摘要:本文通過對(duì)自己參加建設(shè)的水電站機(jī)組調(diào)試及試運(yùn)行期間水導(dǎo)擺度接近上限值以及手動(dòng)開機(jī)和自動(dòng)開機(jī)工作門落門停機(jī)的問題進(jìn)行了深入透徹的原因分析,提出切實(shí)可行的合理處理方案并取得良好的效果,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行,規(guī)避了對(duì)國家電網(wǎng)沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞:水電站機(jī)組試運(yùn)行;工作門落門停機(jī),故障原因分析;解決方案;設(shè)備安全運(yùn)行。
1 工程概況
某參建水電站是137m高的碾壓混凝土大壩,其溢流式溢洪道位于大壩的中部。兩條導(dǎo)流洞中的一條在蓄水期間改作為大壩檢修時(shí)的放空洞,所有水輪機(jī)全部停機(jī)的狀況下通過此洞向下游泄水。發(fā)電廠房位于大壩左岸壩腳。水力發(fā)電系統(tǒng)包括4個(gè)發(fā)電進(jìn)水口,4條壓力鋼管。共裝有4臺(tái)混流式水輪機(jī)組,總裝機(jī)容量為790MW,單機(jī)容量為197.5MW主機(jī)設(shè)備由Voith Siemens(福伊特西門子)設(shè)計(jì)制造提供。機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)由手動(dòng)控制盤柜、LCU監(jiān)控單元屏、遠(yuǎn)程I/O接口單元屏、現(xiàn)地測量元件(即數(shù)據(jù)采集元件:壓力傳感器P、溫度傳感器RTD、位移傳感器L、流量傳感器Q以及振動(dòng)監(jiān)測傳感器等)組成。位于廠房下游側(cè)的主變壓器和位于大壩左岸廠房下游大約550米處的露天升壓開關(guān)站用230kv輸電線路連接。電站通過雙回路輸電線路連接到國家變電站。
2 機(jī)組運(yùn)行實(shí)際情況及出現(xiàn)的問題
水電站2#機(jī)首次啟動(dòng)后,立即進(jìn)行瓦溫試驗(yàn),運(yùn)行大約3小時(shí)30分鐘,由于上導(dǎo)瓦溫偏高,要求機(jī)組停機(jī)進(jìn)行檢查。機(jī)組首次啟動(dòng)各監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1,在額定轉(zhuǎn)速下,上導(dǎo)擺度為0.06mm,下導(dǎo)擺度為0.069mm,水導(dǎo)擺度為0.149mm,上機(jī)架的水平振動(dòng)為0.079mm,滿足設(shè)計(jì)要求。
在對(duì)機(jī)組檢查處理并采取相關(guān)措施后,機(jī)組再次啟動(dòng),機(jī)組瓦溫穩(wěn)定后,進(jìn)行了自動(dòng)開停機(jī)試驗(yàn)和發(fā)變組升壓試驗(yàn)。機(jī)組瓦溫記錄見表4,發(fā)變組升壓試驗(yàn)過程的振動(dòng)及擺度見表2。在額定轉(zhuǎn)速下,推力瓦溫最高為61.91℃;。在額定勵(lì)磁電壓下,上導(dǎo)擺度為0.059mm,下導(dǎo)擺度為0.083mm,水導(dǎo)擺度為0.183mm,上機(jī)架的水平振動(dòng)為0.069mm,滿足設(shè)計(jì)要求。
隨后機(jī)組進(jìn)行帶負(fù)荷試驗(yàn),每次加20WM,機(jī)組帶目前水頭下最大負(fù)荷130WM運(yùn)行了8分鐘,因剪斷銷剪斷信號(hào)機(jī)組停機(jī)。機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行參數(shù)見表3。機(jī)組帶目前水頭下最大負(fù)荷時(shí),上導(dǎo)擺度為0.065mm,下導(dǎo)擺度為0.092mm,水導(dǎo)擺度為0.239mm(小于0.26mm),上機(jī)架的水平振動(dòng)為0.065mm,滿足設(shè)計(jì)要求,但水導(dǎo)擺度接近上限值??刹榭匆韵铝斜頂?shù)據(jù)。
