劉青龍
摘要:圍繞中原油田東濮老區(qū)次生硫化氫治理技術(shù)存在的效果不理想、費(fèi)用較高等問題,中原油田嘗試堿液吸收次生硫化氫現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),開展硫化氫含量、細(xì)菌數(shù)量、硫酸鹽濃度、腐蝕速率、結(jié)垢等指標(biāo)變化研究,試驗(yàn)結(jié)果表明,pH在6-6.5之間,除硫效果不顯著,其他指標(biāo)呈現(xiàn)不規(guī)則變化;pH調(diào)試至8時(shí),除硫效果明顯,細(xì)菌、腐蝕速率、硫酸鹽等關(guān)鍵指標(biāo)呈現(xiàn)有利向好的規(guī)律性,但經(jīng)濟(jì)效益不明顯,其投入費(fèi)用遠(yuǎn)大于前期殺菌抑硫試驗(yàn)費(fèi)用,并存在垢下腐蝕導(dǎo)致成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),明確了堿液治理次生硫化氫技術(shù)上可行,但需進(jìn)一步開展低pH條件下的除硫能力、抑菌效果、結(jié)垢腐蝕跟蹤評(píng)價(jià),做好效益、安全評(píng)估,為其他油田次生硫化氫治理提供了治理方案。
關(guān)鍵詞:次生硫化氫;堿液吸收;除硫效果;中原油田
分類號(hào):TE345
一、概況
2019年4月、2020年9月先后對(duì)馬廠區(qū)塊進(jìn)行硫化氫普查2次,含硫化氫單井11口,占生產(chǎn)井比例為14%,且硫化氫含量普遍較低(5ppm),計(jì)量站均含有硫化氫,且硫化氫含量普遍偏高(53ppm),單井→計(jì)量站→聯(lián)合站硫化氫次生現(xiàn)象明顯,分析硫化氫主要來源于地面集輸管網(wǎng)。詳見圖1。
采用沿程分析法,避免濃度差干擾,從單井至計(jì)量站流動(dòng)過程中,SRB數(shù)量增加,硫酸鹽質(zhì)量減少,伴生氣硫化氫含量與SRB濃度成正比、與硫酸鹽含量呈反比,馬廠油田硫化氫形成為生物成因。詳見圖2。
二、硫化氫治理工作配套工藝設(shè)計(jì)與改進(jìn)
1、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
工程院研發(fā)了高效殺菌抑硫體系,先后在馬廠區(qū)塊試驗(yàn)3次,較好地控制了次生硫化氫含量,但存在控制效果不理想、費(fèi)用較高等問題,詳見圖3和圖4。
(1)第一階段現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)(工程院):
第一周期:6號(hào)站及5口單井加注抑硫體系(殺菌劑+除硫劑+緩蝕劑),硫化氫20ppm以內(nèi)。
第二周期:計(jì)量站(殺菌劑+除硫劑)、單井加注抑硫體系,硫化氫30-70ppm。
第三周期:3號(hào)站、5號(hào)站(除硫劑),硫化氫30-70ppm。
(2)第二階段現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)(陜西隸能):
第一周期:3號(hào)站、5號(hào)站(除硫劑),硫化氫20-100ppm。2020.4-5配方調(diào)整,未加注。第二周期:3號(hào)站、5號(hào)站(除硫劑+殺菌劑),硫化氫20-30ppm。每年措施費(fèi)用為80-90萬元,且未達(dá)到外輸天然氣標(biāo)準(zhǔn)(二類標(biāo)準(zhǔn)<12ppm)。
2、第二次工藝設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
(1)加堿治理方案
基于堿液吸硫原理、細(xì)菌耐堿程度,開展加堿治理次生硫化氫現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),評(píng)價(jià)堿液除硫效果,詳見表1所示。
(一)加藥方案,試驗(yàn)3個(gè)pH值:7.0、7.5、8.0,每個(gè)pH值加藥周期15天,加藥位置馬19-22井、馬22號(hào)站管匯。(2)監(jiān)測(cè)方案,每5天取樣監(jiān)測(cè)一次,監(jiān)測(cè)指標(biāo)以硫化氫、硫酸鹽等關(guān)鍵指標(biāo)為主,取樣點(diǎn)為M19-22井口-M19-22站內(nèi)-馬22號(hào)站閥組-17號(hào)站閥組-馬7號(hào)站閥組。
(2)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
(一)加堿工作整體運(yùn)行情況
