摘要:目前煤氣含焦油含水量較高,為解決這一問題,我們對煤氣含水含油較高的原因進(jìn)行分析,結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)工藝操作進(jìn)行了一系列的調(diào)整,改善現(xiàn)有凈化工藝,提高煤氣質(zhì)量,直至完全得到有效控制。
1傳統(tǒng)煤氣凈化工藝
復(fù)合爐系統(tǒng)主要有以下幾個(gè)部分:燃?xì)庀到y(tǒng)、廢氣系統(tǒng)、集氣管系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)。其中包括備煤工段、篩焦工段、復(fù)合工段、鼓冷工段、水泵房及公用配套輔助設(shè)施等。在復(fù)合爐的生產(chǎn)過程中需要要凈化的是干餾產(chǎn)生的荒煤氣,原料煤在焦?fàn)t的炭化室中在600~800℃左右的情況下,生成蘭炭,并伴有大量荒煤氣產(chǎn)生。從直立炭化爐頂部出來的荒煤氣經(jīng)過上升管、橋管后進(jìn)入集氣槽,120℃左右的混合氣在橋管和集氣槽內(nèi)經(jīng)循環(huán)氨水噴灑被冷卻至80℃左右。同時(shí),煤氣中夾帶的煤塵, 焦粉也被捕集下來,煤氣中的水溶性的成分也溶入氨水中。焦油、氨水以及粉塵和焦油渣一起流入焦油氨水分離罐區(qū)。分離后氨水循環(huán)使用,焦油被分離抽取集中存放至焦油罐內(nèi)待售,煤氣則匯入荒煤氣總管,從焦?fàn)t集氣管來的80℃的粗氣,經(jīng)氣液分離器,進(jìn)入初冷塔底部,冷卻后的煤氣從初冷塔上部進(jìn)入橫管冷卻器一段,用循環(huán)冷卻水冷卻至45℃,再進(jìn)入橫管冷卻器二段,用冷卻水循環(huán)水冷卻至25~30℃,再進(jìn)入電捕焦油器,脫除焦油霧的煤氣用羅茨風(fēng)機(jī)加壓,部分送至刮板烘干機(jī)端部烘干裝置,與空氣混合燃燒烘干還原碳,部分回直立炭化爐供入爐體生產(chǎn)使用,剩余部分煤氣送往發(fā)電廠、白灰作為燃料。
凈化流程:荒煤氣→氣液分離器→初冷器→橫冷塔→電捕焦油器→鼓風(fēng)機(jī)→凈煤氣。
1.1氨水、焦油分離的工藝流程
從集氣槽底部下來的焦油、氨水混合液進(jìn)入熱環(huán)池。在熱環(huán)池內(nèi),焦油氨水冷卻、靜置、分離后混合液分三層,表層輕油用焦油泵抽入輕油池,沉積池底的重質(zhì)焦油用焦油泵抽到焦油槽貯存,中層經(jīng)分離、冷卻后的氨水用熱環(huán)泵送至炭化爐橋管、集氣槽再進(jìn)行噴灑、冷卻荒煤氣。
初冷塔橫冷塔體底部的氨水焦油混合液自流入冷環(huán)池。在冷環(huán)池內(nèi),氨水焦油冷卻、靜置、分離后混合液分三層,表層輕油捕入輕油池,池底沉積的焦油用焦油泵抽到焦油槽貯存,中層經(jīng)分離、冷卻后的氨水用冷環(huán)泵送至各塔頂進(jìn)行循環(huán)洗滌、凈化煤氣。
在氨水池中靜置分離出的焦油,經(jīng)焦油泵打入焦油貯槽,焦油在貯槽中進(jìn)一步靜置加熱脫水,成品焦油從貯槽用焦油泵引出,外運(yùn)銷售。
1.2氨水、焦油分離的工藝布置
采用單座直立爐對應(yīng)一組煤氣凈化系統(tǒng),共三套煤氣凈化系統(tǒng);塔群正對鼓風(fēng)機(jī)室,多行排列;塔基布置較高,以利于冷凝液排出;設(shè)循環(huán)泵房,以節(jié)約投資、方便操作;焦油氨水循環(huán)系統(tǒng)采用氨水焦油循環(huán)水罐,既能分離焦油、氨水,又能起到放空槽和水封的作用,有利于環(huán)保。
2煤氣凈化工藝存在問題分析
2.1煤氣含水高
