余龍,徐生榮,朱銀,丁華鋒,
(1.湖北文理學院汽車與交通工程學院,湖北 襄陽 441053;2.湖北三環(huán)鍛造有限公司,湖北 襄陽 441700)
中國大學方程式大賽規(guī)定油車發(fā)動機排量必須為710cc以下,本車隊選用本CBR600作為參賽發(fā)動機,規(guī)則為限制發(fā)動機功率,必須在進氣系統(tǒng)中安裝一個圓環(huán)形直徑為20㎜的限流閥,限流閥的增加大大降低了發(fā)動機的自然充氣效率[1]。充氣效率又直接影響發(fā)動機的性能,通過合理設計進氣模型參數(shù),利用三維軟件 CATIA 建立 FSAE賽車發(fā)動機進氣系統(tǒng)三維模型[2]。通過 ANSYS 軟件中的FLUENT模塊對進氣系統(tǒng)模型進行流場分析,對比分析歧管的進氣均勻性,最后達到對 FSAE 賽車發(fā)動機進氣系統(tǒng)優(yōu)化的目的,以此來達到提高發(fā)動機充氣效率的目的[3]。
歷年來隨著大賽的逐漸發(fā)展,逐漸形成了三種進氣形式:①機械增壓;②渦輪增壓;③自然吸氣。四缸機主要采用自然吸氣形式。FSAE賽車進氣系統(tǒng)包括以下結構:
根據(jù)以上結構確定了大致的進氣形式為中央進氣。
根據(jù)規(guī)則需要以及車架設計計算出主管的長度為240 mm,由于限流閥存在于進氣主管之內(nèi),對限流閥采用文丘里管模型,當氣體經(jīng)過限流閥時流速增大,壓力減小形成壓差,產(chǎn)生一定的吸力,因此合適的設計限流閥的入口漸縮角和出口漸擴角,可以有效提高進氣量。確定漸縮角范圍一般在10°- 20°,漸擴角在5°- 7°,確定三組值,分別為(18°,5°)(18°,6°)(18°,7°)[4]。使用CATIA對這三組參數(shù)分別建立三維模型,通過FLUENT對建立模型進行流場分析。三組參數(shù)統(tǒng)一使用壓力進出口邊界條件:入口壓力設為101325Pa,湍流強度為5%;出口壓力設為97870Pa,湍流強度同樣設為5%。湍流模型采用標準的k-ε模型[4]。進行迭代計算得出表1數(shù)據(jù):
圖1 三組參數(shù)二的流場分析結果
表1 各角度限流閥通過的流量大小
通過對三組參數(shù)的比較確定限流閥漸縮角為18°,漸擴角為7°。
穩(wěn)壓腔容積是影響油門踏板的靈敏度的一個因素,容積過小,油門踏板的靈敏度會過高;容積過大,賽車油門的反應又會過于遲鈍。穩(wěn)壓腔的容積一般在3-4 L左右,分別設計穩(wěn)壓腔容積為3.2L、3.4L、3.6L。根據(jù)諧振效應在特定轉速下和進氣門關閉之前,進氣歧管內(nèi)產(chǎn)生大幅度的壓力波,使進氣歧管內(nèi)進氣壓力增高,從而增加進氣量。由公式[5]:
c:聲速取值340m/s;
n:為發(fā)動機轉速取值9000r/min;
q=1.5、2.5、3.5.....(q為波動系數(shù))波動系數(shù)選擇2.5;
由于噴油底座也屬于一段歧管長度,減去噴油底座長度,初步計算出歧管長度為155mm,歧管最大直徑為53.7mm,最小直徑為44mm,漸變角為4°。
通過以上得出的幾組數(shù)據(jù)在CATIA中建立三維模型如圖2,將建立好的模型導入到FLUENT進行流場分析。
圖2 進氣三維模型
對建立好的模型在FLUENT流體分析軟件中進行仿真,導入模型后建立內(nèi)流域,使用MESH模塊進行網(wǎng)格劃分。設置求解,由于本文考慮的是單純的流場特性分析,所以不涉及到換熱,采用標準的k-ε模型;采用壓力進口邊界條件,進口壓力設置101325Pa、出口壓力設置 97870Pa;壁面邊界條件采用無滑移邊界條件;溫度設置為26℃,迭代計算1000步,得出三種模型的質量流量和流場特性。
圖3 不同體積穩(wěn)壓腔的流場分析圖
表2 三組模型歧管進氣量百分比
如上圖3從上到下分別為穩(wěn)壓腔為3.2L、3.4L、3.6L時的流場特性和質量流量。分別分析表2中的三種模型的質量流量和流場特性得出3.2L和3.6L雖然在總質量流量上差異不大,但是3.2L的1、4歧管與2、3歧管流量百分比分別相差30.06%、29.6%,流量百分比相差比較大。3.4L的總質量流量十分接近理想值0.070㎏/s其四個歧管流量百分比與標準均勻進氣情況下的百分比分別相差:5.7%、15.4%、12.1%、9.1%,其相對進氣均勻性也強于其他兩種方案。綜上所述,本文得到穩(wěn)壓腔體積在3.4L為最佳方案。分析可知此模型在進氣均勻性上有著明顯的不足,所以本文針對歧管長度再次優(yōu)化模型。
由于穩(wěn)壓腔容積為3.2L時進氣太集中于2、3兩歧管,為了盡量讓四個歧管進氣量均勻,增加其功率和扭矩。本文從新對歧管進行了優(yōu)化,將2、3兩歧管的進口口徑縮小至50mm,將1、4兩歧管口徑增大到56mm,并且對1、4兩歧管在結構上進行優(yōu)化,這里本文在1、4兩歧管進口處引用了風杯結構,來實現(xiàn)增大1、4兩管的進氣量的目的。在CATIA中重新建模,并在ANSYS 中建立好內(nèi)流域。
分別討論單個風杯和兩風杯的影響。
圖4 兩風杯結構優(yōu)化結果
結合圖4優(yōu)化的結果可知,通過建立兩個風杯結構使兩側歧管質量流量的更均勻分布,并使進氣系統(tǒng)的流場更加順暢,達到了對進氣歧管的優(yōu)化設計,提高了進氣系統(tǒng)的充氣效率,有利于提升發(fā)動機的性能。
(1)本文通過結構分析確定了進氣系統(tǒng)各個結構的參數(shù)。
(2)通過對進氣模型的優(yōu)化,將總進氣量從去年的0.0532kg/s提高到了接近理想進氣量的0.0675kg/s,有效地提高的總進氣量,提升了充氣效率。