段秉煜 青海省建筑建材科學(xué)研究院有限責(zé)任公司工程師
蒸壓粉煤灰磚是以粉煤灰、石灰、石膏等為原料,經(jīng)高壓、蒸汽、養(yǎng)護等工藝過程制成的實心磚,因可以使用燃煤發(fā)電廠排放的粉煤灰,所以是一種節(jié)能、利廢、環(huán)保的綠色墻體材料。其實早在20世紀(jì)70年代我國就將蒸壓粉煤灰磚應(yīng)用于建筑中,由于當(dāng)時的技術(shù)不夠完善以及缺乏相應(yīng)的配套設(shè)施,沒有得到大規(guī)模的推廣使用。近些年隨著國家制定了相應(yīng)技術(shù)規(guī)程并進(jìn)行了相關(guān)試驗論證,為這種蒸壓粉煤灰磚的實際應(yīng)用提供了相應(yīng)的理論依據(jù)。其中抗凍性是衡量蒸壓粉煤灰磚的重要指標(biāo),因為磚在吸水飽和后,外部環(huán)境溫度降低會使磚內(nèi)部的水分冷凍,產(chǎn)生一定的應(yīng)力,導(dǎo)致表面出現(xiàn)裂紋,外部環(huán)境溫度再次降低后,這種開裂現(xiàn)象又會消失。如此反復(fù)對于磚的內(nèi)部結(jié)構(gòu)破壞嚴(yán)重,所以研究蒸壓粉煤灰磚凍融試驗后強度提高的原因及相關(guān)對策具有非常重要的意義。
首先,相關(guān)的操作人員要將試樣置于電熱鼓風(fēng)干燥箱內(nèi),然后于105℃±5℃條件下開始進(jìn)行干燥處理,一直達(dá)到恒重的效果。接著,操作人員再把試樣浸泡在10~20℃的水體內(nèi),安置24小時后移出,擦拭掉表層攜帶的水分,大面?zhèn)认虬仓迷诮禍氐?15℃以下的低溫箱內(nèi),注意間隔距離大致為20mm;如果低溫箱溫度接著再下降到-15℃之下,那么就可以開始計算時間,于-15℃~ -20℃的溫度條件下繼續(xù)冰凍5h。接著,相關(guān)的操作人員還需要將試樣取出安置在10℃至20℃的水內(nèi)融化, 持續(xù)時長不超過3h,構(gòu)成一次凍融循環(huán);通過15 次凍融測試試樣之后,安置在電熱鼓風(fēng)干燥箱內(nèi),接著再放置于105℃±5℃下干燥到恒重;然后于WEW-1000_W61-25 型微機屏顯示液壓萬能試驗裝置上獲取干燥之后的試樣以及未經(jīng)凍融測驗試樣的強度值,期間要做好相應(yīng)的信息登記工作。
首先,需要對試驗的工件表面進(jìn)行清潔工作,可以采用毛刷清理,隨后將該工件放入溫度為105 ℃±5 ℃的鼓風(fēng)干燥機內(nèi)進(jìn)行干燥直至最終重量不再發(fā)生變化為止,記錄此時的工件質(zhì)量并進(jìn)行相應(yīng)的外觀檢查。其次,將該實驗工件完全浸入到水中,水的溫度選擇10~20 ℃均可,放置一天一夜后將其取出,用干布擦去工件表面的水分,然后將該工件的大面?zhèn)认蚍胖?,立在提前預(yù)冷的冷凍箱里面,冷凍箱溫度不得高于﹣15 ℃。當(dāng)溫度降到﹣15 ℃,開始計時,使得該工件在﹣15 ℃以下環(huán)境內(nèi)靜置時間不少于5 h。最后,將該工件取出并再次將其放置在10~20 ℃的水內(nèi)融化,融化時間不得少于3 h,至此一次完整的凍融循環(huán)試驗完成,每經(jīng)過5次凍融循環(huán)試驗就要檢查工件表面的破損情況并進(jìn)行記錄,最后經(jīng)過15次凍融循環(huán)試驗后,再次將該工件放到溫度為105 ℃±5 ℃的鼓風(fēng)干燥機內(nèi)進(jìn)行干燥直至最終重量不再發(fā)生變化為止,然后采用相關(guān)的儀器設(shè)備對該工件進(jìn)行抗壓強度試驗,測得凍融后的抗壓強度,并進(jìn)行記錄[1]。
