林艷東
(汾西礦業(yè)賀西煤礦,山西 柳林 033000)
賀西煤礦主采3#、4#煤層,工作面開采采用“U”型通風(fēng)方式,上隅角風(fēng)流中瓦斯?jié)舛容^高,安全風(fēng)險較大。為此,賀西煤礦先后施工了多條高抽巷,通過高抽巷抽放裂隙帶瓦斯,從而解決回采工作面回采時采空區(qū)及上隅角瓦斯,確保了工作面安全回采。但高抽巷工程量大,施工周期長,成本費用高,采掘接替緊張。
為此,賀西煤礦引進(jìn)了大功率定向鉆機(jī)ZYWL-13000DS,在2317 工作面通過施工大孔徑、長距離走向高位定向裂隙帶鉆孔進(jìn)行采空區(qū)瓦斯抽采,通過對裂隙帶鉆孔參數(shù)綜合研究,最終確定了適合于賀西煤礦的高位裂隙帶鉆孔參數(shù),形成適用于賀西煤礦治理采空區(qū)瓦斯技術(shù)體系,有效降低了礦井瓦斯治理成本,實現(xiàn)“以孔代巷”,既保證了工作面安全回采,同時實現(xiàn)了節(jié)約增效,對實現(xiàn)采空區(qū)和采動卸壓瓦斯高效抽采和保證回采工作面安全生產(chǎn)具有十分重要的意義[1-3]。
2317 工作面走向長1250 m,傾向長214 m,煤層平均厚度1.9 m,容重1.39 t/m3。工作面原始瓦斯含量為5.07 m3/t,原始瓦斯壓力最大為0.19 MPa。工作面采用綜合機(jī)械化采煤工藝,采煤方法采用走向長壁后退式,采用全部垮落法處理采空區(qū)頂板。工作面回采前,在2317 材巷、運巷施工了本煤層鉆孔,對2317 工作面進(jìn)行提前預(yù)抽。工作面回采期間繼續(xù)采用本煤層抽采,同時施工大孔徑高位裂隙帶鉆孔治理采空區(qū)瓦斯。
2317 工作面平均采高為1.9 m,根據(jù)該礦實際情況及《煤層瓦斯參數(shù)測定、本煤層和裂隙帶瓦斯抽放工藝的優(yōu)化課題研究報告》中確定裂隙帶高度為采高的8~12 倍,即15.2~22.8 m,結(jié)合賀西煤礦高抽巷抽采效果分析,將本工作面裂隙帶鉆孔層高定為8~12 m,即:8 m、10 m、12 m。
2317 工作面裂隙鉆孔施工采用ZYW-13000DS型鉆機(jī)。鉆孔分別以10°、12°、15°開口,向頂板施工100 m 后進(jìn)入裂隙帶層位,然后再沿設(shè)計層位繼續(xù)鉆進(jìn),終孔位置控制在前方鉆場上部,確保終孔位置在同一層位的相鄰鉆場內(nèi)鉆孔能夠壓茬。鉆場的5 個鉆孔終孔層位距煤層頂板8~12 m 間,其中1#、2#鉆孔終孔高度距煤層頂板8 m,3#、4#鉆孔終孔高度距煤層頂板10 m,5#鉆孔終孔高度距煤層頂板12 m。2317 工作面裂隙鉆孔設(shè)計參數(shù)見表1,設(shè)計圖如圖1。
表1 2317 工作面裂隙帶鉆場鉆孔設(shè)計參數(shù)表
圖1 2317 工作面裂隙帶鉆孔設(shè)計圖
在2317 工作面回采前,按照鉆孔設(shè)計參數(shù)施工首個裂隙帶鉆場鉆孔,鉆孔沿設(shè)計層位繼續(xù)鉆進(jìn),終孔位置控制在前方鉆場上部。2317 工作面1#裂隙帶鉆場軌跡圖如圖2。
2317 工作面推進(jìn)16 m 時,1#鉆場從4 月17 日開始投入使用,截至7 月7 日推進(jìn)355 m,2#鉆場投入使用,7 月9 日1#鉆場拆除。每日對抽采支管及單孔抽采情況進(jìn)行觀測、統(tǒng)計。抽采支管路平均抽采混量為41.78 m3/min,抽采濃度為2.58%,累計抽采量83 109.84 m3。2317 工作面1#鉆場抽采混量濃度變化圖如圖3。
