劉敏杰
(廣州珠江電廠,廣東廣州 511457)
凝汽器是汽輪發(fā)電機組最為重要的輔助設(shè)備,它的性電力生產(chǎn)過程中,發(fā)電機將機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽溟g伴隨著能量損耗,其中一部分轉(zhuǎn)化為熱能,若這部分熱量不及時導出,勢必引起發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子等部件溫度超標問題[1]。常用的冷卻方法有空氣冷卻、水冷卻和氫氣冷卻,由于氫氣具有通風損耗小,熱傳導率大,流通摩擦阻力小,制取方便等特點[2],被廣泛應用于300 MW 及以上機組發(fā)電機的冷卻。但氫氣作為一種易燃易爆氣體,制氫機從電解水制氫到充氣整過程都具有明顯的危險性,空氣中氫氣含量達到爆炸極限,遇明火極易發(fā)生爆炸[3]。因此,制氫系統(tǒng)運行時,需密切監(jiān)督,確保其安全可靠運行[4]。
廣州珠江電廠制氫系統(tǒng)現(xiàn)有2 套CNDQ–15/3.2型一體化水電解制氫機,均由中國船舶工業(yè)總公司第七研究院第七一八研究所研制生產(chǎn),主要用于6臺發(fā)電機組的冷卻氫氣的供應。
CNDQ–15/3.2 型制氫機采用微機控制,可實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)電解槽壓力、溫度、氫氧液位差等運行參數(shù),自動控制干燥器的再生時間及再生溫度,采集并集中顯示壓力、溫度、氫液位、氧液位、氫氣純度和氧氣純度等工藝參數(shù)的功能。若系統(tǒng)偏離運行狀態(tài),即氫閥后壓力、氣源壓力、氫氧液位上下限、氫氧純度等參數(shù)超過報警值時,發(fā)出聲光報警,并自動觸動切斷整流柜輸出直流電流的保護信號,電解槽停止工作,制氫系統(tǒng)停車。系統(tǒng)還具有槽壓二次保護功能,當自動控制系統(tǒng)失靈時,槽壓的超上限信號可直接輸出到整流柜,切斷整流柜供電電源,保證裝置的安全穩(wěn)定運行。制氫機工藝流程如下圖1所示。
圖1 制氫機工藝流程
氫氣干燥器系統(tǒng)有如下四種工作方式,可通過累計時間實現(xiàn)自動切換。
方式1:干燥器A工作(20 h);
方式2:干燥器B工作、干燥器A再生(4 h);
方式3:干燥器B工作(20 h);
方式4:干燥器A工作、干燥器B再生(4 h)。
1號制氫機投產(chǎn)于2006年,長期運行期間因氫氣露點不合格更換一次分子篩一次,定期更換堿液及清理堿液過濾器,運行狀況良好。但2019 年11 月份以來,1 號制氫機運行中常出現(xiàn)氫氣露點不合格、氧液位上限高保護跳機及堿液循環(huán)流量下限低保護跳機等問題。具體故障情況如下:
1)2019年11 月9日,1號制氫機運行過程中出現(xiàn)氧分離器液位上限大于400 mm,觸動保護而跳機,其他運行參數(shù)未出現(xiàn)異常:電解槽電流820 A、電解電壓84.5 V、槽溫85 ℃、槽壓3.2 MPa;
2)2019 年 11 月 11 日,檢修人員調(diào)整氧側(cè)調(diào)整閥后,重新啟動1號制氫機運行,運行1 h后,控制系統(tǒng)發(fā)出堿液流量下限報警,制氫機跳機停車,其它運行參數(shù)未出現(xiàn)異常:電解槽電流819 A、電解電壓84.7 V、槽溫84 ℃、槽壓3.18 MPa;
3)2019 年 12 月 2 日,檢修人員對堿液過濾器濾網(wǎng)例行清理后,試運1 號制氫機,發(fā)現(xiàn)干燥器A 氫氣露點不合格,還發(fā)現(xiàn)干燥器程序“干燥器A 工作干燥器B再生”運行時長為20 h,遠超設(shè)定值。
