劉俊鋒,潘志剛,陳勇,肖宏儒,韓余,郝淼
(1.南京林業(yè)大學(xué)機械電子工程學(xué)院,南京市,210037;2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所,南京市,210014)
采茶勞動力緊缺和人工成本高是名優(yōu)綠茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。然而市場對于名優(yōu)綠茶的需求越來越大,導(dǎo)致了名優(yōu)綠茶的供需不平衡。目前,大宗茶的采摘已經(jīng)基本實現(xiàn)機械化,市場上普遍使用采茶機將茶樹冠部全部剪切收集,這種采摘方式對葉片造成了不同程度的損壞,大大降低了茶葉的品質(zhì)[1],存在芽葉破碎、混雜老梗老葉等問題。對于高檔名優(yōu)綠茶一芽一葉、一芽兩葉的采摘標準,這種剪切式的采茶機并不適用。因此,研發(fā)適用于名優(yōu)綠茶新梢的采摘裝置是解決當(dāng)前茶產(chǎn)業(yè)勞動力緊缺問題的關(guān)鍵。
近年來,已有學(xué)者開始了名優(yōu)綠茶智能化采摘的研究。浙江工業(yè)大學(xué)[2-4]將機器視覺應(yīng)用于乘坐式采茶機上,識別新梢后機器自動調(diào)整割刀的高度,使其與所采新梢高度相對應(yīng)。南京林業(yè)大學(xué)[5-8]基于機器視覺、光譜分析、并聯(lián)機器人等技術(shù),研發(fā)了對新梢有選擇性采摘的機器人。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)[9-10]開展了履帶式智能采茶機的研究,利用自動感應(yīng)切割深度的篩選板,可根據(jù)新梢長度、葉張幅寬及茶蓬高度來調(diào)節(jié)切割器采摘高度。臺灣大學(xué)[11-12]利用深度學(xué)習(xí)來完成采茶機導(dǎo)航和茶葉采摘點的定位。另外,文獻檢索表明,國內(nèi)外尚未研制出適用于名優(yōu)綠茶智能化采摘的末端執(zhí)行器。
針對現(xiàn)有的采茶機對新梢采摘缺乏選擇性,且專門用于高檔名優(yōu)綠茶的采摘設(shè)備尚處于探索階段的問題。本文創(chuàng)新性地研制用于采茶機器人的仿生采摘指,通過固定、提拉等動作將新梢的莖拉斷,其效果如同人工“提手采”,重點開展采摘指氣動控制系統(tǒng)設(shè)計,并進行采摘試驗。
采茶機器人在待采摘區(qū)域利用機器視覺對茶蓬表面的新梢進行識別,然后機器人上的線性模組將仿生采摘指送至采摘點。采摘指模仿人工“提手采”的動作,對名優(yōu)綠茶新梢實現(xiàn)成功采摘,在該區(qū)域識別出的新梢采摘完成后,機器人移動至下一個待采摘區(qū)域進行采摘作業(yè)。
實現(xiàn)采茶機器人的自動化采茶,首先要解決茶樹新梢識別問題。新梢與老葉、枝干、土壤等背景的顏色特征具有一定差異性,因此在顏色空間中提取新梢圖像的R、G、B分量,利用像素分布法和因子迭代法確定三個分量的關(guān)系式,可有效劃分新梢與背景區(qū)域[13]。分割處理后圖像采用連通域標記的面積濾波法過濾提取,保留較為完整可采摘的茶樹新梢,便于采摘指進行采摘。新梢識別效果如圖1所示。
(a)原始圖像
本文以采摘新梢中一芽一葉為例,在新梢芽和葉之間設(shè)定A、B兩個夾持點,兩點間距稱第一節(jié)間距,如圖2所示。
圖2 茶葉新梢示意圖
根據(jù)對品種為“龍井43”茶樹新梢的形態(tài)特性和力學(xué)參數(shù)實地測量,結(jié)合人工“提手采”動作要領(lǐng)分析及測量結(jié)果,設(shè)計了仿生采摘指的機械結(jié)構(gòu),如圖3所示。上夾爪和下夾爪分別通過氣缸活塞桿帶動連桿運動,實現(xiàn)對A點、B點位置的夾持和松開動作。待上夾爪和下夾爪完成對新梢的夾持后,升降機構(gòu)通過氣缸活塞桿推出帶動整個里層套結(jié)構(gòu)向上運動,使被夾緊的A點向上移動,完成一芽一葉的采摘。
