鄧廣哲,劉 華
(1.西安科技大學(xué) 能源學(xué)院,陜西 西安710054;2.西安科技大學(xué) 西部礦井開(kāi)采及災(zāi)害防治教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710054)
煤炭是中國(guó)的基礎(chǔ)能源和重要原料,隨著淺部煤炭資源的日益枯竭,深部煤炭開(kāi)采規(guī)模逐年擴(kuò)大,目前正以8~12 m/a 的速度向深部延伸,巷道所處地質(zhì)環(huán)境及圍巖應(yīng)力條件逐步惡化,深部軟巖大變形非線性特性愈加明顯,導(dǎo)致巷道支護(hù)難度和破壞程度不斷增加。針對(duì)深部軟巖大變形巷道支護(hù)難題,廣大學(xué)者開(kāi)展了一系列的研究工作,提出了不同的圍巖控制措施??导t普系統(tǒng)的對(duì)煤炭開(kāi)采與巖層控制的空間尺度進(jìn)行分析,通過(guò)研究深井巷道圍巖變形破壞特征與支護(hù)體作用的關(guān)系,得到高強(qiáng)度錨桿與錨索及注漿聯(lián)合加固技術(shù),有利于控制深井巖巷大變形,提高圍巖穩(wěn)定性[1-3]。李術(shù)才等針對(duì)三軟煤層巷道變形特征,提出并合理設(shè)計(jì)以錨注支護(hù)為核心的圍巖控制措施,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn),對(duì)圍巖支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化[4-6]。王洪濤等在注漿加固技術(shù)的基礎(chǔ)上,研發(fā)并提出新型高強(qiáng)錨注支護(hù)技術(shù),并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證了全長(zhǎng)預(yù)應(yīng)力錨注技術(shù)具有可提高軟弱破碎圍巖完整性,充分發(fā)揮圍巖自承能力的效果[7]。伍永平分析了急傾斜煤層軟巖巷道圍巖變形破壞機(jī)理,針對(duì)巷道圍巖賦存的復(fù)雜地質(zhì)力學(xué)環(huán)境以及多次重復(fù)采動(dòng)影響條件,提出錨桿、錨索非對(duì)稱多介質(zhì)結(jié)構(gòu)耦合支護(hù)對(duì)策[8-10]。孟慶斌等基于巖石室內(nèi)物化試驗(yàn)分析及巷道地質(zhì)力學(xué)測(cè)試,揭示了深部巷道圍巖變形破壞機(jī)理,并提出以內(nèi)注漿錨桿為核心的錨桿+錨索+錨注“三錨”聯(lián)合支護(hù)體系[11-13]。李樹(shù)剛等為解決深部破碎圍巖巷道支護(hù)難題,運(yùn)用UDEC數(shù)值計(jì)算軟件,揭示了破碎圍巖巷道變形機(jī)制,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,提出基于錨索與注漿的支護(hù)加固方案[14]。CHARLIE針對(duì)深部高應(yīng)力巖體開(kāi)挖過(guò)程中的巷道大變形問(wèn)題,提出并開(kāi)發(fā)了適用于深井大變形巷道的新型吸能錨桿,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,新型吸能錨桿各變形部位獨(dú)立均等承受荷載,錨桿失效率低,可有效控制巷道圍巖大變形[15]。AKSOY等通過(guò)理論分析深埋巷道開(kāi)挖過(guò)程中錨固失效機(jī)理,以及界面剪脹效應(yīng)、圍巖強(qiáng)度參數(shù)和圍巖應(yīng)力等因素影響,提出了錨固體界面黏結(jié)強(qiáng)度的理論計(jì)算分析方法,揭示了錨固體界面力學(xué)承載持性[16]。謝生榮針對(duì)深部巷道圍巖變形量大,支護(hù)體系易失效等問(wèn)題,提出了集密集高強(qiáng)錨桿承壓拱、厚層鋼筋網(wǎng)噴層拱和滯后注漿加固拱于一體的錨噴注強(qiáng)化承壓拱支護(hù)技術(shù)[17]。鄧廣哲針對(duì)高應(yīng)力區(qū)、膨脹性裂隙軟巖變形控制問(wèn)題,以膨脹時(shí)效變形過(guò)程控制為指導(dǎo)思想,揭示膨脹變形的內(nèi)在機(jī)制及松動(dòng)圈演化規(guī)律,分析支護(hù)體系對(duì)膨脹變形破壞的影響,建立了適應(yīng)裂隙圍巖的主動(dòng)支護(hù)與巷道加固的理論依據(jù)[18-20]。