經(jīng)檢測目前煤氣含水49.20mg/m3。煤氣含水過高導(dǎo)致部分焦油被水蒸氣帶走,未能分離出來,造成經(jīng)濟(jì)損失。煤氣中水蒸氣含量過高還會導(dǎo)致管道輸送阻力加大,煤氣風(fēng)機(jī)的負(fù)荷增大,系統(tǒng)用電負(fù)荷隨之增大。煤氣輸送至氣柜系統(tǒng)時(shí)候,會導(dǎo)致冷凝液排放量增大,隨之導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)增大。在冬季低氣溫自然條件下運(yùn)行時(shí),會導(dǎo)致系統(tǒng)管路、閥門凍結(jié),設(shè)備損壞,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致系統(tǒng)停車。白灰窯和電廠鍋爐燃燒煤氣時(shí),會影響爐溫,損壞設(shè)備,影響使用壽命。
2.2煤氣含焦油高
經(jīng)檢測目前煤氣含焦油243.72 mg/m3。煤氣含焦油過高直接導(dǎo)致出油率低,造成浪費(fèi)。煤氣中含焦油量過高還會導(dǎo)致管道輸送阻力加大,煤氣風(fēng)機(jī)的負(fù)荷增大,系統(tǒng)用電負(fù)荷隨之增大。煤氣中焦油在輸送過程中附著在沿線管路,導(dǎo)致橫冷塔換熱效果降低。電捕焦油器的捕油能力下降,出油率降低,嚴(yán)重時(shí)管路內(nèi)部積油過多,造成系統(tǒng)阻力增大,需停運(yùn)系統(tǒng)清理焦油,導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率降低。白灰窯、鍋爐、氣柜系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率低。由于煤氣中含焦油過高,存在易燃易爆等安全隱患,給白灰、鍋爐的燃?xì)馐褂脦順O大的安全隱患。
3煤氣凈化新工藝研究
在簡化工藝流程、減少投資占地、降低生產(chǎn)成本的前提下,為滿足城市煤氣標(biāo)準(zhǔn)要求,在對傳統(tǒng)煤氣凈化工藝?yán)淠娘L(fēng)工段后各工序利弊分析的基礎(chǔ)上,通過合并其同類功能、取消某些單元操作或調(diào)整相關(guān)工序的前后順序,推出了焦?fàn)t煤氣凈化新工藝。下面以硫銨流程為例,對新工藝簡介如下:
新工藝流程為:荒煤氣→氣液分離→初冷→脫苯萘→捕洗油→脫硫→煤氣輸送→脫氨→凈煤氣(城市煤氣)。
4煤氣凈化的改進(jìn)措施
為了降低煤氣中焦油、水分含量,依據(jù)現(xiàn)行生產(chǎn)工藝運(yùn)行指標(biāo),改進(jìn)措施如下:
4.1嚴(yán)格控制復(fù)合爐下部爐溫,爐溫指標(biāo)≤800℃,出口溫度≤80℃。保證初冷塔、橫冷塔連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,保證電捕焦油器入口溫度≤35℃。保證電捕焦油器出口電壓穩(wěn)定在45KV-50KV運(yùn)行,提高電捕焦器捕油效果。
4.2 確保循環(huán)水水質(zhì)合格,橫冷塔出口水溫≤30℃,給煤氣有效降溫。
4.3保證入爐塊煤煤質(zhì)穩(wěn)定,嚴(yán)格控制焦粉揮發(fā)分指標(biāo)≤6%,保證焦粉質(zhì)量及煤氣產(chǎn)量。
4.4為保證煤氣管道的捕霧器、氣液分離器穩(wěn)定運(yùn)行,冷凝液及時(shí)清理排放回收。根據(jù)運(yùn)行情況,定期用蒸汽清理初冷塔、橫冷塔、電捕焦油器系統(tǒng)內(nèi)吸附的焦油,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