1)氫側(cè)調(diào)整門解體檢查并在上位機上手動操作,未出現(xiàn)異常情況,氮氣吹掃干燥器氫氣管道,未發(fā)現(xiàn)堵塞。排除管道堵塞對氧分離器液位的影響。檢查發(fā)現(xiàn),干燥器前三通閥開關(guān)處于半開位45°,無法達到設(shè)定值全開位90°。將該閥門拆解后發(fā)現(xiàn),內(nèi)含雜質(zhì)較多,調(diào)門卡澀現(xiàn)象明顯。氫側(cè)閥門開度低于設(shè)定值時,氫氣、氧氣排空量不一致,氫、氧分離器壓力差異導致氫氧兩側(cè)液位相差較大,當氧分離器液位上限超標報警,甚至超出安全值而造成制氫器跳機。
2)制氫機堿循環(huán)系統(tǒng)系統(tǒng)運行時,電解槽各電室產(chǎn)生氧隨電解液被帶出,于堿罐內(nèi)分離,電解液通過罐底部過濾器,再經(jīng)換熱器冷卻后重新進入電解槽[2]。在整個電解制氣循環(huán)中,堿液內(nèi)部雜質(zhì)不斷積累,有不斷聚集沉淀風險。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)堿液中有沉淀物堵塞入口濾網(wǎng),阻礙了電解液循環(huán),造成堿液流量偏低報警,直至低于下限值跳機。
3)對干燥器運行程序檢查發(fā)現(xiàn),干燥器程序切換成“A 再生B 工作”后氫氣露點不合格,而切換成“B 再生A 工作”后氫氣露點合格;干燥器A 運行時,氫氣露點為-27 ℃,不合格;干燥器B 運行時,氫氣露點為-56 ℃,符合標準。由此推測干燥器A 內(nèi)分子篩性能下降是露點不合格原因,需要對干燥器A分子篩進行更換。
針對以上查明的問題,分別采取以下措施:
a)檢查制氫機上所有三通閥,更換存在卡澀或開關(guān)開度未到位三通閥;
b)啟動堿液循環(huán)泵,大流量循環(huán)30 min,沖刷管道內(nèi)部,去除大部分堿液內(nèi)雜質(zhì),清理入口濾網(wǎng),更換懸浮物較多的堿液;
c)分子篩失效的主要原因是吸附雜質(zhì)引起灰化[3]。為避免分子篩失效,選擇適合氫氣干燥的分子篩,運行中加強氫氣干燥器的排水排油,動態(tài)調(diào)整加熱再生時間,氫氣系統(tǒng)使用合格的壓縮空氣、CO2,保證分子篩處于良好工作狀態(tài)。
分別對上述處理故障單獨處理后,所對應的故障現(xiàn)象消失,如圖2 所示,各參數(shù)均符合標準,1 號制氫機運行正常。
圖2 處理后制氫機運行界面
可得以下結(jié)論:三通閥開關(guān)不到位易導致氧分離器液位大于上限,堿液中雜質(zhì)聚集沉淀易導致堿液流量下降,干燥器A塔分子篩失效易造成氫氣露點不合格。
做好制氫機的定期維護保養(yǎng)和試驗,可減少制氫機故障發(fā)生率,對確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,應注意以下幾方面:
1)加強堿液的技術(shù)監(jiān)督,定期分析堿液濃度,若堿濃度低于27%-30%,及時補充至合格。定期檢查堿液中懸浮物含量,若堿液中懸浮物含量超標,應及時更換;
2)定期檢查堿液入口濾網(wǎng)??烧{(diào)大堿液循環(huán)泵,大流量循環(huán)30 min,拆開濾網(wǎng)進行清理;
3)定期評估干燥器分子篩狀態(tài),應及時更換性能不合格干燥器分子篩;
4)定期維護保養(yǎng)制氫系統(tǒng)各類運行設(shè)備和介質(zhì),檢測各報警裝置的工作狀態(tài),在出現(xiàn)跳機風險前及時響應,排除故障。
制氫系統(tǒng)是火力發(fā)電廠重點安全事故防范區(qū)域,做好制氫機的定期維護保養(yǎng)工作,能有效降低制氫機故障發(fā)生率,為發(fā)電機組及時提供合格的氫氣,保障火電廠發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行。