上述針對(duì)深部巷道圍巖支護(hù)技術(shù)在不同礦區(qū)進(jìn)行了成功實(shí)踐,具有一定的借鑒意義,但對(duì)于不同的地質(zhì)賦存條件、巷道圍巖狀況及開(kāi)采方式等,則需要根據(jù)礦井實(shí)際情況進(jìn)行分析,采用有針對(duì)性的圍巖支護(hù)措施,才能保證巷道圍巖的合理有效控制。以金川煤礦8202工作面回風(fēng)順槽為工程背景,通過(guò)巷道圍巖物化特征的實(shí)驗(yàn)分析,松動(dòng)圈演化規(guī)律的井下綜合實(shí)測(cè)以及圍巖支護(hù)體系效果監(jiān)測(cè),結(jié)合理論分析和數(shù)值模擬,研究8202工作面回風(fēng)順槽圍巖變形破壞機(jī)理,提出巷道錨注一體化支護(hù)技術(shù),并開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)方案優(yōu)化試驗(yàn),對(duì)錨注一體化支護(hù)效果進(jìn)行了驗(yàn)證,以期為解決此類軟巖大變形巷道圍巖控制難題提供借鑒。
金川煤礦是南疆煤炭的主力生產(chǎn)礦井,礦區(qū)面積為13.34 km2,南北方向?qū)捈s1.4~1.6 km,東西方向長(zhǎng)約5.3 km。主采8#煤,煤層厚度5.1 m左右,傾角13°,為緩傾斜煤層。煤層直接頂以碳質(zhì)泥巖、砂質(zhì)泥巖、泥巖為主,屬易冒落-中等冒落的軟弱巖石類型,直接底為泥巖、碳質(zhì)泥巖,局部粉砂巖,抗壓強(qiáng)度低,巷道圍巖遇水易膨脹軟化,8#煤層綜合柱狀圖如圖1所示。礦井8202工作面回風(fēng)順槽煤層埋深797.7~802.8 m,回風(fēng)順槽北鄰已開(kāi)采完畢的8203工作面。
圖1 8#煤層綜合柱狀圖Fig.1 Comprehensive histogram of No.8 coal seam
該順槽為梯形斷面,規(guī)格為:上寬3.8 m,下寬4.2 m,高3.0 m,斷面積12.0 m2。采用錨索-錨網(wǎng)-錨桿-工字鋼支架聯(lián)合支護(hù)。斷面設(shè)計(jì)及支護(hù)形式如圖2所示。
圖2 8202工作面回風(fēng)順槽原支護(hù)方案Fig.2 Original support scheme of return air roadway of 8202 working face
采用φ18 mm×2 000 mm等強(qiáng)錨桿,間排距是800 mm×800 mm,頂錨桿及幫錨桿每根安裝2節(jié)ZK2350樹(shù)脂錨固劑,錨固長(zhǎng)度為1 m。錨桿托盤(pán)為Q235鋼板,規(guī)格為150 mm×150 mm×8 mm。
錨索采用“2-1-2”型布設(shè)方式。巷道頂部布設(shè)2根錨索,距離兩幫1 150 mm,隔排在巷道頂板中間布設(shè)1根錨索,間排距是1 500 mm×1 600 mm,使用φ17.8 mm×9 000 mm鋼絞線。錨索托盤(pán)使用11#工字鋼,長(zhǎng)度為500 mm,每根錨索安裝4節(jié)ZK2350樹(shù)脂錨固劑,錨固長(zhǎng)度為2 m。
錨網(wǎng)采用4#冷拔絲制作,孔距40 mm×40 mm。梯形工字鋼架采用11#工字鋼加工制作,架于兩排錨桿之間。
