聶春梅,牛春革,方新湘,范躍超
(中國石油克拉瑪依石化有限責任公司煉油化工研究院,新疆克拉瑪依834000)
某公司通過170 m3/h和200 m3/h的2套污水處理裝置進行污水深度處理和回用,2015年新建1套300 m3/h供鍋爐用水的深度處理裝置,總計濃水量可達4 800 m3/d。該納濾濃水屬高鹽度高COD型廢水,有機物成分復雜、有毒有害污染物多,COD在150~300 mg/L之間,經(jīng)試驗分析屬難降解型有機物,尤其是廢水中的烷基酚類,對生物有殺滅作用。新環(huán)保法出臺之前,產(chǎn)生的納濾濃水一般都是摻兌排放或在污水系統(tǒng)內(nèi)自身循環(huán),造成噸油水消耗量增加或在系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán)累積,給后續(xù)工藝造成沖擊[1]。隨著國家污水排放標準的不斷升級、加工量不斷擴充及納濾濃水COD數(shù)值的不斷提高,納濾濃水的處理成為亟待解決的難題。
針對納濾濃水特點,前后評選了幾種處理技術:厭氧—好氧生物法處理、芬頓試劑聯(lián)合臭氧氧化法等,雖有效果但均沒有達到國家規(guī)定的COD外排標準(GB 31570-2015)。中國海油天津研究院開發(fā)的超濾+反滲透+臭氧催化氧化+電催化氧化的組合工藝存在電耗大、處理成本高等問題。結合實驗室研究結果,最后確定了針對該公司納濾濃水的處理方案:堿性條件下,擬采用“濃水—調節(jié)池—混凝沉淀—1級高級氧化催化氧化反應—2級高級氧化催化氧化反應—出水”的工藝對該公司納濾濃水進行處理[2]。文中針對該公司納濾濃水的水質特點,采用高級氧化技術對其進行處理研究,通過考察高級氧化工藝關鍵影響因素,為納濾濃水處理技術的工業(yè)化實施提供技術支持。
實驗原料水為200 m3/h深度處理裝置的納濾濃水。濃水pH為7~8,COD為100~250 mg/L,總溶解固體為2 526~4 640 mg/L,其中,氯離子為1 150~1 311 mg/L。經(jīng)GC-MS分析,納濾濃水中共檢出24種有機物,濃度較高的前10位見圖1。
圖1 濃水中有機物組成分析/(mg·L-1)
從單個有機物成分來看,納濾濃水中2,4-二叔丁基苯酚含量最高,為67.7 mg/L;其次為15-冠醚-5、18-冠醚-6、八乙二醇,含量為13~15 mg/L;再次為正十二烷、正十三烷、正十四烷、正十五烷、正十六烷、正十七烷、正二十烷等,含量3~13 mg/L;此外還含有少量的氯苯類、苯胺類、苯酚類、脂類、醇類、醛類,含量均為4 mg/L以下。
中試高級氧化試驗裝置由空氣壓縮系統(tǒng)、變壓吸附制氧系統(tǒng)、臭氧制備系統(tǒng)、催化氧化反應單元4部分構成。設計空速為0.3~2.5 h-1,1、2級催化反應器規(guī)格相同,直徑均0.6 m,高4.5 m,催化劑填充高度約為4 m,填充量為2.2 t,該催化劑為錳基催化劑,比表面積為32.87 m2/g,孔容為0.051 m3/g。
氣相色譜質譜聯(lián)用儀:型號為安捷倫7890-5975C。丙酮為內(nèi)標,內(nèi)標加入量是5 uL,廢水取樣量8mL,進樣,20 mL頂空瓶中進行頂空—固相微萃取,固相微萃取纖維涂層是PDMS/DVB,60℃萃取30 min。
其它分析儀器:COD測定儀采用CR3200 COD消解儀,德國WTW;photolab s6光電比色計,德國WTW;總有機碳(TOC)分析儀采用美國利曼,Torch;臭氧濃度檢測儀采用北京山美水美,LIMICEN;pH計采用Cole-Parmer?公司的pH/mV/Ion/℃電位計(Model 59003-35),取樣測定。
臭氧氧化實驗以納濾濃水中COD的去除率為指標。納濾濃水經(jīng)泵進入pH調節(jié)罐,當pH調至10~11時通過過濾器,去除水中的懸浮物后再經(jīng)泵進入1級催化氧化反應器的底部,與來自臭氧發(fā)生器的臭氧化空氣在1級催化氧化反應器底部順流接觸,在催化劑的作用下,臭氧被吸收并直接或催化產(chǎn)生羥基自由基與有機物反應[3]。
