• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    1 000 MW機組葉片沖蝕補焊引發(fā)低壓轉(zhuǎn)子振動問題的分析及處理

    2021-02-25 09:04:00李明成姜連軼
    節(jié)能技術 2021年6期
    關鍵詞:補焊末級沖蝕

    李明成,姜連軼

    (1.大唐東營發(fā)電有限公司,山東 東營 257200;2.大唐東北電力試驗研究院有限公司,吉林 長春 130051)

    0 引言

    我國因電力結構轉(zhuǎn)型使得電網(wǎng)中的峰谷隨之加大,使越來越多的大容量火電機組必需加入調(diào)峰過程[1-2],給機組的運行帶來了更多安全和穩(wěn)定性的挑戰(zhàn)。以軸系為例,振動超標問題在多類型機組中廣泛存在,并且大范圍負荷調(diào)整過程中振動問題更為嚴重[3];其中,大容量機組調(diào)整電網(wǎng)峰谷過程需時常保持低出力模式,末級葉片由于蒸汽流量減少產(chǎn)生的沖蝕越來越嚴重,導致轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,進而造成振動超限問題[4]。長期以來,機組振動超限治理都是研究熱點之一,很多學者在各方面都做出了一系列工作。

    在理論研究方面主要集中在非線性動力學[5]和有限元模型[6],在理論上可建立較為精確的機組振動特性模型,進而指導實際機組的調(diào)整;在試驗處理方面,有學者結合最優(yōu)化方法[7-8],對軸系進行動平衡以解決振動超限;也有學者認為,分析噴嘴形式以優(yōu)化進汽方式也會改善機組的運行穩(wěn)定性,因此提出各種配汽優(yōu)化設計方法以改善由于汽流不均衡導致的振動超限[9]。實際中,大容量機組的振動故障現(xiàn)象和機理更加復雜,有學者利用同材質(zhì)補焊方法[10]解決葉片沖蝕故障,但由于無法精確控制補焊材料質(zhì)量分布,也會出現(xiàn)質(zhì)量分布不均勻?qū)е碌恼駝映迒栴}。然而,現(xiàn)有公開權威研究成果未見相關現(xiàn)場處理葉片補焊引起振動問題的詳細介紹。

    本文以某廠1 000 MW火電機組的轉(zhuǎn)子實際振動問題為實例,針對如何處理由于補焊物料分布不均勻?qū)е螺S系振動超限問題進行了較為詳細的介紹,并通過分析機組在不同工況下的振動數(shù)據(jù),證明該處理方案的有效性,這對實際指導大型汽輪發(fā)電機組的振動超限故障處理具有重要意義。

    1 設備軸系概況

    某電廠2號機組為超臨界1 000 MW汽輪發(fā)電機組,軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子、低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子及發(fā)電機轉(zhuǎn)子組成,轉(zhuǎn)子間采用剛性聯(lián)軸器連接,各轉(zhuǎn)子均由兩軸承支撐,高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子四個軸承為6瓦塊可傾瓦軸承,低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子、低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子及發(fā)電機轉(zhuǎn)子六個軸承為橢圓瓦軸承,機組軸系如圖1所示。機組的兩個低壓轉(zhuǎn)子采用對流布置型式,一階臨界轉(zhuǎn)速為1 194 rpm,二階臨界轉(zhuǎn)速高于4 400 rpm。

    圖1 機組軸系示意圖

    機組A級檢修期間發(fā)現(xiàn)低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子及低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子正向、反向末級葉片受濕蒸汽沖蝕嚴重,葉片普遍沿徑向損傷約250 mm,寬度約5 mm。葉片受沖蝕將縮短葉片疲勞壽命和使用壽命,影響機組安全性,同時也降低了機組的經(jīng)濟性[11]。未處理低壓轉(zhuǎn)子葉片沖蝕問題,電廠對受損葉片進行了同材質(zhì)補焊,但由于現(xiàn)場條件限制,無法精確控制補焊材料的質(zhì)量分布。