巷道圍巖變形表現(xiàn)為強(qiáng)時(shí)間效應(yīng)和持續(xù)的流變特性[21],巷道掘進(jìn)初期的變形速率高,隨著時(shí)間增加而逐漸減小,需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間歷程才能逐漸趨于穩(wěn)定。圍巖總變形量大,在400~1 300 mm?,F(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)結(jié)果表明:巷道剛開(kāi)挖時(shí)的變形速率可達(dá)60 mm/d以上,巷道掘出后,變形速率隨時(shí)間的延續(xù)基本呈負(fù)指數(shù)y=41.351e-0.023x曲線衰減趨勢(shì)(圖3),變形持續(xù)3個(gè)月后逐漸減小而趨于穩(wěn)定,但變形基本不會(huì)終止。
圖3 巷道變形速率觀測(cè)Fig.3 Observation of roadway deformation rates
巷道在掘進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)頂板破碎、離層、網(wǎng)兜、頂板部分錨桿和錨索托盤(pán)已經(jīng)壓平變形,頂板易冒落,冒落區(qū)多發(fā)生于頂板靠采空區(qū)側(cè);網(wǎng)兜較多,部分鋼筋網(wǎng)被拉斷,失去護(hù)表作用,且網(wǎng)兜多發(fā)生于頂板靠實(shí)體煤側(cè)。錨桿受力變化較大,不均勻,錨桿失效現(xiàn)象頻發(fā)。加之錨固劑與煤巖體間錨固力不足,端頭錨固很難達(dá)到錨桿(索)拉拔力要求,造成錨索大范圍破斷,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì),錨索破斷率達(dá)35%左右。巷道兩幫的變形導(dǎo)致梯形工字鋼支架易彎曲變形,無(wú)法緊貼巷道煤壁,原支護(hù)方案下巷道破壞情況如圖4所示。
圖4 巷道破壞Fig.4 Roadway failure
原支護(hù)方案下巷道表面位移監(jiān)測(cè)曲線如圖5所示,可以看出:原支護(hù)方案下,巷道表面位移呈現(xiàn)出從大到小為“頂板下沉量,采空區(qū)側(cè)幫內(nèi)移量,實(shí)體煤側(cè)幫內(nèi)移量,底鼓量”的變形特征。巷道掘進(jìn)過(guò)程中,圍巖產(chǎn)生較大變形,隨著掘進(jìn)工作的進(jìn)行,頂板下沉呈持續(xù)增大趨勢(shì),兩幫收斂及底鼓經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間后穩(wěn)定,最終,頂板下沉量達(dá)到1 319 mm,兩幫收斂量達(dá)到1 618 mm,其中采空區(qū)側(cè)幫內(nèi)移量849 mm,實(shí)體煤側(cè)幫內(nèi)移量769 mm,底板移近量相對(duì)較小,為432 mm。
圖5 原支護(hù)方案巷道表面位移監(jiān)測(cè)Fig.5 Monitoring of roadway surface displacement of original support scheme
通過(guò)觀測(cè)發(fā)現(xiàn),巷道頂板圍巖離層較多,距離頂板較近處巖層破碎,巷道支護(hù)體系中錨桿錨固形式采用端部錨固[22],地質(zhì)條件表現(xiàn)為圍巖裂隙較發(fā)育,而端錨錨桿僅在錨桿端部與圍巖很好地黏結(jié)成一整體,錨桿鉆孔其他區(qū)段被裂隙分割成較小碎塊,因此其所形成的自承圈穩(wěn)定性和承載能力都較差,致使圍巖應(yīng)力多集中于頂錨索,且錨索先期承受較大荷載,錨桿作用未能充分發(fā)揮。梯形工字鋼架受力變化緩慢,僅承受由于頂板下沉所引起的荷載,且荷載較小。