同時(shí),該機(jī)調(diào)試運(yùn)行期間,手動(dòng)開機(jī)和自動(dòng)開機(jī)的過程中多次出現(xiàn)了機(jī)組工作門自動(dòng)落門造成緊急停機(jī)的問題。在隨后的手動(dòng)開機(jī)試驗(yàn)中,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速到達(dá)75%時(shí),進(jìn)水口工作門突然落下,聯(lián)動(dòng)事故配壓閥,機(jī)組被迫停機(jī),整個(gè)過程中監(jiān)控未收到任何跳機(jī)信號(hào),停機(jī)后檢查未發(fā)現(xiàn)異常情況。我們?cè)俅伍_機(jī),轉(zhuǎn)速到達(dá)30%時(shí),進(jìn)水口工作門再次落下,整個(gè)過程中監(jiān)控也未收到任何跳機(jī)信號(hào)。隨后又開機(jī)進(jìn)行瓦溫穩(wěn)定試驗(yàn)時(shí),機(jī)組正常運(yùn)行20分鐘后再次落門停機(jī)。由于機(jī)組現(xiàn)地LCU和中控室的計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)都未能查找到落工作門的相關(guān)信號(hào)記錄,導(dǎo)致查找原因和處理問題的困難,進(jìn)而對(duì)機(jī)組正常運(yùn)行并投產(chǎn)發(fā)電造成了影響。
3 原因分析和探討
根據(jù)以上試驗(yàn)得出的結(jié)論是:機(jī)組軸線調(diào)整已基本合格,機(jī)組運(yùn)行的瓦溫和擺度值符合設(shè)計(jì)要求。
對(duì)存在的兩個(gè)主要運(yùn)行問題,進(jìn)行了深入、進(jìn)一步的分析,a)第一個(gè)問題是水導(dǎo)擺度接近上限值。
1)水導(dǎo)擺度接近上限值的原因,根據(jù)表1、表2和表3繪制機(jī)組轉(zhuǎn)速試驗(yàn)、勵(lì)磁試驗(yàn)和負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果圖見圖1所示。
圖1中A1為上機(jī)架水平振動(dòng)曲線,B1為水導(dǎo)擺度曲線。從圖1的曲線初步分析可以得出以下結(jié)論:
(1)當(dāng)轉(zhuǎn)速增加時(shí),上機(jī)架的水平振動(dòng)和水導(dǎo)擺度均有較小的增大,但變化幅度很小,可以視為轉(zhuǎn)動(dòng)部分基本平衡。
(2)當(dāng)勵(lì)磁電流增加時(shí),上機(jī)架的水平振動(dòng)不變,水導(dǎo)擺度在Y軸方向基本不變,X方向由于擺度存在跳動(dòng),稍有增大,但變化幅值較小,說明定子與轉(zhuǎn)子間的間隙基本是均勻的。
(3)當(dāng)負(fù)荷增加時(shí),上機(jī)架的水平振動(dòng)稍有減小,但水導(dǎo)擺度增大(在振動(dòng)區(qū)76.1WM 變化明顯),其振源可能來自水輪機(jī)的水力不平衡,也可能是因軸承間隙過大、主軸過細(xì)、軸的剛度不夠所引起。
(4)根據(jù)以前所做的調(diào)相試驗(yàn)的結(jié)果,機(jī)組在調(diào)相運(yùn)行時(shí),機(jī)組的振動(dòng)、擺度均很小,因此可以基本得出:在機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí),水導(dǎo)擺度大是由于水輪機(jī)的水力不平衡造成的。
b)第二個(gè)問題是手動(dòng)開機(jī)和自動(dòng)開機(jī)過程中多次出現(xiàn)工作門自動(dòng)落門造成機(jī)組緊急停機(jī)機(jī)調(diào)試運(yùn)行期間,對(duì)于在手動(dòng)開機(jī)和自動(dòng)開機(jī)過程中多次出現(xiàn)工作門自動(dòng)落門造成機(jī)組緊急停機(jī)的狀況,進(jìn)行了落門停機(jī)原因分析如下:
這幾次非正常落門監(jiān)控系統(tǒng)都沒有收到任何的事故信號(hào),但在停機(jī)后的檢查中發(fā)現(xiàn)落門繼電器9ZJ動(dòng)作(帶手動(dòng)復(fù)位指示裝置),但無法確定信號(hào)來源。
