劉鵬
西成鐵路客運專線陜西有限責任公司,中國·陜西 西安 710043
鐵路隧道需要下穿河流時,施工難度和安全風險很大。一方面,如何防止河流水下滲,避免施工作業(yè)面發(fā)生突泥突水等工程災患:另一方面,隧道開挖施工將不可避免導致地層變形,當變形過大時將危及地表建筑物的安全和正常運營。因此,如何采取有效的措施和科學的手段來保證施工環(huán)境和周圍環(huán)境的安全,是此類隧道施工亟待解決的現(xiàn)實難題。
石鼓山隧道位于寶雞市渭濱區(qū)渭河南岸,起訖里程DK639+430~DK643+760,全長4330m,雙線隧道。進出口均緊鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路,交通條件較為便利。洞身下穿茵香河、張家溝、劉家河三條較大溝谷,最大埋深133m,最小埋深3m。洞身除DK640+790.559~DK641+455.754 位于直線上,進出口段分別位于半徑R-8000m、8004.6m 的曲線上。洞身縱坡依次為3/1720m、5.3/1200m、20/1410m。
結(jié)合隧道所處地形、地質(zhì)條件,考慮施工工期、救援疏散等要求,采用2 座無軌運輸斜井輔助施工。其中,該隧道經(jīng)評估為高風險隧道,是寶蘭客專重點控制性工程之一。
隧道多次穿越均有常年流水的淺埋溝谷,溝谷內(nèi)地表水發(fā)育,隧道洞身處于第四系底層與第三系底層接觸面附近,局部處于強風化的第三系砂巖及泥巖、礫巖層中,該隧道整體地質(zhì)條件較差。
DK639+930~DK639+280、DK640+825~DK641+025、DK641+970~DK642+470 段分別下穿茵香河、張家溝、劉家河,該三條河流均為常年流水,隧道最小埋深3m,施工中容易發(fā)生塌方、大變形、突水(泥)等風險事件。
4.1.1 地質(zhì)情況
石鼓山隧道DK639+950 ~DK640+070 段,下穿淺埋沖溝,最淺埋深8m,上部溝谷富水,地表水及地下水發(fā)育,隧道洞身通過地層主要為第四系中更新統(tǒng)(Q2)洪積粉質(zhì)黏土、中粗砂、礫砂、細圓礫土、粗圓礫土,地下水滲透性較強。該淺埋溝谷段地表水為茵香河,屬常年流水,百年一遇洪水流量287.5m3/s。
4.1.2 變更原因
由于地方政府對茵香河重新規(guī)劃,將石鼓山隧道下穿茵香河段設為影視基地及文化旅游風景區(qū),拓寬河道并在下游修建蓄水壩用以抬高水位,增加了隧道范圍內(nèi)地下水的補給源,加大了隧道施工及后期運營風險。另外,該段隧道埋深較淺,拱頂以上為粉質(zhì)粘土、粗圓礫土、礫砂等,施工過程中突泥、突水的安全風險較大[1]。根據(jù)以上情況,結(jié)合茵香河淺埋地段的地形、地質(zhì)條件及現(xiàn)場施工實際情況,2015年2月,由建設單位組織召開專家論證會,經(jīng)討論后,形成了對該段采用地表旋噴及袖閥管注漿加固相結(jié)合的處理方案。
4.1.3 變更設計方案
(1)地表加固方案
DK639+950~DK640+010 長60m 地表采用φ800 旋噴樁進行加固。旋噴加固范圍為拱墻開挖輪廓線外1.1m,旋噴樁樁底至仰拱最低面。旋噴樁樁長25~30m。最外側(cè)兩排旋噴樁為咬合樁,樁間距縱向0.7m,橫向間距0.6m,梅花形布置。其余隧道范圍內(nèi)的旋噴樁間距均按1.2m×1.2m 布置。旋噴漿液采用單液漿進行施工,注漿壓力不小于20Mpa[2]。(見圖1)
圖1 茵香河淺埋段地表加固平面圖
DK640+010~DK640+070,長60m 地表采用袖閥管分段注漿工藝,注漿固結(jié)地層,封堵地下水。袖閥管注漿孔孔深25m~30m,采用φ50×5 PVC 袖閥管和雙向皮碗式止?jié){塞和φ25 鍍鋅鋼管做芯管分段進行注漿。注漿范圍為拱墻開挖輪廓線外5m,仰拱以下除進入泥巖或礫巖不小于1m 之外,其余均為3m。注漿鉆孔直徑φ100mm,鉆孔間距1.5m,漿液擴散半徑為100cm。注漿材料第1 排、第2 排、第18 排、第19 排及兩個端頭處兩排孔采用普通水泥-水玻璃雙液漿,其他孔采用水泥單液漿為主。(見圖2)