由于膨脹性軟巖中所含的蒙脫石、高嶺石等黏土礦物是導(dǎo)致此類軟巖遇水易膨脹、崩解及軟化的原因,為深入分析軟巖巷道圍巖變形機(jī)理,研究支護(hù)設(shè)計(jì)與參數(shù),因此,采用D/MAXrA型X射線衍射儀對(duì)巷道不同層位圍巖進(jìn)行測(cè)試分析,結(jié)果顯示:直接頂試樣中含有的礦物主要以黏土礦物為主,其含量為73%,其余為石英13.1%,斜長(zhǎng)石11.8%,此外含有少量方解石,黏土礦物中含87%的蒙脫石以及13%的高嶺土;基本頂試樣中黏土礦物總量接近34%,石英含量超過(guò)66%;直接底試樣中黏土礦物總量超過(guò)61%,石英含量接近36%。
可見(jiàn),巷道淺部圍巖為含較多黏土礦物的塑性圍巖,并且易于吸水膨脹。此類圍巖通常具有風(fēng)化速度快、力學(xué)強(qiáng)度低以及遇水易于軟化崩解等不良險(xiǎn)質(zhì),是造成巷道圍巖強(qiáng)時(shí)效性、強(qiáng)流變性的原因,對(duì)巷道圍巖穩(wěn)定性不利。
為全面掌握巷道圍巖賦存及裂隙發(fā)育情況,采用YSZ(B)鉆孔窺視儀觀測(cè)鉆孔圍巖內(nèi)部結(jié)構(gòu)及破裂形態(tài),通過(guò)CT2礦用超聲波圍巖裂隙探測(cè)儀測(cè)出聲波縱波速度在圍巖鉆孔中的分布變化曲線,當(dāng)圍巖裂隙(破裂縫)多時(shí),波速相對(duì)于深部完整無(wú)裂隙(未松動(dòng)破壞)煤巖體的波速低,即可判定圍巖裂隙(松動(dòng))范圍。
分別于巷道變形破碎嚴(yán)重區(qū)段設(shè)置3組松動(dòng)圈觀測(cè)站,每組測(cè)站在巷道頂板及兩幫中心處鉆孔。鉆孔窺視觀測(cè)裂隙分布可以發(fā)現(xiàn),巷道頂板0.5~3.2 m范圍內(nèi)圍巖破裂最嚴(yán)重,靠采空區(qū)側(cè)幫部0.5~1.85 m范圍內(nèi)圍巖破裂最嚴(yán)重,靠實(shí)體煤側(cè)幫部0.5~1.75 m范圍圍巖破裂最嚴(yán)重,截取1#觀測(cè)站頂板及兩幫鉆孔窺視圖像,顯示破裂區(qū)內(nèi)邊緣處與內(nèi)部完整圍巖交界處情況(圖6)。超聲波綜合波形可知靠采空區(qū)側(cè)幫部充分發(fā)育的裂隙主要分布在1.95 m以內(nèi)區(qū)段,靠實(shí)體煤側(cè)幫部充分發(fā)育的裂隙主要分布在1.8 m以內(nèi)區(qū)段。鉆孔圍巖變形破碎嚴(yán)重,隨著鉆孔測(cè)試深度的增加,圍巖破壞情況依次減弱,將鉆孔窺視觀測(cè)的裂隙分布與超聲波波速曲線相結(jié)合繪制于圖上(圖7),2種結(jié)果互相印證[23-24],可以得到鉆孔內(nèi)圍巖存在分區(qū)破裂現(xiàn)象,整體支護(hù)強(qiáng)度不足。
通過(guò)在8202回風(fēng)順槽典型變形破壞區(qū)段布設(shè)支護(hù)結(jié)構(gòu)受力監(jiān)測(cè)傳感器,對(duì)錨桿、錨索及梯形工字鋼架應(yīng)力進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得到圍巖支護(hù)結(jié)構(gòu)阻力及阻力分配率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),見(jiàn)表1。
圖7 巷道圍巖松動(dòng)圈裂隙綜合觀測(cè)分布Fig.7 Comprehensive observation and distribution of cracks in surrounding rock loose zone of roadway
