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      己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中苯己液堿洗水洗工藝的優(yōu)化與改進

      2021-03-11 02:51:22鄭燕春徐先榮趙孝順
      合成纖維工業(yè) 2021年1期
      關鍵詞:液堿己內(nèi)酰胺堿液

      鄭燕春,徐先榮,趙孝順

      (衢州巨化錦綸有限責任公司,浙江 衢州 324000)

      己內(nèi)酰胺是一種重要的有機化工原料 , 主要用作生產(chǎn)尼龍6纖維和工程塑料的原料,廣泛應用于紡織、汽車和電子等行業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展,己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)已有多種技術和原料路線[1]。目前世界上90%的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)均采用以苯為原料的環(huán)己酮-羥胺路線,該路線生產(chǎn)流程長、工藝復雜,引入和生成了大量的雜質(zhì)[2],需要經(jīng)過多步精制工序除去,包括萃取、離子交換、加氫、蒸餾等。

      苯萃取可以除去粗己內(nèi)酰胺溶液中絕大部分的硫酸銨和水溶性有機雜質(zhì),是除雜的最主要手段。苯萃取后形成的苯-己內(nèi)酰胺溶液(簡稱苯己液)仍含有少量的硫酸銨和水溶性有機雜質(zhì),需通過堿洗、水洗工序在反萃取前除去,減輕后續(xù)離子交換工序的運行負荷,延長離子交換樹脂壽命,同時提高己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量[3-4]。衢州巨化錦綸有限責任公司(簡稱巨化)己內(nèi)酰胺裝置開車后,始終存在苯己液用水反萃取后己內(nèi)酰胺水溶液中電導率高、290 nm吸光度高、離子交換樹脂運行周期短等問題,同時造成己內(nèi)酰胺成品中290 nm吸光度、堿度、揮發(fā)性堿等指標不穩(wěn)定。因此,對己內(nèi)酰胺堿洗水洗工序進行改造,降低苯己液中水含量,提高苯己液和堿水洗液的分離效果具有重要的實際意義。

      1 苯己液堿洗水洗工藝簡介

      巨化己內(nèi)酰胺裝置苯己液堿洗水洗工序采用沉降罐、聚結器和旋流脫水器進行苯己液和洗液的分離,苯己液堿洗水洗工藝流程如圖1所示,其中稀堿液為濃度較低的氫氧化鈉溶液。

      圖1 苯己液堿洗水洗工藝流程示意Fig.1 Process flow diagram of alkali washing and water washing for benzene-caprolactam solution

      粗己內(nèi)酰胺溶液在己內(nèi)酰胺萃取塔與苯萃取后形成的苯己液與苯己聚結器、旋流脫水器底部水相來的廢堿液進行初步混合洗滌,在苯己罐中利用密度差進行分離除去廢堿液相。初洗后的苯己液再與質(zhì)量分數(shù)為1%~2%稀堿液通過輸送泵混合、洗滌,隨后由苯己聚結器再分離出水相,與脫鹽水通過輸送泵混合、洗滌后在旋流脫水器中分離出水相,以除去粗己內(nèi)酰胺中絕大部分的硫酸銨和水溶性有機雜質(zhì),達到精制苯己液的目的。

      2 裝置存在的問題及原因分析

      苯己液進行堿洗、水洗是利用氫氧化鈉溶液與苯己液中的有機酸類、胺類、醇類等有機雜質(zhì)反應生成鹽類,而這些鹽類溶于水,以堿鹽的形式分離去除。實際生產(chǎn)中,苯己液的堿洗、水洗效果受堿水洗后洗液分離效果的影響較大。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),用稀堿液堿洗后的苯己液經(jīng)過苯己聚結器后水含量下降明顯,說明苯己聚結器對苯己液中水相的聚結分離效果較好。脫鹽水水洗后的苯己液經(jīng)過旋流脫水器后水含量基本不變,說明旋流脫水器分離苯己液中水含量效率低下,不能有效分離出苯己液中的水相,且經(jīng)過多次調(diào)優(yōu)收效甚微,嚴重影響了苯己液中雜質(zhì)的去除效果,從而增加后序系統(tǒng)的處理負荷及己內(nèi)酰胺的成品質(zhì)量。另外,隨著裝置生產(chǎn)負荷的提升,堿洗、水洗分離效果變得更差,苯己液290 nm吸光度、電導率、含水率(以質(zhì)量分數(shù)表示)等指標均上升,嚴重影響己內(nèi)酰胺成品質(zhì)量指標中290 nm吸光度、堿度、揮發(fā)性堿等的穩(wěn)定性。裝置生產(chǎn)負荷提升對苯己液堿洗(稀堿液中氫氧化鈉質(zhì)量分數(shù)為2%)、水洗分離效果的影響見表1。

