張挺
摘要:遼河巨厚稠油藏火驅(qū)為世界首例,油層平均厚度87m,單斜傾角15-20°,是其它火驅(qū)油層厚度的6-12倍。G油田于2015年開始實施高點線性火驅(qū),隨著火驅(qū)開發(fā)的深入,暴露出兩項關(guān)鍵問題,一是火驅(qū)區(qū)域油井注汽引效汽竄嚴重,制約火線均勻推進與效果提升;二是火驅(qū)受效井產(chǎn)氣量增加,導(dǎo)致油井舉升困難,制約了火驅(qū)開發(fā)效果的進一步提高。對此有針對性開展厚層塊狀油藏火驅(qū)動態(tài)調(diào)控技術(shù)研究與應(yīng)用,解決火驅(qū)區(qū)塊注汽引效汽竄和產(chǎn)氣量大影響生產(chǎn)的問題,提高火驅(qū)開發(fā)效果。
關(guān)鍵詞:火驅(qū)開發(fā);汽竄嚴重;油井舉升
前言
G油田火驅(qū)區(qū)塊包含G3618塊、G3塊兩個區(qū)塊,均屬于典型厚層塊狀稠油油藏,埋深1510~1850m,兩個區(qū)塊平均有效厚度分別為93m、69m,50℃脫氣原油粘度2800~4000mPa.s,石油地質(zhì)儲量6088萬噸,蒸汽吞吐標(biāo)定采收率23.7%。主要存在兩方面問題:一是火驅(qū)生產(chǎn)動態(tài)調(diào)控過程中,需通過油井注汽引效牽引火線,由于油藏非均質(zhì)性強,在前期吞吐開發(fā)階段已形成大量的汽竄通道,影響了火線均勻推進和重力泄油作用的發(fā)揮。二是隨著火驅(qū)逐步受效,受效區(qū)域有60口井的日產(chǎn)氣在2000m3以上,套壓在0.4-1.1MPa之間,氣液比在619-3971m3/t之間,會影響油井正常生產(chǎn)與火驅(qū)效果持續(xù)提高。對此開展火驅(qū)吞吐井調(diào)剖技術(shù)和防氣摻油舉升技術(shù)研究,形成厚層塊狀油藏火驅(qū)動態(tài)調(diào)控技術(shù),實現(xiàn)火驅(qū)油藏高效開發(fā)。
1 火驅(qū)吞吐井調(diào)剖技術(shù)
火驅(qū)油藏地層溫度較高,平均溫度在150℃左右,常規(guī)調(diào)剖劑耐溫性長,調(diào)剖效果不理想,對此優(yōu)選了機械投球調(diào)剖技術(shù)和高溫氣體泡沫調(diào)剖技術(shù)進行研究。根據(jù)儲層情況,有隔夾層的井實施投球調(diào)剖技術(shù);無隔夾層的實施高溫氣體泡沫調(diào)剖技術(shù)。
(1)機械投球調(diào)剖技術(shù)
該技術(shù)是將空心金屬選堵球裝入投球器中,注汽時,當(dāng)溫度大于180℃時,投球器熔化投球,空心選堵球自動選擇封堵高滲透炮眼,實現(xiàn)改善吸汽剖面的目的,提高注汽效果。轉(zhuǎn)抽時,空心選堵球落到收球器中,從而實現(xiàn)油井投球選注調(diào)剖注汽。
技術(shù)優(yōu)化:一是優(yōu)化5吋井投球調(diào)剖工具,將投球器、收球器連接油管的尺寸增加至2吋,提高強度,同時在收球器上端增加扶正裝置,保證工具下入、起出時居中。二是優(yōu)化投球調(diào)剖小球數(shù)量,根據(jù)油井吸汽剖面,計算出吸汽好的油層厚度,根據(jù)射孔的孔密計算出封堵目的層的炮眼數(shù),為確保封堵效果設(shè)計小球的數(shù)量的封堵目的層炮眼數(shù)的1.2倍。三是有針對性開展分層注汽、投球調(diào)剖一體化試驗,同時解決層內(nèi)、層間的吸汽矛盾。
(2)高溫氣體泡沫調(diào)剖技術(shù)
高溫氣體泡沫調(diào)剖技術(shù)是以兩種非烴類氣體為主,并輔以藥劑,充分發(fā)揮出三種介質(zhì)的“協(xié)同”作用,全力提升蒸汽吞吐效果。其中二氧化碳具有補充地層能量、降低原油粘度、改善儲層滲透率的目的。氮氣能擴大油層加熱帶,加大蒸汽波及體積,同時提高回采水率、補充地層能量。發(fā)泡劑在兩種氣體作用條件下發(fā)泡,發(fā)泡的倍數(shù)一般在300-600倍之間,從而實現(xiàn)中高滲孔道的封堵。針對不同生產(chǎn)情況的措施井,開展以下三種介質(zhì)組合方式研究。
①發(fā)泡劑+二氧化碳+氮氣組合方式