通過(guò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),不同情況下巷道圍巖支護(hù)結(jié)構(gòu)形式中,錨桿、掛網(wǎng)、錨索、支架聯(lián)合支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)部支護(hù)協(xié)調(diào)性嚴(yán)重不足,支護(hù)作用不平衡。其中錨索承擔(dān)了總支護(hù)阻力的60%~70%;錨桿承擔(dān)了總支護(hù)阻力的24%~32%;工字鋼支架支護(hù)阻力為總支護(hù)阻力的6%~8%。結(jié)合松動(dòng)圈測(cè)試結(jié)果,頂板圍巖松動(dòng)圈已達(dá)3 200 mm,而錨桿長(zhǎng)度僅為2 000 mm,錨桿端部不能黏結(jié)深部堅(jiān)硬巖層,造成錨桿大范圍失效,錨桿支護(hù)不能形成組合拱,錨索承擔(dān)了大部分支護(hù)阻力,嚴(yán)重影響支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)性,支護(hù)構(gòu)件作用發(fā)揮不充分。
綜合上述圍巖變形破壞機(jī)理分析,圍巖變形破壞嚴(yán)重、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),淺部裂隙發(fā)育充分,松動(dòng)圈范圍大,支護(hù)潛力不能有效發(fā)揮,巷道圍巖黏土礦物含量較多。為充分發(fā)揮支護(hù)體系對(duì)圍巖控制作用,進(jìn)一步減小圍巖變形,提出以下控制措施:
1)加長(zhǎng)錨桿,優(yōu)化錨桿、錨索布置方式。基于巷道圍巖變形大,松動(dòng)圈范圍超出錨桿長(zhǎng)度,支護(hù)承載體受力不平衡,應(yīng)加長(zhǎng)錨桿,提高其所形成的淺部自承圈穩(wěn)定性和承載能力。減小錨索排距,充分達(dá)到錯(cuò)差聯(lián)合,加強(qiáng)錨桿錨索支護(hù)結(jié)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)性。
2)加強(qiáng)護(hù)表支護(hù)。巷道圍巖含黏土礦物多,吸水易碎脹崩解,并具有強(qiáng)流變性,巷道表面強(qiáng)度低。對(duì)頂板改用錨索梁,去掉梯形工字鋼架,錨桿配以W鋼帶和金屬網(wǎng)使護(hù)表得以加強(qiáng)。錨索梁的作用是將預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散至錨桿之間,改善錨桿受力效果,限制巷道圍巖變形,去掉梯形工字鋼架可縮短施工作業(yè)時(shí)間,盡量達(dá)到支護(hù)工藝平行作業(yè),提高巷道掘進(jìn)效率。
3)錨注一體化支護(hù)。對(duì)巷道進(jìn)行淺部注漿加固,填充圍巖裂隙,提高圍巖強(qiáng)度,一方面配合錨梁網(wǎng)索支護(hù)形成多層組合拱,改善圍巖自身承載能力,并有效膠結(jié)巷道淺部破碎松軟巖體,為錨桿錨索提供穩(wěn)固的著力基礎(chǔ);另一方面,圍巖裂隙被漿液封堵,巖體整體性得到改善,堵水作用明顯,抗?jié)B能力大幅度提高,使圍巖黏土礦物不易受到水的侵蝕作用而軟化變形。
4)提高錨桿錨索預(yù)緊力。在錨注一體化加固的基礎(chǔ)上,保證張拉后允許變形量可以滿足頂板允許下沉量的情況下,適當(dāng)提高錨桿等支護(hù)構(gòu)件預(yù)緊力,改善支護(hù)構(gòu)件對(duì)圍巖的主動(dòng)支護(hù)效果,進(jìn)一步控制圍巖變形。
4.2.1 數(shù)值模型建立
基于圣維楠原理,巷道開(kāi)挖后,其影響范圍具有一定的限度,而不是擴(kuò)展至無(wú)限遠(yuǎn)。同時(shí),考慮到便于數(shù)值模擬計(jì)算方便,按照實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),給定其一個(gè)影響范圍。此次模擬不對(duì)巷道回采過(guò)程進(jìn)行考慮,即不考慮巷道的空間效應(yīng),因此建立三維模型。模型的寬度為60 m,模型高為45 m,模型厚3 m,巷道斷面為梯形,上寬3.8 m,下寬4.2 m,高3.0 m,模型建立如圖8所示,計(jì)算采用的物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表2,采用摩爾-庫(kù)侖模型進(jìn)行計(jì)算。模型采用位移邊界條件,固定左右及前后邊界水平方向位移,巷道底板固定水平位移和豎向位移,上部邊界為自由邊界并施加19.2 MPa的原巖應(yīng)力。
