翟 嵩
(山西長治王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長治 046000)
大采高綜采技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展,技術(shù)、裝備已經(jīng)非常完善,由最初的3.5 m大采高已經(jīng)發(fā)展到了如今的8.8 m大采高,該技術(shù)以其突出的優(yōu)點被各大礦區(qū)廣泛應(yīng)用。但是隨著采高的增加,工作面煤壁穩(wěn)定性也在逐漸下降,煤壁片幫的概率及面積都有所增加[1-2]。煤壁片幫期間,飛濺的煤塊不但直接對設(shè)備及人員造成傷害,而且煤壁片幫后會使支架前方形成空頂,引起工作面冒頂,極大地阻礙了礦井安全高效發(fā)展[3-4]。
山西長治王莊煤業(yè)3505工作面主要開采3號煤,煤厚5.2 m,設(shè)計采高5.2 m,煤層平均傾角為4°,工作面傾斜長度為360.5 m,走向長度為2 100 m。工作面布置210臺ZY9000/25.5/55D液壓支架,工作面直接頂為泥巖,平均厚度5.2 m,基本頂為粉砂巖,平均厚度7.20 m,直接底為炭質(zhì)泥巖,平均厚度2.40 m。遇到工作面來壓期間,煤壁會出現(xiàn)大面積片幫,片幫范圍超過工作面1/2區(qū)域,中部最為嚴(yán)重,片幫深度最大達2 000 mm,且遇到強烈來壓,局部區(qū)域出現(xiàn)嚴(yán)重漏頂現(xiàn)象。
隨著工作面的推采,新的煤壁不斷暴露出來,其穩(wěn)定性受到煤體自身強度、工作面采高、支架強度等綜合因素影響。采高越大頂板來壓期間對工作面煤壁造成的集中應(yīng)力越大,當(dāng)工作面支架強度不足,頂板產(chǎn)生變形量大,彎曲變形的頂板將應(yīng)力向煤壁前方傳遞,當(dāng)煤體自身強度不足以承受高應(yīng)力時就會發(fā)生片幫現(xiàn)象。
結(jié)合工作面實際情況,分析3505工作面發(fā)生片幫的主要原因如下:
1) 工作面采高大。工作面采高大,形成的回采空間大,頂板運動產(chǎn)生的彎曲變形量大,在工作面煤壁前方形成高應(yīng)力區(qū),導(dǎo)致煤體逐漸發(fā)生破壞,加之支架對煤壁的支護效果不足,導(dǎo)致工作面發(fā)生片幫現(xiàn)象,尤其在工作面來壓期間表現(xiàn)劇烈。
2) 直接頂為泥巖。工作面頂板為泥巖,強度小,裂隙較發(fā)育,受到采動及頂板壓力的雙重作用,煤層附近的泥巖頂板極易破碎冒落,當(dāng)泥巖冒落后,煤壁與頂板之間失去有效粘結(jié),發(fā)生片幫破壞。
3) 支架支護效果差。在回采過程中直接頂易破碎,當(dāng)工作面通過破碎區(qū)時,支架接頂效果差,不能“低頭、抬頭”現(xiàn)象,不能對頂板形成有效的支護,頂板壓力就會向煤壁前方轉(zhuǎn)移,當(dāng)應(yīng)力超過煤體強度時,就會發(fā)生片幫現(xiàn)象。
為了更好地對片幫進行防治,特對3505工作面生產(chǎn)過程中煤壁片幫特征進行了觀測。設(shè)置專人每循環(huán)對工作面煤壁片幫情況進行記錄,記錄內(nèi)容包括片幫的深度、寬度、位置和范圍等,觀測結(jié)果如圖1所示。
圖1 不同階段工作面煤壁片幫素描(mm)