圖2 旋噴注漿及袖閥管注漿加固設計圖
(2)洞內(nèi)措施
拱部雙層φ42 超前小導管超前注單液漿。初支鋼架采用工25a 型鋼,間距0.5m,噴射C25 混凝土,厚度35cm;拱墻設置錨桿,錨桿長度4m,間距1.0×1.0m,拱墻設置φ8 鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距20×20cm。二次襯砌采用C35 鋼筋混凝土襯砌,拱墻厚度65cm,仰拱厚度75cm。采用CRD 法施工。DK639+950~DK640+070 段采用全包防水設計,全環(huán)設2mm厚防水板,板后鋪設無紡布。防水板內(nèi)側(cè)沿縱向設φ80 透水盲管;環(huán)向設φ50HDPE 雙壁打孔波紋管,環(huán)向盲管間距6m,以排泄透過防水板的可能滲漏水。
(3)配合注漿進行地形平整
DK639+950~DK640+070 段淺埋下穿茵香河,地形平緩,為方便注漿作業(yè),根據(jù)地形條件對沖溝內(nèi)進行相應整平。
(4)設置鋼筋混凝土底板
注漿完成后沿溝心設置厚度30cm 的C25 鋼筋混凝土底板,表層設φ12 鋼筋網(wǎng),間距20×20cm;設置范圍為線路左側(cè)37.5m,右側(cè)27.5m。
(5)做好引排措施
本段地表注漿應在枯水季節(jié)施工,施工期間做好地表水的臨時引排措施,確保施工安全及質(zhì)量。
(6)做好地質(zhì)預報
加強該段的超前地質(zhì)預報,在每個注漿段落開挖剩余10m 時進行水平鉆探,探明前方的水量及注漿效果。
4.2.1 地質(zhì)情況
張家溝淺埋段(DK640+850~DK640+965)設計為Ⅵ級圍巖,分布的地層巖性主要為第四系全新統(tǒng)人工雜填土、黏質(zhì)黃土、砂類土及碎石類土;上更新統(tǒng)風積黏質(zhì)黃土;中更新統(tǒng)洪積粉質(zhì)黏土、砂類土及碎石類土;下伏上第三系泥巖。
地表水勘察階段張家溝地表水流量約1700m3/d,為常年流水。至施工階段由于溝內(nèi)人為回填垃圾,溝道已被阻斷,溝內(nèi)多為積水。地下水類型主要為第四系松散層孔隙潛水,主要接受大氣降水和溝內(nèi)地表水的側(cè)向補給,含水層為細、粗圓礫土及中、細砂,富水性較好,地下水位埋深約14~20m??赡艹霈F(xiàn)的最大涌水量約6711m3/d。
4.2.2 變更原因
張家溝淺埋段地方政府進行了重新規(guī)劃,對溝內(nèi)進行了人工回填,回填厚度約15~30m,成分混雜,主要為磚塊、碎石、砼塊、建筑垃圾等,土質(zhì)不均。目前為張家溝工業(yè)園園區(qū),該段埋深較淺且地質(zhì)情況復雜,施工開挖過程中風險較大。另外石鼓山隧道下穿張家溝段埋深較淺,隧道拱頂以上為砂類土,施工過程中突泥、突水的安全風險較大。為加快施工進度,由建設單位組織召開專家論證會,根據(jù)專家意見,對張家溝淺埋段采用地表旋噴注漿加固方案。
4.2.3 變更設計方案
(1)地表加固
①DK640+850 ~DK640+965,長115m 地表采用φ600旋噴樁進行加固,固結(jié)地層,封堵地下水,旋噴樁樁長30m~35m。(見圖3)
圖3 張家溝淺埋段地表注漿加固平面圖
②加固范圍為拱頂以上5m 至隧道仰拱最低點(旋噴樁底端位于砂層時旋噴至砂層與泥巖分界面)。最外側(cè)一排樁采用咬合結(jié)構(gòu),旋噴樁縱向間距0.5m,其余均按1.2×1.2m梅花形布置。
③注漿采用注單液漿,注漿壓力不小于20Mpa。
(2)洞內(nèi)措施(DK640+850~DK640+965 段)