圖8 數(shù)值計(jì)算模型Fig.8 Numerical calculation model
4.2.2 支護(hù)方案優(yōu)化比選
綜合現(xiàn)場(chǎng)圍巖支護(hù)體系受力、圍巖變形等實(shí)測(cè),提出巷道錨梁網(wǎng)索+注漿控制圍巖變形的支護(hù)理念,確定3種支護(hù)方案的數(shù)值模型,運(yùn)用FLAC3D數(shù)值計(jì)算軟件分別對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化分析(圖9~圖11),并與無(wú)支護(hù)狀態(tài)進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表3。
表2 巖石物理力學(xué)參數(shù)Table 2 Rock physical and mechanical parameters
方案1:錨梁網(wǎng)索+注漿,頂板錨桿規(guī)格φ22 mm×3 000 mm,間排距800 mm×1 000 mm;兩幫錨桿規(guī)格φ20 mm×3 000 mm,間排距800 mm×1 000 mm;頂板錨索規(guī)格φ21.6 mm×9 000 mm,間排距1 500 mm×1 000 mm,每排2根;掛梁錨索規(guī)格φ21.6 mm×6 000 mm,間排距1 500 mm×1 000 mm,每排3根;錨索梁采用11#工字鋼,長(zhǎng)度3 800 mm。
方案2:錨梁網(wǎng)索+注漿,頂板錨桿規(guī)格φ22 mm×3 000 mm,間排距800 mm×800 mm;兩幫錨桿規(guī)格φ20 mm×3 000 mm,間排距800 mm×800 mm;頂板錨索規(guī)格φ21.6 mm×9 000 mm,間排距1 500 mm×800 mm,每排2根;掛梁錨索規(guī)格φ21.6 mm×6 000 mm,間排距1 500 mm×800 mm,每排3根;錨索梁采用11#工字鋼,長(zhǎng)度3 800 mm。
圖9 巷道圍巖塑性區(qū)分布Fig.9 Distribution of surrounding rock plastic zone
方案3:錨梁網(wǎng)索+注漿,頂板錨桿規(guī)格φ22 mm×3 000 mm,間排距800 mm×1 200 mm;兩幫錨桿規(guī)格φ20 mm×3 000 mm,間排距800 mm×1 200 mm;頂板錨索規(guī)格φ21.6 mm×9 000 mm,間排距1 500 mm×1 200 mm,每排2根;掛梁錨索規(guī)格φ21.6 mm×6 000 mm,間排距1 500 mm×1 200 mm,每排3根;錨索梁采用11#工字鋼,長(zhǎng)度3 800 mm。
從表3可知,3種支護(hù)方案均有效控制了巷道圍巖變形,頂板下沉量和兩幫移近量大幅度減小。其中方案2支護(hù)效果最好,錨桿錨索密度最大;方案3效果相對(duì)較差,錨桿錨索密度最??;在有效控制圍巖變形的前提下,綜合考慮巷道總支護(hù)工作量與經(jīng)濟(jì)效益,支護(hù)方案1最為合理。
圖10 巷道圍巖水平位移分布Fig.10 Horizontal displacement distribution of surrounding rock in roadway
圖11 巷道圍巖垂直位移分布Fig.11 Vertical displacement distribution of surrounding rock in roadway
表3 不同方案下支護(hù)效果Table 3 Support effects under different plans
