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      SG與RV減速器綜合性能對(duì)比分析

      2021-02-25 08:29:26趙巧絨王雪雯張宏偉
      噪聲與振動(dòng)控制 2021年1期
      關(guān)鍵詞:減速器傳動(dòng)齒輪

      趙巧絨,王雪雯,王 鑫,張宏偉

      (1.西京學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,西安710123;2.寶雞文理學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,陜西 寶雞721016;3.陜西省機(jī)器人關(guān)鍵零部件先進(jìn)制造與評(píng)估省市共建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安721016)

      機(jī)器人減速器是工業(yè)機(jī)器人的核心零部件,占整機(jī)成本的30%以上。世界75%的精密減速器市場(chǎng)被日本的Harmonica 和Nabtesco 所占領(lǐng),其中Nabtesco 的RV 減速器約占60%的市場(chǎng)份額。我國(guó)目前正逐步進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段,以精密減速器為代表的核心零部件不能自給自足的現(xiàn)狀顯得尤為突出[1]。因此分析國(guó)產(chǎn)減速器的綜合性能參數(shù),為國(guó)產(chǎn)減速器的設(shè)計(jì)與優(yōu)化提供參考,可以加速我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。

      目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)諧波減速器、擺線針輪傳動(dòng)進(jìn)行的研究較多,主要包括齒廓優(yōu)化[2]、傳動(dòng)誤差[3-4]、疲勞壽命[5-6]、性能測(cè)試[7-8]、以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化與分析[9]等。有關(guān)RV 減速器的性能研究與試驗(yàn)分析是近幾年才發(fā)展起來(lái)的,雖然時(shí)間較短沒(méi)有諧波減速器的研究完善,但也涵蓋了齒廓修型[10-11]、傳動(dòng)誤差[12-13]、疲勞與模態(tài)[14-15]、實(shí)驗(yàn)測(cè)試[16-17]等方面。本文研究的另一種工業(yè)機(jī)器人用減速器來(lái)源于陜西省某新興企業(yè)自主研發(fā)的SG 系列機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器。受該企業(yè)委托進(jìn)行其綜合性能的全面測(cè)試,并與陜西省老牌企業(yè)生產(chǎn)的RV減速器進(jìn)行綜合性能對(duì)比,為其優(yōu)化設(shè)計(jì)提供理論指導(dǎo)。

      本文利用機(jī)器人綜合性能測(cè)試系統(tǒng),分別進(jìn)行SG減速器與RV減速器的振動(dòng)、溫度、噪聲及傳動(dòng)效率的性能測(cè)試,對(duì)比分析兩者的優(yōu)缺點(diǎn),為SG 系列減速器的設(shè)計(jì)與優(yōu)化提供理論指導(dǎo)。

      1 測(cè)試方案

      1.1 測(cè)試系統(tǒng)與測(cè)試儀器

      本文研究的SG 減速器來(lái)源于陜西省某新興企業(yè),如圖1所示,該款減速機(jī)沒(méi)有走仿制進(jìn)口的路子,打造出了機(jī)器人減速機(jī)領(lǐng)域新結(jié)構(gòu)。本文作為標(biāo)桿的RV 減速器為秦川RV-40E 減速器,其各項(xiàng)指標(biāo)均處于國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。

      圖1 SG減速器

      本文所用機(jī)器人減速器綜合性能測(cè)試系統(tǒng)如圖2所示。其結(jié)構(gòu)主要由電機(jī)、扭矩傳感器、聯(lián)軸器、減速器等部件組成。

      圖2 機(jī)器人減速器綜合性能測(cè)試系統(tǒng)

      1.2 測(cè)點(diǎn)布置

      測(cè)試系統(tǒng)主要是由單向振動(dòng)加速度傳感器、溫度傳感器、噪聲傳感器、扭矩傳感器及便攜式振動(dòng)信號(hào)分析儀組成。在采樣頻率為2 000 Hz 的情況下,利用單向加速度傳感器對(duì)減速器X、Y、Z三個(gè)方向的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行采集,測(cè)點(diǎn)布置如圖3所示。溫度傳感器在減速器的正下方如圖3所示。噪聲傳感器位于實(shí)驗(yàn)臺(tái)中部,見(jiàn)圖2。