①拱部設置雙層φ42 小導管超前注單液漿。
②初支鋼架采用工25a 型鋼,間距0.5m,噴射C25 混凝土厚度35cm;拱墻設置錨桿,錨桿長度4m,間距1.0×1.0m,拱墻設置φ8 鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格間距20×20cm。
③二次襯砌采用C35 鋼筋混凝土襯砌,拱墻厚度65cm,仰拱厚度75cm。
④CRD 法施工。(見圖4)
圖4 張家溝淺埋段旋噴注漿加固設計圖
⑤DK640+850~DK640+965 段采用全包防水設計,全環(huán)設2mm 厚防水板,板后鋪設無紡布。防水板內(nèi)側(cè)沿縱向設φ80 透水盲管;環(huán)向設φ50HDPE 雙壁打孔波紋管,環(huán)向盲管間距6m,以排泄透過防水板的可能滲漏水。
(3)配合注漿進行地形平整
DK640+850~DK640+965 段淺埋下穿張家溝,地形平緩,為方便注漿作業(yè),根據(jù)地形條件對沖溝內(nèi)進行相應整平。
(4)注漿后鋪砌
注漿完成后沿溝心采用漿砌片石進行鋪砌。
(5)做好引排措施
本段地表注漿應在枯水季節(jié)施工,施工期間做好地表水的臨時引排措施,確保施工安全及質(zhì)量。
(6)做好地質(zhì)預報
加強該段的超前地質(zhì)預報,探明前方的水量及注漿加固效果。
5.1.1 超前支護
洞內(nèi)拱部設置φ89 管棚+φ42 超前小導管注單液漿,根據(jù)地表加固評估結(jié)論和洞內(nèi)超前水平鉆探情況,局部采用洞內(nèi)超前預注漿加固補強。
5.1.2 開挖工法
原設計工法采用雙側(cè)壁導坑法或CRD 法,通過圍巖加固后,采用優(yōu)化的三臺階臨時仰拱法施工,上臺階留置2m左右的核心土,核心土后方的上臺階及中臺階設置臨時仰拱。開挖橫斷面及縱斷面圖如下圖。(見圖5、圖6)
圖5 三臺階臨時仰拱法工序橫斷面示意圖
圖6 三臺階臨時仰拱法工序縱斷面示意圖
5.1.3 初期支護、二襯
初支鋼架采用I25a 型鋼,間距0.5m,C25 噴射混凝土厚度35cm,襯砌類型采用Ⅵ-Ⅲ型。
根據(jù)石鼓山隧道風險特點,以安全為原則,響應緊襯砌的要求,石鼓山隧道仰拱安全步距按30m 控制,二襯安全步距按60m 控制。施工過程中采用重要構(gòu)件工廠化生產(chǎn)、襯砌鋼筋卡具、二襯剛端模、仰拱弧形模板等手段控制施工質(zhì)量。
5.1.4 防排水
DK639+965 ~DK640+085 段采用全包防水設計,環(huán)向盲管間距6m。小邊墻中埋式止水帶安裝使用特制鋼筋卡定位;襯砌端頭用兩根角鋼將每根止水帶夾在中間,兩根角鋼用卡子螺栓連接,保證止水帶順直;防水板采用熱熔焊接[3]。
5.2.1 茵香河淺埋段地表加固
DK639+988 ~DK640+025 長37m 段地表采用φ800 旋噴樁加固局部注漿補強,加固范圍為拱頂以上5m 至仰拱最低點,隧道兩側(cè)開挖輪廓線各設置2 排縱向旋噴樁止水,樁間距70cm,梅花形布置,中部樁間距按1.2m×1.2m 梅花形布置。(見圖7)
圖7 旋噴樁施工作業(yè)
DK639+950~DK639+988 段和DK640+025~DK640 +085段長98m 段地表采用袖閥管注漿固結(jié)地層,縱向?qū)挾?5.02m地表采用袖閥管分段注漿工藝,注漿范圍為拱墻開挖輪廓線外5m,仰拱以下3m。注漿采用L.SAC42.5 硫鋁酸鹽水泥。(見圖8)
圖8 袖閥管注漿作業(yè)
5.2.2 張家溝淺埋段地表加固
DK640+850 ~DK640+965 長115m 地表采用φ600mm旋噴樁固結(jié)地層,加固范圍為拱頂以上5m 至隧道仰拱最低點,隧道兩側(cè)開挖輪廓線外各設置2 排縱向旋噴樁止水,樁間距50cm,梅花形布置。開挖輪廓線內(nèi)樁間距按1.2m×1.2m梅花形布置。