根據(jù)機(jī)組手動(dòng)控制回路設(shè)計(jì)原理圖,快速落事故工作門的信號(hào)來源有6個(gè)(見下圖):
機(jī)組過速160%,信號(hào)取自于調(diào)速器轉(zhuǎn)速繼電器;
剪斷銷剪斷,信號(hào)取自于安裝在活動(dòng)導(dǎo)葉拐臂上的剪斷銷監(jiān)測裝置;
水位水淹廠房,信號(hào)取自于安裝在廠房底層的水位傳感器;
手動(dòng)緊急停機(jī),監(jiān)控柜和調(diào)速器柜都設(shè)有緊急停機(jī)按鈕;
壓力鋼管漏水量大;信號(hào)取自于安裝在進(jìn)水門處的流量計(jì),監(jiān)控系統(tǒng)通過程序計(jì)算判斷流量是否過大;
伸縮節(jié)室水位高,信號(hào)取自于安裝在伸縮節(jié)室的水位計(jì)。
在上述條件中,緊急停機(jī)按鈕在停機(jī)后檢查中動(dòng)作可靠,開機(jī)過程無人動(dòng)作緊急停機(jī)按鈕,故此信號(hào)不可能造成落門,此外,經(jīng)現(xiàn)場查看,確認(rèn)伸縮節(jié)室水位高的信號(hào)在手動(dòng)控制盤柜內(nèi)沒有接線,也就是此信號(hào)沒有接入落事故工作門停機(jī)回路,也不可能造成落門停機(jī)。因此,造成落工作門停機(jī)的可能原因只剩下機(jī)組過速160%、剪斷銷剪斷、水淹廠房、壓力鋼管漏水量大4個(gè)信號(hào)。
根據(jù)計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì),機(jī)組過速160%和剪斷銷剪斷的信號(hào)引入監(jiān)控系統(tǒng),但在幾次落門停機(jī)的過程中都并未出現(xiàn)以上兩個(gè)信號(hào)。根據(jù)現(xiàn)場檢查,剪斷銷剪斷信號(hào)誤動(dòng)的可能性較大,機(jī)組過速160%可能性較小,監(jiān)控系統(tǒng)沒有記錄原因待查。壓力鋼管漏水量大這個(gè)信號(hào)來自監(jiān)控系統(tǒng)自身程序運(yùn)算結(jié)果,但監(jiān)控系統(tǒng)中未動(dòng)作有記錄,其動(dòng)作可能性也較小。此外,水淹廠房這個(gè)信號(hào)若動(dòng)作,會(huì)造成4臺(tái)機(jī)組跳機(jī),其單獨(dú)造成該機(jī)落門停機(jī)的原因極小。經(jīng)過初步分析,推測剪斷銷剪斷的信號(hào)造成落門停機(jī)的可能性較大,并對(duì)剪斷銷信號(hào)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查:
現(xiàn)地元器件部分:剪斷銷監(jiān)測裝置設(shè)計(jì)采用的是接近開關(guān),共有24個(gè)剪斷銷位置開關(guān)。當(dāng)出現(xiàn)剪斷銷剪斷的情況時(shí),接近開關(guān)變位,并通過尾部接線插頭的信號(hào)線傳至水輪機(jī)輔助控制柜,然后經(jīng)過柜內(nèi)的PLC模塊上傳至監(jiān)控系統(tǒng)的手動(dòng)控制屏。在檢查過程中發(fā)現(xiàn),接近開關(guān)尾部接線插頭有松動(dòng)的情況,二次電纜的余量偏小,晃動(dòng)會(huì)造成信號(hào)跳變,可見,在機(jī)組開機(jī)運(yùn)行期間由于震動(dòng)或者接力器開度增大使導(dǎo)葉拐臂的角度增大都可能導(dǎo)致接近開關(guān)信號(hào)跳變?cè)斐烧`發(fā)信號(hào)。
軟件部分:為確認(rèn)計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)剪斷銷剪斷信號(hào)記錄的可靠性,調(diào)試人員對(duì)此信號(hào)進(jìn)行了模擬試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,在對(duì)剪斷銷信號(hào)的三十次不同長短時(shí)間的模擬動(dòng)作中,只在監(jiān)控系統(tǒng)中出現(xiàn)5次信號(hào)記錄,由此猜測,監(jiān)控系統(tǒng)可能對(duì)信號(hào)進(jìn)行了濾波處理,只有一定時(shí)間長度的信號(hào)才會(huì)被記錄。但是在實(shí)際機(jī)組運(yùn)行過程中,無論信號(hào)長短,一旦出現(xiàn)剪斷銷剪斷信號(hào),通過硬接線直接落工作門停機(jī)。