      圖3 測(cè)點(diǎn)布置

      2 測(cè)試數(shù)據(jù)與分析

      在電機(jī)轉(zhuǎn)速為0~3 000 r/min的升速過(guò)程中,分別測(cè)量?jī)煞N減速器的各項(xiàng)性能指標(biāo)。從時(shí)域、頻域、溫度、噪聲及傳動(dòng)效率的角度對(duì)比兩減速器的綜合性能。

      2.1 時(shí)域分析

      利用機(jī)器人減速器綜合測(cè)試系統(tǒng),分別測(cè)試兩減速器的時(shí)域振動(dòng)信號(hào)。由于篇幅原因在此僅列出RV-40E 在電機(jī)轉(zhuǎn)速為500 r/min、負(fù)載50 N,采樣頻率為2 000 Hz 時(shí),X、Y、Z三個(gè)方向的振動(dòng)信號(hào)時(shí)域圖,見(jiàn)圖4。

      由圖4可見(jiàn),三個(gè)方向整體振動(dòng)均圍繞0 m/s2上下波動(dòng),漂移較小。相比而言,X(水平)、Z(豎直)方向振動(dòng)幅值較小,而Y(軸向)振動(dòng)較大,該特征符合傳動(dòng)系統(tǒng)振動(dòng)的一般規(guī)律。計(jì)算整理此時(shí)三個(gè)方向的振動(dòng)信號(hào),求解最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差等數(shù)據(jù),得到RV-40E減速器振動(dòng)性能指標(biāo),見(jiàn)表1。

      表1 RV-40E減速器振動(dòng)性能

      圖4 RV-40E減速器時(shí)域振動(dòng)信號(hào)

      由表1中可見(jiàn),RV-40E 減速器X、Y、Z三個(gè)方向的振幅平均值分別為-0.059 m/s2、-0.119 9 m/s2、0.003 5 m/s2,整體漂移較小,說(shuō)明信號(hào)的直流分量、外界隨機(jī)噪聲干擾較小。振動(dòng)信號(hào)的最大值為0.764 m/s2,出現(xiàn)在Y(軸向)方向。標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.039 2 m/s2、0.185 m/s2、0.039 6 m/s2,查得日本帝人公司生產(chǎn)的RV 減速器在工作情況下振動(dòng)加速度小于0.1m/s2,由此可知RV-40E減速器X、Z向振動(dòng)信號(hào)符合標(biāo)準(zhǔn),Y向超差。

      測(cè)試SG減速器同樣在電機(jī)轉(zhuǎn)速為500 r/min、負(fù)載50 N,采樣頻率為2 000 Hz時(shí),X、Y、Z三個(gè)方向的振動(dòng)信號(hào),求解最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差等數(shù)據(jù),得到SG減速器振動(dòng)性能指標(biāo),見(jiàn)表2。

      表2 SG減速器振動(dòng)性能

      由表2可見(jiàn),SG 減速器平均值大很多,在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)其振動(dòng)信號(hào)大多為正,負(fù)值較少,說(shuō)明信號(hào)漂移較大。振動(dòng)信號(hào)的最大值為0.833 m/s2,同樣出現(xiàn)在Y(軸向)方向,與表1相比,三個(gè)方向最大值均高于表1。標(biāo)準(zhǔn)差方面同樣如此,X、Z向高于表1,而Y向略低于表1。X、Z向振動(dòng)信號(hào)符合標(biāo)準(zhǔn),Y向超標(biāo)。由此可知SG減速器整體穩(wěn)定性低于RV減速器。

