池寅生,孫慶東,張翔
基于Moldflow的車載顯示器后殼翹曲變形分析*
池寅生,孫慶東,張翔
(揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225009)
翹曲變形是導(dǎo)致車載顯示器后殼塑件質(zhì)量缺陷的重要原因之一。應(yīng)用Moldflow軟件對(duì)此產(chǎn)品注塑成型過程中引起翹曲變形的潛在原因如冷卻不均、收縮不均等因素進(jìn)行有限元分析與質(zhì)量預(yù)測(cè),發(fā)現(xiàn)了收縮不均是導(dǎo)致翹曲變形的主要原因。結(jié)合解決收縮不均的常用策略,對(duì)模溫、料溫、注射時(shí)間和保壓壓力進(jìn)行了參數(shù)調(diào)整。通過分析發(fā)現(xiàn)降低模溫、增加料溫、延長注射時(shí)間和增加保壓壓力有利于減小翹曲變形量。獲取了相對(duì)最佳的注塑成型工藝參數(shù),即模具溫度為40 ℃,熔體溫度為255 ℃,注射時(shí)間為1.8 s,保壓壓力為最大注射壓力的99%,可以將此產(chǎn)品的翹曲變形量比初始注塑工藝方案減少21.6%。
Moldflow;翹曲變形;注射壓力;翹曲變形
當(dāng)今,在注塑成型及模具設(shè)計(jì)工程技術(shù)中,基于高分子流變學(xué)、傳熱學(xué)、有限元數(shù)值計(jì)算和計(jì)算機(jī)圖形學(xué)等理論的CAE技術(shù)已被廣泛應(yīng)用。其優(yōu)勢(shì)是在模具加工前,計(jì)算機(jī)CAE技術(shù)可對(duì)塑料熔體在模具型腔中的填充、保壓、冷卻等成型狀況進(jìn)行計(jì)算分析和動(dòng)態(tài)模擬,進(jìn)而預(yù)測(cè)模具結(jié)構(gòu)和注塑成型工藝條件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響,發(fā)現(xiàn)潛在的產(chǎn)品缺陷。工程設(shè)計(jì)人員能夠及時(shí)地進(jìn)行設(shè)計(jì)更正和成型參數(shù)優(yōu)化,從而極大地提高了一次試模的成功率,有助于模具制造企業(yè)縮短開發(fā)周期和降低生產(chǎn)成本。
車載顯示器后殼屬于典型的汽車內(nèi)飾塑件,具有較為嚴(yán)格的裝配和外觀要求,因此尺寸精度要求較高,需要嚴(yán)格控制成型的翹曲變形量。采用傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)法,工藝人員通過不斷改進(jìn)試模的工藝參數(shù)尋求減少翹曲變形的最佳方案,但該方法對(duì)工藝人員的技術(shù)要求較高,且效率低下[1]。為此,需要在試模前運(yùn)用注塑模CAE技術(shù)對(duì)此塑件的翹曲成型缺陷進(jìn)行深入研究,實(shí)現(xiàn)注塑成型工藝參數(shù)的優(yōu)化,并為注塑工藝和模具結(jié)構(gòu)的合理性提供科學(xué)的依據(jù)。
譚安平等[2]利用Moldflow模流分析軟件對(duì)PC/ABS汽車后視鏡的翹曲變形進(jìn)行預(yù)測(cè),對(duì)模具澆口位置、冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,并調(diào)整了注塑時(shí)的保壓參數(shù);蔡國輝等[3]進(jìn)行了水龍頭成型的填充和翹曲分析,得到引起翹曲變形的主要原因,并對(duì)保壓方案進(jìn)行了優(yōu)化;張軍枚[4]采用CAE技術(shù)分析夾肉機(jī)上、下手柄發(fā)生翹曲變形的原因,優(yōu)化了澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案;魏翔宇等[5]運(yùn)用信噪比和灰色關(guān)聯(lián)分析法,對(duì)影響車燈裝飾框體積收縮率和翹曲變形量的工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。本文基于Moldflow軟件對(duì)車載顯示器后殼進(jìn)行注塑成型仿真,從注塑成型工藝角度分析了此塑件產(chǎn)生翹曲的原因,并在此基礎(chǔ)上對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。