當臭氧消耗完全時,污水由1級催化氧化反應器頂部溢流進入2級催化氧化反應器底部,與另一股來自臭氧發(fā)生器的臭氧化空氣在2級催化氧化反應器底部順流接觸,臭氧或催化產(chǎn)生羥基自由基與未降解完全的有機物繼續(xù)發(fā)生反應,出水由2級催化氧化反應器頂部溢流出,經(jīng)過氣水分離后最終進入穩(wěn)定池,進而達標排放[4]。試驗過程中的尾氣采用加熱分解,試驗出水按需求進行檢測。
試驗前期,納濾濃水的COD為150~170 mg/L,試驗后期因新環(huán)保法提高了對外排水COD的要求,濃水被摻入2浮出水入口處,在污水系統(tǒng)內(nèi)自身循環(huán),由于濃水中有機物的可生化性較差,COD不斷循環(huán)累積,使試驗期后期的濃水COD平均值為180~220 mg/L,瞬時值多次高達240 mg/L,并且有逐漸增加的趨勢。
當臭氧投加總量相同,空速均為1 h-1,分別考察臭氧不同投加點個數(shù)對濃水的高級氧化效果,見表1。從表1可以看出,采用2點投加方式的出水COD要低于1點投加方式,COD去除率高出14%。說明適當增加臭氧氣體的投加點個數(shù)可有效增強氣液傳質,提高對納濾濃水中有機物的去除率。
空速為單位時間單位體積的催化劑所處理的污水量,決定了污水在催化反應器中的停留時間。在催化劑一定的前提下,空速較小時,反應時間長,去除率較高,但單位時間內(nèi)處理的水量小,水處理能耗高;空速較高時,雖然裝置的處理能力增加,水處理能耗降低,但由于反應時間不夠充分,污染物的去除率下降。因此,需要試驗確定最佳空速。氣體投加方式、臭氧投加量均相同,考察不同空速下的高級氧化效果,見表2。
表2 不同空速下的高級氧化效果對比
由表2可知,高空速條件下COD的去除總量較大,但COD降幅小,出水COD不能滿足新的污染物排放標準;當空速較小時,可對其進行深度處理,在臭氧投加量足夠的前提下,出水COD滿足新的污染物排放標準。
當臭氧投加量為150 g/h,濃度為300 mg/L,催化劑填充量為90%,空速為0.5 h-1,納濾濃水COD可 從167~224 mg/L降低32~42 mg/L,滿 足 出水COD小于60 mg/L的指標。
臭氧投加量直接影響著氧化效果和處理成本。投加量過低,達不到氧化的處理效果,投加量過高,水中的有機物易生成極性較強的中間產(chǎn)物,且還有可能增加臭氧副產(chǎn)物的生成量,進而大大增加臭氧發(fā)生系統(tǒng)投資和運行費用。因此臭氧投加量的選擇是十分重要的。但是,臭氧投加量與有機物的去除率并不是成線性關系,最佳的臭氧投加量因水中有機物的種類和濃度不同而有所差異,應通過試驗確定??账?、氣體投加方式相同,考察不同臭氧投加量時的高級氧化效果見表3。
表3 空速為0.5 h-1時的高級氧化效果對比
從表3可以看出,臭氧投加量是高級氧化效果的關鍵因素。當臭氧投加量較高時,總的COD去除總量較高,出水COD較低。臭氧為投加量為150 g/h較臭氧投加量為75 g/h時的COD去除率高出24%,但與COD的去除總量并不成比例。
臭氧催化氧化可將臭氧的強氧化性和催化劑的吸附、催化特性結合起來,能有效解決有機物降解不完全的問題。催化劑可提高臭氧的反應活性和利用率,提高有機物的降解率和礦化程度,因此,催化劑的填充量對COD的降解效果也有很大的影響。臭氧投加量和投加方式相同,考察不同催化劑填充量時的高級氧化效果,見表4。
由表4可知,濃水流量為0.5 m3/h、臭氧投加總量為150 g/h、無催化劑時,出水COD較催化劑填充量為90%時高出75.7個單位,催化劑填充量為50%時,出水COD較催化劑填充量為90%時高出12.8 個單位。
表4 不同催化劑填充量的考察
根據(jù)高級氧化反應機理和濃水COD理論氧氣消耗量計算,高級氧化處理濃水后尾氣中的氧含量依然較高,直接排放不經(jīng)濟。為此,通過取樣分析尾氣組成,判斷是否具有再利用價值,見表5。
