國核工程有限公司,上海 200233
一回路穩(wěn)定在正常運行溫度和壓力平臺,隔離化學與容積控制系統(tǒng)(CVS)凈化流、隔離蒸汽發(fā)生器排污、給水和蒸汽排放,手動停運主泵,待冷卻劑流量降至0后,停運穩(wěn)壓器電加熱器,手動觸發(fā)ADS1~3級,向IRWST內(nèi)排放。當全部閥門全開后,手動復位ADS并關閉閥門。
一回路初始壓力約為15.4MPa,隨著ADS閥門開啟,冷卻劑以汽水兩相流形式向IRWST排放,RCS壓力急劇下降,約120s左右一回路壓力開始低于二次側。此時,為防止SG逆壓差過大,損壞傳熱管,手動控制主蒸汽管道上的大氣釋放閥(PORV)降低二次側壓力。由于一回路壓力下降速率已超出PORV閥的調(diào)節(jié)能力,SG逆差壓逐步增大,在試驗結束時,SG逆差壓約為1MPa。壓力變化趨勢如圖1所示。
圖1 壓力變化趨勢
排放帶走大量熱量,一回路溫度劇烈下降。可以看到,RCS兩個環(huán)路溫度變化并不相同,其中一環(huán)路溫度下降得更多,這是因為穩(wěn)壓器位于一環(huán)路熱腿。一回路溫度變化趨勢如圖2所示。
圖2 一回路溫度變化趨勢
由圖2可知,在SG逆差壓的作用下,將產(chǎn)生SG二次側向一回路倒傳熱的現(xiàn)象,這導致兩個環(huán)路分別有5~10℃的溫升。試驗結束時,一回路溫度分布并不均勻,同時冷腿溫度在緩慢上升。另外,SG和穩(wěn)壓器等設備金屬表面溫度下降較為滯后,仍保持較高溫度。
初始穩(wěn)壓器液位約63%,隨著ADS閥門的開啟,穩(wěn)壓器液位迅速下降。在約115s時,穩(wěn)壓器液位陡增至91%,這是因為SG倒傳熱使得頂部“U”形管內(nèi)首先閃蒸,將水擠壓至穩(wěn)壓器所致;在約255s時,熱腿液位示數(shù)開始出現(xiàn);試驗結束時,熱腿已完全排空。一回路液位變化趨勢如圖3所示。
圖3 一回路液位變化趨勢
將偏離GOP規(guī)程作為頂事件T,將主要偏離狀態(tài)作為中間事件(用矩形表示)Ai,則A1~A4具體表示的內(nèi)容如下。
(1)A1表示一回路液位過低。與M310不同,AP1000沒有堆芯液位監(jiān)測手段,試驗后一回路液位已降低至熱腿以下,無法準確判斷一回路真實液位。
(2)A2表示一回路溫度分布不均。試驗后整個一回路溫度分布極不均勻,整體而言二環(huán)路溫度較一環(huán)路高,下部堆內(nèi)構件較其他區(qū)域溫度低。
(3)A3表示SG逆壓差。試驗后,由于SG逆差壓的存在,SG二次側為熱源向一回路傳熱,不利于機組恢復。
(4)A4表示一回路處于飽和狀態(tài)。試驗后,一回路充滿了飽和蒸汽,如任由其自然冷卻,可能局部冷凝產(chǎn)生負壓。
針對每個中間事件,將其應對措施或者要處理該事件的先決條件作為事件Bi,自上而下直至找出關鍵措施作為底事件Xi,用圓形表示。菱形表示的事件為當前完全不具備條件的事件,可以認為其概率為0。故障樹模型如圖4所示。
圖4 故障樹模型
經(jīng)過上述分析,能夠清晰地看出核心為盡快投入正常余熱排出系統(tǒng)(RNS),關鍵步驟為CVS補水,同時需應對自然冷凝帶來的局部真空風險。
試驗后,SG存在逆差壓,同時RNS不具備投運條件,也無法建立SG自然循環(huán),只能通過SG二次側對一回路進行冷卻,通過PORV閥或者旁排來實現(xiàn)??紤]到試驗前已將主蒸汽隔離,需要進行重新暖管等一系列操作,建議采用前者。
根據(jù)AP1000實踐,手動調(diào)節(jié)PORV閥開度,同步降低SG壓力,為最大程度降低熱瞬態(tài),需要滿足以下限制條件:(1)SG降壓速率不得超過1MPa/h,兩個SG差壓不超過0.5MPa;(2)SG和穩(wěn)壓器金屬溫度小于204℃前,不允許進行CVS補水;(3)RNS建議投運溫度為135℃以下。
隨著自然冷卻的進行,RCS預期將低于熱腿半管液位(RNS最小運行液位),此結果與模擬機驗證一致,需進行補水以便盡快重建一回路液位。
因SG和穩(wěn)壓器都已排空,在試驗后相當長一段時間,其金屬表面溫度仍然較高。因為沒有下泄流,如通過CVS正常補水流道直接補水,上充流無法經(jīng)再生熱交換器被加熱,將會對SG管嘴和穩(wěn)壓器管嘴造成顯著熱瞬態(tài),具體應對措施如下:(1)密切監(jiān)視SG、穩(wěn)壓器等金屬表面溫度,并加強相關區(qū)域通風;(2)當表面溫度盡快降低至204℃以下時,利用CVS通過RNS管道進行補水,即建立CVSRNS-二環(huán)路熱腿的流道,以盡可能降低熱瞬態(tài)。
需要注意的是,CVS系統(tǒng)壓力較高,需注意避免RNS安全閥起跳。一旦RNS具備投運條件,則可以停運CVS補水,啟動單臺RNS泵,對一回路進行充分攪勻并逐步冷卻。
在機組恢復過程中,主泵定子腔內(nèi)氮氣壓力高于大氣壓,因此需要額外關注定子屏蔽套鼓包風險,具體應對措施如下:(1)當RCS溫度低于121℃時,開啟ADS至少1列對空,投入真空破壞閥。根據(jù)AP1000實踐,僅依靠此手段并不足以消除鼓包風險,還需同時開啟穩(wěn)壓器手動排氣閥。(2)一旦安全殼具備進入條件,提前對主泵定子腔進行抽真空操作,可完全消除該風險。為加速安全殼可進入,可以將安全殼冷卻系統(tǒng)投入高速運行模式,并投入控制棒驅(qū)動機構冷卻風機進一步加強冷卻。
文章從ADS排放試驗后機組工況入手,利用故障樹分析法,提出了CAP1400 ADS排放試驗后機組的恢復策略,并對恢復過程中的關鍵點進行了分析和闡述,得出了以下結論:(1)盡快實現(xiàn)安全殼可進入,并對主泵定子腔抽真空;(2)恢復策略的核心是盡快實現(xiàn)RNS投運條件;(3)CVS補水應通過RNS流道來進行。