王 劍 ,張彩翔
(1.潞安化工集團(tuán)能源事業(yè)部 生產(chǎn)部,山西 長治 046204;2. 潞安化工集團(tuán) 設(shè)備租賃管理中心,山西 長治 046204)
潞寧煤業(yè)22115工作面為二二采區(qū)下山巷道東側(cè)布置的第三個工作面,已開采的22111、22113等工作面采動影響造成鄰近的采區(qū)下山巷道頂板下沉、幫部片幫,礦井多次組織下山巷道維修,迫切需要采取相關(guān)技術(shù)措施減少工作面采動對下山巷道的影響。結(jié)合潞寧煤礦頂板堅硬的地質(zhì)條件,提出在22115綜采面回撤階段采用切頂卸壓技術(shù),切斷工作面采動壓力向下山巷道的傳導(dǎo),降低保安煤柱和下山巷道圍巖的壓力,控制圍巖變形,減少巷道返修成本和工人勞動強(qiáng)度。
22115工作面開采煤層平均厚度4.3 m。工作面設(shè)計推進(jìn)長度1 240 m,底板標(biāo)高1 020~1 044 m,地面標(biāo)高1 458~1 607 m,埋深400 m左右。工作面區(qū)域地層整體為南東向傾斜的單斜構(gòu)造,煤層傾角為11°。直接頂為泥巖、粉砂巖,老頂為中細(xì)粒砂巖,屬堅硬頂板。設(shè)計22115工作面與最近的回風(fēng)下山巷道之間的保護(hù)煤柱約70 m。
設(shè)計對22115工作面堅硬頂板采用深孔定向預(yù)裂爆破的方式進(jìn)行切頂卸壓。工作面準(zhǔn)備回撤前采用定向爆破切頂技術(shù),對回撤通道正幫側(cè)頂板采取定向預(yù)裂,切斷回撤通道上方老頂。待工作面回撤結(jié)束后,在礦壓作用下,頂板將沿預(yù)裂切縫自動切落,縮短了采空區(qū)側(cè)頂板懸臂梁的長度,減弱采空區(qū)來壓強(qiáng)度,達(dá)到保護(hù)鄰近大巷的作用。
1) 切頂卸壓孔布置。根據(jù)地面鉆孔煤層柱狀圖及工作面的頂板巖性窺視資料綜合分析,煤層上方直接頂為厚度12 m的泥巖、粉砂巖,老頂為13 m灰白色中細(xì)粒砂巖。只要將該范圍的頂板巖體切斷即可實現(xiàn)對煤柱的卸壓。因此頂板爆破孔孔深定為26 m(根據(jù)工作面傾角情況,按15°傾角運(yùn)巷方向偏斜施工,則垂直高度約25 m)。
22115切頂卸壓鉆孔采用ZLJ-650型煤礦用坑道鉆機(jī)施工,鉆機(jī)配套采用三翼金剛鉆頭直徑為65 mm,鉆桿直徑為42 mm。在切眼內(nèi)距離運(yùn)巷4 m處開始布置第一個孔,沿回撤通道距離煤壁500 mm處打預(yù)裂爆破孔,爆破孔間距10 m。如圖1所示,從運(yùn)巷向風(fēng)巷風(fēng)巷方向依次施工鉆孔,第一個孔作為導(dǎo)向觀測孔,垂直頂板打孔,從第二個孔開始偏向運(yùn)巷方向傾角75°打孔,爆破孔間距為10 m,按此間距進(jìn)行布置需要打孔約23個,具體打孔爆破參數(shù)見表1。
圖1 爆破孔布置示意(m)
表1 單孔預(yù)裂爆破參數(shù)
2) 爆破工藝。切頂卸壓要求對爆破層位進(jìn)行精準(zhǔn)爆破,保障切斷的頂板整齊斷裂,普通爆破技術(shù)難以達(dá)到效果。結(jié)合國內(nèi)相關(guān)爆破技術(shù),設(shè)計采用聚能藥包定向斷裂爆破技術(shù),實現(xiàn)爆破裂紋的精準(zhǔn)控制,保障爆破層位的有效切斷。
定向預(yù)裂爆破的關(guān)鍵裝置為聚能管,是一種用于聚能爆破的阻燃抗靜電塑料套管,套管管體沿軸線方向180°兩側(cè)開槽,實現(xiàn)雙向聚能,聚能爆破管直徑為50 mm,壁厚1.5 mm,每段2 m,180°對穿打孔,孔徑為8 mm,間距30 mm,見圖2。將乳化炸藥裝入聚能管中。每個炮孔需要安裝9節(jié)聚能管,一節(jié)連接另一節(jié)順序裝入炮孔,管與管之間使用快速接頭連接并用螺絲固定,確保聚能管間捆扎牢固,可靠傳爆炸藥。
圖2 聚能管內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意
采用導(dǎo)爆索多點起爆聚能藥包,每5個炮孔為一組,在每組5個炮孔內(nèi)依次裝入5 個段位的毫秒延期電雷管。裝藥放炮時,依預(yù)裂爆破孔順序進(jìn)行放炮,1號孔(導(dǎo)向孔)作為觀測孔不進(jìn)行裝藥放炮。先放2~6號預(yù)裂爆破孔,根據(jù)爆破效果,對下一組爆破孔的具體參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,一組炮孔放炮結(jié)束后,回撤支架。
在22115工作面緊鄰的二二采區(qū)回風(fēng)下山巷道布置綜合測站進(jìn)行圍巖變形監(jiān)測,綜合測站每間隔30 m設(shè)置一組,沿回風(fēng)下山巷道超過工作面長度各向兩端延長約100 m,共計布置14組測點。在綜合測站通過安裝錨桿(錨索)測力計,對錨桿工作阻力情況進(jìn)行測定,同時按照要求安設(shè)表面位移觀測測點對巷道的收斂情況進(jìn)行監(jiān)測。通過一年多的巷道位移監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)回風(fēng)下山巷道變形量小,未出現(xiàn)明顯底鼓或巷道變形;通過錨桿(索)測力計進(jìn)行監(jiān)測,錨桿、錨索受力無明顯增長,工作阻力正常。大巷總體變形可控,無需對巷道進(jìn)行維修、維護(hù)。
圖3 監(jiān)測回風(fēng)下山巷道變形量
綜上所述,采用工作面回撤階段切頂卸壓技術(shù),有效減少了大巷受采動的影響程度,下山巷道的變形得到了有效控制,避免了大范圍的巷道返修,實現(xiàn)了安全高效生產(chǎn),在其他同等條件下的礦井中值得推廣。