范文博,焦勇華,李 瑾,李 娜,劉 英
(盤錦北方瀝青股份有限公司,遼寧 盤錦 124022)
近年來,隨著石油需求的不斷增長,淺層輕質(zhì)原油儲量日益下降,高硫、高金屬原油比例不斷增加,與此同時,環(huán)保法規(guī)愈加嚴格,產(chǎn)品質(zhì)量不斷升級,對煉油企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)[1-4]?;A油加氫生產(chǎn)裝置采用固定床反應器,普通金屬催化劑在達到不同的使用壽命后通過器外再生,消除表面生焦積碳、金屬灰分沉積等因素造成的影響,盡可能恢復其原有的活性。
盤錦北方瀝青股份有限公司環(huán)烷基餾分油加氫裝置以公司蒸餾裝置的減壓側(cè)線油為原料,采用國外的二段加氫工藝及催化劑,主要生產(chǎn)變壓器油和橡膠增塑劑等基礎油產(chǎn)品。該裝置自首次開工以來,運行穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量良好。后來受原料性質(zhì)波動(硫、氮含量,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等含量增加)等多種因素影響,一反一床層壓差迅速升高,一段催化劑活性也有所降低。2020年6月,催化劑已超出第1個使用周期,反應器床層出入口溫升和高點溫度較高,對其進行再生。再次開工后,再生后的催化劑經(jīng)干燥、濕法硫化后顯示出較高的活性,一段產(chǎn)物的硫含量<2 μg/g,氮含量<5 μg/g,得到的基礎油產(chǎn)品達到了出廠要求。
反應部分流程簡述:原料油與氫氣混合,經(jīng)加熱、升壓后依次進入一段串聯(lián)的2臺反應器(一反和二反),在高溫高壓的條件下,脫除雜質(zhì)、金屬和硫、氮元素,飽和烯烴、芳烴等,并改善油品的低溫流動性。一段產(chǎn)物進入高壓級間汽提塔,塔頂氣脫硫后作為循環(huán)氫使用,塔底油再次混氫后,進入二段貴金屬催化劑反應器(三反),進一步飽和芳烴,改善油品穩(wěn)定性,反應產(chǎn)物經(jīng)過分離和分餾系統(tǒng),最終被分為不同運動黏度的基礎油產(chǎn)品。
3臺反應器催化劑裝填情況見表1。
表1 精制催化劑和降凝催化劑再生性質(zhì)對比
本次檢修期間,一反的保護劑和脫金屬劑全部更換新劑,二段貴金屬催化劑卸出后,經(jīng)過篩分后回裝到反應器。需要再生的是一段加氫精制催化劑和降凝催化劑,再生劑前后性質(zhì)對比見表2。表2中,Rx代表實驗室再生數(shù)據(jù)。
表2 精制催化劑和降凝催化劑再生性質(zhì)對比
第1周期內(nèi),鑒于原料性質(zhì)與原設計存在差別,加工難度增加,同時催化劑裝、卸、再生過程不可避免出現(xiàn)損耗,購買部分新的精制催化劑。為提高其使用壽命,減少原料中非理想組分對催化劑的影響,將該部分新劑單獨裝填在第2臺反應器的中間床層。二段貴金屬催化劑卸出后,用200 L的鐵桶加塑料袋和干冰保存,約400桶,僅篩出3/4桶粉末。3種主催化劑均采用密相裝填方式,為促進催化劑裝填均勻,減少由此造成床層徑向溫差、催化劑偏流的可能性,裝填過程中,每床層進行5~6次水平度檢測,每次測量點為反應器頂部人孔在料面圓形投影的東、西、南、北及圓心,共計5點。5個點的最大高度差小于反應器直徑的3%認為合格。當最大高度差為直徑的3%~6%時,調(diào)節(jié)密相裝填器來控制水平度,超出6%時,需要人工耙平,測量合格后再繼續(xù)裝填。
反應系統(tǒng)經(jīng)氮氣/氫氣置換、初始升壓后,一段、二段催化劑在150 ℃、4.0 MPa的條件下,進行干燥,恒溫脫水要求不低于8 h。當各反應器床層低點溫度超過140 ℃,并且高壓級間汽提塔和冷高分液位不再上漲時,可認為完成催化劑干燥。由于催化劑再生、過篩、裝卸過程多采用氮氣保護,現(xiàn)場僅脫除少量水。
二段貴金屬催化劑需要用氫氣還原為金屬態(tài)。使三反出口溫度保持280 ℃穩(wěn)定運行不低于6 h,冷高分液位在1 h內(nèi)不連續(xù)上升,視為催化劑還原完畢。為提高開工效率,往往4 MPa以上的升壓和氣密的過程同時進行,注意反應器材質(zhì)的回火脆性問題,反應器最低點溫度未超過93 ℃時壓力不能超過4 MPa。還原結(jié)束后,二段反應器加權(quán)平均溫度維持在230 ℃,同時補充新氫防止來自一段的硫、氮元素使催化劑中毒。等待接收硫、氮含量達標的一段產(chǎn)物。