4.5建議在下游使用單位煤氣加壓機(jī)出口處增加一套處理氣量:30000~50000 m3/ h,直徑Φ5200 mm,高度:14200 mm電捕焦油器,造價(jià)約50萬/臺套。
5煤氣凈化新工藝效果
5.1節(jié)能
將傳統(tǒng)工藝初冷工序后的煤氣一、二次凈化中三起三落煤氣升降溫幅>100℃的過程,簡化為脫氨工序硫銨飽和器前一次性煤氣升溫約15℃的過程;將初冷溫度由≤25℃適當(dāng)提高至27~28℃。為此,或取消了脫硫前預(yù)冷及煤氣終冷的制冷水能耗,或減少了低溫地下水的消耗,以及相應(yīng)設(shè)備運(yùn)行的動力消耗等,節(jié)能效果顯著。取消了將傳統(tǒng)粗煤氣一次凈化工藝的預(yù)冷-初脫萘、終冷洗萘及生產(chǎn)城市煤氣二次凈化工藝相關(guān)工序等,簡化了工藝流程,減小了系統(tǒng)阻力;提高了貧油洗苯和煤氣脫硫效率從而減少了相應(yīng)工序的阻力,盡管對脫苯兼脫萘工序和脫硫工序采用負(fù)壓流程有增大煤氣輸送工序鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷的因素,但仍使煤氣輸送工序總的動力消耗明顯降低。
5.2提高煤氣一次凈化質(zhì)量
新工藝可在氣源地內(nèi),通過一次性煤氣凈化,可以達(dá)到城市煤氣使用和現(xiàn)代發(fā)電鍋爐等工業(yè)摻燒使用的標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求。
5.3提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量
在保證脫苯兼脫萘工序粗苯產(chǎn)品滿足180℃前餾出量(容)<93%這一質(zhì)量指標(biāo)的前提下,粗苯收率及脫硫工序硫磺產(chǎn)品質(zhì)量均有較大幅度的提高,并有助于提高脫氨工序硫銨產(chǎn)品的質(zhì)量。
5.4新流程、低投資、少占地
取消了傳統(tǒng)粗煤氣一次凈化工藝預(yù)冷-初脫萘、終冷洗萘工序及生產(chǎn)城市煤氣二次凈化工藝的相關(guān)工序等,推出了煤氣凈化的新流程,工程建設(shè)投資、占地亦明顯降低。
5.5降低生產(chǎn)成本
由原有一、二次煤氣凈化相關(guān)工序歸并后形成的新工藝,不但減少了投資占地、降低了能源動力消耗,尚可減少生產(chǎn)操作或設(shè)備維護(hù)人員的勞動定員及設(shè)備維護(hù)費(fèi)用;可較原工藝明顯減少洗苯洗油、脫硫劑的消耗,并減少或取消了二次煤氣凈化對輕柴油等萘吸收劑的消耗。
5.6有利于環(huán)境保護(hù)
相對于原有的煤氣一次凈化流程,可杜絕脫硫工序廢硫渣和終冷洗萘工序冷凝液的排放,并可大幅度減少脫硫工序廢液或脫氨工序酸焦油的排放;對原有的煤氣二次凈化流程,可杜絕干法脫硫排渣等方面的污染。
5.7有利于資源回收與三廢排放
相輔相成的是有利于提高萘、硫磺等資源的回收;粗笨蒸餾裝置采用高效板波紋填料塔,提高其分離效率,亦有利于提高粗苯收率,降低洗苯洗油耗量。
6結(jié)束語
通過調(diào)整相關(guān)的生產(chǎn)工藝指標(biāo),有效的降低了煤氣中焦油和水分的含量,提高了經(jīng)濟(jì)效益,消除了生產(chǎn)安全隱患,也保證了下游生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
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作者簡介:楊永兵,男,漢族,1970年5月出生,內(nèi)蒙古包頭市人,大專學(xué)歷,從事化工工藝管理技術(shù)工作,主要研究方向:化工工藝,現(xiàn)任陜西北元集團(tuán)錦源化工有限公司工藝工程師。