整套制動系統(tǒng)的成本較高,我隊技術(shù)人員經(jīng)過討論決定自己對現(xiàn)有的40T門機(jī)旋轉(zhuǎn)制動系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,具體技術(shù)方案如下所示。
2.1.1 制動分泵連桿鎖母退扣分析
制動泵連桿的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,當(dāng)司機(jī)正向旋緊手輪1時,位于右側(cè)的鎖母2旋向與手輪旋向相反。整個制動分泵在二者的作用下相互壓緊,從而使制動架抱緊制動輪;但該連桿3為圓柱形通桿,在旋轉(zhuǎn)方向上缺乏約束,當(dāng)司機(jī)松開手輪時,手輪與連桿螺紋旋緊后會由于摩擦或者銹蝕等原因會出現(xiàn)連桿與手輪一起同向轉(zhuǎn)動的情況發(fā)生,該連桿旋向正好與鎖母的松扣方向相同,從而導(dǎo)致鎖母松扣,制動架打開的情況發(fā)生。
圖1 制動分泵結(jié)構(gòu)示意圖
2.1.2 防松裝置設(shè)計
考慮到連桿鎖母在調(diào)節(jié)制動分泵間隙時需要重新擰緊,因此,需要采用機(jī)械式防松設(shè)計,以便于二次緊固。傳統(tǒng)的防松方式(諸如破壞螺紋副、鐵絲直接鎖住等防松方式)均不同程度地存在重復(fù)使用性差、穩(wěn)定性差、安裝拆卸不便等缺點(diǎn);采用將連桿中間改為方軸的方式存在加工成本高,不便于后期養(yǎng)護(hù)等問題。因此,我們決定設(shè)計一種新的制動分泵連桿防轉(zhuǎn)(鎖母防松)裝置。具體設(shè)計思路如下: (1)設(shè)計并加工防松卡盤裝置,該卡盤具有伸出端面的兩個爪型凸起;同時在制動分泵與連桿連接頭處也加工出兩處對應(yīng)凹槽,凹槽與凸起形成T型卡槽式結(jié)構(gòu),形成防止連桿軸轉(zhuǎn)動的約束。(2)在連桿一端的螺紋上銑制兩個平形的平面,并與防松卡盤的兩個平形平面構(gòu)成配合,同樣形成防止制動分泵連桿軸向轉(zhuǎn)動的約束。其實(shí)際安裝效果如圖2、3所示。
圖2 防松裝置安裝示意圖
圖3 防松裝置裝配效果圖
2.1.3 滑動墊片設(shè)計
考慮到緩解制動分泵手輪和連桿的“緊皺”問題,技術(shù)人員從消除手輪旋轉(zhuǎn)摩擦力矩的角度入手,對手輪與制動分泵接觸面的摩擦副進(jìn)行了如下分析。
圖4 力學(xué)模型
分析該摩擦副,可以建立如下力學(xué)模型(圖4)。從模型中可以看到,現(xiàn)有手輪在與分泵接觸的摩擦力矩fM是由無數(shù)個摩擦力f產(chǎn)生的力矩,則摩擦力矩可表示為:
可以通過添加銅墊片的方式改善手輪與制動分泵接觸面的摩擦系數(shù),以達(dá)到改善摩擦力的效果。為此,技術(shù)人員設(shè)計并制造了手輪端面階梯型銅墊片。通過該階梯型墊片不僅可以改善摩擦表面系數(shù),還可以增加制動分泵的間隙補(bǔ)償能力。
2.2.1 空壓機(jī)管路改造設(shè)計方案
原有制動系統(tǒng)在司機(jī)室設(shè)有剎車腳踏,司機(jī)的腳踏動作通過空壓系統(tǒng)傳遞到剎車分泵,從而完成制動動作。但原機(jī)設(shè)計中從腳踏到空壓機(jī)這段管道采用金屬硬管連接,使用時間久后發(fā)生銹蝕不便于維修。為此,我們將該段管道換為氣壓軟管,在接頭處用對絲連接;并將對絲位置設(shè)置于司機(jī)室維修窗處,這樣不僅便于日常檢查,也方便了后期養(yǎng)護(hù)維修。
2.2.2 空壓機(jī)欠壓預(yù)警改造設(shè)計方案
在PLC控制系統(tǒng)中添加一組蜂鳴報警器和時間繼電器,將其連接入PLC空壓機(jī)信號輸入點(diǎn),當(dāng)空壓機(jī)工作達(dá)到欠壓預(yù)設(shè)壓力點(diǎn)時直接啟動報警器,并在15秒后旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)自動停機(jī)。此過程中,操作者可及時確保門機(jī)處于安全狀態(tài)后,排查制動剎車系統(tǒng)欠壓問題。對比以往的欠壓直接斷電功能,該改進(jìn)降低了旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)突然停機(jī)產(chǎn)生的安全風(fēng)險。