      表1 裝置生產(chǎn)負荷對苯己堿洗水洗分離的影響Tab.1 Effect of production load on separation effect of alkali washing and water washing for benzene-caprolactam solution

      這是因為生產(chǎn)裝置負荷增加后,由于苯己液流量增加,同時稀堿液的加入量增加,而原有的苯己聚結器超負荷運行影響苯己液中水相的分離效果,使苯己液中水含量上升,引起苯己液中雜質(zhì)增多,從而導致影響苯己液的吸光度、電導率等指標升高。

      3 苯己液中水的溶解性能

      3.1 水在苯中的溶解性

      由圖2可以看出:水在苯中的溶解度(即每100 g苯中達到飽和狀態(tài)時所溶解的水的質(zhì)量,用含水率表示)較低,20 ℃下其含水率僅0.06%;隨著溫度的上升水在苯中的溶解度增加,40 ℃時苯中的含水率可達0.12%;在40 ℃之后,水在苯中的溶解性增速加快,溶解度增大。但實際生產(chǎn)過程中苯己液澄清后含水率高達1.76%,究其原因是苯中加入了己內(nèi)酰胺,由于水-苯-己內(nèi)酰胺的互溶性,隨著苯己液中己內(nèi)酰胺濃度的增加,水在苯己液中的含量也增加,從而引入了水溶性雜質(zhì)。因此需進行水在苯己液中的溶解性試驗。

      圖2 水在苯中的溶解度隨溫度的變化曲線Fig.2 Temperature dependence of water solubility in benzene

      3.2 水在苯己液中的溶解性

      由于正常生產(chǎn)時苯己液溫度在40 ℃左右,因此在40 ℃下配制不同濃度(即苯己液中的己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù))的苯己液進行實驗。向裝有配制好的苯己液的容器中加入足量的水,混合均勻后將苯己液和水靜置分層,取上層苯己液清液分析其中的含水率。據(jù)此測得水在不同己內(nèi)酰胺濃度苯己液中的溶解度,經(jīng)換算得到在不同己內(nèi)酰胺濃度苯己液中的含水率。水在苯己液中的溶解度變化趨勢如圖3所示。由圖3可以看出,隨著苯己液中己內(nèi)酰胺濃度上升,水在苯己液中的溶解度增加,苯己液中己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)20%時,苯己液含水率可達2.2%左右;在苯己液的己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)大于30%后,苯己液中含水率增長趨勢加快,苯己液的己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)40%時,苯己液的含水率高達12%左右。這是由于水、苯均能較好地溶解己內(nèi)酰胺,苯水體系在加入己內(nèi)酰胺后,因己內(nèi)酰胺的助溶作用,苯水互溶度增加。因此工業(yè)生產(chǎn)中為了更好地分離出苯己液中的水相,苯己液中己內(nèi)酰胺含量不宜過高。同時在不同的溫度下實驗發(fā)現(xiàn),較低的溫度更有利于從苯己液中析出水分,從而有利于從苯己液中分離出水相。

      圖3 水在苯己液中的溶解度隨苯己液中己內(nèi)酰胺濃度的變化曲線Fig.3 Change of water solubility in benzene-caprolactam solution with caprolactam concentration of benzene-caprolactam solution

      4 高效聚結濾芯除水效果

      己內(nèi)酰胺裝置在運行過程中,苯己液實際含水率均大于其溶解水的含量,即苯己液中存在較多的游離水,而游離水的去除成為提高苯己液除雜的關鍵。由于裝置負荷的提升造成原有苯己聚結器超負荷生產(chǎn)而降低分離游離水效率,旋流脫水器分離游離水效率低下,選擇高效分離設備進行苯己液游離水的分離,降低苯己液中游離水含量,從而改善苯己液堿水洗效果。

      界面張力是影響液滴聚結實現(xiàn)液液分離的關鍵參數(shù),界面張力越低,分散相相對穩(wěn)定,越難分離。傳統(tǒng)玻纖聚結材料一般會在界面張力低于0.02 N/m時失效,而高效聚結濾材則可以實現(xiàn)小液滴的聚結達到有效分離的目的。根據(jù)液液兩相的不同組成及性質(zhì)設計液液聚結分離器,物料進入濾材并從內(nèi)部流向外部,通過聚結濾材將極細小的分散相小液滴逐漸聚結成大液滴,然后進入具有親水/疏水特性的分離濾芯,通過分開管路實現(xiàn)兩相分離。

      在巨化己內(nèi)酰胺裝置中以水洗完成后的苯己液(其中有機雜質(zhì)質(zhì)量分數(shù)為0.11%左右)為試樣,采用高效聚結濾芯進行除水試驗。

      苯己液試樣在聚結過濾前用攪拌器攪拌20 min使小液滴充分分散,然后選用PH-AF、PH-FF、PH-APFP、PH-APFP-D 4種型號的聚結濾芯分別在恒定流速100,500,1 000 mL/min條件下聚結過濾,考察濾液情況,苯己液試樣經(jīng)過高效聚結濾芯前后含水量結果對比見表2。

