秦文學(xué) 曹輝 耿新博
摘 要 機組運行過程中,高壓缸左側(cè)前后貓爪翹起最大達1.05mm,高壓缸貓爪翹起造成汽封間隙偏轉(zhuǎn),汽封周向間隙不均勻,易引起氣流激振、影響高壓缸效率,嚴(yán)重時造成汽輪機動靜摩擦引起振動,高壓缸負(fù)荷分配不均長期運行造成汽缸變形,為保證機組運行安全,通過調(diào)整支吊架的載荷量,改變貓爪的負(fù)荷分配,消除高壓缸貓爪翹起缺陷。
關(guān)鍵詞 高壓缸;貓爪;翹起;支吊架;負(fù)荷分配
1高壓缸貓爪支撐概述
某電廠1000MW汽輪機布置方式為四缸四排汽,高中壓缸分缸布置,高壓外缸為上貓爪中分面支承方式,外上缸通過貓爪支在前箱和高中箱運行墊片上,外下缸通過汽缸法蘭螺栓吊在外上缸上,外下缸上設(shè)有安裝貓爪,安裝貓爪通過橫銷連接在軸承座上,下缸通過間隙調(diào)整螺栓緊固在軸承座上。上內(nèi)缸通過汽缸螺栓緊固在下內(nèi)缸上,下內(nèi)缸通過貓爪支承在外下缸上[1]。
2高壓缸貓爪翹起消缺
2.1 高壓缸貓爪翹起原因分析
檢查情況:熱態(tài)運行狀態(tài),高壓缸左側(cè)兩個貓爪翹起分別為0.8~1.02mm和0.8~1.05mm。停機冷態(tài)狀態(tài),高壓缸左側(cè)汽機側(cè)貓爪翹起為0.1~1.05mm,其他三個貓爪0.05塞尺不入。
汽輪機高壓缸連接的管道主要有#1-#4高壓導(dǎo)氣管四根和冷段排汽管道兩根。分析高壓缸貓爪翹起應(yīng)為下缸底部高導(dǎo)管、高排(冷段)管熱態(tài)運行膨脹將缸體“頂起”,以及高壓缸上缸導(dǎo)氣管熱態(tài)膨脹將高壓缸“拉起”,因此重點對高壓導(dǎo)氣管和冷段管道進行檢查分析。
(1)高壓導(dǎo)氣管檢查情況
#1、#3高導(dǎo)管與汽輪機高壓缸上缸相連,檢查#1、#3高壓導(dǎo)氣管彈簧吊架冷熱態(tài)載荷存在差異,均為#1吊架載荷43000N。#3載荷62000N.左右吊架相差20000N。通過吊架可以看出#3導(dǎo)管受力要比#1導(dǎo)管大。與汽缸西側(cè)翹起現(xiàn)象吻合,#2、#4高壓導(dǎo)氣管通過觀察分析因管路長,多處彎管彈性大對汽缸的牽拉作用較小,暫不考慮膨脹對高壓缸影響。高導(dǎo)管法蘭拆除前后冷段管道測量數(shù)據(jù):(單位mm)
通過分析可知:高壓缸上缸#1、#3高導(dǎo)管法蘭拆除后高壓缸貓爪間隙無明顯變化,與高導(dǎo)管相連的冷段管道標(biāo)高變化不大。兩側(cè)高導(dǎo)管解開后自然下落。通過此試驗可判斷上缸#1、#3高導(dǎo)管對汽缸的影響不大。
(2) 冷段管道及高壓缸檢查情況
通過對高壓缸貓爪及冷段管道進行了跟蹤測量(選取同一參考位置測量)。對停機狀態(tài)吊架標(biāo)高數(shù)據(jù)與設(shè)計值進行了比對分析,冷段管道布置其中7號吊架為剛性滑動支架,為汽機側(cè)冷段管道死點。彈簧吊架位置標(biāo)高數(shù)據(jù)如下:單位(毫米)
通過設(shè)計標(biāo)高可以得出冷段管道基本是一水平直線,但從現(xiàn)場冷態(tài)測量數(shù)據(jù)分析,#1-#6吊架的冷態(tài)實際標(biāo)高值比設(shè)計值依次降低成為一條斜線。因汽缸通過兩根高壓排汽管道與整根冷段管道連接為一整體,由于#7剛性支架安裝位置低于設(shè)計標(biāo)高(經(jīng)水準(zhǔn)儀測量低約90mm),而冷段配管正確無誤,#3-#7吊架標(biāo)高的下沉,導(dǎo)致高壓缸至#7支架部分冷段管道出現(xiàn)以高壓缸右側(cè)(爐側(cè))貓爪為支點的杠桿模式的工作狀況(以右側(cè)貓爪為支撐點,鍋爐側(cè)冷段管道下壓),導(dǎo)致冷段管道對高壓缸左側(cè)接口產(chǎn)生一個較大的力,繼而頂起高壓缸,使其左側(cè)貓爪脫空,出現(xiàn)高壓缸翻轉(zhuǎn)情況。如圖1、圖2 示意, 高壓缸左側(cè)貓爪翹起(翻轉(zhuǎn))情況原因分析如下:
通過利用行車提升高壓缸四個貓爪檢查其受力情況,發(fā)現(xiàn)爐側(cè)兩個貓爪受力遠(yuǎn)大于機側(cè)兩個貓爪受力也證實上述判斷。見下示意圖3高壓缸負(fù)荷分配測量數(shù)據(jù):