當開工油潤濕工作結(jié)束后,即將進行一段普通金屬催化劑的硫化,包括低溫硫化和高溫硫化2個階段。起始DMDS的注入量為原料流量的0.5%(約150 kg/h),一反入口溫度200 ℃,注硫量提高速率控制在50~100 kg/次。1 h后,自一反一床開始陸續(xù)出現(xiàn)明顯的溫升,3.5 h后二反出口溫度達到220 ℃。8 h后,循環(huán)氫中硫化氫濃度超過3 200 ppm,視為硫化氫已完全穿透催化劑。保持反應器最高點溫度不超過240 ℃恒溫4 h以上后,低溫硫化結(jié)束。此時累計注硫量約為理論數(shù)值的47%。
高溫硫化階段,在250~280 ℃的升溫過程中,要將開工油切換為原料油,提高原料油流量的同時,通過減塔底油的不合格線逐漸外排開工油,并要保障分餾至反應系統(tǒng)的循環(huán)線正常運行。切換工作完成后,控制循環(huán)氫中硫化氫含量≥1 000 ppm,一反、二反入口315 ℃,出口335 ℃左右恒溫硫化4 h后,一段催化劑硫化過程結(jié)束,停止注硫。
一段硫化階段溫度曲線如圖1所示。整個硫化期間,嚴格控制反應器床層升溫速率,進料保持硫化過程均勻、穩(wěn)定。必要時使用冷氫降溫。同時也應注意切換為原料油之后的反應熱造成的影響。同時發(fā)現(xiàn)累計注硫量略低于理論值,一方面利用注硫計量泵行程計算流量存在誤差,另一方面切換后原料油反應生成的硫化氫,間接降低了注硫用量。
圖1 一段硫化階段溫度曲線
隨著反應溫度逐漸接近正常生產(chǎn)期間的溫度(約為350 ℃),反應產(chǎn)物的硫、氮含量分析結(jié)果已連續(xù)2次滿足二段進料的要求,與此同時,高壓注水和胺液脫硫系統(tǒng)已經(jīng)投用,調(diào)整適宜的氫油比,投用二段反應系統(tǒng),控制其加權(quán)平均溫度≤250 ℃。待分餾系統(tǒng)產(chǎn)出合格產(chǎn)品后,本次開工過程結(jié)束。
二段反應器的主要作用是進一步飽和芳烴,由于單環(huán)和多環(huán)芳烴加氫反應的最適宜溫度有所不同[5-9],需要結(jié)合一段產(chǎn)物的物質(zhì)組成和產(chǎn)品質(zhì)量分析結(jié)果,摸索適宜的反應溫度。
對比分析催化劑再生前和再生后的裝置運行相關數(shù)據(jù)(見表3),考察再生后的催化劑性能。
表3 原料性質(zhì)對比
對比催化劑再生前后的原料油發(fā)現(xiàn),再生后原料油的硫含量、氮含量、酸值、芳香烴的含量均不同程度地升高,這會提高加工難度。瀝青質(zhì)滿足催化劑的限定要求。主要操作參數(shù)對比見表4,產(chǎn)品性質(zhì)對比見表5。
表4 主要操作參數(shù)對比
表5 產(chǎn)品性質(zhì)對比
結(jié)合表3~表5可以發(fā)現(xiàn):1)在原料硫、氮、芳烴含量升高的情況下,裝置能夠滿負荷運行,一段反應系統(tǒng)能夠較好地脫除硫、氮元素,保證二段進料滿足貴金屬催化劑的要求;2)氫油比、氫耗有所降低。隨著反應溫度的降低,深度裂解有所緩解,基礎油的收率小幅增加;3)減四線和減底產(chǎn)品的芳烴含量分別從1.0%降至0.5%以下,從1.1%降至0.6%,減四線產(chǎn)品色度達到+30,減底產(chǎn)品色度有所提高。
通過上述研究可以得出如下結(jié)論。
1)精制催化劑和降凝催化劑再生后相關指標達到了協(xié)議要求,精制催化劑含碳量從1.08%降至0.36%,降凝催化劑含碳量從2.53%降至0.15%。
2)在裝置滿負荷運行時,再生后催化劑有效脫除原料中的硫、氮元素,使其滿足后續(xù)二段貴金屬催化劑的進料要求。
3)一方面要進一步分析原料組成的變化,尋求產(chǎn)品質(zhì)量合格與收率最大化的平衡點,另一方面要從原料穩(wěn)定、裝置操作等方面進行優(yōu)化,控制床層壓降升高趨勢,延長催化劑的使用壽命,提高催化劑使用效率。