王傳永
(河南能源化工集團(tuán)永煤公司城郊煤礦,河南 永城 476600)
城郊礦井下主采煤層的平均厚度為6.4 m,煤層的平均傾角為3.7°,煤層的夾矸層為砂質(zhì)泥巖,直接頂為砂巖,平均厚度為2.9 m,直接底為泥巖、平均厚度為6.1 m,煤層的基本頂板為細(xì)砂巖,為富含水層,巷道掘進(jìn)過程中將穿過部分富水區(qū)。通過觀察,在巖層的石炭系第十四層灰?guī)r7號水文孔處經(jīng)常出現(xiàn)涌水現(xiàn)象,該水文孔的最大直徑為135 mm,距離巷道頂板的位置約為1.7 m,涌水量約為4.7 m3/h,水壓約為3 MPa,屬于典型的水文孔高壓出水。最初采用了止水塞堵水方案,但效果不理想,漏水現(xiàn)象反復(fù)出現(xiàn),給煤礦井下綜采作業(yè)安全造成了較大的威脅。
結(jié)合水文孔的實(shí)際情況,工程處提出了一種新的止水塞+注漿堵漏的工藝方案。為了實(shí)現(xiàn)對不規(guī)則水文孔可靠堵漏,在止水塞外側(cè)采用了加厚橡膠層方案[1],能有效適應(yīng)不規(guī)則的水文孔結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)初步止水。在注漿過程中采用連續(xù)注漿和間歇式注漿相結(jié)合的方案實(shí)現(xiàn)了堵漏安全性和快速性的統(tǒng)一。
通過對7 號水文孔漏水情況分析,涌水出現(xiàn)在水文孔的右側(cè),而且系統(tǒng)原有的排水管內(nèi)也有少量的水不斷地流出,當(dāng)關(guān)上出水截止閥后仍然有水涌出,因此初步分析是由于井下的密封法蘭破損原因?qū)е碌摹Mǔ3霈F(xiàn)該類事故后只需要將破損的法蘭更換即可,但是由于鉆孔的孔口實(shí)際高度是低于巷道底板的高度的,而鉆孔內(nèi)又有大量的積水,因此為了進(jìn)一步確定出水的原因,工程部人員從出水孔處進(jìn)行視頻攝像探測,利用水下攝像頭,對出水位置進(jìn)行判斷。探測發(fā)現(xiàn)法蘭處密封完好,破損出現(xiàn)在孔口管處,對其破損狀態(tài)分析后發(fā)現(xiàn),該處主要是由于漏刷防水漆,導(dǎo)致該處在長期潮濕環(huán)境下腐蝕,進(jìn)而產(chǎn)生了管口破損,無法通過更換上部的密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行堵漏。因此若采用更換破損結(jié)構(gòu)的方案,需要將底板下側(cè)約5 m 深的位置刨開,然后用切割機(jī)將破損位置整體切割后換上新的密封裝置,整個施工周期高達(dá)5 d,而且成本極高,無法滿足井下綜采作業(yè)的需求。而采用補(bǔ)焊的方案則焊點(diǎn)位置受應(yīng)力作用集中,在井下水壓作用下易開裂,無法滿足長期運(yùn)行可靠性的需求。因此對多種堵漏方案進(jìn)行分析后選擇了經(jīng)濟(jì)性和效率較為平衡的止水塞+注漿堵漏的工藝方案,先用止水塞阻絕地下水,然后在管道的周圍注入注漿料,既能夠?qū)崿F(xiàn)快速堵漏,又能夠保證長期密封效果。
7 號水文孔由于長時間浸沒在水中,在鉆孔下側(cè)約5 m 的位置產(chǎn)生了大量的坍塌,存在大量的碎石,無法安裝止水塞。因此首先利用沖擊式鉆機(jī)對水文孔塌方的位置進(jìn)行擴(kuò)孔處理,清除內(nèi)側(cè)的塌方和碎石。在設(shè)置止水塞時發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的止水塞外側(cè)的橡膠層較薄,當(dāng)鉆孔不規(guī)則時難以達(dá)到完全封堵的目的。因此在對該高壓水文孔進(jìn)行堵孔時,采用了加厚的止水塞,塞長1.8 m,直徑為110 mm,止水塞的內(nèi)部骨架為直徑60 mm 的鋼管,橡膠層的厚度為25 mm,比正常止水塞橡膠層厚度增加了50%,和水文孔配合時的單邊過盈量約為3 mm,能夠和孔壁完全貼合,確保了封堵時的可靠性。止水塞的結(jié)構(gòu)如圖1[2]。