本次試驗所用的樣品為河南恒通源新型材料股份有限公司生產(chǎn)的一批蒸壓粉煤灰磚試樣,共計10塊,每塊磚均完好無損,外形尺寸為長240 mm,寬115 mm,高53 mm,在試驗開始前將每塊磚進(jìn)行1~10的編號,其中編號為1~5的磚塊未進(jìn)行凍融試驗,6~10號磚進(jìn)行凍融試驗,這樣方便對蒸壓粉煤灰磚經(jīng)過凍融試驗后和凍融試驗前的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。從結(jié)果可以看出,該蒸壓粉煤灰磚未進(jìn)行凍融試驗,其強度的平均值為16.86 MPa(1#~5#磚強度的平均值),進(jìn)行凍融試驗后,其強度的平均值為17.56 MPa(6#~10#磚強度的平均值)。通過該數(shù)據(jù)可以看出,凍融后的蒸壓粉煤灰磚強度不僅沒有降低,反而提高了[2]。
蒸壓粉煤灰磚凍融試驗后強度提高的原因與其自身的組成材料有關(guān)。粉煤灰磚的主要制作原料為粉煤灰,粉煤灰中含有大量的SiO2、Al2O3、Fe2O3等,還有少量未燃盡的炭顆粒,以及CaO、MaO、Na2O等,整體呈酸性,是一種潛在的活性水硬性材料。在特定的環(huán)境下,該蒸壓粉煤灰磚中的活性組成部分能夠繼續(xù)發(fā)生水化反應(yīng),使磚的內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加密實,有利于強度的提高[3]。
凍融試驗過程中磚中的水在低溫狀態(tài)下結(jié)成了冰,這使得磚的體積發(fā)生了膨脹,從而產(chǎn)生一定的膨脹應(yīng)力,當(dāng)磚在高溫或者通風(fēng)狀態(tài)下這種水分就隨即蒸發(fā)掉了。經(jīng)歷15次凍融循環(huán)試驗,蒸壓粉煤灰磚就要經(jīng)歷這樣15次的體積變大再到體積變小的過程,理論上這樣操作會使得磚內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,產(chǎn)生開裂現(xiàn)象,即磚的強度變低。由此我們能夠看出磚的吸水率是影響磚抗凍性的重要因素,即磚的吸水率越大,經(jīng)過凍融試驗后質(zhì)量損失率和強度損失率就會越大。為了保證蒸壓粉煤灰磚能夠具有足夠的抗凍性,在實際的生產(chǎn)過程中,采用了合理的配料及先進(jìn)的技術(shù)工藝。首先,對于水量的控制有嚴(yán)格的要求,水量不能過多也不能過少,水量過少會造成水熱反應(yīng)不完全,后期制品表面不夠光滑;水量過多就會像上面那樣出現(xiàn)結(jié)冰問題,內(nèi)部產(chǎn)生過大的壓力,最終會引起收縮開裂。其次,粉煤灰磚內(nèi)部活性成分SiO2和Al2O3都可以在特定的高溫高壓蒸汽下被激活,從而迅速地與石灰相結(jié)合發(fā)生水化反應(yīng)。最后,在粉煤灰磚養(yǎng)護過程中也要制定合理的蒸壓養(yǎng)護控制條件,使得磚內(nèi)部的水化物可以處以多項平衡的狀態(tài)下,這樣磚才具有較高的強度。