本次工作于2020年11月5日開展硫化氫普查,11月13日進(jìn)行加堿工作,由于加藥效果不理想,集輸系統(tǒng)pH值調(diào)試至6、8,期間共進(jìn)行了取樣12次、實(shí)驗(yàn)分析600組、對(duì)接交流5次。
(二)堿液治理效果分析
①氫氧化鈉對(duì)硫化氫含量影響分析
H2S含量受pH值影響較大,堿液除硫效果顯著。隨著pH值升高,22#、17#計(jì)量站H2S含量逐步降低。pH值為6-6.5時(shí),H2S含量變化不明顯(受取樣影響,存在波動(dòng));pH值為8時(shí),H2S含量已降至0ppm。詳見圖5所示。
②氫氧化鈉對(duì)硫酸鹽還原菌(SRB)含量影響分析
弱堿性環(huán)境下,硫酸鹽還原菌對(duì)pH值變化具有一定耐受能力,但較高pH值(pH值8.0)對(duì)硫酸鹽還原菌存在一定程度的滅活趨勢(shì),詳見圖6所示。
但由于取樣分析較少,需進(jìn)一步開展試驗(yàn),豐富數(shù)據(jù),驗(yàn)證堿液對(duì)細(xì)菌的長(zhǎng)期抑制效果。
③氫氧化鈉對(duì)硫酸鹽(SO42-)含量影響分析
pH值增加,硫酸鹽(SO42-)存在逐漸增多趨勢(shì)。pH=8時(shí),硫酸鹽含量整體趨勢(shì)大于初始值,驗(yàn)證了細(xì)菌活性有所降低的結(jié)果。詳見圖7。
④氫氧化鈉對(duì)腐蝕速率影響分析
各監(jiān)測(cè)點(diǎn)以輕度腐蝕為主,腐蝕速率均未超標(biāo)(小于0.076mm/a),pH為8時(shí),腐蝕速率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。詳見圖8所示。
由于監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)較少,6-6.5之間呈現(xiàn)不規(guī)則變化,防腐效果不理想,但需豐富數(shù)據(jù),進(jìn)一步驗(yàn)證此pH值下的防腐效果。
⑤氫氧化鈉對(duì)結(jié)垢影響分析
試片表面多以原油、污泥雜質(zhì)為主,擦拭后未發(fā)現(xiàn)有結(jié)垢跡象。
監(jiān)測(cè)周期15d,受流體沖刷等因素影響,結(jié)垢程度在短時(shí)間內(nèi)難以顯現(xiàn),建議監(jiān)測(cè)周期延長(zhǎng)至45天,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
三、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
1、試驗(yàn)階段投入費(fèi)用情況
試驗(yàn)區(qū)塊產(chǎn)出液200方,單井及計(jì)量站堿液加入量0.5t/d,堿液費(fèi)用0.3萬元/t,試驗(yàn)階段(2個(gè)月)藥劑投入費(fèi)用9萬元。
2、全年預(yù)計(jì)投入
馬廠油田全年產(chǎn)出液預(yù)計(jì)1200方,堿液加量3t,預(yù)計(jì)全年堿液投入費(fèi)用328.5萬元,遠(yuǎn)大于前期試驗(yàn)投入費(fèi)用。
四、加堿治理工作總結(jié)
1、技術(shù)方面:①pH在6-6.5之間,除硫效果不顯著,其他指標(biāo)呈現(xiàn)不規(guī)則變化;pH調(diào)試至8,除硫效果明顯,細(xì)菌、腐蝕速率、硫酸鹽等關(guān)鍵指標(biāo)呈現(xiàn)有利向好的規(guī)律性。②部分認(rèn)識(shí)(堿液長(zhǎng)期抑菌能力、結(jié)垢情況)仍需進(jìn)一步開展試驗(yàn)、完善數(shù)據(jù),驗(yàn)證堿液除硫效果。
2、效益方面:投入費(fèi)用遠(yuǎn)大于前期殺菌抑硫試驗(yàn)費(fèi)用,并存在垢下腐蝕導(dǎo)致成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
3、安全方面:高濃度堿液在稀釋、加入過程中存在腐蝕傷人風(fēng)險(xiǎn),安全配置要求較高,不利于長(zhǎng)期加注運(yùn)行。
結(jié)語:
開展低成本安全高效除硫技術(shù)研究,降低投入費(fèi)用及人身腐蝕風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步提升作業(yè)效益;建議適當(dāng)調(diào)試pH,開展低pH條件下的除硫能力、抑菌效果、結(jié)垢腐蝕跟蹤評(píng)價(jià),做好效益、安全評(píng)估。
參考文獻(xiàn):
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1236500511324