李任重
(潞安化工集團(tuán)有限公司,山西 長(zhǎng)治 047100)
煤礦井下粉塵濃度超標(biāo)會(huì)影響職工的身心健康,同時(shí)存在粉塵爆炸等安全隱患。當(dāng)前煤礦綜采工作面架間噴霧多為扇面式噴霧、集中式噴霧等形式,其缺點(diǎn)是:(1)只對(duì)采煤機(jī)道至煤壁間粉塵進(jìn)行噴霧捕捉,人行道處一直處于防塵盲區(qū);(2)噴霧安裝在綜采液壓支架的前上部,不便于維護(hù)且受煤壁滑落傷人的威脅;(3)噴霧降塵裝置無(wú)法做到對(duì)粉塵濃度的自動(dòng)監(jiān)測(cè),無(wú)法自動(dòng)啟動(dòng)設(shè)備。
針對(duì)以上情況,以二次負(fù)壓降塵裝置為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了一種新型自動(dòng)降塵系統(tǒng)[1-6]。布置在工作面內(nèi)的粉塵傳感器對(duì)污染地點(diǎn)進(jìn)行鎖定并對(duì)該處區(qū)域進(jìn)行降塵作業(yè),在降低粉塵濃度的同時(shí)還能有效提高降塵效率。該裝置在潞安化工集團(tuán)有限公司五陽(yáng)煤礦7607 綜采工作面進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用。
基于負(fù)壓二次降塵機(jī)理設(shè)計(jì)了新型液壓支架架間噴霧負(fù)壓二次降塵裝置。該裝置結(jié)構(gòu)如圖1,主要包括噴嘴、供水管、除塵口、側(cè)部吸塵口、后部吸塵口等結(jié)構(gòu)。本裝置利用流體形成的噴霧場(chǎng)和負(fù)壓風(fēng)流場(chǎng)將礦井綜采工作面上風(fēng)側(cè)采煤時(shí)產(chǎn)生的粉塵捕集后沉降。降塵噴霧裝置由固吸塵口、水源插口、引射筒、Ⅹ型旋流噴嘴和負(fù)壓回收罩等部分組成,可在水平方向360°旋轉(zhuǎn)。X 型旋流噴嘴,可在綜放工作面煤壁至液壓支架立柱間形成全斷面水霧場(chǎng),同時(shí)在引射筒后部附近形成一個(gè)負(fù)壓吸塵場(chǎng),這樣形成的噴霧場(chǎng)(釆煤機(jī)道噴霧場(chǎng))和吸塵風(fēng)流場(chǎng)(人行道)使粉塵從側(cè)部和后部吸塵口吸入,從而避免了液壓支架人行道除塵盲區(qū)的出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了采煤工作面全斷面除塵。
綜采面采煤機(jī)割煤及液壓支架移架時(shí)的粉塵濃度較大,噴霧系統(tǒng)無(wú)法做到全面降塵控制,部分遺漏粉塵隨風(fēng)流飄浮無(wú)固定地點(diǎn),但仍對(duì)工作面造成污染。針對(duì)這一情況,設(shè)計(jì)了煤礦井下粉塵自動(dòng)控制系統(tǒng)。
煤礦井下粉塵自動(dòng)控制系統(tǒng)以二次負(fù)壓降塵裝置為終端,用PLC 做操控體系核心,通過(guò)粉塵濃度傳感器和人體紅外熱釋傳感器對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集,采集的信號(hào)經(jīng)A/D 轉(zhuǎn)換后傳遞給PLC 控制單元。當(dāng)粉塵濃度傳感器輸出信號(hào)超過(guò)設(shè)定值且需噴霧區(qū)域無(wú)作業(yè)人員時(shí),PLC 發(fā)出信號(hào)指令,開(kāi)啟電磁閥,開(kāi)啟二次負(fù)壓降塵裝置;當(dāng)粉塵濃度傳感器輸出信號(hào)超過(guò)設(shè)定值但是噴霧區(qū)域有作業(yè)人員時(shí),PLC 發(fā)出延時(shí)開(kāi)啟信號(hào)指令,等待人體紅外熱釋傳感器檢測(cè)到工作人員離開(kāi)后再進(jìn)行開(kāi)啟;當(dāng)粉塵濃度傳感器檢測(cè)到粉塵濃度降到合理范圍內(nèi)后,二次負(fù)壓降塵裝置自動(dòng)關(guān)閉;當(dāng)粉塵濃度傳感器輸出信號(hào)沒(méi)有超過(guò)設(shè)定值時(shí),PLC 發(fā)出關(guān)閉電磁閥信號(hào)。該裝置工作流程如圖2。
圖1 負(fù)壓二次降塵裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 二次負(fù)壓降塵裝置自動(dòng)降塵系統(tǒng)工作流程圖
潞安化工集團(tuán)有限公司五陽(yáng)煤礦位于山西省襄垣縣王橋鎮(zhèn)境內(nèi),設(shè)計(jì)年產(chǎn)360 萬(wàn)t。五陽(yáng)煤礦南以文王山北正斷層為界,北至西川正斷層,南北長(zhǎng)約13 km,東西寬約10 km,面積78.364 9 km2。井田內(nèi)的煤層主要分布在二疊系山西組和石炭系太原組,共含煤13層,總厚度為13.31 m,含煤系數(shù)8.17%,其中參與儲(chǔ)量計(jì)算的3 個(gè)煤層平均總厚度8.62 m,可采含煤系數(shù)5.07%。7607 工作面屬76 采區(qū),采用放頂煤走向長(zhǎng)壁采煤方法,綜合機(jī)械化采煤工藝,開(kāi)采順序?yàn)閰^(qū)段下行式、工作面后退式,全部垮落法管理頂板,U 型通風(fēng)系統(tǒng)。7607 工作面架間噴霧多為扇面式噴霧,采煤機(jī)采用內(nèi)外噴霧,從實(shí)踐效果來(lái)看,起到一定的降塵作用,但是效果還不太理想,因此采用設(shè)計(jì)的新型二次負(fù)壓自動(dòng)降塵裝置進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
基于7607 工作面的實(shí)際情況,在該工作面每臺(tái)液壓支架上布置有3 個(gè)粉塵傳感器和1 個(gè)紅外人體傳感器(如圖3),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面粉塵濃度的全面信息采集。
圖3 二次負(fù)壓降塵裝置及傳感器布置
對(duì)五陽(yáng)煤礦7607 綜采工作面二次負(fù)壓自動(dòng)降塵裝置應(yīng)用前后的粉塵濃度進(jìn)行了監(jiān)測(cè),對(duì)降塵效果進(jìn)行對(duì)比分析。粉塵濃度測(cè)點(diǎn)布置如圖4。
圖4 工作面粉塵濃度監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置圖
各測(cè)點(diǎn)粉塵濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。
從表1 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可知,7607 綜采工作面的粉塵污染較為嚴(yán)重,原降塵措施的降塵率在45%左右,降塵效果不佳。采用負(fù)壓二次自動(dòng)降塵裝置后,降塵率從45%左右上升到85%左右,取得了較好的降塵效果。
表1 各測(cè)點(diǎn)粉塵濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果
五陽(yáng)煤礦7607 綜采工作面采用負(fù)壓二次自動(dòng)降塵裝置后,降塵率從45%左右上升到85%左右,切實(shí)降低了采煤工作面的粉塵濃度。該裝置的應(yīng)用,有效地改善了采煤工作面工作人員的工作環(huán)境,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。