表5 尾氣組成分析
從表5可以看出,尾氣中氧氣濃度均大于80%,滿足臭氧發(fā)生器的進氣氧濃度要求。但尾氣中檢測不出CO2氣體,判斷是由于氫氧化鈣的投加,與CO2發(fā)生反應而得以去除,這也與反應過程pH的變化趨勢相印證,即隨著高級氧化反應的進行,水的pH會逐漸降低。
以前期試驗考察確定的最佳中試反應條件為依據(jù)進行穩(wěn)定性考察。臭氧投加量為150 g/h,投加濃度為300 mg/L;催化劑填充量為90%;空速為0.5 h-1;停留時間為150 min;原料水pH調節(jié)為10~11;采用2級等比例注入臭氧氣體。運行期間,COD的降解曲線見圖2。
由圖2可知,在相同工藝條件下,經(jīng)高級氧化后,出水水質較穩(wěn)定,但當納濾濃水COD增加時,出水COD相應增加,當濃水COD為218~225 mg/L時,出水COD個別超過60 mg/L,超出排放標準。
圖2 最佳運行條件下COD降解情況
此時應適當增加臭氧投加量,保證出水穩(wěn)定達標。當臭氧投加量為150 g/h,催化劑填充量為90%,空速為0.5 h-1,停留時間為150 min,納濾濃水COD可從167.5~225 mg/L降至平均值為34.6 mg/L,滿足出水COD小于60 mg/L的指標。
經(jīng)過2級催化氧化后,2,4-二叔丁基苯酚的濃度降至9.453 7 mg/L,總降解率為86%,冠醚和正十三至正十七烷烴,降解率為85.5%~98.6%,其它物質的降解率幾乎為100%。
納濾濃水中的總有機物濃度從201.7 mg/L降至22.7 mg/L。
對照《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》GB 31570-2015[5],經(jīng)高級氧化后,出水中的TOC、總氮、懸浮物(SS)等指標也滿足新的污染物排放標準要求,見表6。
表6 中試達標排放水質
高級氧化水處理技術具有操作條件容易控制,無二次污染,加之化學穩(wěn)定性高、無毒且成本低等潛在的優(yōu)勢,根據(jù)中試運行消耗和工業(yè)公用工程單價進行噸水處理成本的核算,見表7。
從表7經(jīng)濟性分析看,中試試驗的水運行成本為4.4元/t,成本中所占比重較大的是臭氧發(fā)生器所消耗的電費,其次就是工業(yè)風的消耗。由于氣液比較高,導致噸水處理成本較高,但實際上消耗氧氣量較少。
經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),尾氣中的氧氣濃度與制氧系統(tǒng)的氧含量基本相當,尾氣中殘留氧氣可經(jīng)過適當預處理后直接制備臭氧,進而循環(huán)回用,大幅降低水處理成本。
表7 中試試驗裝置水運行成本核算
(1)通過有機物組成分析,該公司納濾濃水的處理難度較大,依據(jù)水中殘留的難降解型組分,可考慮從源頭上處理,以進一步降低后續(xù)處理難度。
(2)通過試驗發(fā)現(xiàn),臭氧投加總量、空速、催化劑填充量、臭氧的注入方式等均為高級氧化反應的主要影響因素,臭氧投加量越大,而空速越小,催化劑填充量越高,越有利于臭氧氧化反應,臭氧氣體分級注入,可以提高臭氧的利用率,進而增加氧化效果。
當臭氧投加量為150 g/h,催化劑填充量為90%,空速為0.5 h-1,停留時間為150 min,納濾濃水COD可從167.5~225 mg/L降至平均值34.6 mg/L,滿足出水COD小于60 mg/L的指標,總有機物濃度從201.7 mg/L降低到22.7 mg/L。
(3)經(jīng)高級氧化后,其它所測出水指標也滿足新排放標準要求,且水處理成本為4.4元/t。
目前此研究提出的方案運行成本相對較高,主要是臭氧消耗量較大。后續(xù)可通過采用高效汽水混合措施,增加氣液傳質效率,進一步降低臭氧消耗量。并且,通過實施尾氣循環(huán)工藝降低項目投資和實際運行成本。