圖2 2317 工作面1#裂隙帶鉆場軌跡圖
圖3 2317 工作面1#鉆場抽采量變化圖
由抽采圖表分析,4 月27 日支管路抽采混量由20 m3/min 升至40 m3/min,并保持穩(wěn)定,表示工作面推進(jìn)47 m 時,鉆場內(nèi)鉆孔均進(jìn)入裂隙帶層位,鉆孔流量增大。根據(jù)1#鉆場抽采情況,優(yōu)化并施工2#、3#裂隙帶鉆場鉆孔。
通過綜合分析1#鉆場鉆孔抽采參數(shù),得出裂隙帶鉆孔垂距(上下偏差)在14~15 m,平距(左右偏差)在5~8 m 范圍,抽采混量大,抽采濃度較高。
通過綜合分析2#鉆場鉆孔可知,鉆孔控制層位在5~18 m 之間,且工作面推進(jìn)至距鉆場230~420 m范圍內(nèi)時,鉆場抽采量可維持在一個較高的水平;工作面推進(jìn)至距鉆場230~150 m 處時,鉆孔抽采量有所下降,但相對仍然較高;工作面推進(jìn)進(jìn)入距鉆場150 m 以內(nèi)時,抽采量則明顯下降。
2#鉆場的1#鉆孔均處于2317 材巷左側(cè),其余各孔均分布在工作面實體煤上方。通過對兩個鉆場1#鉆孔抽采濃度的觀察可知,其單孔流量大,抽采濃度約在5%~10%之間,而且隨著工作面的推進(jìn),其單孔濃度也在逐步下降,可見其受層位上下偏差影響較為明顯。2317 工作面2#鉆場軌跡及抽采效果綜合分析圖如圖4。
圖4 2317 工作面2#鉆場軌跡及抽采效果綜合分析圖
通過對3#鉆場鉆孔軌跡的分析可知,層位分布較廣,從最近的9 m 到最遠(yuǎn)的35 m,其中4#孔層位最近約在頂板上方9~15 m 之間,抽采濃度最高,為17%左右;補(bǔ)1#孔次之,層位略高于補(bǔ)1#孔,在頂板上方14~20 m,單孔流量最大。2317 工作面3#鉆場軌跡及抽采效果綜合分析圖如圖5。
圖5 2317 工作面3#鉆場軌跡及抽采效果綜合分析圖
通過對上一個鉆場抽采參數(shù)分析研究,不斷優(yōu)化鉆孔軌跡,確保抽采效果進(jìn)一步提升。裂隙帶鉆場抽采混量、濃度進(jìn)一步提升,累計抽采量由1#鉆場的83 109.84 m3提升至3#鉆場的227 768.99 m3。2317 工作面裂隙帶鉆場抽采情況對比表見表2。
回采期間2317 工作面風(fēng)量為800~900 m3/min,對2317 工作面的抽采情況、回風(fēng)流瓦斯情況和上隅角瓦斯情況進(jìn)行了觀測。高位裂隙帶鉆孔負(fù)壓調(diào)整在35 kPa 左右,平均抽采混量為48.20 m3/min,抽采純量為1.72 m3/min。2317 工作面回采期間上隅角瓦斯?jié)舛绕骄鶠?.45%,最高0.6%,回風(fēng)流瓦斯?jié)舛绕骄鶠?.35%,最高0.48%。工作面瓦斯抽采率達(dá)到56%,工作面實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。
表2 2317 工作面裂隙帶鉆場抽采情況對比表
(1)通過“以孔代巷”較好地解決了回采期間采空區(qū)瓦斯問題,實現(xiàn)安全生產(chǎn)同時節(jié)能增效,形成適用于賀西煤礦治理采空區(qū)瓦斯技術(shù)體系。
(2)賀西煤礦2317 工作面裂隙帶鉆孔垂距(上下偏差)在14~15 m,平距(左右偏差)在5~8 m范圍,抽采混量大,抽采效果最佳。
(3)鉆場間裂隙帶鉆孔壓茬保持100 m,可保證鉆場接替期間效果,抽采效果更加穩(wěn)定。