      2.2 隨轉(zhuǎn)速變化的振動(dòng)特性

      以上研究為固定轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)特性,當(dāng)轉(zhuǎn)速升高時(shí),兩種減速器的幅值變化呈非線性增長(zhǎng),因此有必要考察轉(zhuǎn)速升高過(guò)程中各方向振幅的變化。測(cè)試采樣頻率為2 000 Hz 時(shí),輸出端不加載狀態(tài)下轉(zhuǎn)速由0 r/min升到3 000 r/min的過(guò)程中,每個(gè)轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定采樣5 s求得各方向的振動(dòng)平均值,繪制兩種減速器各向振動(dòng)對(duì)比折線圖,見(jiàn)圖5至圖6所示。

      由圖5可見(jiàn),隨著轉(zhuǎn)速的增大,RV-40E減速器三個(gè)方向振幅都呈上升趨勢(shì),相比較而言,Y向振幅最大,X向次之,Z向增長(zhǎng)較為平緩。

      由圖6可見(jiàn),隨著驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速的增大,SG 減速器三個(gè)方向的振幅亦呈上升趨勢(shì)。Y向振幅最大,其最大值為RV-40E的3倍,X、Z向振幅幾乎相等。

      圖5 RV-40E各向振動(dòng)對(duì)比圖

      圖6 SG減速器各向振動(dòng)對(duì)比圖

      兩種減速器隨轉(zhuǎn)速變化的振幅趨勢(shì)相同,振幅增長(zhǎng)是階段性變化的,0~500 r/min區(qū)間段轉(zhuǎn)速增長(zhǎng)劇烈,而500 r/min~1 000 r/min 區(qū)間段幅值保持平穩(wěn),1 000 r/min~2 500 r/min 區(qū)間段振幅繼續(xù)增加,但增長(zhǎng)越來(lái)越緩慢,直至停止增長(zhǎng)。

      2.3 溫度變化對(duì)比分析

      利用機(jī)器人減速器綜合測(cè)試系統(tǒng)中的溫度傳感器進(jìn)行溫度測(cè)試,分別測(cè)試兩種減速器空載狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中隨轉(zhuǎn)速升高的溫度變化,見(jiàn)圖7所示。

      由圖7可知,兩種減速器溫度增長(zhǎng)趨勢(shì)大致相同,在0~1 700 r/min 轉(zhuǎn)速區(qū)間溫度變化不大,減速器空載、低速下運(yùn)行,即處于低功率狀態(tài),溫度不會(huì)造成任何影響。在1 700 r/min~2 000 r/min 區(qū)間段溫度升高,并在隨后的2 000 r/min~3 000 r/min區(qū)間段保持穩(wěn)定,此時(shí)減速器處于正常運(yùn)行狀態(tài),溫度略有升高,但對(duì)設(shè)備性能及潤(rùn)滑油等都不會(huì)造成影響。相比較而言,RV-40E 的溫度偏高,在最開(kāi)始溫度比SG減速器高出7°C,在轉(zhuǎn)速增加后,SG溫升幅度更大,此時(shí)RV-40E 比SG 高出4°C。兩種減速器均為新機(jī),除去新機(jī)器處于磨合階段造成溫度升高等客觀原因,SG的冷卻系統(tǒng)、設(shè)備的通風(fēng)散熱等優(yōu)于RV-40E。

      圖7 溫度對(duì)比圖

      2.4 噪聲變化對(duì)比分析

      噪聲是判斷減速器運(yùn)行狀態(tài)是否良好的診斷方法之一,分別測(cè)試兩種減速器空載狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中隨轉(zhuǎn)速升高的噪聲變化,見(jiàn)圖8所示。