4.3.1 方案設(shè)計(jì)及參數(shù)
為解決8202回風(fēng)順槽原支護(hù)方案的不足,由于錨索持力層圍巖整體性好,強(qiáng)度高,錨索支護(hù)與錨索梁聯(lián)合作用,可對(duì)圍巖深部分層次控制,筆者通過(guò)前期現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和試驗(yàn),結(jié)合數(shù)值模擬方案的對(duì)比分析,提出以淺部錨注支護(hù)為核心,并利用錨索梁代替梯形鋼架以控制巷道變形的錨注一體化支護(hù)技術(shù),使支護(hù)構(gòu)件力學(xué)性能相互匹配,整體支護(hù)作用得到最大限度發(fā)揮。
錨桿安裝與注漿在同一鉆孔中進(jìn)行。頂錨桿采用φ22 mm×3 000 mm高強(qiáng)錨桿,間排距800 mm×1 000 mm;兩幫錨桿規(guī)格φ20 mm×3 000 mm,間排距800 mm×1 000 mm;樹(shù)脂加長(zhǎng)錨固,錨固長(zhǎng)度均為1.8 m;采用高強(qiáng)球型托盤(pán)配以W剛帶及鋼筋網(wǎng)護(hù)表,每排布置13根錨桿;錨桿預(yù)緊力為80~100 kN。
頂板錨索規(guī)格為φ21.6 mm×9 000 mm高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力鋼絞線,間排距1 500 mm×1 000 mm,每排2根;掛梁錨索安裝于原梯形工字鋼架位置處(兩排錨桿之間),掛梁錨索規(guī)格φ21.6 mm×6 000 mm高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力鋼絞線,間排距1 500 mm×1 000 mm,每排頂板安裝3根;錨索錨固長(zhǎng)度均為1.8 m,施加120 kN預(yù)緊力。錨索梁采用11#工字鋼,長(zhǎng)度3 800 mm,每根鋼梁上焊制3個(gè)25 mm圓孔。優(yōu)化后支護(hù)方案如圖12所示。
圖12 8202工作面回風(fēng)順槽優(yōu)化支護(hù)方案Fig.12 Optimal supporting scheme of the return air roadway along 8202 working face
4.3.2 錨索梁施工
1)錨索梁于兩排錨桿之間施工,每排布設(shè)3個(gè)掛梁錨索,分別位于頂板中心及兩肩角處。首先用MQT-130型氣動(dòng)錨索鉆機(jī)施工深度為6 m的鉆孔,鉆孔間距為1.6 m。
2)鉆孔施工完成后,分別給每個(gè)鉆孔填裝3支樹(shù)脂錨固劑(MSK23/60型),隨后放置6 m長(zhǎng)錨索并進(jìn)行時(shí)長(zhǎng)5 min的錨固,錨索外露端0.5 m左右。
3)每排3根掛梁錨索施工完成后,將工字鋼梁垂直于巷道軸線,并將焊制好的圓孔與3根錨索對(duì)齊,安裝好并緊貼頂板,用300 mm×300 mm剛托板及鎖具固定,再利用張拉機(jī)具進(jìn)行預(yù)緊,目的是確保工字鋼梁與頂板良好接觸。當(dāng)巷道頂板變形破碎、不平整導(dǎo)致工字鋼梁與頂板不能充分接觸時(shí),可采用半圓木架設(shè)于頂板與工字鋼梁之間,使錨索梁作用有效發(fā)揮。
4.3.3 注漿施工
1)采用淺部注漿方式,旨在加強(qiáng)淺部圍巖完整性及整體強(qiáng)度,錨桿安裝與注漿在同一鉆孔中進(jìn)行,將注漿管直接下入錨桿孔內(nèi)進(jìn)行水泥注漿,錨桿孔均下1.5 m長(zhǎng)注漿管。
2)注漿材料選用425#普通硅酸鹽水泥,漿液水灰比為0.7∶1,并加入XPM納米灌注劑。XPM納米灌注劑的加入大幅度提高漿液流變性,改善漿液滲透能力,同時(shí)可以提高注漿巖體抗壓強(qiáng)度和抗?jié)B性能。封孔長(zhǎng)度均為400 mm,采用風(fēng)動(dòng)雙液注漿泵進(jìn)行注漿,規(guī)定注漿壓力為3.0 MPa左右,若注漿過(guò)程中鉆孔能繼續(xù)吃漿,提高注漿壓力至5 MPa左右,使?jié){液充分進(jìn)入圍巖裂隙中,加強(qiáng)圍巖裂隙封堵效果。