在蒸壓養(yǎng)護過程中,充分激發(fā)了粉煤灰的活性并快速發(fā)生了水化反應(yīng),在粉煤灰球表面產(chǎn)生了一層致密的水化產(chǎn)物層,然而在該階段由于粉煤灰的表面堿性離子較少,導(dǎo)致水化活性較低,最終造成蒸壓粉煤灰在該階段的水化程度較低。在凍融過程中,會對蒸壓粉煤灰磚的內(nèi)部產(chǎn)生一定的損傷,使得產(chǎn)物的內(nèi)部出現(xiàn)一定的裂痕,隨著凍融次數(shù)增加,水分遷移的速度不斷加快,這樣在堿性離子較多的環(huán)境下粉煤灰會繼續(xù)發(fā)生水化反應(yīng)。如果磚在生產(chǎn)過程中由于某種原因,使得磚內(nèi)部組成成分并沒有完全地發(fā)生水化反應(yīng),在凍融試驗過程中,就會給磚提供有利的條件,使其發(fā)生了二次水化反應(yīng),這種經(jīng)過二次水化反應(yīng)的磚內(nèi)部的組成成分更接近于合適的平衡狀態(tài)存在,從而增加磚的強度[4]。
第一,對于蒸壓粉煤灰磚來說,需要嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量和配比,因為這是影響蒸壓粉煤灰磚強度及耐久性的基本因素,也是決定蒸壓粉煤灰磚是否具有一定抗凍性的基礎(chǔ)。在制作過程中必須嚴(yán)格按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其中水是整個蒸壓粉煤灰磚中反應(yīng)劑及物質(zhì)遷移所需的介質(zhì),所以添加合適的水量是保證。后期成型磚的質(zhì)量及耐久性的重要步驟,同時,不能為了多利用排放物粉煤灰,而不顧其用量比例及顆粒級別[5]。
第二,需要采用先進(jìn)的制磚設(shè)備,常溫狀態(tài)下粉煤灰本身是不具有膠結(jié)性能的,因此蒸壓粉煤灰磚在制作過程中,需要采用壓制成型設(shè)備。對其進(jìn)行加壓排氣,減小磚內(nèi)部的孔隙率。這樣磚的吸水率就會降低,同時可以讓內(nèi)部顆粒較好地粘接在一起,內(nèi)部就會變得更加密實。在生產(chǎn)過程中,有的磚廠采用具有多次加壓排氣功能的液壓壓磚機來完成此工序。
第三,需要制定合理、先進(jìn)的高壓蒸汽養(yǎng)護方法及制度。有學(xué)者研究了養(yǎng)護制度對蒸壓粉煤灰磚強度的影響規(guī)律,發(fā)現(xiàn)蒸壓養(yǎng)護可以分為3個階段,分別是上升階段、恒溫階段和降溫階段。3個階段的最佳養(yǎng)護保持時間分別為2 h、8 h和2 h,同時研究發(fā)現(xiàn)最佳飽和蒸汽壓力為0.8~1.2 MPa。在該情形下,蒸壓粉煤灰磚才會進(jìn)行充分的水化反應(yīng),得到較高的強度。
通過對蒸壓粉煤灰磚進(jìn)行凍融循環(huán)試驗,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)過15次凍融后,蒸壓粉煤灰磚強度不僅沒有降低,反而提高了。主要是因為粉煤灰硅酸鹽制品具有潛在的活性,在凍融過程中能夠從周圍吸收水分,從而進(jìn)行水化反應(yīng),使得粉煤灰磚的內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加密實。目前,我國的蒸壓粉煤灰磚已經(jīng)在全國范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用和推廣,每年可以減少因燒結(jié)傳統(tǒng)粘土磚而排放的有害氣體近6 000萬噸,并且可以利用有害的固體廢棄料近15億噸,蒸壓粉煤灰磚的成功使用為我國帶來了巨大的經(jīng)濟效益與社會效益。