楊俊武
摘要:在造氣爐傳統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,采用“小加氮”的工藝操作方式,取代“大加氮”操作方式,在對(duì)原料氣氫氮比調(diào)節(jié)工藝優(yōu)化同時(shí)優(yōu)化穩(wěn)定造氣爐爐溫,達(dá)到穩(wěn)定造氣爐運(yùn)行、提高單爐發(fā)氣量的目的。
關(guān)鍵詞:淺談;合成氨;原料氣氫氮比;優(yōu)化
1 前 言
液氨的主要用途是氮肥、制冷劑、化工原料,工業(yè)液氨是將純凈的氮?dú)錃獍匆欢ū壤旌?,在高溫高壓有催化劑的作用下合成為液氨,所以又叫合成氨?/p>
氨合成化學(xué)反應(yīng):
從液氨生產(chǎn)的工藝過程及生產(chǎn)實(shí)踐可知,要使氨合成化學(xué)反應(yīng)順利進(jìn)行,必須維持相對(duì)穩(wěn)定的氫氮?dú)獗壤6鴼涞獨(dú)獗壤恼{(diào)節(jié)是在造氣工序制備原料氣過程中通過調(diào)節(jié)氮?dú)獾募尤肓縼硗瓿?,生產(chǎn)液氨的氮來自于空氣,氫來自于蒸汽。
造氣工序制備生產(chǎn)液氨用的原料氣(半水煤氣),其過程簡單講就是向造氣爐內(nèi),交替地通入氣化劑(空氣和過熱蒸汽),與爐內(nèi)灼熱的焦炭(煤)進(jìn)行氣化反應(yīng)生產(chǎn)合格半水煤氣的全過程。
公司造氣工序以傳統(tǒng)間歇式常壓固定床制取合格半水煤氣。Φ2610造氣爐是制氣工序的主要設(shè)備,利用造氣PLC(可編程邏輯控制器,英文Programmable Logic Controller)控制機(jī)及液壓油閥站(液壓油壓閥站內(nèi)設(shè)一組電磁換向閥,通過換向閥對(duì)油路進(jìn)行切換使油壓閥油缸供油及回油來實(shí)現(xiàn)油壓閥的開啟及關(guān)閉)使液壓閥交替開啟、關(guān)閉完成制氣循環(huán)的控制。每一個(gè)吹風(fēng)及制氣過程稱一個(gè)制氣循環(huán),每個(gè)制氣循環(huán)分為連續(xù)的五個(gè)階段:吹風(fēng)階段(25秒)、上吹制氣階段(34秒)、下吹制氣階段(50秒)、二次上吹階段(6秒)、吹凈階段(5秒),吹凈階段結(jié)束轉(zhuǎn)入下一個(gè)制氣循環(huán),周而復(fù)始,每個(gè)制氣循環(huán)時(shí)間為120秒。
在對(duì)氮?dú)饧尤肓窟M(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),主要通過兩個(gè)途徑時(shí)間:第一,灌氮。吹風(fēng)階段,產(chǎn)生以氮?dú)鉃橹鞯拇碉L(fēng)氣,直接進(jìn)入半水煤氣系統(tǒng),對(duì)水煤氣中的氫氣與氮?dú)獗壤M(jìn)行調(diào)節(jié);第二,上加氮或稱上吹加氮。在上吹制氣階段,將蒸汽通入造氣爐內(nèi),在制備半水煤氣的同時(shí),將部分空氣加入補(bǔ)充氮?dú)狻Mㄟ^上述兩種“加氮”途徑,對(duì)氫氣與氮?dú)獾谋壤M(jìn)行調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)半水煤氣成分的改變,滿足后續(xù)生產(chǎn)工藝。
“上加氮”的優(yōu)勢在于不僅對(duì)氮?dú)馀c氫氣的比例能夠調(diào)節(jié),還能對(duì)上吹制氣過程中爐溫下降過快的情況進(jìn)行改善。
完成造氣吹風(fēng)階段后,進(jìn)入上吹制氣階段,此時(shí)吹風(fēng)閥不關(guān)閉(吹風(fēng)閥延時(shí)關(guān)閉),用于調(diào)節(jié)造氣半水煤氣中氫氮?dú)獗壤洗抵茪饨Y(jié)束前,吹風(fēng)閥提前關(guān)閉,這種方式稱為 “大加氮”。
工藝上,利用專用風(fēng)閥,在上吹制氣過程中,可在造氣爐內(nèi)同時(shí)通入空氣,用于調(diào)節(jié)造氣半水煤氣中氫氮?dú)獗壤?,風(fēng)閥在上吹制氣結(jié)束前,提前關(guān)閉,此種“上吹加氮”的方式,習(xí)慣上稱“小加氮”。
