李元軍 張 磊 王 良
(棗莊礦業(yè)集團柴里煤礦,山東 滕州 277519)
重介質(zhì)選煤工藝因其具有分選精度高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、對原料煤適應(yīng)性強以及操作簡單易于實現(xiàn)自動化控制等特點,成為選煤行業(yè)的首選。
2004 年,柴里選煤廠將重介分選工藝引入選煤生產(chǎn),進行部分原煤的重介分選。2013 年9 月柴里選煤廠進行重介系統(tǒng)的擴容改造,于2014 年3 月下旬,系統(tǒng)改造完畢,實現(xiàn)主井原煤的全重介分選。2017 年,增加脫介篩的處理能力,再次對重介系統(tǒng)進行擴容改造,入洗能力可達(dá)到520 t/h。
2019 年,噸原煤介耗出現(xiàn)反彈,與1.1 kg 的控制指標(biāo)存在較大差距,2019 年1 月平均介耗1.83 kg/t 原煤,日介耗最高達(dá)2.62 kg/t 原煤。如何減少重介質(zhì)消耗,降低選煤成本,為柴里選煤廠研究和探討的課題[1-7]。
從整個介質(zhì)損失過程來看,介質(zhì)損失貫穿于生產(chǎn)運行的全過程,包括介質(zhì)進廠、添加使用和回收。從產(chǎn)生損失的性質(zhì)劃分,可分為管理損失和技術(shù)損失兩方面。其中,管理損失包括介質(zhì)添加損失、設(shè)備故障損失、系統(tǒng)跑溢損失等;技術(shù)損失可分為正常生產(chǎn)情況下的介質(zhì)損失、工藝環(huán)節(jié)不配套造成的介質(zhì)損失等。這兩種損失最終體現(xiàn)在產(chǎn)品帶介和煤泥水帶介上。各產(chǎn)品帶介情況統(tǒng)計見表1。
(1)弧形篩的濾介效果差。因設(shè)備調(diào)整易出現(xiàn)不到位造成篩面坡度不合適的現(xiàn)象,致使篩面掛料效果差,濾介效果降低,不僅降低直接進入循環(huán)系統(tǒng)的合格介質(zhì)量,而且增加下一環(huán)節(jié)脫介篩和磁選機的負(fù)荷,增加介質(zhì)消耗。
(2)脫介篩的脫介效果降低。篩縫堵塞、篩面料層過厚影響重介質(zhì)透篩率。
(3)脫介噴淋水水量不穩(wěn)定、壓力低、噴淋沖洗角度不恰當(dāng)及噴淋水分布不均勻。
上述現(xiàn)象的存在,嚴(yán)重影響脫介篩脫介效果,增加介質(zhì)耗量。
(1)有時分流量過大,會導(dǎo)致磁選機入料流量不穩(wěn)定,出現(xiàn)跑介現(xiàn)象。
(2)磁選機運行效果不理想,磁偏角角度設(shè)計不合理,介質(zhì)回收不徹底。
(3)生產(chǎn)現(xiàn)場有跑冒滴漏的現(xiàn)象,濃介桶或合介桶溢流全部排入集中水池,然后再進入浮選系統(tǒng),導(dǎo)致一部分介質(zhì)進入30 m 濃縮機底流,導(dǎo)致介質(zhì)浪費。
(4)原煤合格介質(zhì)泵的壓力不穩(wěn)定,最高可達(dá)到0.39 MPa,最低可達(dá)到0.25 MPa,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)循環(huán)量忽高忽低,影響磁選機的正常穩(wěn)定運行,導(dǎo)致介耗偏高。
柴里選煤廠的分選工藝較為特殊,精煤泥經(jīng)過分級旋流器的分選的溢流和中煤泥中的介質(zhì)進入了浮選尾礦,矸石磁選尾礦直接進入了30 m 濃縮池。如表1 所示,經(jīng)檢測30 m 濃縮池的底流中介質(zhì)含量為0.137 g/L。