具體工作原理如下所述:
改造前PLC控制電路如圖5所示,當(dāng)電接點(diǎn)壓力表欠壓接電閉合時,欠壓信號輸入PLC輸入模塊,使旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)直接停機(jī)。
圖5 PLC輸入模塊
改造后PLC控制電路如圖6所示,當(dāng)欠壓電接點(diǎn)壓力表接電閉合時,蜂鳴器報警,時間繼電器接通15秒后將欠壓信號輸入至PLC空壓機(jī)壓力保護(hù)接點(diǎn)。使旋轉(zhuǎn)驅(qū)動電路斷電,旋轉(zhuǎn)動作停止。
圖6 欠壓報警回路設(shè)計電路圖
(1)目前,本項目自主研發(fā)設(shè)計的制動系統(tǒng)分泵連桿鎖母防松裝置已經(jīng)完成設(shè)計并在機(jī)修班的努力下加工成功。其實(shí)際使用效果良好,通過測試,經(jīng)過200次的手輪旋松試驗后,該鎖母仍無發(fā)生松扣現(xiàn)象,效果良好。
(2)本項目自主研發(fā)設(shè)計的旋轉(zhuǎn)制動手輪階梯型銅墊片經(jīng)過加工,其投入使用后,手輪由靜摩擦向動摩擦轉(zhuǎn)換的最大摩擦力得到了明顯的降低,手輪旋轉(zhuǎn)更加靈活方面,達(dá)到了預(yù)期的目的。
(3)空壓機(jī)管路經(jīng)過改造后,對絲安裝位置在司機(jī)室維修窗處,養(yǎng)護(hù)維修時間對比改造前節(jié)約了1個小時/次。達(dá)到了預(yù)期效果。
(4)經(jīng)過改造的空壓機(jī)控制系統(tǒng)添加了欠壓預(yù)警功能,該功能投入使用后可以有效地提前預(yù)警空壓機(jī)欠壓情況,從而給司機(jī)足夠的反映時間,達(dá)到了預(yù)期要求。
經(jīng)過本次技術(shù)改造,解決了以往困擾門機(jī)操作人員的制動延時問題。降低了門機(jī)因為制動不靈活發(fā)生磕碰事故的可能性。利用自主維修的靈活性,對門機(jī)旋轉(zhuǎn)制動系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,節(jié)約了外委維修費(fèi)用,優(yōu)化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。同時還提煉出一部分具有較強(qiáng)推廣作用的結(jié)構(gòu)性改造,有助于同類問題的分析和解決。
(1)設(shè)計加工了一種可以二次拆卸的制動架連桿鎖母機(jī)械防松裝置。通過在連桿端銑制平形扁平面,并加裝自主設(shè)計制造的爪型防松器;同時,在制動分泵與連桿連接段銑制槽口。通過爪型防松器與槽口相配合產(chǎn)生的力矩,徹底消除了連桿隨司機(jī)手輪轉(zhuǎn)動而導(dǎo)致鎖緊螺母松脫的現(xiàn)象。
(2)設(shè)計加工了一種改善表面摩擦狀況同時延長間隙補(bǔ)償能力的階梯型墊片裝置。在手輪與制動分泵的接觸端面上安裝該銅墊片,不僅可以起到降低手輪與制動分泵的摩擦系數(shù)、緩解摩擦的作用,還可以起到擴(kuò)大制動器的間隙補(bǔ)償能力的作用。
(3)設(shè)計了一種旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)欠壓報警系統(tǒng),通過添加時間繼電器與鳳鳴報警器,為旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)空氣助力系統(tǒng)添加欠壓報警功能,以便于操作人員及時發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)故障,避免因突然失壓停機(jī)而發(fā)生磕碰事故。