本文研究的車載顯示器后殼是某公司開發(fā)的車載娛樂產(chǎn)品,外觀如圖1所示。此塑件總體尺寸為251.5 mm× 99.8 mm×26 mm,料厚2 mm,其材料選用的是奇美ABS777。為了保證澆口的位置盡量不影響制品的外觀質(zhì)量,因此設(shè)計(jì)中將澆口位置放置在偏離中心(﹣30,﹣20)的LOGO貼標(biāo)處。主流道的小端直徑為3.5 mm,錐度為1.5°,長度為80 mm;同時(shí)建立了直徑為8 mm、間距為40 mm的上下兩組冷卻系統(tǒng)。
圖1 車載顯示器后殼
該類制品在試模和生產(chǎn)過程中,其主要成型缺陷為翹曲變形,表現(xiàn)為塑件成品的形狀偏離了模具型腔或塑件原本的形狀。成型后的塑件發(fā)生翹曲變形的原因很多,其內(nèi)在因素是注塑成型在塑件內(nèi)部產(chǎn)生的殘余應(yīng)力釋放。具體而言,模具結(jié)構(gòu)、塑料收縮率以及注塑成型工藝條件均會(huì)對(duì)塑件的翹曲變形產(chǎn)生影響。因此,分析導(dǎo)致此塑件殘余應(yīng)力產(chǎn)生的因素顯得極為重要。
為便于分析研究,本文設(shè)置了如下的初始工藝參數(shù)方案。其中,模具溫度為50 ℃,熔體溫度為230 ℃,注射時(shí)間為1.2 s,保壓壓力為最大注射壓力的80%,冷卻時(shí)間為20 s。在Moldflow軟件中,完成了澆注系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)置后實(shí)施了初步模擬分析。其分析結(jié)果如圖2所示。
圖2 原方案造成翹曲變形的各因素變形量
由圖2可知,此塑件發(fā)生翹曲變形的主要原因?yàn)槿∠蛐?yīng)、冷卻不均和收縮不均。其中,冷卻不均造成的翹曲變形量為0.086 1 mm,占所有因素引起的翹曲變形量的8.6%;收縮不均引起的翹曲變形量為1.002 mm,為最大值;角效應(yīng)引起的翹曲變形量為0.027 1 mm,僅占所有因素引起的翹曲變形量的2.7%。由結(jié)果可知,收縮不均是此塑件翹曲變形的主要原因。
根據(jù)長期的注塑生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),塑件出現(xiàn)收縮不均現(xiàn)象的常見原因有[6]:①冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)不均勻;②模具成型面打磨、拋光質(zhì)量不理想;③頂出結(jié)構(gòu)位置設(shè)計(jì)不當(dāng);④前后模溫差較大;⑤冷卻時(shí)間太短;⑥模具溫度過高或過低;⑦熔體溫度不合理;⑧注射時(shí)間不當(dāng);⑨保壓壓力較小。其中,前三項(xiàng)與模具結(jié)構(gòu)有關(guān),經(jīng)核對(duì)模具拋光和頂出位置均合理可行,而冷卻不均引起的變形量并不在本論文研究的范疇內(nèi)。另外,查詢先前Moldflow的分析結(jié)果,在前后模對(duì)等位置處查詢其溫差不超過1.5°,凍結(jié)層因子在14.48 s時(shí)制品已經(jīng)全部?jī)鼋Y(jié),少于初始設(shè)置值20 s的冷卻時(shí)間。因此,前述五項(xiàng)不是收縮不均產(chǎn)生的主要原因。本論文研究重點(diǎn)將聚焦第⑥~⑨項(xiàng),應(yīng)用Moldflow對(duì)不同的注塑成型工藝參數(shù)進(jìn)行多次CAE試驗(yàn)?zāi)M,以期獲取較佳的工藝參數(shù)方案,實(shí)現(xiàn)減少收縮不均、克服翹曲變形的質(zhì)量隱患。
結(jié)合以上分析判斷,本次研究采用4組不同的工藝參數(shù)方案對(duì)此塑件的翹曲變形量進(jìn)行CAE模擬分析??疾槟>邷囟取⑷垠w溫度、注射時(shí)間、保壓壓力對(duì)翹曲變形的影響,從而尋求最佳的解決方案,改進(jìn)方案如表1所示。
表1 各改進(jìn)方案的設(shè)計(jì)