在3505工作面生產(chǎn)過程中,一直有煤壁片幫現(xiàn)象伴隨,其中初次來壓期間最為嚴(yán)重,面積大、范圍廣,工作面46.7%的區(qū)域均發(fā)生了煤壁片幫現(xiàn)象,片幫主要集中在煤壁上部;周期來壓期間片幫范圍有所減小,片幫范圍占工作面35.1%,但是強度卻并沒有減弱,主要集中在煤壁中部;正常生產(chǎn)期間片幫范圍進一步縮小,片幫范圍占工作面29.3%,但是片幫面積及強度卻依然較大,片幫主要集中在煤壁上部。不同階段的煤壁片幫特征如表1所示。因此對于3505工作面采取有效的煤壁片幫控制措施已經(jīng)勢在必行。
表1 3505工作面生產(chǎn)過程中煤壁片幫情況
根據(jù)現(xiàn)場對煤壁觀測,尤其來壓期間破損嚴(yán)重,因此根據(jù)以往經(jīng)驗應(yīng)采用煤壁注漿加固方式來防治片幫[6]。
本次注漿使用高分子化學(xué)煤巖體加固材料對煤體進行預(yù)注漿加固,漿液在普通裂隙開度和孔隙率下的擴散半徑為1~1.5 m,開始注漿到漿液完全擴散或滲透到被注載體中所需要的時間一般為10~15 min,注射壓力可高達21.0 MPa。
在工作面煤壁布置上下兩排注漿孔,上排孔距離頂板位置500~800 mm,根據(jù)現(xiàn)場情況進行調(diào)整,孔徑為42 mm,鉆孔間距為3 000 mm,孔深6 000 mm,向上傾斜25°進行打設(shè),保證上排鉆孔打入直接頂內(nèi)部。下排孔與上排孔交錯布置,距離上排孔2 500 mm,孔徑為42 mm,鉆孔間距為3 000 mm,孔深4 000 mm,垂直煤壁打設(shè)。注漿孔具體布置如圖2所示。
圖2 注漿孔布置
首先將注漿所需材料及設(shè)計帶去現(xiàn)場,專人檢查注漿設(shè)備的完好性并布置、連接注漿管路,將注漿眼與煤壁鉆孔相連接并放置好封孔器,將注漿材料吸入注漿泵內(nèi),通過注射槍注入煤體中,注射完畢后進行封孔并沖洗管路,進行下一個循環(huán),直至注漿完畢后清理現(xiàn)場。注漿工藝流程如圖3所示。
圖3 注漿工藝流程
生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制采高,要求工作面采高不得大于5.2 m;保證支架初撐力達標(biāo),特別在來壓期間配備專人進行支架初撐力巡查及整改;發(fā)生有漏矸區(qū)域及控頂距較大的位置及時拉出超前架;保證支架架型,要求支架前梁接頂完整;合理使用護幫板,生產(chǎn)期間要求支架護幫板必須與煤壁緊貼。
工作面實施片幫治理措施后,特對3505工作面生產(chǎn)過程中煤壁片幫特征進行了觀測。觀測方法及內(nèi)容與之前一樣,觀測結(jié)果如表2所示。
表2 注漿后3505工作面生產(chǎn)過程中煤壁片幫情況
由表2可知,對3505工作面實施注漿加固治理措施后,煤壁片幫情況得到了明顯的好轉(zhuǎn),片幫強度、范圍都明顯下降,周期來壓期間片幫范圍較之前下降了48.1%,平均片幫深度下降了66%,平均片幫高度下降了55.4%;非來壓期間片幫范圍較之前下降了67.2%,平均片幫深度下降了66.7%,平均片幫高度下降了41.0%。因此充分證明煤壁注漿可以有效防治工作面煤壁片幫。
1) 本文對工作面煤壁片幫機理進行了分析,并對工作面生產(chǎn)過程中片幫特征進行了觀測,觀測結(jié)果顯示3505工作面煤壁片幫呈現(xiàn)面積大、范圍廣的特征。
2) 根據(jù)現(xiàn)場實際情況,決定采用注漿加固措施來治理工作面片幫,對注漿材料選擇、注漿孔布置、注漿工藝流程等方面進行詳細(xì)的闡述。
3) 3505工作面片幫通過注漿加固治理,片幫強度、片幫范圍都得以明顯下降。