“上吹加氮”可簡單地分為“大加氮”和“小加氮”,“上吹加氮”的采用有利于原料氣的制備。
本文重點(diǎn)淺析合成氨裝置造氣爐“小加氮”工藝的實(shí)現(xiàn)。
2 ?造氣工序“上吹加氮”的現(xiàn)狀
公司合成氨裝置投產(chǎn)后,都沒有“上吹加氮”,半水煤氣氫氮?dú)獗壤恼{(diào)節(jié)一般靠“灌氮”完成,隨著操作技能不斷提高,經(jīng)多方努力、技術(shù)攻關(guān)后,將“大加氮”程序加入到PLC造氣控制機(jī)上,對(duì)穩(wěn)定造氣爐工藝,使單爐發(fā)氣量提升均有促進(jìn)作用,同時(shí)可大幅減少原料消耗;但同時(shí)“大加氮”操作方式的應(yīng)也存在不足之處,其一,為控制能耗,設(shè)計(jì)上一般一臺(tái)風(fēng)機(jī)供應(yīng)4臺(tái)造氣爐空氣,當(dāng)某臺(tái)造氣爐處于吹風(fēng)階段時(shí),其余造氣爐處于制氣循環(huán)的其它階段,造氣風(fēng)機(jī)通過吹風(fēng)閥向該臺(tái)造氣爐送風(fēng),由吹風(fēng)階段轉(zhuǎn)入上吹制氣階段時(shí)吹風(fēng)閥延時(shí)關(guān)閉進(jìn)行“上吹加氮”,此時(shí)其余一臺(tái)造氣爐轉(zhuǎn)入吹風(fēng)階段(或用氣階段),這種情況下,造氣風(fēng)機(jī)同時(shí)供給兩臺(tái)造氣爐用氣,發(fā)生“爭風(fēng)、搶氣”,直接影響剛剛轉(zhuǎn)入吹風(fēng)階段的造氣爐風(fēng)壓、風(fēng)量,造氣爐整體負(fù)荷很難再提高,進(jìn)而影響裝置負(fù)荷的提高;其二,DN600吹風(fēng)閥通風(fēng)量太大,“大加氮”過程中,雖對(duì)上吹制氣階段的爐溫穩(wěn)定起到一定作用,但爐況仍波動(dòng)較大。
3 “小加氮”的實(shí)現(xiàn)
3.1 工藝生產(chǎn)過程(見圖1)
為便于闡明,對(duì)造氣工藝制氣循環(huán)各階段進(jìn)行簡述:
3.1.1 吹風(fēng)階段
吹風(fēng)階段的目的是使燃料所放出的熱量積蓄在炭層中提高氣化層的溫度,為其它階段提供有利的反應(yīng)條件,同時(shí)副產(chǎn)吹風(fēng)氣。出爐氣稱為“吹風(fēng)氣”;溫度在300℃~400℃左右,吹風(fēng)氣經(jīng)旋風(fēng)除塵器除塵后進(jìn)入吹風(fēng)氣總管,再經(jīng)蒸汽過熱器,最后經(jīng)水簾除塵器從煙囪排入大氣。(“灌氮”時(shí)吹風(fēng)氣并不放空而是直接進(jìn)入半水煤氣系統(tǒng))
3.1.2 上吹制氣階段
吹風(fēng)階段結(jié)束后開始上吹制氣,上吹時(shí)氣化劑為蒸汽。約0.14MPa左右的低壓蒸汽,由造氣爐底部送入,自下而上經(jīng)過爐內(nèi)炭層分解(吸熱過程)而產(chǎn)生半水煤氣,爐溫隨著過程的進(jìn)行而下降。本階段所產(chǎn)生的半水煤氣(稱“上行煤氣”),經(jīng)降溫、除塵后送往氣柜貯存。
3.1.3下吹制氣階段
上吹制氣階段結(jié)束后轉(zhuǎn)入下吹制氣階段,此階段氣化劑蒸汽由煤氣發(fā)生爐上部進(jìn)入爐內(nèi),經(jīng)過炭層分解得到半水煤氣,由爐底引出時(shí)溫度在250℃左右,經(jīng)降溫、除塵后送往氣柜貯存。
3.1.4 二次上吹階段
與上吹制氣階段同,二次上吹階段在上、下吹制氣階段后進(jìn)行,目的在于置換爐下部及管道中殘留的半水煤氣。
3.1.5 吹凈階段
流程同上吹制氣,但不用蒸汽而改用空氣,以回收系統(tǒng)中的半水煤氣,吹凈后改為吹風(fēng)階段,從而完成一個(gè)制氣循環(huán)。
3.2 合成氨原料氣氫氮比調(diào)節(jié)工藝優(yōu)化方案