圖3 采摘指整體結(jié)構(gòu)圖
采摘指控制系統(tǒng)采用STM32為主控芯片,控制光耦合器的通斷使繼電器吸合或釋放,進而控制電磁換向閥的兩個出氣口有序開啟,來實現(xiàn)氣缸活塞桿的推出和退回,使采摘指進行新梢采摘。
根據(jù)采摘指的控制要求,設(shè)計了控制系統(tǒng)氣路如圖4所示。氣源裝置產(chǎn)生高壓氣體通過PU管輸送到氣動三聯(lián)件中,對氣體進行過濾干燥。過濾后的氣體進入調(diào)壓閥中進行壓力調(diào)節(jié),以滿足執(zhí)行元件的氣壓要求。調(diào)節(jié)后的高壓氣體經(jīng)過油霧器,與霧化油滴混合對執(zhí)行元件內(nèi)部進行潤滑提高采摘動作流暢性。本文通過十字四涌接頭,將高壓氣體分為三路,分別驅(qū)動上夾爪氣缸、下夾爪氣缸和升降氣缸。
圖4 采摘指控制系統(tǒng)氣路圖
以上夾爪控制氣路為例,如圖5所示:當(dāng)高壓氣體進入電磁換向閥進氣口P后,控制信號接通電磁閥A1,此時電磁閥芯通過電磁力向左移動接通P-A和B-S口。高壓氣體從P-A口流出,進入單向節(jié)流閥I的進氣口。經(jīng)過節(jié)流閥I對氣體流量的調(diào)節(jié)后,降低了氣體推動氣缸活塞的速度,防止夾爪運動過快對新梢造成損傷。此時氣缸右腔氣體受到活塞推動,從電磁閥排氣口排出。氣缸活塞桿隨活塞一起向右推出,通過氣缸桿連接支架帶動芯軸運動,驅(qū)使上夾爪內(nèi)連桿與外連桿運動,使對稱的一對上夾爪進行夾持動作。完成夾持后電磁閥失電,由于電磁閥具有中位自鎖功能,保證了新梢與莖稈分離前,上夾爪對新梢的穩(wěn)定夾持。
圖5 上夾爪控制氣路圖
當(dāng)新梢與莖稈分離后,控制信號接通電磁閥A2,此時電磁閥芯向右移動接通P-B和A-R口。高壓氣體通過P-B口從電磁閥流出,再通過單向節(jié)流閥Ⅱ限流后進入到氣缸右腔,推動氣缸活塞向左移動,氣缸左腔氣體受到擠壓從電磁閥左腔排氣口排出。此時氣缸活塞桿退回,帶動夾爪松開新梢,復(fù)位到初始位置。
為了便于采摘指的控制和對新梢的穩(wěn)定夾持,本文將選用三個同樣規(guī)格的雙作用氣缸作為氣動控制系統(tǒng)的執(zhí)行元件。根據(jù)氣缸的理論輸出力計算公式,可以確定氣缸內(nèi)徑。
(1)
(2)
式中:η——氣缸負載率;
F——氣缸負載力;
F0——氣缸理論輸出力;
D——氣缸內(nèi)徑;
d——氣缸活塞桿直徑;
p——氣缸工作壓力。
根據(jù)對新梢力學(xué)特性的研究[14],升降氣缸需滿足負載力為40 N。取η=0.5,活塞桿直徑d=0.2D,可得氣缸內(nèi)徑D=15.55 mm。考慮到氣缸內(nèi)徑均為整數(shù),取D=16 mm。
氣缸的選型還需確定氣缸行程:升降氣缸行程要保證新梢與莖稈完全分離,上夾爪和下夾爪氣缸行程則要滿足采摘指夾爪的張開距離。為防止夾持新梢時夾到其他葉片和合攏時間過長,取夾爪張開距離為50 mm。由于夾爪是左右對稱的,所以左右部分進行夾持動作各需移動25 mm,即取氣缸行程L=25 mm。綜上分析,本文選用的氣缸型號為CDJ2B16-25,氣缸規(guī)格參數(shù):氣缸內(nèi)徑為16 mm,行程為25 mm,使用壓力范圍0.06~0.7 MPa,符合要求。
氣缸耗氣量是氣路中其他元件選型的重要依據(jù),其計算如式(3)所示。
(3)
(4)
式中:V1——活塞伸出時排氣量;
V2——活塞退回時排氣量。
氣缸活塞往復(fù)一次所耗壓縮空氣量
(5)
單個氣缸每分鐘工作次數(shù)為N,則每分鐘活塞運動的耗氣量
V′=V×N
(6)
采摘指完成一次采摘動作的時間是可調(diào)節(jié)的,為了便于進行采摘試驗,初步設(shè)定完成一個新梢采摘時間為1.5 s,則N=40。根據(jù)式(5)、式(6),可得V′=0.389 36 L/min。采摘指完成一次新梢采摘,需要3個氣缸共同工作,因此采摘指工作時每分鐘耗氣量為1.116 808 L。