    2 低壓轉(zhuǎn)子振動現(xiàn)象

    2.1 沖轉(zhuǎn)過程中低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子振動現(xiàn)象

    機組A級檢修結束后啟動,開始800 rpm定轉(zhuǎn)速暖機時,6x(低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子后軸承)軸振為65 μm,較修前20 μm顯著增加;同時定轉(zhuǎn)速暖機過程中6x軸振出現(xiàn)爬升現(xiàn)象,至暖機結束振動幅值上升至91 μm。繼續(xù)升速至1 120 rpm時6x軸振達到230 μm,機組打閘停機,振動趨勢如圖2所示。在后續(xù)3次啟動過程中,運行人員嚴格控制機組盤車時間、轉(zhuǎn)子偏心、軸封供汽及主再熱蒸汽參數(shù),但均因6瓦振動大未能通過低壓轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速。

    圖2 低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子振動爬升趨勢

    2.2 定速后低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子振動現(xiàn)象

    當機組轉(zhuǎn)速由2 500 rpm上升至3 000 rpm過程中,7x、8x(低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子前、后軸承)軸振隨轉(zhuǎn)速升高而升高,具體數(shù)據(jù)見表1。7x軸振由61.9 μm上升至95.7 μm,8x軸振由95.5 μm上升至125.8 μm,8x軸振偏高;7x、8x軸振以一倍頻為主,升速過程一倍頻相位也發(fā)生了較大變化,7x一倍頻相位由321°變化至110°,8x一倍頻相位由230°變化至267°,7x、8x軸振呈現(xiàn)反向分量為主的現(xiàn)象。

    表1 升速及定速后低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子振動數(shù)據(jù)

    3 振動分析及處理方法

    3.1 低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子振動分析及處理

    通過分析6x軸振頻譜數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)其振動以一倍頻為主,屬于強迫振動。根據(jù)800 rpm定轉(zhuǎn)速暖機時6x軸振持續(xù)上漲的現(xiàn)象,判斷振動原因為動靜碰磨,轉(zhuǎn)子在低于一階臨界轉(zhuǎn)速下發(fā)生碰磨,引起振動發(fā)散[12]。碰磨原因為轉(zhuǎn)子一階振型撓曲過大,造成動靜間隙較小,且低壓缸的剛度較低,若背壓出現(xiàn)變化極易引起變形,造成動靜間隙消失,動靜部件發(fā)生碰磨。現(xiàn)場決定通過減少軸振,即一階振型撓曲的方法避免動靜部件發(fā)生碰磨。結合機組檢修中進行了低壓缸末級葉片補焊的工作,分析低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子不平衡質(zhì)量由末級葉片補焊材質(zhì)分布不均造成,不平衡質(zhì)量位置應在末級葉輪處。

    根據(jù)分析結果在低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子正、反向末級葉輪平衡孔內(nèi)加同向配重,兩側配重質(zhì)量均為400 g。加重后機組啟動,800 rpm暖機轉(zhuǎn)速下6x軸振穩(wěn)定在27 μm,無上升趨勢。此外,在通過一階臨界速度時6x軸振75 μm,機組順利通過一階臨界轉(zhuǎn)速。

    3.2 低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子振動分析及處理

    如表1所示,額定轉(zhuǎn)速下7x、8x軸振均以一倍頻為主,振動屬于強迫振動,且相位以反向分量為主。分析認為低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子二階不平衡質(zhì)量同樣由末級葉片補焊材質(zhì)分布不均造成,不平衡質(zhì)量分布在轉(zhuǎn)子末級葉輪處。為解決額定轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)子的振動問題,現(xiàn)場在低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子兩側末級葉輪處安裝配重,以平衡二階不平衡質(zhì)量,兩側各安裝配重260 g。處理后機組再次啟動,升速過程低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子振動數(shù)據(jù)見表2。

