沈鵬年
(中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司煉油廠, 江蘇 南京 210000)
揚(yáng)子石化煉油廠2#催化聯(lián)合裝置設(shè)計(jì)能力200萬(wàn)噸/年,于2014年7月正式投產(chǎn)運(yùn)行,生產(chǎn)工藝采用洛陽(yáng)院MIP-CGP技術(shù)。自開(kāi)工以來(lái),分餾塔底油漿蒸汽發(fā)生器頻繁發(fā)生泄漏故障,對(duì)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行造成了較大影響,同時(shí)存在極大的安全隱患。
2#催化循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC型號(hào)為BJS1600-3.9/4.87-673-6/25-6I,由中石化洛陽(yáng)工程有限公司設(shè)計(jì),洛陽(yáng)雙瑞特種設(shè)備有限公司制造。具體參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC參數(shù)
運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)催化外甩油漿流量不穩(wěn),在10-15t/h范圍內(nèi)波動(dòng),將外甩油漿由直供焦化改至罐區(qū),仍無(wú)好轉(zhuǎn),嘗試調(diào)節(jié)閥改手動(dòng)、切副線、切換機(jī)泵等措施,都未見(jiàn)好轉(zhuǎn)。后安排清理外甩油漿泵過(guò)濾器,過(guò)濾器內(nèi)未發(fā)現(xiàn)明顯異物,處理后再次投用機(jī)泵仍無(wú)好轉(zhuǎn)。嘗試啟用油漿泵跨線、停用機(jī)泵,調(diào)整后外甩流量穩(wěn)定。但再次啟泵后仍出現(xiàn)上述問(wèn)題,仍保持油漿外甩至罐區(qū)。
原因分析如下:
(1)在油漿蒸汽發(fā)生器E-213A、C出口分別采樣,分析水含量分別為0.03%和1.2%,后者明顯高于正常水平,且差異較大。
(2)E-213A、C油漿側(cè)出口溫度變化如圖1所示,原C臺(tái)油漿側(cè)出口溫度比A臺(tái)高10℃左右(C臺(tái)換熱效果相對(duì)差)。隨混合原料溫度降低(換熱流程見(jiàn)圖2,塔底油漿先經(jīng)E212/215和原料油換熱,再進(jìn)油漿蒸汽發(fā)生器E-213),E-203進(jìn)口的油漿溫度降低,出口溫度也相應(yīng)降低,換熱效果好的E213A臺(tái)出口溫度應(yīng)該降幅更大,但趨勢(shì)正好相反,說(shuō)明C臺(tái)水汽漏入油漿。
圖1 E-213A/C油漿側(cè)出口溫度變化
圖2 分餾塔底換熱流程
(3)分餾塔頂部溫度變化如圖3所示。同樣控制粗汽油終餾點(diǎn)206-210℃,分餾塔頂溫相對(duì)正常溫度低2℃(反應(yīng)和分餾注汽未增加),說(shuō)明分餾塔頂水汽分壓升高、油氣分壓降低。
圖3 分餾塔頂溫度變化
備注:下個(gè)點(diǎn)失真是由于PHD系統(tǒng)問(wèn)題。
開(kāi)工準(zhǔn)備階段,安排對(duì)汽包V 1 6 0 2、E213ABC殼程進(jìn)行鍋爐水系統(tǒng)試壓,當(dāng)系統(tǒng)壓力提升至4.0MPa時(shí),E213ABC殼程管箱側(cè)墊片同時(shí)泄漏。安排檢修,檢修后在進(jìn)行系統(tǒng)壓力聯(lián)試時(shí)E213C管箱側(cè)墊片又出現(xiàn)大量泄漏,安排C臺(tái)切出檢修。裝置正常進(jìn)料開(kāi)工,在開(kāi)工過(guò)程中E213AC后頭蓋墊片泄漏,經(jīng)檢修后投用C臺(tái),投用不久C管箱側(cè)墊片出現(xiàn)較大泄漏。裝置投運(yùn)35天后,B臺(tái)管箱側(cè)墊片泄漏,同時(shí)運(yùn)行35天的A臺(tái)管箱側(cè)墊片泄漏。
表2 油漿蒸汽發(fā)生器外漏統(tǒng)計(jì)
圖4 B臺(tái)泄漏位置
圖5 A臺(tái)泄漏位置
對(duì)E213C進(jìn)行檢修,拆除管箱后,發(fā)現(xiàn)固定管板表面局部位置有結(jié)垢硬物,判斷該處部位管束存在泄漏,見(jiàn)圖6。
管束經(jīng)射流清洗后,進(jìn)行水壓試漏,在灌水過(guò)程中圖6結(jié)垢處管口焊縫就開(kāi)始漏水,檢查泄漏部位,在管口焊縫上有明顯的環(huán)向裂紋,部分裂紋已擴(kuò)展到相鄰的管口焊縫上,焊縫開(kāi)裂情況見(jiàn)圖7。