4 解決方案及建議
通過對(duì)以上問題的分析,特提出以下解決方案和建議:
1)設(shè)備制造廠家根據(jù)機(jī)組的運(yùn)行情況分析引起水力不平衡的具體原因,采取針對(duì)性相關(guān)措施;由于是在水導(dǎo)軸承處的振動(dòng)比其它部位較為明顯,則可能是蝸殼、導(dǎo)葉及轉(zhuǎn)輪中的水力不平衡(該水力不平衡主要來自于蝸殼、導(dǎo)葉中的不均勻流場和導(dǎo)葉開口不均勻,轉(zhuǎn)輪線型、間隙、開口不均勻)所引起的機(jī)組振動(dòng);
2)機(jī)組在做瓦溫穩(wěn)定試驗(yàn)時(shí),水導(dǎo)最高瓦溫為43.91℃,因此建議水導(dǎo)抱瓦間隙還可以適當(dāng)減少,以減少水導(dǎo)的運(yùn)行擺度。
3)如有必要檢查水發(fā)大軸連接螺栓的緊度、轉(zhuǎn)輪與水輪機(jī)大軸連接螺栓的緊度是否滿足設(shè)計(jì)要求。
4)裝在活動(dòng)導(dǎo)葉拐臂上的監(jiān)測剪斷銷剪斷的接近開關(guān)工作穩(wěn)定性不夠,易在機(jī)組運(yùn)行過程中由于震動(dòng)而引起信號(hào)跳動(dòng)變位,并直接出口落門,造成機(jī)組停機(jī)。監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)剪斷銷剪斷信號(hào)做了濾波處理,無法記錄到信號(hào)瞬時(shí)跳變,但剪斷銷剪斷信號(hào)無延時(shí)直接出口停機(jī),這對(duì)事故后的分析處理帶來困難。對(duì)接近開關(guān)尾部的電氣接線頭建議進(jìn)行焊接,同時(shí)用φ6mm鋼筋制作“┍”形角架,焊接在拐臂的適當(dāng)位置上,用以固定電纜。在機(jī)組水輪機(jī)輔助控制柜內(nèi)的PLC模塊內(nèi)修改有關(guān)程序,將剪斷銷剪斷信號(hào)加入延時(shí)(具體延時(shí)時(shí)間,由廠家確定),以躲過信號(hào)跳動(dòng)帶來的誤發(fā)信號(hào),來加強(qiáng)剪斷銷信號(hào)的可靠性。
5 處理效果及意義
經(jīng)與主機(jī)廠家的協(xié)商討論,通過以上的處理,水導(dǎo)擺度大大減少,并對(duì)剪斷銷信號(hào)按以上建議方案進(jìn)行了處理,處理完成后開機(jī)調(diào)試運(yùn)行,開機(jī)過程中未出現(xiàn)剪斷銷誤信號(hào)落門停機(jī)的情況。
工程技術(shù)人員對(duì)電站機(jī)組調(diào)試及運(yùn)行期間水導(dǎo)擺度接近上限值以及手動(dòng)開機(jī)和自動(dòng)開機(jī)工作門自動(dòng)落門造成機(jī)組緊急停機(jī)的問題進(jìn)行了深入透徹的原因分析,提出切實(shí)可行、合理的處理方案并取得良好的效果,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行,規(guī)避了對(duì)國家電網(wǎng)沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。
6 結(jié)束語
因此,為了電網(wǎng)的安全和設(shè)備運(yùn)行的安全,我們要對(duì)可能造成停機(jī)的信號(hào)務(wù)必進(jìn)行細(xì)致的技術(shù)認(rèn)真分析,確保各設(shè)備其動(dòng)作的可靠性,防止誤動(dòng),避免事故的發(fā)生。我們工程技術(shù)人員在調(diào)試運(yùn)行中一定要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),將運(yùn)行中出現(xiàn)的問題深入分析及時(shí)處理。目前,水電站機(jī)組運(yùn)行正常。
作者簡介:劉華國,出生年月:1977年10月1日,性別:男,民族:漢,籍貫(**省**市):湖南省邵陽市,學(xué)歷(位):大專,職稱:工程師,研究方向:電氣試驗(yàn)及調(diào)試。