    表2 處理二階振動后的低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子振動數(shù)據(jù)

    7x、8x軸振雖然也隨轉(zhuǎn)速升高而升高,但幅值較加重前明顯下降,2 500 rpm轉(zhuǎn)速下7x軸振32.6 μm、8x軸振53.2 μm,定速下7x軸振45.8 μm、8x軸振69.6 μm,且7x一倍頻相位137°、8x一倍頻相位255°,較加重前的110°和267°變化不大,說明加重位置準確。由圖3可知,7x和8x安裝配重后通頻和一倍頻振動問題都得到了解決。

    圖3 處理后振動幅值對比

    4 結論

    本文通過分析某1 000 MW汽輪發(fā)電機組處理低壓轉(zhuǎn)子末級葉片沖蝕,進行葉片同材質(zhì)補焊后,啟動及定速的實際振動問題,根據(jù)機組在多狀態(tài)測試下的振動情況,可得出如下結論:

    (1)大容量汽輪發(fā)電機組調(diào)峰運行,低壓轉(zhuǎn)子末級葉片會產(chǎn)生嚴重的沖蝕,出現(xiàn)了故障后可及時對其進行同材質(zhì)補焊,在一定程度上可以增加轉(zhuǎn)子使用壽命。但由于補焊物料無法精確控制,極易影響轉(zhuǎn)子的質(zhì)量分布;

    (2)低壓轉(zhuǎn)子葉片同材質(zhì)補焊后,質(zhì)量分布的變化主要影響臨界轉(zhuǎn)速下的一階振型和工作轉(zhuǎn)速下的二階振型,由于低壓缸剛度較低,同時還會引起動靜碰磨問題,本文通過分析6x軸振爬升現(xiàn)象和8x軸振過大等現(xiàn)象,證明了該觀點;

    (3)處理葉片同材質(zhì)補焊引起的振動問題,可以分別在相應位置安裝同向配重和反對稱配重,能有效減小轉(zhuǎn)子的軸振問題,避免了動靜部件之間的接觸碰磨,通過監(jiān)測長時間運行500 MW和800 MW工況下的軸振通頻指標,低壓轉(zhuǎn)子振動問題在低負荷下和高負荷下都得到了改善。表明本文所述的處理技術可作為行業(yè)內(nèi)參考。

    猜你喜歡
    補焊末級沖蝕
    末級壓出室水力結構對多級離心泵水力性能的影響
    水泵技術(2022年3期)2022-08-26 08:59:18
    運載火箭末級離軌控制策略優(yōu)化
    140MPa井口壓裂四通管道沖蝕分析
    超臨界機組鍋爐末級過熱器管爆管分析
    淺析鋁合金CMT補焊工藝研究
    電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:22
    DF100A發(fā)射機末級電子管的計算與分析
    電子制作(2018年8期)2018-06-26 06:43:32
    輸氣管道砂沖蝕的模擬實驗
    環(huán)氧樹脂及其復合材料的固體顆粒沖蝕磨損
    鋁合金冷金屬過渡焊接及補焊組織特征
    焊接(2015年11期)2015-07-18 11:12:46
    Z6 CNU17-04不銹鋼葉輪缺陷補焊工藝
    长治市| 晋中市| 哈密市| 天津市| 大余县| 龙游县| 鄢陵县| 从江县| 平南县| 荃湾区| 五家渠市| 辽阳市| 定陶县| 石嘴山市| 防城港市| 阿瓦提县| 达孜县| 渝北区| 雅安市| 大英县| 平顶山市| 新丰县| 璧山县| 石城县| 大安市| 阜康市| 江津市| 襄垣县| 安阳县| 瑞金市| 清涧县| 枣庄市| 满洲里市| 武川县| 白朗县| 溧水县| 万山特区| 渑池县| 原平市| 邓州市| 饶阳县|