圖6 管束泄漏位置
圖7 焊縫開(kāi)裂位置
考慮盡量不減少換熱面積,對(duì)裂紋的處理以打磨及補(bǔ)焊修復(fù)方法為主,補(bǔ)焊工藝按照廠家技術(shù)人員要求執(zhí)行,對(duì)于補(bǔ)焊無(wú)效的采用堵管方式。因E213換熱器在管板上管束進(jìn)物料管口部位襯有不銹鋼短管,短管與管束口部位焊接采用不銹鋼ER309焊條;管束物料出口部位未襯不銹鋼短管,管束與管板處焊接采用碳鋼ER50-6焊條,全部采用氬弧焊。
在對(duì)裂紋部位打磨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分兩管束之間的縱向裂紋在管板上的深度較深,在打磨5mm時(shí)仍未徹底消除裂紋。另外,在補(bǔ)焊時(shí),由于焊接產(chǎn)生的焊接應(yīng)力,導(dǎo)致原先無(wú)裂紋的部位在相鄰部位焊接后又出現(xiàn)了新裂紋,并產(chǎn)生了泄漏。
在管束處理過(guò)程中,聯(lián)系檢測(cè)單位有關(guān)人員對(duì)管板進(jìn)行了硬度檢測(cè)。由于檢測(cè)單位提供的儀器無(wú)法檢測(cè)管口與管板處的焊縫,只能在管板四周及中間無(wú)管束部位進(jìn)行檢測(cè)。使用儀器HLN-11A,共采集8點(diǎn),最高值為160HL,最低為139HL。由于無(wú)法檢測(cè)到管口與管板脹焊處焊肉的硬度值,因此,在管板上所檢測(cè)的硬度值并不能說(shuō)明焊縫開(kāi)裂的原因。
鑒于在管板上修復(fù)時(shí)漏點(diǎn)消除一處打壓時(shí)又會(huì)新增一處,或者是原處理過(guò)的部位再次發(fā)生泄漏,聯(lián)系南京工業(yè)大學(xué)有關(guān)技術(shù)研究人員,嘗試對(duì)管板進(jìn)行噴丸消應(yīng)力處理。
經(jīng)廠房噴丸消應(yīng)力處理后的管束送至現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行試壓。在對(duì)漏點(diǎn)處理過(guò)程中仍有新的漏點(diǎn)出現(xiàn),繼續(xù)對(duì)管束進(jìn)行上述消漏處理,此時(shí)共堵管47根。堵管后如圖8所示。
圖8 堵管后換熱器管束
原因分析:E213C換熱器管板泄漏主要集中在固定管板上,浮動(dòng)管板側(cè)無(wú)泄漏。經(jīng)結(jié)合其他催化裝置油漿換熱器管束泄漏問(wèn)題的分析,造成換熱器管板與管口焊縫處開(kāi)裂的主要原因是應(yīng)力集中導(dǎo)致的焊縫開(kāi)裂。經(jīng)咨詢廠方技術(shù)人員,本裝置正在使用的3臺(tái)循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器管束在消除焊接應(yīng)力和熱應(yīng)力方面未做任何特別處理。而管板兩側(cè)溫度和管板上下部位的溫度都不同,管板受徑向、切向的溫差應(yīng)力;因管板和管束脹接在一起,管板有焊接殘余應(yīng)力;因蒸汽的產(chǎn)生氣泡的破裂,管板受氣泡破裂時(shí)的爆破力;汽-液兩相流誘發(fā)的誘導(dǎo)振動(dòng)加劇管束振動(dòng),使管板焊接接頭部位產(chǎn)生循環(huán)載荷及裝配應(yīng)力等,這些力相互疊加使管板承受較大的拉應(yīng)力[1,2]。最終導(dǎo)致管板上的焊縫易出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。
改進(jìn)措施:經(jīng)咨詢兄弟企業(yè),已有單位設(shè)計(jì)出在管板上加剪應(yīng)力槽的方法來(lái)降低管束與管板焊接時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力。車間將采用此新技術(shù),更換原有管束,以改善油漿蒸汽發(fā)生器的使用狀況。
油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213AB泄漏時(shí),工藝生產(chǎn)操作平穩(wěn),詳細(xì)工藝操作參數(shù)見(jiàn)圖9所示。根據(jù)歷史趨勢(shì),汽包21100-V1602壓力持續(xù)穩(wěn)定,分餾塔塔底油漿循環(huán)量及溫度平穩(wěn),未出現(xiàn)明顯波動(dòng)。