      表2 苯己液試樣經(jīng)過高效聚結濾芯前后的含水量Tab.2 Water content of benzene-caprolactam solution sample before and after passing through high-efficiency coalescence filter element

      從表2及試驗結果發(fā)現(xiàn),苯己液試樣從外觀看呈乳白色,但用PH-AF型聚結濾芯在100 mL/min的條件下聚結過濾后濾液澄清透明,但是含水量仍很高。流速增大到500 mL/min和1 000 mL/min,聚結過濾后苯己液試樣濾液隨著流速增大越來越渾濁,呈乳白色。苯己液試樣在較高流速下經(jīng)過PH-AF和PH-FF型號的濾芯后其濾液都渾濁,含水量逐漸增大。但相同流速下使用PH-AF型號濾芯聚結過濾后濾液的除水率要高于PH-FF型號的,由此說明相同條件下PH-AF聚結濾芯的分離效果要比PH-FF聚結濾芯效果好。

      另外,從表2還可看出:對于PH-APFP-D型濾芯,除水量和除水率均不理想,而PH-APFP型聚結濾芯則除水效果較好。對于PH-APFP聚結濾芯,相同流速下,苯己液試樣經(jīng)過PH-APFP聚結濾芯后的除水量和除水率明顯高于PH-AF和PH-FF及PH-APFP-D型聚結濾芯。試驗結果發(fā)現(xiàn),流速500 mL/min時,苯己液經(jīng)過PH-APFP聚結濾芯后其濾液澄清透明,而流速在100 mL/min和1 000 mL/min時苯己液經(jīng)過PH-APFP聚結濾芯后的濾液均渾濁,原因是100mL/min流速太低,聚結的水滴不能及時分離而效果差,而流速過高聚結效果也變差而使濾液變渾濁。因此苯己液試樣的流速對濾芯除水過程影響較大,需控制適宜的流速。另一方面也說明生產(chǎn)負荷對聚結濾芯的分離效果影響較大。

      綜上所述,PH-APFP型高效聚結濾芯對苯己液中的游離水聚結分離效果最好。

      5 苯己液堿洗水洗工藝優(yōu)化與改造效果

      5.1 工藝參數(shù)優(yōu)化

      5.1.1 苯己溶液降溫除水

      根據(jù)水在苯己液中的溶解性能,可以利用降溫的方法使苯己液中的水過飽和而析出,從而帶走部分的水溶性雜質(zhì)。生產(chǎn)裝置控制生產(chǎn)負荷為100%、苯己液中己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)為20%時,控制進己內(nèi)酰胺萃取塔苯和粗己內(nèi)酰胺溶液的溫度,其試驗結果見表3。

      由表3可知,隨著苯己液溫度的上升,水在苯己液中的溶解度增加,造成苯己液中己內(nèi)酰胺水溶性雜質(zhì)增加而影響后續(xù)處理工序及己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量,因此控制苯己液溫度在30~35 ℃將取得較好的除雜效果。

      表3 溫度對苯己液水堿洗及分離效果影響Tab.3 Effect of temperature on alkali washing and water washing separation effect of benzene-caprolactam solution

      5.1.2 降低苯己液濃度除水

      根據(jù)水在苯己液中的溶解度隨著苯己液中己內(nèi)酰胺濃度的升高而增大的特性,可以利用降低苯己液中己內(nèi)酰胺濃度的方法降低苯己液中的含水率,從而減少苯己液中水溶性雜質(zhì)。生產(chǎn)裝置控制生產(chǎn)負荷為100%、苯己液溫度控制在30~35 ℃時,通過調(diào)節(jié)進入己內(nèi)酰胺萃取塔苯和粗己內(nèi)酰胺溶液的流量控制苯己液中己內(nèi)酰胺的濃度,其試驗結果見表4。

      表4 苯己液濃度對苯己液水堿洗及分離效果的影響Tab.4 Effect of concentration of benzene-caprolactam solution on alkali washing and water washing separation effect of benzene-caprolactam solution

      由表4可以看出:隨著苯己液中己內(nèi)酰胺濃度的增加,水在苯己液中的溶解度增加,且苯己液中己內(nèi)酰胺濃度越高,其含水率增加程度越高;苯己液中己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)達到25%時,苯己液含水率已達3.6%,影響后續(xù)處理工藝及己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量。但苯己液中己內(nèi)酰胺濃度過低影響生產(chǎn)負荷,因此裝置生產(chǎn)中應盡量控制苯己液中己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)為15%~20%。