      圖8 噪聲對(duì)比圖

      由圖8可見(jiàn),隨著驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速的不斷增大,RV-40E與SG 減速器的噪聲在不斷增大,兩者在轉(zhuǎn)速0~1 500 r/min 的升速過(guò)程中噪聲均呈上升趨勢(shì),在1 500 r/min 以后逐漸趨于平穩(wěn)。啟動(dòng)階段SG 噪聲較低,但隨轉(zhuǎn)速不斷增大的過(guò)程中,SG噪聲超過(guò)了RV-40E。SG減速器傳動(dòng)噪聲過(guò)大的原因可能是內(nèi)部齒輪精度等級(jí)略低。秦川機(jī)床廠作為高精度機(jī)床供應(yīng)商,其齒輪的加工精度更高,高精度齒輪比低精度齒輪傳動(dòng)噪聲小的多。同時(shí)減速器內(nèi)部的齒輪誤差、裝配時(shí)的同心度,安裝過(guò)程中機(jī)身與基礎(chǔ)支撐以及連接件之間的共振,都可能產(chǎn)生噪聲??傊琒G 減速器在噪聲方面與RV-40E相比有些許不足,可以參考以上幾個(gè)方面,從齒輪精度、箱體、連接件、軸承等設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)方面進(jìn)行優(yōu)化。

      2.5 傳動(dòng)效率變化對(duì)比分析

      傳動(dòng)效率是判斷減速器性能好壞的重要指標(biāo),Nabtesco 出產(chǎn)的RV 減速器其傳動(dòng)效率可以達(dá)到85%~95%,國(guó)內(nèi)主流廠商的出廠指標(biāo)大約在60%~90%。分別測(cè)試兩種減速器不加載狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中隨轉(zhuǎn)速升高的傳動(dòng)效率變化,如圖9所示。

      圖9 傳動(dòng)效率對(duì)比圖

      由圖9可見(jiàn),隨著驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速的增大,SG 減速器傳動(dòng)效率平穩(wěn),并沒(méi)有出現(xiàn)比較劇烈的波動(dòng),傳動(dòng)效率穩(wěn)定在20 %到22 %之間。RV-40E 上下輕微波動(dòng),基本穩(wěn)定在80 %左右,轉(zhuǎn)速在2 500 r/min~3 000 r/min時(shí),其傳動(dòng)效率達(dá)到最大值98%,此時(shí)性能已超過(guò)Nabtesco出產(chǎn)的RV減速器,說(shuō)明國(guó)產(chǎn)減速器在部分指標(biāo)上已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。總體來(lái)看,SG 減速器在傳動(dòng)效率上表現(xiàn)欠佳,與RV-40E 傳動(dòng)效率相差4倍,沒(méi)有達(dá)到國(guó)內(nèi)廠商的最低標(biāo)準(zhǔn)。

      3 傳動(dòng)效率差異分析及優(yōu)化

      3.1 傳動(dòng)效率計(jì)算

      在上文分析中,雖然在振動(dòng)、溫度、噪聲方面SG都存在差異,但在傳動(dòng)效率上的差距最為明顯,其他參數(shù)性能也可能受到傳動(dòng)效率的影響而表現(xiàn)欠佳。因此有必要定量分析兩者在傳動(dòng)效率上產(chǎn)生差異的原因。

      對(duì)于RV減速器的傳動(dòng)效率,國(guó)內(nèi)專家學(xué)者已經(jīng)進(jìn)行了大量研究,普遍認(rèn)為RV減速器傳動(dòng)效率一般可達(dá)到85%~92%[18-19]。部分學(xué)者采用仿真及實(shí)驗(yàn)測(cè)試,得到RV-40E 最高效率為73.23 %[20]。參考Nabtesco 公司的精密控制用高剛性減速機(jī)RV SERIES 技術(shù)資料集,RV-40E 減速器效率曲線見(jiàn)圖10所示。

      圖10 RV-40E減速器效率曲線圖

      SG減速器為雙聯(lián)行星結(jié)構(gòu)(NGWN型),計(jì)算時(shí)可等效為一級(jí)NGW 行星齒輪和一級(jí)正號(hào)機(jī)構(gòu)NN串聯(lián)[21],如圖11所示。因此,NGWN 行星齒輪的傳動(dòng)比為一級(jí)NGW 行星齒輪的傳動(dòng)比和一級(jí)正號(hào)機(jī)構(gòu)NN 傳動(dòng)比的乘積,NGWN 行星齒輪的效率為一級(jí)NGW 行星齒輪的效率和一級(jí)正號(hào)機(jī)構(gòu)NN 效率的乘積。其中i12=-7,i1″2″=1.043,單對(duì)齒輪嚙合效率為95.06%。