確認(rèn)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC發(fā)生器管箱側(cè)墊片泄漏原因不是工藝操作波動(dòng)導(dǎo)致。
換熱器管箱螺栓規(guī)格為M48×3×720,材質(zhì)35CrMoA。經(jīng)查HG/T 20613及JB/T 4707,此規(guī)格螺栓力學(xué)性能見(jiàn)表3。螺栓使用壓力及溫度范圍見(jiàn)表4。
圖9 油漿及汽包工藝操作參數(shù)歷史趨勢(shì)圖
表3 螺栓力學(xué)性能表
表4 螺栓使用壓力及溫度范圍
從上述兩表中可見(jiàn)循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器管箱螺栓力學(xué)性能、使用壓力及溫度范圍符合要求,但35CrMo材質(zhì)螺栓力學(xué)性能和使用溫度范圍不及25Cr2MoV材質(zhì)螺栓。
循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC墊片設(shè)計(jì)選用金屬石墨波齒復(fù)合墊。循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器在裝置開(kāi)工前試壓時(shí)曾發(fā)生墊片泄漏,后更換全部墊片重新打壓。在水壓試驗(yàn)升壓過(guò)程中,管箱側(cè)墊片、外頭蓋墊片一直有滲漏現(xiàn)象。為消除升壓時(shí)墊片滲漏,采用液壓扳手提高扭矩緊固螺栓。循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器螺栓預(yù)緊計(jì)算扭矩如表5所示。
表5 油漿蒸汽發(fā)生器21100-E213ABC螺栓預(yù)緊扭矩表
最終水壓試驗(yàn)5.0MPa時(shí)螺栓緊固扭矩達(dá)到了8000N·m。過(guò)高的螺栓緊固扭矩使得墊片石墨復(fù)合層受擠壓變形,且變形量過(guò)大,失去調(diào)節(jié)彈性,導(dǎo)致墊片易發(fā)生泄漏。
換熱器墊片選型不合適。經(jīng)與洛陽(yáng)工程公司溝通,其推薦油漿蒸汽換熱器墊片選用雙金屬自密封波齒復(fù)合墊,且在其他同類型裝置油漿蒸汽換熱器上使用良好,未發(fā)生過(guò)泄漏。雙金屬自密封波齒墊片的特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可使墊片內(nèi)側(cè)接觸應(yīng)力隨著內(nèi)壓的升高而增大,實(shí)現(xiàn)可靠的密封,當(dāng)內(nèi)壓達(dá)到一定值時(shí),雙金屬自密封波齒墊片內(nèi)側(cè)波峰處接觸應(yīng)力大于外側(cè)且隨著內(nèi)壓增加而增加[3]。
4.1 2015年裝置大修時(shí),將原換熱器芯子更換,管口部位采用減應(yīng)力槽設(shè)計(jì),自投用后,運(yùn)行至2020年未出現(xiàn)任何內(nèi)漏。
圖10 換熱器外漏原因分析(魚(yú)骨圖)
圖11 換熱器外漏原因分析及應(yīng)對(duì)措施
4.2 循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器墊片由金屬石墨波齒復(fù)合墊改為雙金屬自密封波齒復(fù)合墊;管箱螺栓材質(zhì)由35CrMoA提升至25Cr2MoV;換熱器檢修完成后,螺栓由專業(yè)廠家進(jìn)行定力矩緊固。采取上述措施后,至2020年未出現(xiàn)任何外漏。
催化裝置油漿蒸汽發(fā)生器管束管口開(kāi)裂是由于未進(jìn)行有效焊后熱處理,造成管口部位焊縫硬度高,未有效的消除殘余應(yīng)力,在開(kāi)工過(guò)程中與溫差應(yīng)力疊加后造成焊接接頭高應(yīng)力部位發(fā)生開(kāi)裂。墊片形式的不合理及換熱器未有效熱緊,導(dǎo)致?lián)Q熱器法蘭頻繁外漏。
從以上的分析可以看出制造廠的制造質(zhì)量是油漿發(fā)器泄漏的主要原因之一,原始設(shè)計(jì)對(duì)設(shè)備操作工況應(yīng)充分考慮,在特殊工況下,密封件及緊固應(yīng)提出較高要求,所以,控制好制造質(zhì)量關(guān),合理的選型,嚴(yán)格的施工標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)平穩(wěn)工藝操作是避免油漿發(fā)器泄漏的主要手段。