結(jié)合上述分析及氣動控制要求,完成了氣路中氣源裝置、氣動三聯(lián)件、電磁換向閥和節(jié)流閥的選型。
本文選用STM32F103單片機作為仿生采摘指氣動控制系統(tǒng)的微處理器,STM32F103具有37個I/O引腳,能夠很好地實現(xiàn)控制要求。通過STM32F103單片機PA0~PA5輸出控制信號,利用繼電器的吸合和釋放來控制電磁換向閥兩個出氣口的有序開啟,進而控制氣缸活塞桿的運動方向。為了增加系統(tǒng)安全性,在電路中加入了EL817光耦合器,將控制信號與工作信號相隔離。采摘指控制系統(tǒng)硬件電路如圖6所示。
以上夾爪電磁換向閥控制為例,當(dāng)采摘指上夾爪夾持新梢時,PA0輸出低電平,EL817光耦合器導(dǎo)通,三極管MMMBT5551導(dǎo)通,電磁繼電器吸合,接通電磁換向閥A1。同時PA1輸出高電平,EL817光耦合器截止,三極管MMMBT5551截止,電磁繼電器斷電,電磁換向閥A2失電,此時高壓氣體經(jīng)過電磁閥,將上夾爪氣缸活塞桿推出。同樣當(dāng)PA0輸出高電平,PA1輸出低電平時,上夾爪氣缸活塞桿退回。
當(dāng)采摘指氣動控制系統(tǒng)上電時,單片機接通上夾爪電磁換向閥A1和下夾爪電磁換向閥B1,氣缸活塞桿推出帶動上夾爪和下夾爪閉合,對新梢進行夾持。接著單片機接通升降電磁換向閥C1,升降氣缸活塞桿推出帶動里層套向上運動,實現(xiàn)新梢與莖稈的分離。然后,單片機接通上夾爪電磁換向閥A2和下夾爪電磁換向閥B2,上夾爪和下夾爪氣缸活塞桿退回實現(xiàn)夾爪復(fù)位。最后,單片機接通升降電磁換向閥C2,升降氣缸活塞桿退回,準備進行下一個新梢的采摘,如圖7所示。
圖7 主程序流程圖
在仿生采摘指實物樣機的基礎(chǔ)上,搭建采摘指氣動控制系統(tǒng)試驗平臺,如圖8所示。
圖8 仿生采摘指氣動控制系統(tǒng)實驗平臺
試驗材料為“龍井43”新梢枝條,分兩次采摘于江蘇鑫品茶葉有限公司,每組樣本數(shù)量為60個,采摘后立即返回實驗室進行一芽一葉采摘試驗。
因為目前階段機器視覺裝置尚未與仿生采摘指集成一個完整系統(tǒng),所以由人工手持新梢枝條放入采摘指,采摘指自動進行新梢的采摘以測試其仿生效果。采摘過程如圖9所示,從圖9可以看出采摘指有效實現(xiàn)了新梢與莖稈的分離,單次平均采摘時間為1.59 s,與設(shè)定時間基本符合。采摘試驗結(jié)果如表1所示,仿生采摘指氣動控制系統(tǒng)對一芽一葉采摘成功率達90%,采摘效果較好。
(a)夾持完成
表1 采摘指氣動控制系統(tǒng)采摘試驗統(tǒng)計結(jié)果
采摘試驗中發(fā)生了一些采摘失敗的結(jié)果:(1)錯采一芽兩葉和芽葉分離;(2)新梢未能與莖稈發(fā)生分離,但莖稈部分發(fā)生夾損。其主要原因有:(1)少數(shù)新梢第一節(jié)間距較小,由于夾爪指尖有一定的寬度,兩對夾爪難以在第一節(jié)間距內(nèi)對新梢進行夾持;(2)采摘指機械結(jié)構(gòu)存在一定的加工誤差,導(dǎo)致一對夾爪閉合時發(fā)生錯位。
1)利用像素分布法和因子迭代法識別新梢,并通過模仿人工“提手采”的方式,設(shè)計了采摘指的機械結(jié)構(gòu)。
2)根據(jù)控制要求,對采摘指氣動控制系統(tǒng)進行設(shè)計。采用STM32為主控芯片,通過光耦合器和繼電器使電磁閥兩個出氣口有序開啟,來控制氣缸活塞桿的推出與退回,實現(xiàn)新梢的采摘。
3)仿生采摘試驗成功率達90%,能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期動作。后續(xù)研究將開展田間試驗,進一步完善仿生采摘指氣動控制系統(tǒng),提高采摘成功率;與機器視覺裝置集成,實現(xiàn)名優(yōu)綠茶采摘機器人的自動化采摘。