圖1 止水塞裝配結(jié)構(gòu)示意圖
在安裝止水塞的過程中要先在止水塞內(nèi)管上側(cè)設(shè)置一個球閥,然后利用抱箍將球閥和法蘭盤連接起來,球閥需要處于關(guān)閉狀態(tài),避免在安裝止水塞的過程中高壓水噴出。止水塞的外側(cè)可以適當(dāng)涂抹凡士林,增加裝配時的潤滑性,止水塞裝配到位后將彎管、高壓連接軟管和注漿泵進(jìn)行連接,為后續(xù)的注漿堵漏做準(zhǔn)備。
為了提高注漿液的輸送效率,降低輸送成本,利用水文孔附近的運(yùn)輸順槽作為注漿站點(diǎn),注漿泵采用BW-250/7 型注漿泵[3]。為防止?jié){液在注漿過程中凝固,在注漿站內(nèi)設(shè)置了攪拌機(jī),以2 r/min 的速度進(jìn)行均勻攪拌。
由于水文孔內(nèi)水的壓力為3 MPa,為了避免在注漿過程中高壓水噴出,對多種注漿壓力進(jìn)行了實(shí)驗驗證,最終確認(rèn)當(dāng)注漿壓力為4.5 MPa 時具有最佳的注漿性能。在對注漿材料選擇時結(jié)合成本和凝固速度,選擇了高強(qiáng)度快干水泥。為了提高封堵效果和凝固速率,在水泥料中增加了促凝劑、膨脹劑及碎石,以確保注漿料在注料后24 h 內(nèi)凝結(jié)完畢,顯著提升注漿堵漏的封堵效果。
在進(jìn)行注漿過程中采用連續(xù)注漿方案,若中間出現(xiàn)漏水情況則可進(jìn)行間歇式注漿,提高注漿封堵的可靠性。注漿料應(yīng)該先選用稠一點(diǎn)的注漿料,待注漿完成60%后再逐漸降低注漿料的密度,避免前期注漿料因密度過小和水接觸后無法凝固,影響堵漏效果。
本次對7 號水文孔的注漿堵漏共采用水泥注漿料約1500 kg,在注漿壓力為4.5 MPa 的情況下經(jīng)過12 h 全部注漿完成。經(jīng)過25 h 后對注漿料的凝固情況進(jìn)行檢查,注漿料已完全凝固。完成后在水文孔的頂部和底部套管處利用壓板和錨固螺栓進(jìn)行加固,加固結(jié)構(gòu)如圖2[4]。
圖2 水文孔封堵后套管加固結(jié)構(gòu)示意圖
利用止水塞+注漿堵漏的工藝對水文孔進(jìn)行堵漏,從鉆孔到完成堵漏的周期約為72 h,傳統(tǒng)堵漏方案的堵漏周期約為120 h,因此比采用傳統(tǒng)鉆孔堵漏方案效率提升了60%以上,同時堵漏一次成功率由56.4%提升到了97%,比優(yōu)化前提升了72%。在堵漏后未再出現(xiàn)復(fù)漏的情況,確保了城郊礦井下綜采工作面安全開采,目前該方案已經(jīng)得到了廣泛的推廣應(yīng)用。
為解決城郊礦井下水文孔高壓出水問題,采用止水塞+注漿堵漏工藝方案,止水塞外層采用彈性橡膠體結(jié)構(gòu),能有效適應(yīng)不規(guī)則結(jié)構(gòu)的水文孔。在注漿過程中采用連續(xù)注漿和間歇式注漿相結(jié)合的方案實(shí)現(xiàn)了安全、快速堵漏性的目的,根據(jù)應(yīng)用表明:
(1)對該高壓水文孔進(jìn)行堵孔時,采用加厚止水塞,橡膠層的厚度為25 mm,比正常止水塞橡膠層厚度增加了50%,和水文孔配合時的單邊過盈量約為3 mm,能夠和孔壁完全貼合,確保了封堵時的可靠性。
(2)為了防止?jié){液在注漿過程中凝固,在注漿站內(nèi)設(shè)置了攪拌機(jī),以2 r/min 的速度進(jìn)行均勻攪拌。注漿壓力為4.5 MPa 時具有最佳注漿效果。
(3)水泥:促凝劑:膨脹劑=8:1.5:0.5,能夠確保注漿料在注料后24 h 內(nèi)凝結(jié)完畢,顯著提升了注漿堵漏的封堵效果。
(4)新的水文孔堵水方案從鉆孔到完成堵漏的周期約為72 h,比采用傳統(tǒng)的鉆孔堵漏方案效率提升了60%,堵漏一次成功率提升到了97%。