      圖11 SG等效機(jī)構(gòu)

      其傳動(dòng)比和傳動(dòng)效率為

      經(jīng)計(jì)算SG 的傳動(dòng)比較大,但傳動(dòng)效率極低,理論傳動(dòng)效率僅為44.53%。同時(shí),雙聯(lián)行星輪工藝性差,制造、安裝復(fù)雜,對(duì)制造精度要求高,其均載性能對(duì)制造誤差敏感,因此實(shí)際傳動(dòng)效率往往達(dá)不到理論計(jì)算值。

      3.2 傳動(dòng)效率差異分析及改善方案

      造成SG 減速器傳動(dòng)效率未達(dá)到理論值的原因主要有以下兩點(diǎn):

      (1)SG 嚙合齒對(duì)數(shù)量未達(dá)標(biāo)。在輸入轉(zhuǎn)速恒定的情況下,起初齒輪嚙合并不完美,所以效率達(dá)不到出廠樣本效率。隨著時(shí)間增長(zhǎng)嚙合齒對(duì)數(shù)量增多,輸出端負(fù)載會(huì)逐漸升高,進(jìn)而傳動(dòng)效率升高。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中RV-40E 的傳動(dòng)效率即隨時(shí)間增長(zhǎng)而增長(zhǎng),最終達(dá)到最高傳動(dòng)效率98 %時(shí)已運(yùn)行了30 分鐘。但SG減速器未出現(xiàn)隨時(shí)間增長(zhǎng)而增長(zhǎng)的現(xiàn)象,因此推斷其內(nèi)部嚙合點(diǎn)數(shù)量未達(dá)到理論值(9個(gè))。

      (2)齒輪傳動(dòng)的功率損耗較大。傳動(dòng)效率主要來(lái)源于齒輪傳動(dòng)的功率損耗、軸承摩擦的功率損耗及潤(rùn)滑油攪動(dòng)的功率損耗等。其中齒輪傳動(dòng)的功率損耗所占比重最大,主要由輪齒間的嚙合摩擦引起,受齒面加工精度影響極大。通過(guò)拆機(jī)觀察發(fā)現(xiàn),SG減速器經(jīng)過(guò)測(cè)試后其潤(rùn)滑油由黃色變?yōu)楹谏?,?rùn)滑油中含有大量鐵屑,其齒輪加工等級(jí)為9級(jí),齒面存在劃痕。因此SG 減速器加工精度過(guò)低也是造成其傳動(dòng)效率低的重要因素。

      大速比行星齒輪效率會(huì)隨傳動(dòng)比增大而迅速降低,這是由其結(jié)構(gòu)決定的。但相較于理論值,實(shí)際測(cè)試結(jié)果僅占理論值的50%,若能在制造及安裝工藝方面加以完善可以進(jìn)一步提高SG的傳動(dòng)效率。

      4 結(jié)語(yǔ)

      本文測(cè)試分析了SG減速器與RV-40E減速器的振動(dòng)、噪聲、溫度及效率指標(biāo),剖析了SG減速器相對(duì)于RV減速器的優(yōu)缺點(diǎn)。振動(dòng)特性方面,兩者在軸向振動(dòng)幅值方面與國(guó)外產(chǎn)品相比均超差,水平與垂直方向符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。SG減速器整體穩(wěn)定性低于RV減速器,但在溫度、噪聲方面略有優(yōu)勢(shì),均低于RV。傳動(dòng)效率方面,SG減速器表現(xiàn)欠佳,與RV傳動(dòng)效率相差4倍,沒(méi)有達(dá)到國(guó)內(nèi)廠商的最低標(biāo)準(zhǔn),一方面由于大速比行星齒輪自身的傳動(dòng)效率理論值偏低,另一方面SG 減速器的制造及安裝工藝均未達(dá)標(biāo)。在后續(xù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)中SG可以考慮在齒輪精度、加工誤差、整體的安裝過(guò)程、間隙等方面來(lái)減少摩擦,提高傳動(dòng)效率。

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