考慮到旋噴樁加固的特點和張家溝淺埋地質(zhì)復雜的特點,采用取芯法探測相應段落地層加固的薄弱區(qū)域與鎖定,并對可能存在的滲水、地層軟弱等不良地質(zhì)因素展開攻堅加固,進而提高旋噴樁加固效果,并滿足于工程開挖的要求。根據(jù)探測鎖定結(jié)果DK640+900~DK640+965 旋噴樁段采用地表袖閥管注漿補強加固,長度65m,共計114 孔,袖閥管補注漿孔設置在已完成的旋噴樁中間位置,橫向間距2.4m,縱向間距3.6m,注漿采用L.SAC42.5 硫鋁酸鹽水泥。
5.2.3 地表永久排水措施
注漿完成后沿溝心設置厚度30cm 的C25 鋼筋混凝土底板,表層設φ12 鋼筋網(wǎng),間距20×20cm,設置范圍為線路左側(cè)37.5m,右側(cè)27.5m。
5.2.4 地表其他措施
施工前對淺埋段線路通過區(qū)域黃土陷穴、坑洞進行詳細調(diào)查,對隧道施工及運營安全有影響的應回填密實,表層鋪設三七灰土,嚴防地表水下滲。
茵香河跨線路段通過鋼管排水,鋼管上、下游管口附近水流渠化并底部鋪設防水板,防止河水下滲。在洞內(nèi)二襯通過后及時施作地表永久排水體系。
地表公路實行交通限制,24h 專人值班,禁止重型車輛通過隧道頂部。交通限制期限為洞內(nèi)掌子面距公路10m 至二襯施工通過公路。
石鼓山隧道茵香河、張家溝兩條常年流水河溝。隧道埋深淺,洞身通過第四系的黏質(zhì)黃土、粉質(zhì)粘土、砂類土、碎石類土,第三系的泥巖、砂巖、礫巖等,地層雜亂,地下水發(fā)育,工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件復雜,施工難度極大,安全風險極極高。
采用進行地表旋噴樁或袖閥管注漿加固后洞內(nèi)三臺階臨時仰拱法開挖的工藝性試驗的方式。試驗段過程嚴格以“地表加固一段、評估一段、洞內(nèi)開挖一段、支護一段、總結(jié)一段”為原則,緊緊圍繞過程受控、取芯受控、水量受控、變形受控四個方面綜合評價掌子面安全情況,同時試驗過程中按照“探測鎖定、加固驗證、局部處置、強化監(jiān)控”的原則對地表袖閥管(旋噴樁)注漿加固薄弱處(盲區(qū))進行動態(tài)設計。
洞內(nèi)采用三臺階臨時仰拱法掘進過程中,通過材料檢驗、施工記錄、注漿情況分析、鉆孔取芯、洞內(nèi)驗證等注漿效果保證和驗證手段,通過開挖過程中監(jiān)控量測、工效分析及兩個淺埋段進行綜合評估。
(1)通過淺埋段地表袖閥管注漿、旋噴樁加固和開挖后洞內(nèi)驗證,注漿參數(shù)和工藝可指導施工,注漿加固效果良好,可以達到加固圍巖、提高自穩(wěn)能力的目的,可在類似工程推廣應用。
(2)采用三臺階臨時仰拱法開挖過程中采取了超前管棚+超前小導管、縱向角鋼連接、上中臺階均設置臨時仰拱等技術(shù)措施和系統(tǒng)的管理措施,監(jiān)控量測分析結(jié)果顯示,圍巖變形速率及累計變形值可控制在正常范圍內(nèi),基本無預警,安全可控,可在類似工程推廣應用。
(3)通過工效分析,淺埋段通過地表加固后采用三臺階臨時仰拱法開挖,加快了施工進度,提高了工效,為實現(xiàn)工期目標提供了有利支持,可在類似工程推廣應用。
(4)通過數(shù)月的精心組織,“高標準、高質(zhì)量、高效率、零事故”的圓滿穿越淺埋段。說明“地表加固一段、評估一段、洞內(nèi)開挖一段、支護一段、總結(jié)一段”的試驗原則是合理的,圍繞“過程受控、取芯受控、水量受控、變形受控”的安全評估思想是全面的,處理薄弱區(qū)采用“探測鎖定、加固驗證、局部處置、強化監(jiān)控”的原則是到位的。
石鼓山隧道茵香河、張家溝淺埋段的順利通過,為軟弱圍巖隧道淺埋段安全快速施工總結(jié)出了有效的技術(shù)措施,積累了豐富的管理經(jīng)驗,為此類隧道的設計和施工提供了成功范例。