佟政陽,于家祥,汪亦凡,張衛(wèi),項云波
(1.安徽天航機(jī)電有限公司,安徽蕪湖 241000;2.國營蕪湖機(jī)械廠,安徽蕪湖 241000)
八肋支臂零件是安裝在飛機(jī)某個傳動系統(tǒng)內(nèi)的,如圖1所示,在工作時該零件需要承受一個大于850N的拉力。根據(jù)某單位大修指南規(guī)定,該零件在到達(dá)使用壽命后需要對其進(jìn)行更換。產(chǎn)品原材料是從俄羅斯購買的鋁材,經(jīng)過生產(chǎn)加工后,每件零件定價在3148.2元。該產(chǎn)品每次順利的完成加工,對車間的質(zhì)量現(xiàn)象、經(jīng)濟(jì)效益都起到積極作用。為提升其生產(chǎn)合格率,增加公司效益,本文就該類零件加工合格率低的原因進(jìn)行了分析研究,并針對合格率的提升制定出具體有效的解決措施[1-2]。
圖1 八肋支臂零件與安裝示意圖
統(tǒng)計某單位2020年二季度的八肋支臂零件生產(chǎn)任務(wù),計劃生產(chǎn)1122件,其中報廢23件,產(chǎn)品交付合格率僅為97.95%,詳見表1。每件產(chǎn)品的報廢都將增加生產(chǎn)成本和影響公司制定年度交付合格率99.1%的目標(biāo)值。
表1 2020年三季度產(chǎn)品統(tǒng)計表
該零件的加工過程共涉及5個環(huán)節(jié),針對23件不合格品,對其進(jìn)行研究分析,詳見表2。
從表2可以看出,“機(jī)械加工”環(huán)節(jié)是造成合格率低的主要原因,如果這一個環(huán)節(jié)的不合格率能降下來,則整個產(chǎn)品的不合格率就可大幅下降。按照加工工藝單,機(jī)械加工環(huán)節(jié)只有一個加工中心工序,針對該工序可能涉及的主要原因進(jìn)行統(tǒng)計分析,詳見表3。
從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,“5mm尺寸超差”占總頻數(shù)的85.71%,是造成產(chǎn)品合格率低的主要原因。針對該原因,從引起產(chǎn)品質(zhì)量波動的六個方面進(jìn)行剖析,繪制了六因素系統(tǒng)圖,如圖2所示[3-4]。
針對分析出的7條末端因素,生產(chǎn)加工現(xiàn)場通過相關(guān)技術(shù)手段排除了技能不足、毛坯缺陷、工藝、工作環(huán)境以及檢測量具等因素,從機(jī)床及設(shè)備工裝兩方面著手進(jìn)行試驗分析。
首先用設(shè)備機(jī)床加工檢測樣件,將樣件委托華東計量站對檢測樣件進(jìn)行測量檢測樣件的平行度、垂直度、圓度、位置度、尺寸精度等數(shù)據(jù),與機(jī)床規(guī)定精度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,檢測數(shù)據(jù)結(jié)果見表4。
通過表4統(tǒng)計數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)機(jī)床平行度、精度等不是造成八肋支臂零件合格率的原因。對“工裝”原因再進(jìn)行研究分析。將零件安裝在現(xiàn)有的工裝胎具上后,對零件平面度進(jìn)行檢測,杠桿表顯示數(shù)據(jù)是否在0.03mm以內(nèi),測量零件Y向兩端尺寸相差是否在0.03mm以內(nèi),查看零件在松開后,表面有誤明顯壓傷。測量零件Φ20孔圓度尺寸是否超過0.015mm。將得到的實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表5。
針對“8GZ-J-871”、“8GZ-J-874”、“8GZ-J-875”三個工裝,共測量15個要素,不合格比例達(dá)到66.67%??梢缘贸鲇绊懗叽绯畹闹饕蚴枪ぱb精度不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致的,因此該末端因素是造成八肋支臂零件加工合格率低的主要原因。
圖2 六因素系統(tǒng)圖
表4 機(jī)床加工樣件檢測數(shù)據(jù)結(jié)果
針對“工裝平面度超過0.03mm,導(dǎo)致產(chǎn)品5mm尺寸超差”這一要因,根據(jù)現(xiàn)有工裝無法滿足加工要求,重新對工裝進(jìn)行設(shè)計、加工,在工裝的中間增加兩個螺釘緊固孔,使用螺釘將工裝固定在虎鉗上,實現(xiàn)零件的零點定位功能。增加兩處測量點,這樣能夠在機(jī)床上檢測零件5mm厚度尺寸的四個點。由于人工裝夾會發(fā)生安裝偏差大的問題,設(shè)計使用氣動夾緊方式,整個裝夾只需人工將零件放在零點定位凹槽內(nèi),開動氣動開關(guān),氣缸推動活動鉗口將零件夾緊。人工使用3公斤的紫銅錘在零件20mm上方,落在零件中心處,即可實現(xiàn)零件的裝夾。
表5 工裝檢測數(shù)據(jù)對比
圖3 工裝示意圖
為驗證工裝是否能夠有效解決零件尺寸超差問題,我們對6件產(chǎn)品進(jìn)行加工,并使用三坐標(biāo)進(jìn)行尺寸檢測。
使用重新設(shè)計加工后的工裝,完全能夠滿足零件的加工,尺寸超差現(xiàn)象基本消失。每批次零件都在工藝內(nèi)附上加工安裝示意圖與安裝注意事項及方法,并讓操作人員簽字確認(rèn)。使用氣缸為動力元件,能夠消除人工夾緊力的不確定性,同時將零件的裝夾時間縮短到10秒以內(nèi)。上述檢測數(shù)據(jù)證明,該措施有效解決了零件尺寸超差問題。
工藝改進(jìn)后對2020年3季度生產(chǎn)零件的情況進(jìn)行了統(tǒng)計,以核查改進(jìn)效果,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表7。
表6 使用新工裝加工后尺寸檢測
表7 2020年三季度產(chǎn)品統(tǒng)計表
計算三季度的平均合格率為:
99.14%+100%+99.27%=99.47%。
八肋支臂零件在飛機(jī)修理中為常換件,合格率低不僅增加公司的生產(chǎn)成本還影響飛機(jī)的修理周期。本文通過對其加工工藝的分析研究與改進(jìn),有效提升了該產(chǎn)品的生產(chǎn)合格率,增加了公司的生產(chǎn)效益。參考文獻(xiàn):
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