現(xiàn)場(chǎng)巷道破碎嚴(yán)重區(qū)段注漿過(guò)程順利,注漿量大,為觀測(cè)圍巖注漿后的漿液充填效果,選取代表性斷面對(duì)頂板及兩幫進(jìn)行鉆孔窺視觀測(cè)(圖13),頂板及兩幫鉆孔的觀測(cè)深度均為2.5 m,通過(guò)鉆孔漿液充填效果的可視化觀測(cè),直觀表現(xiàn)出漿液對(duì)巷道圍巖破碎區(qū)段充填的有效性。
圖13 鉆孔漿液充填觀測(cè)Fig.13 Observation of diffusion of drilling slurry
圖14 優(yōu)化方案巷道表面位移監(jiān)測(cè)Fig.14 Surface displacement monitoring of the roadway optimization scheme
錨注一體化支護(hù)方案實(shí)施后,巷道表面位移監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖14所示,巷道開(kāi)挖20 d內(nèi),巷道頂板下沉及兩幫收斂速率較快,采空區(qū)側(cè)幫部變形速率較實(shí)體煤側(cè)幫部大,底板移近量增幅較小;巷道圍巖變形持續(xù)40 d后趨于穩(wěn)定,最終頂板下沉量387 mm;兩幫移近量425 mm,其中采空區(qū)側(cè)幫內(nèi)移量216 mm,實(shí)體煤側(cè)幫內(nèi)移量209 mm,前期采空區(qū)側(cè)幫部較實(shí)體煤側(cè)幫部變形幅度大,變形趨于穩(wěn)定后兩幫的變形量相近,說(shuō)明幫部整體性得到加強(qiáng),注漿效果良好;底板移近量相對(duì)較小,為116 mm。與原支護(hù)方案巷道表面位移量對(duì)比見(jiàn)表4??梢?jiàn),錨注一體化支護(hù)方案對(duì)巷道圍巖變形控制效果顯著。
表4 巷道表面位移量對(duì)比Table 4 Contrast of the displacement of roadway surface
1)金川礦8202回風(fēng)順槽圍巖所處地質(zhì)條件復(fù)雜,巷道淺部圍巖為含較多黏土礦物的塑性圍巖,并且易于吸水膨脹,圍巖破碎嚴(yán)重、淺部裂隙發(fā)育充分,松動(dòng)圈范圍大,錨桿錨固長(zhǎng)度不足,支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)性差,支護(hù)潛力不能有效發(fā)揮,導(dǎo)致原方案下巷道圍巖變形大,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。
2)巷道淺部注漿封堵圍巖裂隙,提高圍巖抗?jié)B能力,改善圍巖力學(xué)參數(shù)性能,結(jié)合錨桿支護(hù)大幅度提高淺部圍巖強(qiáng)度及自承能力。錨索及掛梁錨索均位于頂板穩(wěn)定持力層內(nèi),錨索梁代替梯形工字鋼架,可有效懸吊離層變形區(qū),控制頂板下沉,提高巷道掘進(jìn)效率。
3)基于數(shù)值模擬分析及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),確定合理的支護(hù)方式及參數(shù),增加錨桿長(zhǎng)度及淺部注漿支護(hù),配合錨索梁及錨索支護(hù)形成多層組合拱,改善圍巖自承能力,同時(shí),W鋼帶及金屬網(wǎng)形成柔性支護(hù)加強(qiáng)護(hù)表作用?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,新方案實(shí)施后錨注效果良好,可有效控制深部巷道軟弱圍巖變形。