      5.2 增加高效聚結器除水及流程優(yōu)化

      苯己液中含有的水分包括溶解水和游離水,溶解水與苯己液中己內(nèi)酰胺濃度和溫度有關,通過工藝調(diào)整即可控制40 ℃下含己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)20%的苯己液溶解水的含水率在2.2%左右,而游離水則采用高效聚結器分離。但己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置負荷提升后,苯己液在原有苯己聚結器中停留時間縮短而降低分離游離水效率,同時旋流脫水器分離游離水效率低下,從而直接影響苯己液的290 nm吸光度和電導率指標。因此,將原有旋流脫水器取消,在相同位置增加一臺使用PH-APFP高效聚結濾芯制作的高效聚結器,增加苯己液游離水的分離時間和效率。試驗結果表明:新增高效苯己液聚結器投用后,苯己液與堿水洗水相分離效果明顯好轉,苯己液含水量大幅下降,己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置在150%負荷下苯己液290 nm吸光度降至0.14,電導率從70 μS/cm大幅下降至20 μS/cm,高效聚結器投用前后對比見表5。

      表5 高效聚結器投用前后苯己液堿水洗效果對比Tab.5 Comparison of alkali washing and water washing effect of bezene-caprolactam solution before and after applying high-efficiency coalescencer

      新增高效苯己液聚結器運行后,由于苯己液脫除游離水的效果大幅增加,對苯己液堿水洗的稀堿液(質(zhì)量分數(shù)為2%)量、脫鹽水量進行了優(yōu)化調(diào)整。經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化試驗發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)裝置在150%負荷下,加堿質(zhì)量分數(shù)為2%、堿液量1 200 L/h、脫鹽水量500 L/h情況下苯己液的堿洗、水洗效果最佳,其試驗對比情況見表6。

      表6 苯己液堿水洗參數(shù)優(yōu)化效果對比Tab.6 Comparison of optimization effect of alkali and water washing parameters for benzene-caprolactam solution

      由表6可知,隨著苯己液加稀堿液量的增加,苯己液堿水洗效果顯著好轉,290 nm吸光度和電導率下降,但增加至1 200 L/h后,再增加稀堿液量,苯己液290 nm吸光度、電導率均穩(wěn)定。在苯己液堿洗工藝優(yōu)化后,調(diào)整苯己液水洗的脫鹽水量,當脫鹽水量在500 L/h時苯己液水洗效果達到最佳,再增加脫鹽水量對苯己液洗滌效果已無改善,僅增加廢水處理量。因此,苯己液堿洗的最佳工藝為工況3,在此工況條件下,苯己液堿水洗效果達到最佳,其電導率從改進前的70 μS/cm(見表5)降至15 μS/cm,苯己液290 nm吸光度從改進前的0.30降至0.12。

      5.3 改進后的己內(nèi)酰胺質(zhì)量指標

      苯己液堿洗水洗工藝優(yōu)化與技術改造后,苯己液290 nm吸光度顯著下降,己內(nèi)酰胺水溶液電導率也明顯下降,己內(nèi)酰胺中間產(chǎn)品質(zhì)量顯著改善,從而明顯提升產(chǎn)品己內(nèi)酰胺質(zhì)量。由表7可見,苯己液經(jīng)堿洗水洗工藝優(yōu)化與技術改造后,其產(chǎn)品己內(nèi)酰胺的堿度為0.04 mmol/kg,290 nm吸光度為0.015,揮發(fā)性堿為0.204 mmol/kg,其質(zhì)量指標均優(yōu)于改進前的己內(nèi)酰胺產(chǎn)品。

      表7 改進前后的己內(nèi)酰胺質(zhì)量指標Tab.7 Quality index of caprolactam before and after improvement

      6 結論

      a. 在苯-己內(nèi)酰胺-水三相體系中,隨著苯己液中己內(nèi)酰胺濃度和溫度的升高,苯己液與水的互溶度增加,從而引入了水溶性雜質(zhì)??刂票郊阂簻囟葹?0~35 ℃、苯己液中己內(nèi)酰胺質(zhì)量分數(shù)為15%~20%時能較好地去除己內(nèi)酰胺中的水溶性雜質(zhì)。

      b. 將苯己液堿水洗工序后原有旋流脫水器取消,增加一臺使用PH-APFP高效聚結濾芯制作的高效聚結器,再優(yōu)化苯己液堿水洗工藝參數(shù)后,在裝置生產(chǎn)負荷150%,加入質(zhì)量分數(shù)為2%堿液量1 200 L/h、脫鹽水量500 L/h的情況下,苯己液的堿洗、水洗效果最佳,其電導率從改造前的70 μS/cm降至15 μS/cm,苯己液290 nm吸光度從改造前的0.30降至0.12,同時顯著提高了己內(nèi)酰胺產(chǎn)品質(zhì)量。

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