表1 1 月各產(chǎn)品帶介情況統(tǒng)計表
(1)強化弧形篩、脫介篩管理,確保脫介效果。建立不定時巡查制度,并對現(xiàn)場問題及時調(diào)整處理,停車后及時用橡膠錘對篩面進行震擊清淤,對篩孔(縫)堵塞現(xiàn)象及時處理,提高篩縫疏透性,提高濾介效果。
(2)做好煤質(zhì)分析,根據(jù)煤質(zhì)變化及時調(diào)整原煤處理量,確保篩面料層厚度合適。
(3)根據(jù)篩面物料量大小及時調(diào)整噴水閘閥開度,同時檢查噴水是否全斷面分布,噴頭是否堵塞,壓力是否滿足要求,對于不合適的噴頭及時更換處理。
(1)做好預(yù)測,對于系統(tǒng)的把控要提前做好充分準(zhǔn)備,密度不能忽高忽低,同時將分流量的大小控制在一定范圍之內(nèi),通過補水或及時加介的方式來應(yīng)對緊急情況。
(2)調(diào)節(jié)磁選機的磁偏角,將磁偏角由-5°調(diào)節(jié)到-7.5°,同時,在磁選機后側(cè)磁滾筒上添加卸介刷子,磁選機的回收效果達(dá)到最佳。加控磁選機的溢流,在入料扣添加擋板用于控制溢流液面的高度,確保將溢流面的厚度控制在5~8 mm。
(3)在煤泥水系統(tǒng)增加磁選機,對煤泥水內(nèi)的介質(zhì)再回收。依據(jù)煤泥水流量結(jié)合磁選機相關(guān)參數(shù),選用HMDA1219×2972 磁選機(入料流量Q=223~297 m3/h),安裝在五樓南側(cè),30 m 濃縮機底流經(jīng)過磁選機回收介質(zhì),磁選機尾礦再進入沉降機進行回收,磁選精礦直接匯集到三樓原煤合介管,回收到原煤合介桶內(nèi)。
(4)通過技術(shù)改造,在旋流器介質(zhì)入口的地方,引一路直徑152.4 mm 的管子至7 樓跌落箱的漏斗內(nèi),通過閥門控制分流的大小。該分流不僅可以卸壓,還可以潤濕入料原煤,防止漏斗堵塞。同時,在三樓原煤合介管的出料端引一路直徑203.2 mm的管子,至原煤合介管的回流管,通過閥門自動調(diào)節(jié),控制分選壓力。
通過降介措施的實施,各產(chǎn)品中重介質(zhì)含量明顯降低,達(dá)到預(yù)期效果。
通過對重介質(zhì)消耗各環(huán)節(jié)強有力的管控,與元月相比,5 月各產(chǎn)品帶介情況及噸原煤介耗顯著降低,重介質(zhì)損耗大幅度減少且趨于穩(wěn)定。
表2 5 月各產(chǎn)品帶介情況統(tǒng)計表
從表2 可以看出,通過降介措施的落實,各產(chǎn)品帶介情況顯著降低,節(jié)介效果明顯。5 月噸原煤介耗1.14 kg,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上,選煤廠繼續(xù)實施降介措施,6 月入選原煤22.25 萬t,介耗總量191 t,噸原煤介耗0.86 kg。
由于介耗管控措施的合理制定和有效實施,噸原煤介耗由年初的1.83 kg 下降為0.86 kg 左右,降幅為0.97 kg/t 原煤。按年入選原煤240 萬t,介質(zhì)粉單價1000 元/t 計,年節(jié)約選煤成本:
1000×0.97×240/1000=232.8(萬元)。
從目前柴里選煤廠生產(chǎn)管理來看,雖然介質(zhì)消耗控制達(dá)到預(yù)期目標(biāo),但與管理水平高的選煤廠相比,仍存在較大差距。隨著智能化選煤廠建設(shè)的持續(xù)進行,柴里選煤廠降低介質(zhì)消耗的工作仍然需要繼續(xù)探討與研究,力爭使噸原煤介耗控制在0.9 kg以下。