針對區(qū)塊南部油井排水期長、原油粘度大、空白注汽產(chǎn)能遞減速度快的井,同時配套氮氣、二氧化碳,通過以上兩種介質(zhì)組合,實現(xiàn)提高注汽壓力、縮短排水期、提升油井穩(wěn)產(chǎn)水平的目的。本輪措施后,注汽壓力提升至18.3MPa,排水期縮短至25天,峰值產(chǎn)量提升至5.1噸,生產(chǎn)339天產(chǎn)油779.3噸,明顯縮短了措施井的排水期和周期產(chǎn)量。
②發(fā)泡劑+氮氣組合方式
針對區(qū)塊北部油井排水期長、有穩(wěn)產(chǎn)能力的井,以配套氮氣為主,縮短措施井排水期,減低措施投入成本。本輪措施后,注汽壓力提升至11.8MPa,排水期縮短至5天,峰值產(chǎn)量提升至6.9噸,同期增油達239噸,達到了預(yù)期效果。
③發(fā)泡劑+二氧化碳組合方式
針對區(qū)塊北部油井排水期不長、原油粘度大、油井產(chǎn)量遞減速度快的井,以配套二氧化碳降粘氣為主,提高油井穩(wěn)產(chǎn)能力,延長周期生產(chǎn)時間。典型井G3-蓮H608井,空白注汽壓力15.14MPa,生產(chǎn)時間167天,周期產(chǎn)油量347噸,排水期6天。本輪措施后,峰值產(chǎn)量提升至5.6噸,同期增油達121噸。
2 防氣摻油舉升技術(shù)
由于火驅(qū)區(qū)塊原油粘度大,現(xiàn)場需進行套管摻油生產(chǎn),針對氣大影響舉升和摻油的問題,開展以下兩方面技術(shù)研究。
(1)防氣舉升技術(shù)
離心沉降復(fù)合式氣錨主要由上下接頭、外筒、螺旋體(包含中心管和螺旋片)組成。分為沉降機構(gòu)和離心結(jié)構(gòu),沉降結(jié)構(gòu)在上部,離心結(jié)構(gòu)在下部螺旋道處。外筒上有一定數(shù)量的小孔,螺旋片與中心管之間通過焊接連接一起,螺旋片內(nèi)徑與中心管外徑之間留有一定的縫隙,形成環(huán)孔。
沉降分離:抽油泵上沖程時,油氣混合流體從氣錨外筒上的進油孔進入外筒與中心管之間的環(huán)空,先進行向下沉降分離,從外筒進油孔進入氣錨環(huán)空的油氣混合物轉(zhuǎn)向180°向下沉降流動,由于回流效應(yīng),氣液混合物中的氣泡會上浮,通過油套環(huán)空排出.
離心分離:氣液混合物經(jīng)過沉降分離后,繼續(xù)下行,沿著螺旋流道向下作旋轉(zhuǎn)流動,由于氣液密度不同,并且由于“紊流化”及離心分離作用,加速了油氣混合物中小氣泡的聚合,小氣泡聚合成大氣泡,被聚合的大氣泡沿螺旋道內(nèi)側(cè)向下流動,而密度較大的帶有未被分離的小氣泡的液流則沿螺旋道外側(cè)流動。沿內(nèi)側(cè)流動的大氣泡不斷聚合,并上升至螺旋頂部聚集后形成“氣帽”,氣體則以連續(xù)氣流的形式從外筒上端的進油孔排出至套管環(huán)空。
(2)防氣摻油技術(shù)
現(xiàn)場應(yīng)用同心管摻油工藝,即在油套之間增加一套管柱,內(nèi)部摻油、外部排氣。同時在管柱頂部加裝旋流分離器,將套管氣帶出的少量稀油進行二次分離回摻,滿足產(chǎn)氣量10000m3/d以下油井正常摻油。
3 現(xiàn)場應(yīng)用情況
通過開展厚層塊狀油藏火驅(qū)動態(tài)調(diào)控技術(shù)研究與應(yīng)用,現(xiàn)場應(yīng)用各項措施45井次,火驅(qū)區(qū)塊日產(chǎn)油量由145噸提升至目前的161噸,各措施增油達到5324噸,措施效果顯著,為火驅(qū)區(qū)塊高效開發(fā)提供了有效高效的技術(shù)支持。
4 結(jié)論
(1)通過現(xiàn)場實施不同介質(zhì)組合方式的高溫氣體泡沫調(diào)剖技術(shù),總結(jié)并摸索出了不同介質(zhì)組合方式實施方案,提高了措施針對性的同時,降低了措施成本。
(2)通過開展防氣舉升、防氣摻油技術(shù)研究,在不影響油井正常摻油的情況下,有效解決了火驅(qū)區(qū)塊因氣大影響油井舉升的問題,確保了油井正常生產(chǎn)。
(3)通過開展厚層塊狀油藏火驅(qū)動態(tài)調(diào)控技術(shù)研究,明顯提升了火驅(qū)區(qū)塊開發(fā)效果,為同類型的火驅(qū)油藏提供了提供了技術(shù)借鑒。
參考文獻
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