3.2.1 采用“大加氮”操作時(shí),吹風(fēng)閥由于通徑比較大,爐底壓力對(duì)吹風(fēng)閥的影響非常小,空氣也容易經(jīng)過吹風(fēng)閥進(jìn)入造氣爐。采用“小加氮”工藝,可避免發(fā)生造氣爐間“爭風(fēng)、搶氣”, 為達(dá)到這一目的,加入空氣量小且均勻,此時(shí)需要選取的上吹加氮風(fēng)閥的通徑相對(duì)較小,加之從安全因素考慮,需要將其搭接在上吹蒸汽管的蒸汽閥后。為能在順利安全地完成“小加氮”過程的同時(shí)降低送風(fēng)阻力,通過查閱相關(guān)技術(shù)資料并作了計(jì)算后,改造設(shè)計(jì)上,借助蒸汽噴射泵原理,蒸汽管在彎頭后采用喇叭型噴嘴,在生產(chǎn)時(shí)管道噴嘴局部區(qū)域產(chǎn)生一定的負(fù)壓,實(shí)現(xiàn)將上吹加氮風(fēng)閥送來的空氣“吸入”造氣爐的過程,完成上吹加氮工藝過程。(如圖3所示)
3.2.2從空氣總管引入一條Φ273空氣支管,配DN250手動(dòng)閥、DN250油壓閘閥各一只(即在圖1 中油壓閥1前、油壓閥2后,見圖2),專門用于上吹制氣階段時(shí)補(bǔ)充空氣,使?fàn)t溫波動(dòng)較小。同時(shí)取消PLC造氣控制機(jī)上“大加氮”程序,增加“小加氮”程序。
3.2.3 “小加氮”工藝的運(yùn)行程序
運(yùn)行程序:吹風(fēng)階段結(jié)束,上吹階段持續(xù)一段時(shí)間后,打開上吹加氮風(fēng)閥,部分空氣加入,在調(diào)節(jié)原料氣氫氮比的同時(shí)爐溫能有效控制,爐溫波動(dòng)處于較平穩(wěn)的狀態(tài),并且因風(fēng)閥通徑較小,通入的空氣量也比較少,不會(huì)影響其它造氣爐。上吹制氣結(jié)束前,依據(jù)PLC控制機(jī)控制,關(guān)閉上吹加氮風(fēng)閥,上吹制氣階段35~44秒,“小加氮”控制時(shí)間為20~25秒。
3.2.4 實(shí)現(xiàn)必備條件
造氣系統(tǒng)每臺(tái)造氣爐液壓油閥站預(yù)留有閥位,具備安裝用于控制上吹加氮專用閥的電磁換向閥,PLC控制機(jī)操作面板必須有空閑按鍵,生產(chǎn)過程中通過操作按鍵來完成“上吹加氮”過程。
4“小加氮”與“大加氮”運(yùn)行比較
2003年1月對(duì)2#造氣系統(tǒng)實(shí)施了“小加氮”工藝改造,受操作及管理等各方面的原因,一直未能正常投用。2004年以后,在公司工程技術(shù)人員的共同努力下,“小加氮”工藝操作順利、正常投用。
從上表可看出,2#造氣系統(tǒng)采用“小加氮”操作方式,造氣爐工況較好時(shí),可在上吹制氣過程中,添加25秒的空氣,而采用“大加氮”操作方式,空氣添加的時(shí)間控制在5秒以內(nèi)。多年的實(shí)踐證明,上吹制氣階段,采用“小加氮”工藝操作方式,均勻、穩(wěn)定、適量、長時(shí)間通入空氣有利于爐溫的控制,進(jìn)而使造氣爐爐況穩(wěn)定。經(jīng)初步估算及對(duì)比分析,采用“小加氮”操作比“大加氮”操作,單爐發(fā)氣量提高(50 Nm3~100Nm3)/臺(tái).小時(shí),因單爐發(fā)氣量提高而下降的噸氨原料煤消耗約20kg~40kg,能有效實(shí)現(xiàn)原材料消耗降低的目的。
5 結(jié)語
通過工藝技術(shù)改造,使2#造氣系統(tǒng)“小加氮”工藝操作方式得以實(shí)現(xiàn), “小加氮”工藝優(yōu)化,有利于工藝過程的穩(wěn)定。
2004年完成改造,直到2021年底合成氨裝置停運(yùn),此工藝一直服務(wù)于生產(chǎn),一個(gè)小小的工藝改進(jìn)為合成氨的生產(chǎn)作出巨大貢獻(xiàn)。目前來講,間歇式固定床制取合成氨原料氣這類工藝在逐步退出歷史舞臺(tái),但從“小加氮”工藝的實(shí)現(xiàn)這一過程來看,只要善于消化吸收前人生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),通過努力學(xué)習(xí),不斷創(chuàng)新,無論任何工藝技術(shù)都能得到改進(jìn)和提高。
參考文獻(xiàn):
[1] 化工工藝設(shè)計(jì)手冊(cè)(上、下冊(cè)) 1985 ?化學(xué)工業(yè)出版社
[2] 合成氨工藝與節(jié)能 張成芳 ?1988 ?華東化工學(xué)無機(jī)化工研究室