綜合對高導(dǎo)管和冷段管道的試驗比較分析可得出高壓缸左側(cè)貓爪翹起原因為冷段管道#7剛性支架安裝位置低于設(shè)計標(biāo)高。
2.2 高壓缸貓爪翹起處理方案
通過調(diào)整支吊架標(biāo)高的方法調(diào)整高壓缸貓爪受力情況,具體執(zhí)行方案如下:
(1)拆除冷段去小機、冷段去輔汽、冷段去二抽管道保溫,并將冷段去輔汽、冷段去二抽管道、冷段去小機管道割口,使冷段管道不受其他管道影響。
(2)調(diào)整#7支吊架標(biāo)高,做高壓缸貓爪負(fù)荷分配,并做好數(shù)據(jù)記錄。
(3)以高壓缸負(fù)荷分配作為依據(jù),擬將#7吊架的標(biāo)高抬高90mm(恢復(fù)到設(shè)計標(biāo)高),通過不斷調(diào)整,直至高壓缸貓爪負(fù)荷分配合格。
(4)高壓缸負(fù)荷分配合格后,正式固定#7吊架。
(5)核對調(diào)整冷段管道汽機側(cè)#1-#6支吊架的彈簧載荷至冷態(tài)設(shè)計位置。
(6)核對調(diào)整冷段管道鍋爐側(cè)#8-#14、#15-#17、#25-#27吊架的彈簧載荷至冷態(tài)設(shè)計位置。
支吊架調(diào)整完成后,將割除的冷段去輔汽、冷段去二抽管道、冷段去小機管道在無應(yīng)力下對口恢復(fù)焊接。
(7)#7吊架底部鋼梁進行加固處理。
支吊架調(diào)整完后,對#7吊架下方的調(diào)整鋼板、不銹鋼鏡面板、墊鐵與鋼梁進行焊接固定,#7吊架與不銹鋼鏡面板進行焊接固定。
2.3 高壓缸貓爪翹起消缺結(jié)果
經(jīng)過對#7吊架標(biāo)高的調(diào)整與汽缸貓爪負(fù)荷分配試驗相結(jié)合,證明#7吊架抬升對貓爪的受力情況有顯著調(diào)整作用。經(jīng)多次調(diào)整試驗,最后#7吊架在原標(biāo)高的基礎(chǔ)上抬升90mm。對應(yīng)#1-6吊架標(biāo)高分別調(diào)整為#1下降6mm,#3抬升5mm,#4抬升38mm,#5抬升52mm,#6抬升70mm。測量高壓缸全實缸負(fù)荷分配(貓爪垂弧測量)數(shù)值為:高壓外缸前部左側(cè)1.0mm,右側(cè)0.99mm,差值0.01mm;高壓外缸后部左側(cè)2.16mm,右側(cè)2.17mm,差值0.01mm。差值均小于0.07mm符合標(biāo)準(zhǔn)。高壓缸貓爪負(fù)荷分配符合廠家設(shè)計要求。
3結(jié)束語
采取對#7吊架抬高90mm,恢復(fù)到設(shè)計標(biāo)高,#7吊架底部加高墊塊為加工的正式墊塊,吊架臺板底部及墊塊表面均加裝了2mm厚的鏡面不銹鋼板,保證臺板熱態(tài)運行中自由滑動。冷段管道共兩個死點,即#7號吊架和#14號吊架,熱態(tài)運行時#7號吊架向爐側(cè)水平位移113mm,#7吊架加高90mm后,調(diào)整#1、#3、#4、#5、#6彈簧吊架至設(shè)計值,測量高壓缸全實缸負(fù)荷分配符合設(shè)計要求。經(jīng)機組開機運行至機組滿負(fù)荷,測量高壓缸貓爪間隙,均0.05mm塞尺不入,汽機側(cè)冷段#1-6吊架、鍋爐側(cè)#8-#14、#15-#17、#25-#27吊架的彈簧熱態(tài)載荷均在設(shè)計范圍內(nèi)、說明冷態(tài)、熱態(tài)高壓缸貓爪翹起問題消除。
參考文獻
[1] 尹寶聚,李志鵬,王平.1000MW超超臨界機組支吊架問題分析及處理措施[ED/OL].https://wenku.baidu.com/view/b7a1e2a548649b6648d7c1c708a1284ac85005c8.html,2019-2-11.
作者簡介
秦文學(xué)(1962-),男,山東省濟南市人;學(xué)歷:碩士,職稱:高級工程師,現(xiàn)就職單位:華電萊州發(fā)電有限公司,研究方向:火電廠管理,火電機組熱能動力工程。
曹輝(1969-),男,山東省棗莊市人;職稱:技師,現(xiàn)就職單位:華電萊州發(fā)電有限公司,研究方向:汽輪機管理。
耿新博(1992-),男,山東省安丘市人;職稱:助理工程師,工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)就職單位:華電萊州發(fā)電有限公司,研究方向:汽輪機本體檢修維護。