方案序號(hào)模溫/℃料溫/℃注射時(shí)間/s保壓壓力,最大注射壓力的百分?jǐn)?shù)/(%)方案簡(jiǎn)述 1602301.280%增加模溫 2502551.280%增加料溫 3502301.880%延長注射時(shí)間 4502301.299%增大保壓壓力
改進(jìn)方案注塑模擬結(jié)果如圖3所示。從圖3(a)可以看出,增加模溫后翹曲變形量為1.031 mm,比原方案的變形數(shù)值有所增加;由圖3(b)、3(c)、3(d)可知,增加料溫、增加注射時(shí)間和增加保壓壓力的翹曲變形量分別為 0.970 8 mm、0.988 4 mm和0.875 1 mm,比原方案的變形數(shù)值有所減小??梢?,降低模溫、增加料溫、增加注射時(shí)間和增加保壓壓力有利于減小翹曲變形量。
根據(jù)上述改進(jìn)方案的分析結(jié)果和四個(gè)工藝參數(shù)對(duì)翹曲變形的影響趨勢(shì),進(jìn)行了更多的CAE分析和仿真計(jì)算試驗(yàn),獲得了優(yōu)化后的注塑工藝參數(shù),如表2所示。經(jīng)過Moldflow分析和計(jì)算,此優(yōu)化方案的仿真結(jié)果詳如圖4所示。結(jié)果顯示,所有因素變形量為0.787 8 mm,比最初方案減少了20.9%;收縮不均引起的變形量為0.786 0 mm,比最初方案減少了21.6%。
應(yīng)用CAE技術(shù)對(duì)車載顯示器后殼塑件進(jìn)行了注塑成型模擬與仿真,對(duì)引起該塑件翹曲變形的各因素進(jìn)行了分析,并結(jié)合引起收縮不均的常見原因調(diào)整了模溫、料溫、注射時(shí)間和保壓壓力的參數(shù)數(shù)值。分析結(jié)果揭示了降低模溫、增加料溫、延長注射時(shí)間和增加保壓壓力均有利于減小翹曲變形量。通過多次CAE數(shù)值仿真試驗(yàn),獲得了一組優(yōu)化后的成型工藝參數(shù)方案,此方案中塑件因收縮不均引起的變形量比初始方案減少了21.6%。為同類塑件產(chǎn)品減少翹曲變形提供了有益的參考。
圖3 改進(jìn)方案注塑模擬結(jié)果
表2 優(yōu)化后的工藝參數(shù)方案
方案序號(hào)模溫/℃料溫/℃注射時(shí)間/s保壓壓力,最大注射壓力的百分?jǐn)?shù)/(%)冷卻時(shí)間/s 5402551.899%20
圖4 優(yōu)化方案的模擬結(jié)果
[1]王博,蔡安江,李正遷,等.玻璃纖維增強(qiáng)尼龍66復(fù)合材料無人機(jī)槳葉注塑成型翹曲變形優(yōu)化[J].塑性工程學(xué)報(bào),2020,27(1):68-74.
[2]譚安平,劉克威.基于Moldflow的PC/ABS汽車后視鏡翹曲變形優(yōu)化分析[J].合成樹脂及塑料,2020,37(1):67-72.
[3]蔡國輝,曹新鑫,吳夢(mèng)林,等.基于 Moldflow 的ABS水龍頭注塑模擬分析與優(yōu)化[J].塑料,2019,48(4):105-107.
[4]張軍枚.基于CAE技術(shù)的注塑件翹曲變形分析及模具改進(jìn)[J].模具技術(shù),2020(4):1-9.
[5]魏翔宇,王釗,倪傳龍,等.基于灰色關(guān)聯(lián)度的車燈裝飾框注塑工藝優(yōu)化[J].現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用, 2020, 32(2):34-37.
[6]張金標(biāo).注射CAE及Moldflow軟件應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2020:152-163.
池寅生(1974—),男,江蘇揚(yáng)州人,碩士,講師,研究方向?yàn)槟>咴O(shè)計(jì)、模具CAD/CAE。
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年度校級(jí)科研課題(編號(hào):2018ZR15);揚(yáng)州市科技計(jì)劃項(xiàng)目(編號(hào):YZ2018143)
2095-6835(2020)24-0077-03
U463.6
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2020.24.025
〔編輯:張思楠〕